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汽輪機閥門全行程活動試驗異常分析及優化

2014-10-21 02:53:50黃華煜謝光
科技創新與應用 2014年31期
關鍵詞:安全優化

黃華煜 謝光

摘 要:文章以河源電廠600MW汽輪機為例,詳細介紹了汽輪機主汽閥門全行程活動試驗的試驗條件和基本原理,并針對閥門試驗過程中出現的EH油壓大幅下跌的異常現象進行了詳細地分析,提出合理的解決方法。

關鍵詞:全行程活動試驗;優化;安全

引言

廣東河源電廠汽輪機為哈汽生產的CLN600-25/600/600型超超臨界、一次中間再熱、單軸、兩缸兩排汽、凝汽式汽輪機,每臺機組配置有兩高壓主汽門(TV)、4個高壓調門(GV)、2個中壓主汽門(RSV)、4個中壓調門(IV)。汽輪機調節系統為高壓抗燃油型數字電液調節系統(簡稱DEH),控制設備采用ABB北京貝利控制有限公司的Symphony系統。

1 試驗條件

閥門全行程活動試驗共分為四個組依次進行,TV和同側的2個GV一個組(如TV2和GV2、GV3),RSV和同側的IV一個組(RSV1和IV1、IV2,RSV2和IV3、IV4),每次只能對一個閥門組進行試驗。

TV/GV閥門組活動試驗須具備以下允許條件:(1)機組處于正常運行狀況,帶50%額定負荷。(2)CCS模式退出,DEH投入功率控制回路。(3)高調門處于單閥模式。(4)高壓主汽門和中壓主汽門全開。(5)閥門活動試驗已完成,沒有其它閥門試驗進行。(6)DEH投入功率控制回路。(7)沒有閥門校驗進行。

為保證一側GV全關后負荷仍能夠穩定控制在300MW,要求在TV/GV閥門組活動試驗過程中主汽壓力穩定在18Mpa,此時鍋爐處于BI或者BH運行模式均可。

RSV/IV閥門組活動試驗可以在任何負荷下進行,除上述第一條外,其它要求與TV/GV閥門組完全相同。

2 試驗原理

2.1 TV/GV活動試驗

以TV2/GV2GV3閥門組活動試驗為例,其主要控制邏輯見圖1。當所有允許條件具備時,操作員通過DEH畫面選擇TV2/GV2&GV3閥門組開始試驗。

首先“TV2試驗開始”為1,RS觸發器(14)置位,使切換器T(12)保持試驗前的“GV2單閥指令1”,同時RS觸發器(6)置位,把試驗前的“GV2單閥指令1” 乘以負1后通過速率限制器(11)與之前保持的數值相加,其結果通過切換器T(15)形成最終的GV2單閥指令(GV2 SINGLE)信號。由于速率限制器(11)的作用,GV2單閥指令由當前值以0.4%/s的速度遞減到零,GV2就從當前開度逐漸關閉。GV3的控制過程與GV2完全相同,當GV2和GV3開度均小于6%時,快關電磁閥動作,快速關閉GV2和GV3。當GV2(GV3)開度小于2%或者全關機械行程開關動作后,“GV2 試驗關”為1,并復位RS觸發器(6)。

“GV2 試驗關”和“GV3 試驗關”信號均變為1后,開始進行TV2的活動試驗,使“TV2試驗進行中”,使TV2的閥位指令由2%/s的速率從100降到0,TV2逐漸關閉。TV2 全關后,將復位“TV2試驗開始”信號,該信號使TV2的閥位指令由2%/s的速率從0升至100,并復位“TV2試驗進行中”信號。

當TV2完全打開后,“TV2 試驗停止&打開”信號變1(見圖1),RS觸發器(7)置位,使GV2的關偏置以0.4%/s的速率由-100%變為0,使開度指令逐漸恢復到試驗之前的開度指令。當GV2的的開度指令完全恢復后,RS觸發器(7)和RS觸發器(14)復位,在模擬量切換器T(12)、T(15)共同作用下,“GV2單閥指令”切換回“GV2單閥指令1”,同時“GV2試驗進行中”置 0,表示TV2/GV2&GV3閥門組全行程活動試驗完成。

2.2 RSV/IV活動試驗

以RSV1/IV1&IV2為例,當所有允許條件具備時,操作員通過DEH畫面選擇RSV1/IV1&IV2閥門組開始試驗,RSV1 TEST START =1,活動試驗開始。IV1(IV2) TEST IN PROG=1,通過切換器和RS觸發器,使IV1(IV2)的閥門指令疊加-100%的關偏置信號,使IV1(IV2)以0.5%的速率逐漸關閉。

當IV1和IV2均全關后,發出RSV1 TEST CLOSE指令,使RSV1試驗電磁閥帶電,通過液壓回路使RSV1關閉。RSV1全關后,使RSV1/IV1&IV2活動試驗指令復位,即RSV1 TEST START=0,該信號復位RSV1 TEST CLOSE信號,使中壓主汽閥RSV1開啟。RSV1全開后,中壓調節閥IV1和IV2的關偏置信號以0.5%的速率由-100%變為0,使IV1和IV2逐漸開啟,當開度指令恢復到試驗前的值時,復位IV1(IV2) TEST IN PROG信號,發出閥門活動試驗完成信號。

3 異常分析及優化

3.1 TV/GV閥門活動試過程中EH油壓大幅下跌

2011年3月22日#1機組進行TV2/GV2&GV3閥門組全行程活動試驗,當GV2和GV3接近全關時,EH油壓大幅下跌,由14.8MPa降到10.75MPa,EH油母管壓力低報警,同時備用EH油泵聯鎖啟動,EH油壓緩慢恢復正常。機組運行過程中EH油壓大幅下跌,嚴重影響機組安全。經詳細分析GV的調節系統結構和DEH的閥門試驗邏輯后,發現試驗邏輯中存在一定安全隱患。

在2.1中提到,TV2/GV2&GV3進行活動試驗時,當GV2和GV3開度均小于6%時,“GV2快關”信號=1(見圖2),GV2和GV3快關電磁閥動作,通過液壓回路快速關閉GV2和GV3。GV2和GV3的快關電磁閥將一直帶電,直到 “TV2 全關”由0變1,RS觸發器復位后使快關電磁閥失電。在GV2和GV3的快關過程中,若系統一切正常, “GV2 試驗關”和“GV3 試驗關”信號將順利由0變為1;但是在3月22日的試驗中,由于某種原因致使GV2閥位反饋只能關到2.7%,同時機械行程開關也未動作,所以“GV2 試驗關”的狀態無法正確翻轉,結果導致速率限制器(11)依舊處于激活狀態,因此最終的“GV2單閥指令”未立即降到0,而是仍然以0.4%/S的速率從6%緩慢下降。endprint

另外從GV調節系統的原理進行分析,當快關電磁閥動作后,GV的插裝閥的OPC 油通過快關電磁閥回到有壓回油DP1管路中(見圖3),插裝閥打開,GV2(GV3)油動機的油缸下部EH油通過插裝閥排往有壓回油DP1管路。由于此時GV2閥位反饋仍然等于2.7%,而“GV2單閥指令”受速率限制器的影響大于2.7%,閥門伺服卡送出指令控制伺服閥進行開閥門調節過程,EH油進口與油缸下部接通,由于此時插裝閥仍然處于打開狀態,這樣EH油就通過GV2的伺服閥和插裝閥直接排到有壓回油管路中,結果導致EH母管油壓大幅下降。

此次閥門活動試驗中出現的故障現象,對機組安全造成極大影響。若備用EH油泵聯鎖啟動故障或備用泵處于檢修狀態,極有可能因EH油壓過低造成機組停機事故。為避免類似故障繼續發生,需要對閥門活動試驗邏輯進行修改,以保障機組安全。

邏輯優化方案如圖4所示,對 “GV2 試驗關”信號的產生條件進行修改。除了修改原有的GV2 閥位判斷條件外,增加快關電磁閥的動作指令,兩條件相“或”后形成最終的“GV2 試驗關”信號。這樣修改能確保快關電磁閥動作后,及時復位RS觸發器(6)并使速率限制器(11)失效,把GV2最終單閥指令迅速降為0。這樣即使活動試驗中出現GV2閥門關不到3%的位置,伺服閥也能立即處于關閥門控制過程,伺服閥的進油口關閉,回油口打開,徹底避免TV/GV閥門活動試驗過程中,EH油通過伺服閥直接排到有壓回油管路的危險狀況。其它所有GV的相關邏輯也進行了同樣的修改。此次邏輯修改完成后,TV/GV閥門活動試驗中快關電磁閥動作時,EH油壓波動較小,不會影響機組安全運行。

3.2 閥門活動試驗完成時機組負荷跳變

由GV試驗邏輯分析得知,GV活動試驗開始后,切換器T(12)保持試驗前的“GV2單閥指令1”,試驗結束后,切換器T(12)和T(15)切換為當前的“GV2單閥指令1”值,在TV/GV活動試驗期間,由于汽輪機在單閥方式下全開全關單側高調門,對鍋爐側造成一定的擾動,導致主汽壓力變化。在DEH投入功率回路的情況下,試驗中的閥位參考值REFERENCE可能有較大差別,從而每個高調門的單閥指令和試驗前的值相比有較大變化,變化量有時可能超過3%,造成機組負荷跳變,嚴重時負荷跳變可達15MW以上。

針對以上現象,可以對GV活動試驗邏輯進行簡單優化即可實現試驗前后的“GV2單閥指令”平穩切換,增加的邏輯見圖1,當“GV2單閥指令”完全恢復到T(12)保持的試驗前“GV2單閥指令1”后,通過脈沖塊(19)產生10S的脈沖,速率限制塊(20)在10S內限制“GV2單閥指令”的變化速率為0.2%/s,脈沖寬度和變化速率可調。這樣通過兩個功能塊,就能在閥門活動試驗結束時使“GV2單閥指令”基本實現無擾切換,減少試驗對機組負荷的擾動。

4 結束語

通過對汽輪機主汽閥門全行程活動試驗邏輯的優化改進,徹底解決了閥門試驗過程中EH油壓大幅下跌的安全隱患,保證了閥門活動試驗過程中機組的安全穩定運行,也可為同型機組解決類似故障時提供一定的參考。此外,機組在TV/GV活動試驗過程中,功控回路響應速率和GV關閉速率不匹配,造成機組負荷有較大波動,因此還需對試驗邏輯進一步優化,以保證閥門活動試驗安全穩定進行。

參考文獻

[1]降愛琴,郝秀芳.數字電液調節與旁路控制系統[M].

作者簡介:黃華煜(1972-),男,湖北,本科,工程師,廣東河源電廠熱控工程師。endprint

另外從GV調節系統的原理進行分析,當快關電磁閥動作后,GV的插裝閥的OPC 油通過快關電磁閥回到有壓回油DP1管路中(見圖3),插裝閥打開,GV2(GV3)油動機的油缸下部EH油通過插裝閥排往有壓回油DP1管路。由于此時GV2閥位反饋仍然等于2.7%,而“GV2單閥指令”受速率限制器的影響大于2.7%,閥門伺服卡送出指令控制伺服閥進行開閥門調節過程,EH油進口與油缸下部接通,由于此時插裝閥仍然處于打開狀態,這樣EH油就通過GV2的伺服閥和插裝閥直接排到有壓回油管路中,結果導致EH母管油壓大幅下降。

此次閥門活動試驗中出現的故障現象,對機組安全造成極大影響。若備用EH油泵聯鎖啟動故障或備用泵處于檢修狀態,極有可能因EH油壓過低造成機組停機事故。為避免類似故障繼續發生,需要對閥門活動試驗邏輯進行修改,以保障機組安全。

邏輯優化方案如圖4所示,對 “GV2 試驗關”信號的產生條件進行修改。除了修改原有的GV2 閥位判斷條件外,增加快關電磁閥的動作指令,兩條件相“或”后形成最終的“GV2 試驗關”信號。這樣修改能確保快關電磁閥動作后,及時復位RS觸發器(6)并使速率限制器(11)失效,把GV2最終單閥指令迅速降為0。這樣即使活動試驗中出現GV2閥門關不到3%的位置,伺服閥也能立即處于關閥門控制過程,伺服閥的進油口關閉,回油口打開,徹底避免TV/GV閥門活動試驗過程中,EH油通過伺服閥直接排到有壓回油管路的危險狀況。其它所有GV的相關邏輯也進行了同樣的修改。此次邏輯修改完成后,TV/GV閥門活動試驗中快關電磁閥動作時,EH油壓波動較小,不會影響機組安全運行。

3.2 閥門活動試驗完成時機組負荷跳變

由GV試驗邏輯分析得知,GV活動試驗開始后,切換器T(12)保持試驗前的“GV2單閥指令1”,試驗結束后,切換器T(12)和T(15)切換為當前的“GV2單閥指令1”值,在TV/GV活動試驗期間,由于汽輪機在單閥方式下全開全關單側高調門,對鍋爐側造成一定的擾動,導致主汽壓力變化。在DEH投入功率回路的情況下,試驗中的閥位參考值REFERENCE可能有較大差別,從而每個高調門的單閥指令和試驗前的值相比有較大變化,變化量有時可能超過3%,造成機組負荷跳變,嚴重時負荷跳變可達15MW以上。

針對以上現象,可以對GV活動試驗邏輯進行簡單優化即可實現試驗前后的“GV2單閥指令”平穩切換,增加的邏輯見圖1,當“GV2單閥指令”完全恢復到T(12)保持的試驗前“GV2單閥指令1”后,通過脈沖塊(19)產生10S的脈沖,速率限制塊(20)在10S內限制“GV2單閥指令”的變化速率為0.2%/s,脈沖寬度和變化速率可調。這樣通過兩個功能塊,就能在閥門活動試驗結束時使“GV2單閥指令”基本實現無擾切換,減少試驗對機組負荷的擾動。

4 結束語

通過對汽輪機主汽閥門全行程活動試驗邏輯的優化改進,徹底解決了閥門試驗過程中EH油壓大幅下跌的安全隱患,保證了閥門活動試驗過程中機組的安全穩定運行,也可為同型機組解決類似故障時提供一定的參考。此外,機組在TV/GV活動試驗過程中,功控回路響應速率和GV關閉速率不匹配,造成機組負荷有較大波動,因此還需對試驗邏輯進一步優化,以保證閥門活動試驗安全穩定進行。

參考文獻

[1]降愛琴,郝秀芳.數字電液調節與旁路控制系統[M].

作者簡介:黃華煜(1972-),男,湖北,本科,工程師,廣東河源電廠熱控工程師。endprint

另外從GV調節系統的原理進行分析,當快關電磁閥動作后,GV的插裝閥的OPC 油通過快關電磁閥回到有壓回油DP1管路中(見圖3),插裝閥打開,GV2(GV3)油動機的油缸下部EH油通過插裝閥排往有壓回油DP1管路。由于此時GV2閥位反饋仍然等于2.7%,而“GV2單閥指令”受速率限制器的影響大于2.7%,閥門伺服卡送出指令控制伺服閥進行開閥門調節過程,EH油進口與油缸下部接通,由于此時插裝閥仍然處于打開狀態,這樣EH油就通過GV2的伺服閥和插裝閥直接排到有壓回油管路中,結果導致EH母管油壓大幅下降。

此次閥門活動試驗中出現的故障現象,對機組安全造成極大影響。若備用EH油泵聯鎖啟動故障或備用泵處于檢修狀態,極有可能因EH油壓過低造成機組停機事故。為避免類似故障繼續發生,需要對閥門活動試驗邏輯進行修改,以保障機組安全。

邏輯優化方案如圖4所示,對 “GV2 試驗關”信號的產生條件進行修改。除了修改原有的GV2 閥位判斷條件外,增加快關電磁閥的動作指令,兩條件相“或”后形成最終的“GV2 試驗關”信號。這樣修改能確保快關電磁閥動作后,及時復位RS觸發器(6)并使速率限制器(11)失效,把GV2最終單閥指令迅速降為0。這樣即使活動試驗中出現GV2閥門關不到3%的位置,伺服閥也能立即處于關閥門控制過程,伺服閥的進油口關閉,回油口打開,徹底避免TV/GV閥門活動試驗過程中,EH油通過伺服閥直接排到有壓回油管路的危險狀況。其它所有GV的相關邏輯也進行了同樣的修改。此次邏輯修改完成后,TV/GV閥門活動試驗中快關電磁閥動作時,EH油壓波動較小,不會影響機組安全運行。

3.2 閥門活動試驗完成時機組負荷跳變

由GV試驗邏輯分析得知,GV活動試驗開始后,切換器T(12)保持試驗前的“GV2單閥指令1”,試驗結束后,切換器T(12)和T(15)切換為當前的“GV2單閥指令1”值,在TV/GV活動試驗期間,由于汽輪機在單閥方式下全開全關單側高調門,對鍋爐側造成一定的擾動,導致主汽壓力變化。在DEH投入功率回路的情況下,試驗中的閥位參考值REFERENCE可能有較大差別,從而每個高調門的單閥指令和試驗前的值相比有較大變化,變化量有時可能超過3%,造成機組負荷跳變,嚴重時負荷跳變可達15MW以上。

針對以上現象,可以對GV活動試驗邏輯進行簡單優化即可實現試驗前后的“GV2單閥指令”平穩切換,增加的邏輯見圖1,當“GV2單閥指令”完全恢復到T(12)保持的試驗前“GV2單閥指令1”后,通過脈沖塊(19)產生10S的脈沖,速率限制塊(20)在10S內限制“GV2單閥指令”的變化速率為0.2%/s,脈沖寬度和變化速率可調。這樣通過兩個功能塊,就能在閥門活動試驗結束時使“GV2單閥指令”基本實現無擾切換,減少試驗對機組負荷的擾動。

4 結束語

通過對汽輪機主汽閥門全行程活動試驗邏輯的優化改進,徹底解決了閥門試驗過程中EH油壓大幅下跌的安全隱患,保證了閥門活動試驗過程中機組的安全穩定運行,也可為同型機組解決類似故障時提供一定的參考。此外,機組在TV/GV活動試驗過程中,功控回路響應速率和GV關閉速率不匹配,造成機組負荷有較大波動,因此還需對試驗邏輯進一步優化,以保證閥門活動試驗安全穩定進行。

參考文獻

[1]降愛琴,郝秀芳.數字電液調節與旁路控制系統[M].

作者簡介:黃華煜(1972-),男,湖北,本科,工程師,廣東河源電廠熱控工程師。endprint

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