摘要:浙江大唐紹興江濱熱電公司有2套日本三菱M701F4型燃氣——蒸汽聯合循環供熱機組,為目前全國最大單軸燃氣機組,分別于2013年3月、9月過168投入商業運行。為響應國家節能減排的號召,經過一年多的運行優化和設備治理,目前2臺機組運行良好,節能效果良好并取得一定的經濟效益。本文的主要就該廠所采取的節能措施和取得的效果進行簡單的介紹,僅供同類型機組參考。
1、 機組概況
三菱M701F4型燃氣——蒸汽聯合循環供熱機組主要配置由一臺燃氣機、一臺余熱鍋爐、一臺蒸汽輪機和一臺發電機組成。燃機額定輸出功率312MW,汽輪機額定輸出功率133.7MW,聯合循環功率452MW,聯合效率58.36%,熱耗6168KJ/KWh。空氣經由燃氣輪機的進氣裝置引入壓氣機壓縮后,進入環繞在燃機主軸上的分管式燃燒室,天然氣與進入燃燒室的壓縮空氣進行混合,通過燃料噴嘴噴入燃燒室燃燒后成為高溫煙氣進入透平膨脹做工,帶動轉子轉動,拖動發電機發電,做功后的高溫煙氣進入余熱鍋爐加熱鍋爐給水,給水被加熱成高溫高壓蒸汽去汽輪機做功,而充分被利用的煙氣通過余熱鍋爐煙囪排入大氣。
一、優化運行方式
1、采用一機雙塔運行方式。雖然該公司有2臺機組,但受到氣源不足的影響,電網每次只調啟一臺機組,,每臺機組都配備一個雙曲線逆流式自然通風冷卻塔,冷卻面積3500㎡,為此該公司從優化運行方式就采用了一機雙塔運行方式,將兩臺冷卻塔聯絡門及#1、#2機循環水回水聯絡門打開,循環水回水進入兩個冷卻塔進行噴淋冷卻,從而使冷卻面積增大兩倍,達到降低循環水溫度來提高機組真空,從而達到降低煤耗增加效益。
環境溫度 平均負荷 平均真空 發電煤耗
℃ MW KPa g/kWh
6月5日 28.0 409.590 7.302 213.59
6月6日 28.1 411.744 6.674 212.77
偏差 0.1 2.154 -0.628 -0.82
通過實驗對比:其中6月5日為一機一塔運行方式,6月6日為一機雙塔運行方式,在環境溫度和機組平均負荷幾乎相同的條件下,一機雙塔比一機一塔運行方式真空提高了0.62Kpa,降低了發電煤耗0.8g/Kwh,而燃氣電廠的燃氣折算成標準煤為2700元/噸。
2、備用機組廠用電倒為高備變帶。受到氣源不足及上網電價過高等因素的影響,燃氣電廠全年利用小時數比較少,該公司2014年就只有1000小時,機組大部分時間處于備用狀態,每月機組啟動時間都比較集中,為了經濟效益最大化,一般來為了熱態啟動基本保持一臺機組連續運行,另一臺機組就處于備用狀態。該公司兩臺主變為保定天威變壓器廠生產的SFP-570000/220強迫油循環風冷變壓器,每臺變壓器自帶5組冷卻風扇,空載損耗為208KW,高廠變為常州東芝變壓器廠生產的SZ-20000/21.5油浸自冷變壓器,空載損耗15.8KW。高備變為南通曉星變壓器廠生產的SZ11-20000/220油浸自冷變壓器,空載損耗19.83KW。如一臺機組處于長期備用狀態時,將該機組的廠用電倒至高備變帶,節省了主變和高廠變的空載損耗,加上主變冷卻風扇的損耗,每天能節約廠用電4500Kwh左右。
3、優化啟停操作,合理安排輔機啟停時間。為了提高運行人員節能降耗意識,該公司在運行各值之間舉辦小指標競賽活動,從而極大地鼓勵運行人員在啟停機降低廠用電操作上下功夫,啟動過程中,合理分配各臺輔機啟動時間,將啟動凝結水系統、循環水系統、送軸封抽真空等階段操作時間安排一環扣一環,緊密相連,避免空轉的浪費。運行中調整各參數嚴格按照“壓紅線不超紅線”,保證機組最佳運行參數。通過小指標競賽后將廠用電比之前降低了0.06%左右。
2、優化設備治理
1、更換容量合適的空壓機。該公司基建時按設計2臺機組公用4臺6KV空壓機,每臺空壓機功率為250KW,由于燃氣電廠的利用小時數及機組一啟一備的運行方式,而在實際運行過程中有種“大馬拉小車”的感覺,為了節能降耗,該公司重新購置了2臺380V功率為145KW的小空壓機,正常運行一臺基本也能滿足機組正常運行。
下列通過實驗比較:
大空壓機6月1日—6月22日連續運行,平均運行功率為159kW;小空壓機在6月23日—7月29日連續,平均運行功率分別為92 kW。通過改造后,每年能節約廠用電大約50萬Kwh。
2、內漏閥門及時更換治理。 對于燃機電廠來說,頻繁啟停對機組的高壓疏水門最大考驗,通過調研多家燃機電廠,即使進口高壓閥門,經過一年的頻繁操作內漏也很大,為此閥門治理成了燃機電廠節能降耗最大潛力,在閥門選材上要用優質材料,運行操作注意開關力度,同時運行監視上在這些高壓閥門后安裝測點,能夠及時發現哪個閥門內漏,利用機組備用期間對閥門進行研磨維修。通過對這些閥門的系列治理,降低發電煤耗0.3g/Kwh.
3、循環水泵電機高低速改造。該廠每臺機組各配備2臺循泵,電機功率1300KW,額定轉速595rpm,運行方式為1運1備,而冬季運行工況下,由于循環水溫比較低,在一臺泵的3/2流量都能保證凝汽器真空在96Kpa以上,為此該廠進行了循環水泵電機高低速改造,使得循泵在冬季和夏季工況下均能滿足機組真空要求,改造后的循泵轉速為497rpm,電機功率為750Kw,較改造前降低了550KW。
三、優化管理方式
1、 該廠發電部加強與電網溝通,爭取每天電量,合理安排運行方式; 每天和燃氣公司溝通爭取最大限度的燃氣量,雖然全年的利用小時數一定,但如果每天發電小時數由12小時爭取到14小時,每年機組啟停次數減少30次左右,而每少一次啟停將帶來30萬利潤,同時按照燃機長協規定啟停一次折算20小時,而每小時的長協維修費用4500元。
2、 加強運行各崗位人員巡檢質量,及時發現機組設備“跑冒滴漏”缺陷并及時處理,本著“小缺陷不過班,大缺陷不過天”的原則,從缺陷的細小源頭杜絕。
3、 節約用電。對廠區照明安裝光控模式,同時對于公寓辦公樓提倡人走關燈,不定期進行抽查進行曝光。制定公寓、食堂用電制度,按量用電,經過1個月的治理,辦公樓及員工公寓基本都能做到人走熄燈關電腦空調,每月節約上千度電。
結束語
浙江大唐紹興江濱熱電公司經過一年多的優化運行,發電廠用電率為1.46%,發電煤耗為218.55g/Kwh, 遠低于集團公司年初下達的任務值。對于燃機電廠來說,節能降耗只有起點沒有終點,該公司將會繼續深入開展此項工作,用實際行動響應國家號召。
參考文獻
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作者簡介: 梁芒(1983.04-),男, 工程師 大學本科 研究方向:燃機電廠節能與運行