張帥軍
摘 要:唐山礦八號井井口信號系統原來采用接觸器做為控制核心,存在著線路復雜,功能單一,故障率高和操作電壓高等缺點,并且由于接觸器本身的問題(剩磁、觸頭粘連、寄生回路),非常容易發生信號誤發出的事故,另外各信號之間無法有效閉鎖,存在嚴重的安全隱患,對人員和設備的安全造成較大的威脅。可編程邏輯控制器(PLC)是近幾年迅速發展起來的新型控制設備,它是以微處理器為基礎的高度集成化的工業控制裝置,是計算機技術與工業控制技術相結合的產物,代表了工業自動化領域的發展方向。它的主要特點有:編程簡單、維護方便、接線簡單、可靠性高、抗干擾能力強、施工周期短,通信功能強等優點。如果將PLC作為信號系統的控制核心,充分利用其系統工作電壓低(DC24V),可靠性高(自身帶自檢功能)拓展能力強、程序更改快等優點,既能降低事故率,還能極大地提高信號系統的安全系數。
關鍵詞:PLC 信號系統 控制核心 技術升級
中圖分類號:TD54 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)07(a)-0033-01
原八號井井口信號系統采用CJ10-10A交流接觸器做為控制核心,系統工作電壓為AC127V,井口控制箱內采用LA19按鈕開關做輸入元件,用XD7系列信號指示燈作為信號燈光顯示,采用電鈴作為聲音提示。車房內設有信號配電箱,負責將上、下井口的各種輸入信號進行繼電器邏輯控制,并將結果通過大量的信號電纜分別送到上、下井口的操作臺和車房內的信號顯示燈箱中。存在的問題如下。
(1)系統工作電壓高,井下潮濕環境惡劣,非常容易漏電,威脅信號操作工的人身安全。
(2)存在寄生回路,使各信號之間無法有效閉鎖,即能同時發出多種信號。
(3)由于接觸器本身在長時間運轉后會發生觸頭粘連,線圈有剩磁等問題會造成信號消不掉的事故,嚴重威脅人員的安全。
(4)故障率高,由于井口信號使用頻率非常高,所以會造成信號系統中的按鈕、指示燈、接觸器、電鈴等經常發生故障,如果發生短路事故會造成整個系統癱瘓,并且線路復雜查找事故點非常麻煩。
(5)不具備語音提示功能,只能用電鈴做簡單的提示,無法滿足井口復雜的現場工況要求。
(6)無法和井口的操車系統進行有效的閉鎖,無法實現和井口操車系統的連鎖控制。
(7)沒有備用信號系統,不符合《煤礦安全規程》的要求。
因此非常需要進行技術升級以提高信號的安全性和穩定性。
1 新信號系統的選型
核心控制器的好壞,直接關系到整個信號系統的運行狀況,為此本系統采用日本三菱FX2N系列作為主體核心器件,下面先對三菱FX2N系列PLC做一下簡單介紹。
(1)三菱FX2N系列的主要功能。
①開關量的邏輯控制。
這是PLC最常用的功能,PLC設置了與、或、非等邏輯指令,能取代傳統的繼電器控制系統,實現邏輯控制。
②模擬量的過程控制。
PLC具有模/數轉換和數/模轉換的功能,能完成對模擬量的檢測、控制和調節。
③定時控制。
PLC為用戶提供幾十個甚至幾千個記時器,以完成控制系統對特定時間控制的要求。
④記數控制。
PLC為用戶提供幾十個甚至幾千個記數器,其最高記數頻率可達50kHz,以完成控制系統特定記數控制的要求。
⑤通訊和聯網。
新一代的PLC都具有通訊功能。PLC的通訊包括PLC之間、PLC與上位機之間、PLC與其它智能設備之間的通訊。
(2)三菱FX2N系列的構成。
FX2N系列由基本單元、擴展單元、擴展模塊及特殊適配器等構成,僅用基本單元、或將上述各種產品組合起來使用均可。
(3)輸出形式的選擇。
繼電器輸出(R):可用于交流負載或直流負載,為有觸點輸出。
SSR輸出(S):用于交流負載的無觸點輸出。
晶體管輸出(T):用于直流負載的無觸點輸出。
(4)供輸入電路用的電源。
基本單元或擴展單元中均內裝DC +24V電源供輸入裝置使用。
2 新系統的具體功能
根據現場情況,在上井口、下井口水平各設一個操作臺,信號工可以通過此操作臺發出提升信號。在車房內設一臺顯示箱,用于絞車司機觀看提升信號。上、下井口信號部分選用FX2N-48MR型PLC作為控制器,車房信號部分選用FX2N-32MR型PLC作為控制器.并在上、下井口進車側和出車側分別加裝語言安全告警箱,車房司機室內也加裝語言安全告警箱,另外在上、下井口出車側分別加裝副勾信號操作箱。新信號系統的詳細功能。
(1)提升指令的數字和漢字顯示功能:全線顯示屏均有數字“2、3、4、5”分別表示“快上、快下、慢上、慢下”,數字“1”表示停車,并有漢字“檢修、急停、提人、提物、調平、換層信號塊表示具體信號。
(2)信號記憶功能,能存儲前三次所發信號。
(3)急停報警功能和急停擴展功能;有急停信號與絞車安全回路閉鎖的接口,當井底各水平發出急停后需從車房復位。
(4)信號之間的閉鎖功能,即當其中一個信號發出后,其它信號不能發出。
(5)信號與開車回路的閉鎖功能,即信號不發到車房,絞車不能啟動。
(6)水平安全設施與信號的閉鎖功能,即井門、搖臺等井口安全設施不到位,信號不能發出。
(7)提升次數的記憶功能。
(8)有與信號顯示相同次數的打點音響報警功能。如當信號“2”發出后,有自動的兩次打點音響。
(9)有PLC對本信號系統自動掃描檢測功能。
(10)有備用信號系統。
(11)有車房直通井口、井口直通井下水平的雙功擴音通訊功能。
(12)有與操車控制系統閉鎖的接口功能。
(13)語言安全告警裝置接口功能。
(14)有與計算機聯網的422接口
3 結語
通過安裝后的長時間運轉,可以發現以PLC做為信號系統的控制核心具有以下優點。
(1)系統運轉電壓低(+24V),屬于安全工作電壓,可有效避免井下因為潮濕造成漏電后造成人員觸電的的危險。
(2)系統運轉非常可靠,通過合理、科學的編程,杜絕了寄生回路,解決了信號之間無法閉鎖的問題。
(3)兼容程度高,本身可分別與絞車電控系統,井口操車系統進行連鎖控制。
(4)功能多,除了本身具有兩套信號系統外,自身還集合語音通信功能和信號打點功能。
(5)故障率低,維修量小,出現問題可用工控機直接查找出故障點。
(6)采用信號顯示塊,使井口信號工和車房絞車司機能非常直觀的看清信號的種類。
(7)能和操車系統進行聯鎖控制,可采用點對點傳輸或通訊傳輸的方式與操車PLC進行閉鎖控制,提高了井口自動化水平,減輕了把鉤工的勞動強度。
(8)滿足了《煤礦安全規程》的要求。
參考文獻
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