吳建軍
(新疆眾鑫礦業股份有限責任公司 哈密 839000)
新疆哈密地區發現中大型銅鎳礦,鎳、銅金屬儲量豐富,圍繞礦床周邊已建起多家選礦廠。新疆有色首先在哈密駱駝圈子建立眾鑫礦業鎳冶煉廠,隨后建立起和鑫采礦、選礦公司。集團公司緊接著整合亞克斯采、選廠,收購周邊選廠的鎳精礦產品,為集團公司的發展壯大奠定物質基礎。
眾鑫冶煉廠選擇的生產工藝是密閉鼓風爐熔煉—臥式轉爐吹煉,產品為水淬金屬化高冰鎳。眾鑫冶煉廠于2007年5月投產,當年投產即打通生產工藝,產出合格產品。當時鼓風爐是空氣熔煉。空氣熔煉造成鼓風爐床能率低下,前、本床溫度低。金屬產品產量偏低。隨著周邊選廠的增加和擴產,鎳精礦產品供應量大于眾鑫熔煉要求。在這種情況下公司決定上富氧項目,提高鼓風爐床能率。2010年下半年進行密閉鼓風爐富氧熔煉試驗,經過2011~2012年富氧熔煉技術、經驗的探索、總結,目前鼓風爐富氧熔煉已經方法已經成熟。熔煉選擇的鼓渣型為高硅渣。因為前期空氣熔煉就是高硅渣,選擇這種渣型的目的,就是盡量降低渣含金屬,提高金屬回收率。鼓渣含金屬率與鼓風爐選擇的渣型非常重要,同時與爐溫和投入原料的成分也有很大的關系。
生產所購的金屬原料,目前主要由5家選廠供應。分別是和鑫、詳論、東偉、亞克斯和鏡兒泉。這5家選廠的精礦分析如下。表1為2012年化驗平均值。

表1 精礦成分一覽表
這五家精礦,都是細粉狀礦,色澤灰、黑。其中四家含水分一般都在13%~14.5%之間,只有詳論精礦最濕,含水分24.7%。
工藝依據質檢部的各家精礦化驗單數據,進行分析、對比。根據眾鑫鼓風爐的特性進行配料,把易熔和難熔精礦以一定比例,進行混合,調配處適合眾鑫礦業鼓風爐的混合精礦。表2為混合后精礦化驗結果。

表2 混合后精礦化驗結果表
從表2中可以看出,調配后的精礦硫金比2.62左右,硫金比較高,屬于易熔精礦。易熔精礦相應熔點較低,熔化速度快,有利于提高鼓風爐床能率。低熔點精礦通過控制鼓風爐的氧化-還原氣氛,有利于控制低锍品位。
3.1.1 本床
空氣熔煉,本床焦點區溫度由選擇的渣型決定,和焦炭的質量也有很大的關系。本廠所用的焦炭勉強達到冶金3級焦,所以焦點區溫度偏低。咽喉流出的熔體發黏,鼓風爐風口黑,深。從咽喉流出熔體紅亮,經測量,咽喉熔體溫度1100~1200℃,導致鼓風爐床能率大約28t/m2d左右。
3.1.2 咽喉溜
咽喉溜是連接本床和前床的溜槽。物料在本床熔化后,沿咽喉溜槽流到前床進行澄清分離。空氣熔煉時,床能率低,流出的熔體量小。咽喉溜寬度窄,約120mm,熔體高度約20mm。
3.1.3 前床
前床是熔體澄清分離的場所,是一個大熔池,眾鑫前床容積約27m3。熔體從一端流入,從另一端流出。前床沒有熱量補充,所以熔體在前床是一個緩慢散熱過程。熔體溫度低,影響熔體澄清,分離,所以渣含金屬偏高,直接影響冶煉金屬回收率。
3.1.4 渣口
渣口溫度在950~1050℃,渣口熔體流動不暢,鼓渣黏。取樣分析結果,渣含金屬高,Ni(0.17-0.23)+Cu(0.06-0.09)≈0.27%。渣含金屬超標0.01各百分點,公司要求鼓渣含金屬低于0.26%。
眾鑫礦業冶煉車間是2007年5月開爐投產,因眾鑫沒有特富礦塊,冶金原料主要是粉狀的精礦,塊率低。眾鑫必定氧化氣氛濃,還原氣氛差,不適合高鐵渣,眾鑫熔煉渣型選擇高硅渣來熔煉。經過幾年的使用,效果良好,是成熟渣型。所以富氧熔煉伊始鼓風爐渣型不變。
富氧熔煉前期鼓風爐渣型很好,渣含金屬(0.27%)。

表3
依據此渣型,進行配料。
空氣熔煉時,因鼓風爐快率低,料層透氣性不好。焦炭理化指標差,焦粉多,發熱量低。所以熔體溫度低,鼓渣黏,鼓風爐所選渣型較好,渣含金屬略高。
東疆鎳金屬儲量豐富,周邊選廠不斷在擴產,精礦產量年年遞增。眾鑫相應也需提高產能,所以上富氧項目,來提高鼓風爐床能率。
我廠借鑒喀拉通克銅鎳礦富氧熔煉經驗,喀礦混合氧濃27%~29%之間。眾鑫測試了25%、27%、30%、33%等混合氧濃情況下,鼓風爐熔煉的爐況。隨著混合氧濃的增加,鼓風爐床能率不斷提高,風口明顯好轉,紅亮個數逐步增加。咽喉流量逐步增大,咽喉熔體溫度也提高了。到33%以后,因鼓風爐水套部分水管流水不暢,導致鼓風爐端水套燒漏,造成生產事故。因此眾鑫熔煉最后熔煉混合氧濃確定在32%~33%。
焦炭的質量對熔煉爐床能率的影響也很大,高質量的焦炭能迅速提高爐溫,穩定鼓風爐焦點區。焦炭同時也是冶煉行業的一個非常大的成本項。一級、二級冶金焦被其他大煉鋼廠和冶金行業壟斷,不易購買。同時兼顧冶金成本,眾鑫只能買三級以下焦炭。因此車間對焦炭進行過篩,提高焦炭快率,減少焦粉入爐來改善熔煉爐爐況。
鼓風爐原選渣型硅鐵比0.95∶1,硅鈣比5∶1。我們依據眾鑫原料的特點,調配精礦,設計新的渣型。新渣型硅鐵比0.9∶1~1.05,硅鈣比6~6.5∶1。

表4
試驗從2011年初開始到2011年6月結束,歷時6個月。
經過反復的試驗比較,總結得出硅鐵比1∶0.9,硅鈣比5.5~6∶1時。鼓風爐渣型最好,渣含金屬平均值最低。試驗結果具體數據見表5。

表5
富氧熔煉,富氧空氣(含氧32%)送入鼓風爐以后,焦點區溫度升高,同時焦點區拉長,鼓風爐本床溫度明顯提高,咽喉流出的熔體色澤紅里透白,耀眼,測量溫度在1200~1280C。。本床內物料熔化速度明顯加快,咽喉熔體流量增大,鼓風爐床能率得到大幅提高,比空氣熔煉提高了40%。床能率達到49t/m2d左右。
在使用新渣型后,渣熔點提高了,鼓風爐本床溫度得到相應提高。咽喉熔體溫度上升約100℃。前床、渣口溫度也都提高了,鼓渣黏度減小,渣含金屬大幅降低,金屬回收率得到有效提高。
試驗結束后,從2011年元月至2012年停爐,我們一直采用富氧熔煉。經過一年的使用,熔煉爐床能率月平均在48t/m2d,鼓渣含金屬一直保持較低的品位。經事實證明,眾鑫富氧熔煉是成功的。熔煉爐爐溫得到相應提升,渣含金屬得到有效降低,金屬回收率得到有效提高。