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充氮氣欠平衡技術(shù)在柳108井深井鉆完井中的研究與應(yīng)用

2014-11-10 11:49:44劉曉敏
科技資訊 2014年13期

劉曉敏

摘 要:玉門油田青西區(qū)塊存在油層埋藏深度大、地層可鉆性差、油藏孔隙壓力小等問題,常規(guī)鉆井不利于低能量小層的勘探發(fā)現(xiàn),對儲層污染也較大,致使油氣井產(chǎn)量低、后期改造作業(yè)量大,同時壓持效應(yīng)嚴(yán)重影響鉆井機速,導(dǎo)致建井周期長、鉆井成本高。為了更準(zhǔn)確、及時地發(fā)現(xiàn)和評價青西凹陷柳溝莊構(gòu)造的含油氣性,提高區(qū)塊儲量整體動用程度,同時在鉆井過程中減少對儲層的污染、提高鉆井速度,玉門油田在青西區(qū)塊柳溝莊構(gòu)造帶上的柳108井率先開展了充氮氣欠平衡鉆完井試驗,通過優(yōu)化井身結(jié)構(gòu)、鉆具組合,優(yōu)選鉆頭、鉆井參數(shù)、氮氣注入量,在確保井下及井口壓力控制安全的前提下最大限度的釋放儲層能量,起到了探明與保護儲層和鉆井提速的雙重功效。該井欠平衡作業(yè)井段機械鉆速同比提高85%,欠平衡鉆完井點火成功23次,投產(chǎn)后自噴采油,日產(chǎn)液約29 m3,日產(chǎn)油約27 m3。

關(guān)鍵詞:玉門青西 充氮氣 欠平衡 凍膠閥 儲層保護

中圖分類號:TE249 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)05(a)-0088-02

本文針對勘探和鉆井中出現(xiàn)的新難題和新矛盾進一步研究解決,從而推動該區(qū)域勘探開發(fā)過程中鉆井提速、探明儲層和油氣層保護步伐,提高勘探開發(fā)和鉆井的綜合效益,實現(xiàn)油藏可持續(xù)開發(fā)目標(biāo)。

1 儲集層地質(zhì)特征

1.1 巖性特征

上部為厚層深灰色白云質(zhì)泥巖與薄層淺灰色、灰白色泥質(zhì)白云巖互層,局部層段含黃鐵礦;下部為淺灰、雜色礫巖與淺灰、深灰、灰黑色泥質(zhì)白云巖、白云質(zhì)泥巖不等厚組合。礫巖成分以千枚巖、變質(zhì)砂巖為主。

1.2 儲層孔間類型

下溝組儲層埋藏深、壓實和成巖性好,巖性致密。已鉆井取心、鑄體薄片、熒光薄片、掃描電鏡、全直徑巖心X-CT掃描和成像測井資料反映,儲層儲集空間有孔隙和裂縫兩大類,孔隙主要包括溶蝕孔洞和微孔隙(如晶間微孔及粒間微孔隙等)兩類,溶蝕孔洞分為粒間溶孔、粒內(nèi)溶孔、晶間溶孔及溶洞;裂縫包括構(gòu)造縫、構(gòu)造-溶蝕縫、壓溶縫及微裂縫等。

1.3 儲層物性

儲層儲滲空間類型主要是裂縫,其次是孔隙和孔洞。裂縫密度平均為5.52 m/條,裂縫寬度一般1 mm左右,裂縫性狀以水平縫為主,且大多未充填。地下宏觀裂縫寬度在16 mm左右,微觀裂縫寬度在1.6~6.3m左右。基質(zhì)孔隙度和滲透率很小,裂縫對滲透率貢獻在99%以上。儲集層孔隙度 4.6~12.6%,水平滲透率15~96.1×10-3μm2,垂直滲透率0.12~16.8×10-3μm2。

1.4 目的層壓力系統(tǒng)

根據(jù)地震資料及鄰井實測壓力數(shù)據(jù)分析,該區(qū)目的層地層壓力隨構(gòu)造位置的不同差別較大,鄰井測試結(jié)果表明,下溝組壓力梯度為0.97 MPa/100 m。預(yù)計青西區(qū)塊儲層段大部井屬于正常壓力系統(tǒng)。

1.5 儲層敏感性

速敏為中等,基質(zhì)對速度不敏感。水敏為中等偏強,滲透率損害程度達31%~75%。在礦化度升高情況下,其鹽敏程度為中等,滲透率損害為26%~43%;礦化度降低時,其鹽敏程度為中等偏強,滲透率損害為31%~71%。堿敏為中等偏強,滲透率損害為30%~62%。酸敏為弱到中等,滲透率損害在4%~63%。

1.6 油氣水層

依據(jù)鄰井鉆探成果及地質(zhì)綜合研究成果,預(yù)測本井油氣層位置為:中溝組K1z段:4055~4095 m;下溝組K1g2+3段:4200~4240 m,4295~4325 m,4375~4395 m;目的層段沒有夾層水和伴生氣。

2 常規(guī)技術(shù)鉆井現(xiàn)狀

2.1 可鉆性差,鉆速低

地層膠結(jié)比較致密,主要為致密的泥巖、灰質(zhì)泥巖、泥質(zhì)白云巖及礫巖,富含線狀黃鐵礦,裂縫發(fā)育,并且地層在上覆地層壓力作用下變得非常致密,不僅硬度和密度增加,機械性能也向塑-脆性巖石或塑性巖石轉(zhuǎn)化,高圍壓下的巖石可鉆性變的很差,機械鉆速低,導(dǎo)致鉆井周期較長。

2.2 頻發(fā)井漏復(fù)雜

目的層由于裂縫發(fā)育豐富,連通性好,鉆井過程中存在嚴(yán)重滲漏現(xiàn)象。從統(tǒng)計資料看,已完鉆井中17口發(fā)生60次余井漏,累計漏失鉆井液9000 m3左右,損失時間近90天。

2.3 油氣層保護難度大

裂縫與孔、洞相結(jié)合的雙孔介質(zhì)儲層特征,存在裂縫應(yīng)力敏感性傷害、固相侵入傷害、外來液相侵入傷害、結(jié)垢傷害、儲層礦物敏感性傷害等因素引起的油氣層傷害,采用常規(guī)技術(shù)所鉆的井部分井小層表皮系數(shù)居高不下,部分井試油效果不佳,經(jīng)過油層改造如酸化壓裂后產(chǎn)量較高。

3 充氮氣欠平衡鉆完井技術(shù)優(yōu)勢

充氮氣欠平衡鉆井是通過鉆柱向井內(nèi)鉆井液連續(xù)注入一定量的高壓氮氣,以形成不穩(wěn)定的氣液兩相流體為鉆井循環(huán)介質(zhì),達到降低全井筒液柱壓力的目的。充氮氣形成的氣液混合鉆井液為不穩(wěn)定兩相流體,全井筒基本上是以液體為連續(xù)相、氣體為分散相的兩相介質(zhì),該混相流體的優(yōu)點是:地面脫氣較容易,脫氣后的基液可進行常規(guī)的凈化處理、循環(huán)使用。

儲層上部的復(fù)雜常規(guī)地層段采用技術(shù)套管封固,儲層內(nèi)三開實施充氮氣欠平衡鉆井,通過合理調(diào)配氣液比來科學(xué)降低液柱壓力,有效減小井底壓持效應(yīng),已達到提高機械鉆速的目的;同時在裸眼段環(huán)空內(nèi)形成負(fù)壓差,充分釋放儲集層能量,最大限度的減少鉆進過程中外來物質(zhì)對儲層空間和儲層滲流通道的破壞,保護儲層,防止井漏。

完井階段優(yōu)選欠平衡完井配套工具,在井底欠壓狀態(tài)下完成下油層套管、下油管等作業(yè),實現(xiàn)鉆完井階段全過程欠平衡作業(yè),避免了儲集層二次傷害。

4 現(xiàn)場實施情況

4.1 井身結(jié)構(gòu)

與常規(guī)鉆井的井身結(jié)構(gòu)相比較,改進后的欠平衡鉆井井身結(jié)構(gòu)節(jié)省了鉆井周期、節(jié)約了鉆井成本,同時降低了欠平衡鉆井的安全風(fēng)險,更有利于實施三開充氮氣欠平衡鉆井作業(yè);懸掛篩管尾管的完井管柱不但縮短了完井作業(yè)步驟和周期,便于更早的投產(chǎn),同時為油氣井后期改造提供了更多的選擇余地。endprint

4.2 鉆具組合

Ф152.4mmM1365PDC鉆頭+Ф121 mm雙母接頭×1只+Ф121 mm箭形單流閥×2只+Ф121 mm鉆鋌×9根+Ф89 mm加重鉆桿×15根+Ф120 mm柔桿×1只+Ф120 mm隨鉆震擊器×1只+Ф89 mm加重鉆桿×3柱+Ф89 mm斜坡鉆桿(至井口)+Ф127 mm旋塞閥×1只+Ф127 mm箭形單流閥×1只+Ф89 mm斜坡鉆桿(單根)+Ф121 mm方保×1只+Ф127 mm下旋塞×1只+Ф108 mm方鉆桿

4.3 工藝參數(shù)(見表1)(見表2)

4.4 欠平衡鉆進

該井于2011年6月1日自井深4132 m開始充氮氣欠平衡鉆進,最高注氣壓力26 MPa,穩(wěn)定注氣壓力22 MPa。欠平衡鉆井初期因井底造型、跑合鉆頭及井下U型循環(huán)系統(tǒng)氣液兩相未混合均勻等因素,鉆時不理想,鉆至井深4167 m時,鉆時穩(wěn)定在35 min/米左右。鉆至井深4379.49 m時,全烴值由0.03%左右突升至0.8%,停鉆循環(huán)一小時后全烴值升至52%,點火成功,火焰呈橘黃色、伴少量黑煙,高度1~2 m,泥漿循環(huán)池及振動篩上可見油花,后續(xù)混油、充氮氣鉆進,地面循環(huán)系統(tǒng)混油量穩(wěn)定增長,單根后效明顯,均能點火成功。

充氮氣欠平衡作業(yè)井段4132~4434 m,進尺302 m,純鉆時間304:37(h:min),機械鉆速0.99 m/h,鉆進過程中點火成功13次,火焰高3~6 m,前為橙黃色伴少量黑煙,后帶藍(lán)色火焰,單次最長燃燒時間142 min,累計燃燒356 min,最高總烴100%。

4.5 欠平衡完井

(1)關(guān)井求壓。

充氮氣循環(huán)兩周后,采用基漿密度為1.09 g/cm3的泥漿脫氣循環(huán)一周半,起鉆至套管內(nèi)關(guān)井求壓,最高套壓2.6 Mpa,穩(wěn)定套壓2.5 Mpa,折算地層壓力系數(shù)1.15。下鉆至井底測后效,井筒靜止時間22:35,油氣上竄高度3107.25 m,上竄速度137.59 m/h。

(2)凍膠注入與頂替。

采用兩部水泥車同時注入基液和交聯(lián)劑,注入排量600 L/min和150 L/min,注入時間12 min,然后采用1.09 g/cm3的泥漿頂替凍膠閥至2560 m,累計注入泥漿9.65 m3,最高頂替壓力18 MPa。

(3)凍膠成膠與返排。

關(guān)井后套壓穩(wěn)定在3.2 MPa,5 h后放壓判斷凍膠閥成膠情況,泄壓為零后再次關(guān)井套壓3 min內(nèi)升至0.5 MPa;分析認(rèn)為凍膠閥上部氣體滑脫產(chǎn)生圈閉套壓,泄壓一小時后關(guān)井,套管上升幅度為0.6 MPa/5分鐘,最高壓力升至3.2 MPa,初步判斷凍膠閥未起到密封作用。下鉆至3000 m(凍膠閥底部)循環(huán)返排凍膠閥,從返排產(chǎn)物觀察凍膠閥與泥漿混合嚴(yán)重,測其密度分別為1.03、1.06、1.08 g/cm3;粘度為174 s,凍膠閥未有效成膠,在井筒內(nèi)未起到密封作用。

后續(xù)二次試驗凍膠閥未果,采用靜平衡壓井的方法完成下篩管、倒井口、下油管等作業(yè)。

5 應(yīng)用效果分析

5.1 提速效果明顯

該井三開采用Ф152.4 mm鉆頭鉆進,其破巖能力比Ф215.9 mm鉆頭差,將該井欠平衡作業(yè)井段純鉆機械鉆速與鄰井同層位、同井深的Ф215.9 mm鉆頭常規(guī)鉆井機速對比發(fā)現(xiàn),該井欠平衡段機速明顯提高,平均提速85 %,其中較Q2-4井提速量高達145 %。

5.2 探明和保護儲層成果突出

該井充氮氣欠平衡鉆完井過程中累計點火成功23次,火焰高度5~8 m,累計燃燒時間661 min;自井深4379.49 m開始欠平衡鉆進過程中穩(wěn)定出油,出油量達2 m3/h;錄、測井資料證實:欠平衡鉆井成功揭開5套油層,其中3套為主力油層,油氣儲量客觀;投產(chǎn)后自噴采油,日產(chǎn)液約29 m3,日產(chǎn)油約27 m3,是鄰井的4~5倍。

5.3 保護鉆頭效果顯著

欠平衡作業(yè)層段地層壓力系數(shù)1.12~1.15 g/cm3,欠平衡鉆進過程中裸眼段環(huán)空當(dāng)量密度最高0.9 g/cm3,井底保持著3~5 MPa的動態(tài)負(fù)壓差,減緩了井底壓持效應(yīng),降低了井底巖石的強度;同時充氮氣泥漿對井底鉆屑清洗更加徹底,鉆頭周圍參與重復(fù)破碎與旋轉(zhuǎn)磨蝕鉆屑顆粒減少,從而大幅度降低了鉆頭非有效工作時間,有效提高了鉆頭壽命,該井三開1只鉆頭一趟鉆完成全部欠平衡井段,鉆頭進尺達302 m,較鄰井φ215.9 mm鉆頭最大單只鉆頭進尺提高375.67%,工作時間高達304:37(h:min),較鄰井平均指標(biāo)同比提高86%。

6 結(jié)論和認(rèn)識

(1)柳108井為玉門油田最深的一口充氮氣欠平衡井,海拔高達2500 m,充氣設(shè)備承壓高達26 MPa,該井成功試驗為玉門油田及類似油田高效勘探開發(fā)探索了一條新途徑;(2)該井欠平衡段使用1只鉆頭一趟鉆就完成了全部欠平衡進尺,欠平衡鉆進過程中未出現(xiàn)任何井下復(fù)雜,純鉆機速提高85%,充分說明充氮氣欠平衡鉆井技術(shù)在延長鉆頭壽命、節(jié)約鉆井周期和預(yù)防井漏復(fù)雜等方面的技術(shù)優(yōu)勢;(3)應(yīng)用欠平衡鉆井技術(shù)在柳溝莊構(gòu)造下溝組地層發(fā)現(xiàn)了3套好油層,欠平衡完井投產(chǎn)后自噴采油,且出油量樂觀,體現(xiàn)了充氮氣欠平衡鉆井與凍膠閥欠平衡完井相結(jié)合的全過程欠平衡鉆完井技術(shù)在儲層勘探和油氣層保護方面具有獨到的技術(shù)潛力。

參考文獻

[1] 楊虎,王利國,等.欠平衡鉆井基礎(chǔ)理論與實踐[M].北京:石油工業(yè)出版社,2009.

[2] 胥思平.欠平衡鉆井氣體體積流量的計算[M].北京:中國石化出版社,2006.endprint

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