祁振
摘 要:基于袁店一井煤礦1025工作面風巷的具體地質條件,為實現巷道順利掘進及有效支護,利用FLAC3D數值模擬軟件,對不同支護條件下巷道支護情況進行了模擬,分析了巷道圍巖位移的分布變化規律,提出了專門針對1025風巷的錨網索聯合支護技術,并對支護效果進行現場監測,實現了較好的技術和經濟效益。
關鍵詞:巷道 數值模擬 聯合支護
中圖分類號:TE2 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)05(a)-0096-02
1 工程地質概述
1025工作面處于丁杜周村莊下面,地表有大量農田及溝渠。煤層較穩定,煤層厚度3.15~4.97 m,平均4.0 m。中段至里段煤層傾角較緩5~10°,外段煤層傾角較大13°,總體傾角8°左右。所要掘進的1025風巷東接-470 m水平大巷,南為1026工作面(未掘進),西靠近F4斷層與106采區相鄰,北為DF14斷層保護煤柱。風巷總長度約為1300 m,巷道設計寬度4600 mm,高度3200 mm,呈矩形斷面,面積為14.72 m2。本掘進工作面附近地質柱狀圖如圖1所示。
2 巷道支護數值模擬研究
為了使風巷實現既經濟又有效的支護,對巷道所處的具體地質條件進行分析,并運用經驗法,提出了錨網索聯合支護的初步方案[1],通過設置不同支護參數,運用flac3D數值模擬軟件對巷道的破壞和變形情況進行分析,通過比較得到最優的支護參數。三種支護方案如下:
方案一:錨索沿頂板單排布置,頂部錨索選用Φ17.8×6300 mm,排距為2400 mm;錨桿選用Ф20×2400 mm等強樹脂錨桿,頂部錨桿間排距為800×800 mm,幫部錨桿間排距900×800 mm,兩幫最上面兩根錨桿向上與水平方向呈15°夾角,兩幫最下面兩根錨桿向下與水平方向呈15°夾角。
方案二:錨索沿頂板雙排布置,頂部錨索選用Φ17.8×6300 mm,排距為1600×2400 mm;錨桿布置與方案一相同。
方案三:頂部錨桿間排距為1000×1000 mm,幫部錨桿間排距900×1200 mm,其他與方案二相同。
2.1 建立模型
1025風巷所在煤層埋深約為400 m,煤層傾角接近水平,巷道凈斷面為4.6 m× 3.2 m。利用flac3D軟件[2]建立三維模型,模型長寬高確定為40 m×20 m×100 m,共19906個節點,62036個網格。模型巖體力學參數由力學實驗得到,建立數值模擬模型進行計算。
2.2 數值模擬結果分析
為了研究以上三種支護方案的效果如何,本文分別對三種支護方法及切眼巷道無支護時進行模擬,分析切眼在四種不同狀態下的位移場,得到其水平位移及垂直位移變化情況。在無支護狀態下,切眼巷道的兩幫移近量達660 mm,頂底板下沉量約為320 mm,巷道圍巖變形比較嚴重。方案1兩幫移近量為180 mm,頂板下沉量約為160 mm,頂底板移近量為155 mm。方案2兩幫移近量為90 mm,頂底板移近量約為100 mm。方案3兩幫移近量約為210 mm,頂底板移近量為150 mm左右。通過支護,三種方案都很好的控制了底鼓現象,方案一和方案三對于頂板變形控制較未支護時有些改善,但效果仍不理想。方案二比其他兩種方案有較好支護效果,很好的控制了頂底板及兩幫的變形。
通過以上對1025風巷周邊位移場垂直位移及水平位移的分析,通過比較三種支護方案,得出方案二能夠很好的控制巷道圍巖變形,因此其支護效果最佳。由此,1025風巷初步支護方法選用方案二。
3 巷道支護參數確定
對比分析綜合確定1025工作面風巷的支護參數:頂部網片采用菱形金屬網,采用10#鐵絲機械編制,網孔50×50 mm,幫部采用1×50 m礦用高強護幫塑網;錨桿選用Ф20×2400 mm等強樹脂錨桿,M型錨桿托盤140×140×8 mm;頂部M型鋼帶長4500 mm,幫部使用梯子梁,長1878 mm,978 mm,每排布置兩根,壓茬連接;錨索選用Φ17.8×6300 mm ,錨索托盤300×300×14 mm,選用Z2550、K2550型樹脂錨固劑。頂部錨桿間排距為800×800 mm,幫部錨桿間排距900×800 mm,使用兩根Z2550樹脂錨固劑,錨索間排距為1600×240 mm,每根錨索用一根K2550和兩根Z2550樹脂藥卷,沿巷道中頂向左、右各偏800布置一列。
4 現場檢測
為了掌握巷道的支護及圍巖的變形情況,沿風巷支護段每100 m布置一個觀測站,共布置兩處,用“十字”布點法測量巷道兩幫位移及頂底板位移[3],開始每天觀測一次,一周后每3天觀測一次,連續觀測60 d并記錄數據。
由記錄數據得出,兩監測點總體趨勢一致,兩幫移近量變化緩慢,但有著逐步增加的趨勢,到60 d時兩幫變形量基本穩定在100 mm左右;巷道頂底板在觀測初期變形速率較大,到達20 d左右時短暫穩定,之后變形量又開始慢慢增大,到達50 d時變形量不再明顯變化,穩定在120 mm左右。
5 結論
由以上分析可知,通過方案二的支護作用,巷道圍巖變形處在可以控制的范圍之內,保證了巷道掘進環境的安全。通過現場檢測巷道圍巖的變形,其檢測結果與數值模擬的結果有些出入,但不是很大,說明通過數值模擬來初步確定巷道支護參數的方法是可行的。本文針對1025風巷所處的具體地質條件專門研究設計出的支護方案,在實踐中得到了良好的技術及經濟效益,同時也可以在該礦類似地質條件下使用。
參考文獻
[1] 陳光炎,陸士良.中國煤礦巷道圍巖控制[M].徐州:中國礦業大學出版社,1999:138-140.
[2] 陳育民,徐鼎平.FLAC/FLAC3D基礎與工程實例[M].中國水利水電出版社,2009:20-31.
[3] 陳曉祥,楊凱凱,等.高應力回采巷道圍巖變形特征及協調支護技術研究[J].河南理工大學學報:自然科學版,2012,147(4):30-35.endprint
摘 要:基于袁店一井煤礦1025工作面風巷的具體地質條件,為實現巷道順利掘進及有效支護,利用FLAC3D數值模擬軟件,對不同支護條件下巷道支護情況進行了模擬,分析了巷道圍巖位移的分布變化規律,提出了專門針對1025風巷的錨網索聯合支護技術,并對支護效果進行現場監測,實現了較好的技術和經濟效益。
關鍵詞:巷道 數值模擬 聯合支護
中圖分類號:TE2 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)05(a)-0096-02
1 工程地質概述
1025工作面處于丁杜周村莊下面,地表有大量農田及溝渠。煤層較穩定,煤層厚度3.15~4.97 m,平均4.0 m。中段至里段煤層傾角較緩5~10°,外段煤層傾角較大13°,總體傾角8°左右。所要掘進的1025風巷東接-470 m水平大巷,南為1026工作面(未掘進),西靠近F4斷層與106采區相鄰,北為DF14斷層保護煤柱。風巷總長度約為1300 m,巷道設計寬度4600 mm,高度3200 mm,呈矩形斷面,面積為14.72 m2。本掘進工作面附近地質柱狀圖如圖1所示。
2 巷道支護數值模擬研究
為了使風巷實現既經濟又有效的支護,對巷道所處的具體地質條件進行分析,并運用經驗法,提出了錨網索聯合支護的初步方案[1],通過設置不同支護參數,運用flac3D數值模擬軟件對巷道的破壞和變形情況進行分析,通過比較得到最優的支護參數。三種支護方案如下:
方案一:錨索沿頂板單排布置,頂部錨索選用Φ17.8×6300 mm,排距為2400 mm;錨桿選用Ф20×2400 mm等強樹脂錨桿,頂部錨桿間排距為800×800 mm,幫部錨桿間排距900×800 mm,兩幫最上面兩根錨桿向上與水平方向呈15°夾角,兩幫最下面兩根錨桿向下與水平方向呈15°夾角。
方案二:錨索沿頂板雙排布置,頂部錨索選用Φ17.8×6300 mm,排距為1600×2400 mm;錨桿布置與方案一相同。
方案三:頂部錨桿間排距為1000×1000 mm,幫部錨桿間排距900×1200 mm,其他與方案二相同。
2.1 建立模型
1025風巷所在煤層埋深約為400 m,煤層傾角接近水平,巷道凈斷面為4.6 m× 3.2 m。利用flac3D軟件[2]建立三維模型,模型長寬高確定為40 m×20 m×100 m,共19906個節點,62036個網格。模型巖體力學參數由力學實驗得到,建立數值模擬模型進行計算。
2.2 數值模擬結果分析
為了研究以上三種支護方案的效果如何,本文分別對三種支護方法及切眼巷道無支護時進行模擬,分析切眼在四種不同狀態下的位移場,得到其水平位移及垂直位移變化情況。在無支護狀態下,切眼巷道的兩幫移近量達660 mm,頂底板下沉量約為320 mm,巷道圍巖變形比較嚴重。方案1兩幫移近量為180 mm,頂板下沉量約為160 mm,頂底板移近量為155 mm。方案2兩幫移近量為90 mm,頂底板移近量約為100 mm。方案3兩幫移近量約為210 mm,頂底板移近量為150 mm左右。通過支護,三種方案都很好的控制了底鼓現象,方案一和方案三對于頂板變形控制較未支護時有些改善,但效果仍不理想。方案二比其他兩種方案有較好支護效果,很好的控制了頂底板及兩幫的變形。
通過以上對1025風巷周邊位移場垂直位移及水平位移的分析,通過比較三種支護方案,得出方案二能夠很好的控制巷道圍巖變形,因此其支護效果最佳。由此,1025風巷初步支護方法選用方案二。
3 巷道支護參數確定
對比分析綜合確定1025工作面風巷的支護參數:頂部網片采用菱形金屬網,采用10#鐵絲機械編制,網孔50×50 mm,幫部采用1×50 m礦用高強護幫塑網;錨桿選用Ф20×2400 mm等強樹脂錨桿,M型錨桿托盤140×140×8 mm;頂部M型鋼帶長4500 mm,幫部使用梯子梁,長1878 mm,978 mm,每排布置兩根,壓茬連接;錨索選用Φ17.8×6300 mm ,錨索托盤300×300×14 mm,選用Z2550、K2550型樹脂錨固劑。頂部錨桿間排距為800×800 mm,幫部錨桿間排距900×800 mm,使用兩根Z2550樹脂錨固劑,錨索間排距為1600×240 mm,每根錨索用一根K2550和兩根Z2550樹脂藥卷,沿巷道中頂向左、右各偏800布置一列。
4 現場檢測
為了掌握巷道的支護及圍巖的變形情況,沿風巷支護段每100 m布置一個觀測站,共布置兩處,用“十字”布點法測量巷道兩幫位移及頂底板位移[3],開始每天觀測一次,一周后每3天觀測一次,連續觀測60 d并記錄數據。
由記錄數據得出,兩監測點總體趨勢一致,兩幫移近量變化緩慢,但有著逐步增加的趨勢,到60 d時兩幫變形量基本穩定在100 mm左右;巷道頂底板在觀測初期變形速率較大,到達20 d左右時短暫穩定,之后變形量又開始慢慢增大,到達50 d時變形量不再明顯變化,穩定在120 mm左右。
5 結論
由以上分析可知,通過方案二的支護作用,巷道圍巖變形處在可以控制的范圍之內,保證了巷道掘進環境的安全。通過現場檢測巷道圍巖的變形,其檢測結果與數值模擬的結果有些出入,但不是很大,說明通過數值模擬來初步確定巷道支護參數的方法是可行的。本文針對1025風巷所處的具體地質條件專門研究設計出的支護方案,在實踐中得到了良好的技術及經濟效益,同時也可以在該礦類似地質條件下使用。
參考文獻
[1] 陳光炎,陸士良.中國煤礦巷道圍巖控制[M].徐州:中國礦業大學出版社,1999:138-140.
[2] 陳育民,徐鼎平.FLAC/FLAC3D基礎與工程實例[M].中國水利水電出版社,2009:20-31.
[3] 陳曉祥,楊凱凱,等.高應力回采巷道圍巖變形特征及協調支護技術研究[J].河南理工大學學報:自然科學版,2012,147(4):30-35.endprint
摘 要:基于袁店一井煤礦1025工作面風巷的具體地質條件,為實現巷道順利掘進及有效支護,利用FLAC3D數值模擬軟件,對不同支護條件下巷道支護情況進行了模擬,分析了巷道圍巖位移的分布變化規律,提出了專門針對1025風巷的錨網索聯合支護技術,并對支護效果進行現場監測,實現了較好的技術和經濟效益。
關鍵詞:巷道 數值模擬 聯合支護
中圖分類號:TE2 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)05(a)-0096-02
1 工程地質概述
1025工作面處于丁杜周村莊下面,地表有大量農田及溝渠。煤層較穩定,煤層厚度3.15~4.97 m,平均4.0 m。中段至里段煤層傾角較緩5~10°,外段煤層傾角較大13°,總體傾角8°左右。所要掘進的1025風巷東接-470 m水平大巷,南為1026工作面(未掘進),西靠近F4斷層與106采區相鄰,北為DF14斷層保護煤柱。風巷總長度約為1300 m,巷道設計寬度4600 mm,高度3200 mm,呈矩形斷面,面積為14.72 m2。本掘進工作面附近地質柱狀圖如圖1所示。
2 巷道支護數值模擬研究
為了使風巷實現既經濟又有效的支護,對巷道所處的具體地質條件進行分析,并運用經驗法,提出了錨網索聯合支護的初步方案[1],通過設置不同支護參數,運用flac3D數值模擬軟件對巷道的破壞和變形情況進行分析,通過比較得到最優的支護參數。三種支護方案如下:
方案一:錨索沿頂板單排布置,頂部錨索選用Φ17.8×6300 mm,排距為2400 mm;錨桿選用Ф20×2400 mm等強樹脂錨桿,頂部錨桿間排距為800×800 mm,幫部錨桿間排距900×800 mm,兩幫最上面兩根錨桿向上與水平方向呈15°夾角,兩幫最下面兩根錨桿向下與水平方向呈15°夾角。
方案二:錨索沿頂板雙排布置,頂部錨索選用Φ17.8×6300 mm,排距為1600×2400 mm;錨桿布置與方案一相同。
方案三:頂部錨桿間排距為1000×1000 mm,幫部錨桿間排距900×1200 mm,其他與方案二相同。
2.1 建立模型
1025風巷所在煤層埋深約為400 m,煤層傾角接近水平,巷道凈斷面為4.6 m× 3.2 m。利用flac3D軟件[2]建立三維模型,模型長寬高確定為40 m×20 m×100 m,共19906個節點,62036個網格。模型巖體力學參數由力學實驗得到,建立數值模擬模型進行計算。
2.2 數值模擬結果分析
為了研究以上三種支護方案的效果如何,本文分別對三種支護方法及切眼巷道無支護時進行模擬,分析切眼在四種不同狀態下的位移場,得到其水平位移及垂直位移變化情況。在無支護狀態下,切眼巷道的兩幫移近量達660 mm,頂底板下沉量約為320 mm,巷道圍巖變形比較嚴重。方案1兩幫移近量為180 mm,頂板下沉量約為160 mm,頂底板移近量為155 mm。方案2兩幫移近量為90 mm,頂底板移近量約為100 mm。方案3兩幫移近量約為210 mm,頂底板移近量為150 mm左右。通過支護,三種方案都很好的控制了底鼓現象,方案一和方案三對于頂板變形控制較未支護時有些改善,但效果仍不理想。方案二比其他兩種方案有較好支護效果,很好的控制了頂底板及兩幫的變形。
通過以上對1025風巷周邊位移場垂直位移及水平位移的分析,通過比較三種支護方案,得出方案二能夠很好的控制巷道圍巖變形,因此其支護效果最佳。由此,1025風巷初步支護方法選用方案二。
3 巷道支護參數確定
對比分析綜合確定1025工作面風巷的支護參數:頂部網片采用菱形金屬網,采用10#鐵絲機械編制,網孔50×50 mm,幫部采用1×50 m礦用高強護幫塑網;錨桿選用Ф20×2400 mm等強樹脂錨桿,M型錨桿托盤140×140×8 mm;頂部M型鋼帶長4500 mm,幫部使用梯子梁,長1878 mm,978 mm,每排布置兩根,壓茬連接;錨索選用Φ17.8×6300 mm ,錨索托盤300×300×14 mm,選用Z2550、K2550型樹脂錨固劑。頂部錨桿間排距為800×800 mm,幫部錨桿間排距900×800 mm,使用兩根Z2550樹脂錨固劑,錨索間排距為1600×240 mm,每根錨索用一根K2550和兩根Z2550樹脂藥卷,沿巷道中頂向左、右各偏800布置一列。
4 現場檢測
為了掌握巷道的支護及圍巖的變形情況,沿風巷支護段每100 m布置一個觀測站,共布置兩處,用“十字”布點法測量巷道兩幫位移及頂底板位移[3],開始每天觀測一次,一周后每3天觀測一次,連續觀測60 d并記錄數據。
由記錄數據得出,兩監測點總體趨勢一致,兩幫移近量變化緩慢,但有著逐步增加的趨勢,到60 d時兩幫變形量基本穩定在100 mm左右;巷道頂底板在觀測初期變形速率較大,到達20 d左右時短暫穩定,之后變形量又開始慢慢增大,到達50 d時變形量不再明顯變化,穩定在120 mm左右。
5 結論
由以上分析可知,通過方案二的支護作用,巷道圍巖變形處在可以控制的范圍之內,保證了巷道掘進環境的安全。通過現場檢測巷道圍巖的變形,其檢測結果與數值模擬的結果有些出入,但不是很大,說明通過數值模擬來初步確定巷道支護參數的方法是可行的。本文針對1025風巷所處的具體地質條件專門研究設計出的支護方案,在實踐中得到了良好的技術及經濟效益,同時也可以在該礦類似地質條件下使用。
參考文獻
[1] 陳光炎,陸士良.中國煤礦巷道圍巖控制[M].徐州:中國礦業大學出版社,1999:138-140.
[2] 陳育民,徐鼎平.FLAC/FLAC3D基礎與工程實例[M].中國水利水電出版社,2009:20-31.
[3] 陳曉祥,楊凱凱,等.高應力回采巷道圍巖變形特征及協調支護技術研究[J].河南理工大學學報:自然科學版,2012,147(4):30-35.endprint