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單護盾TBM快速掘進條件分析

2014-11-20 02:14:22
隧道建設(中英文) 2014年10期
關鍵詞:圍巖施工

陽 斌

(中鐵隧道股份有限公司,河南 鄭州 450003)

0 引言

TBM施工是一個復雜的系統工程,受眾多不確定因素的影響和制約。目前國內外采用TBM法施工的工程項目較多,不少工程項目受各種不確定因素影響而導致施工受阻,TBM法快速高效的優勢無法得到充分發揮[1-3]。地質條件是TBM工法選擇的先決條件,部分工程項目前期由于地質勘察不夠精確,導致決策過程中出現偏差或失誤;部分工程項目由于TBM設備未根據地質情況進行針對性的配置,或TBM施工所需的配置不能滿足施工要求,導致施工進度無法達到預期效果[4-5]。甘肅省引洮供水一期工程總干渠7#隧洞采用1臺φ5.75 m單護盾TBM施工,該工程于2011年11月創造了月掘進進尺1 868 m的單護盾TBM施工世界紀錄。本文根據該項目的實際情況,對單護盾TBM快速掘進所需的施工條件進行分析,并提出相關建議。

1 工程概況

1.1 工程位置及范圍

甘肅省引洮供水一期工程總干渠7#隧洞工程位于甘肅省渭源縣境內。7#隧洞全長17 286 m,其中TBM施工段長度為16 986 m,設計斷面為圓形,縱坡為1/1 650,采用1臺全新單護盾TBM施工。隧洞設計開挖直徑為5.75 m,管片襯砌后內徑為4.96 m,管片背后上部270°范圍進行豆礫石(5~10mm)回填,并灌注水泥漿液,設計結石強度為C15,下部90°回填M15水泥砂漿。

該工程管片設計為六邊形,縱向為凹凸面球窩結構,管片環外徑為5 520 mm,內徑為4 960 mm,厚度為280 mm,寬度為1 600 mm。每環管片分4塊(1塊底管片,2塊側管片,1塊頂管片),單塊最大質量約5.2 t。根據地質適應性分為A,B,C,D 4種類型(配筋有區別),其中A型適合Ⅳ類圍巖,B型適合Ⅴ類圍巖,C型適合于塌方段以及搶險用,D型適合Ⅲ類圍巖。管片拼裝展開示意見圖1。

該工程TBM分主機、后配套、加利福尼亞道岔3部分,全長約380 m。其中主機由刀盤、前盾、中盾和尾盾組成,長10.3 m;后配套由17節拖車組成,長170 m;加利福尼亞道岔由29節平板車組成,總長200 m,TBM允許最小轉彎半徑為500 m。設計最大推力為28 883 kN,額定扭矩為4 000 kN·m,脫困扭矩為6 000 kN·m。

圖1 管片拼裝示意圖Fig.1 Sketch of segments erected

1.2 工程地質與水文地質

1.2.1 工程地質

7#隧洞大地構造部位屬中、新生代隴西-渭源盆地,TBM穿越東峪溝—秦祁河之間的低山丘陵區(洮河流域與渭河流域分水嶺),隧洞最大埋深368 m,屬越嶺長隧洞。

隧洞布置于白堊系、上第三系地層之中。地質條件復雜,圍巖相變劇烈,巖性以軟巖、極軟巖為主,局部洞段有地下水活動。地下水具多層結構,局部有承壓性,地下水受構造、地層巖性控制,分布與富集變化較大。

隧洞圍巖劃分為不穩定Ⅳ類圍巖和極不穩定Ⅴ類圍巖,其中上第三系極軟巖段劃分為Ⅴ類圍巖,新生代白堊系中硬巖和較軟巖劃分為Ⅳ類圍巖,Ⅳ類圍巖占隧道總長的14%,Ⅴ類圍巖占隧道總長的86%。

1.2.2 水文地質

隧洞巖層總體富水性較差。地下水主要由大氣降水補給,降雨稀少,且年內分布不均,地層滲透性弱,地下水水量一般較小(實測泉水最大流量<5 L/min)。根據鉆孔揭示、試驗及水文地質調查,砂礫巖、砂巖孔隙率為20%左右,為含水透水層,鉆孔一般有地下水,泉水均出露于砂巖、砂礫巖層部位。泥質粉砂巖和粉砂質泥巖為相對隔水層,地下水分布不均,一般呈層狀分布且局部承壓,所在山體為微弱層狀含水山體。

2 TBM掘進情況

2.1 TBM在出口工作面施工情況

該工程TBM于2009年12月29日在隧洞出口始發掘進,2010年1—4月,通過優化施工組織,逐步熟悉設備性能和挖掘設備潛力,使TBM月掘進進尺分別為245,493.3,666.2,961m,掘進進度逐月提高。TBM在能自穩地質洞段完全可以保證正常快速掘進,在進入粉細砂層后由于圍巖坍塌變形導致TBM接連遭遇卡機,隨著含水率由5%增大至23.2%,發生了突泥涌砂地質災害,最終使TBM栽頭受困無法繼續掘進。

2.2 整體方案變更

2011年初,參建各方根據補充地質勘察資料做出整體方案調整:將隧洞出口TBM拆卸至進口進行掘進(已探明進口段地質情況較好,適宜TBM掘進),受出口TBM被困處地質條件影響,原刀盤和盾體無法拆除,需重新加工制作刀盤、盾殼;針對已通過補充地質勘察探明分散分布的8段不良地質洞段通過增設4座斜井、原通風豎井工作面、拆機后的出口工作面進行人工鉆爆法施工,待開挖支護后,進行TBM空推安裝管片襯砌,部分洞段采用現澆混凝土襯砌。

2.3 TBM在進口工作面施工情況

整體方案調整后,TBM于進口工作面重新始發掘進,經過優化改造后的TBM性能得到大幅度提升,連續創造高產。2011年8月17日TBM自進口始發后,于當年9月創造了單月進尺1 515 m、日進尺80.8 m的單護盾TBM掘進全國新紀錄,10月掘進進尺1 718.6 m,11月掘進進尺1 868 m,刷新了單護盾TBM月進尺世界紀錄。截至2012年4月27日,TBM由進口已累計掘進11 120 m,平均月進尺為1 308 m。

3 單護盾TBM快速掘進條件分析

3.1 地質條件

地質條件是TBM施工的先決條件,施工方案必須根據工程地質條件進行制定,所采購的TBM必須與工程地質條件具有良好的適應性[5-6]。為保證TBM快速掘進,地質條件應滿足以下幾點要求:

1)圍巖具備一定的自穩能力。圍巖在TBM刀盤開挖形成臨空面后會發生坍塌變形,圍巖的變形速率和變形量應至少滿足TBM在正常掘進速度條件下刀盤及盾體不被卡的要求[7],短距離不良地質洞段掘進,TBM應具備良好的機況進行連續掘進。另外,由于TBM不可避免存在維護保養、故障等停機情況,圍巖的變形速率和變形量應滿足在一定時間段內不會導致TBM被卡的要求,針對經評估認為TBM無法通過的不良地質洞段,應提前進行圍巖預加固或提前采用人工鉆爆法處理。

2)無劇烈的地質構造應力。TBM刀盤開挖形成臨空面后,由于地應力作用,圍巖會發生收斂變形,嚴重時會造成TBM被困被卡。在青海引大濟湟調水總干渠工程實例中,在TBM施工至斷層破碎帶,由于地應力作用(最大地應力實測值達到16 MPa)造成圍巖收斂變形,導致TBM被困數十次,在連續約2年的時間內TBM累計掘進僅200余m,嚴重制約了施工進度,在國內外其他護盾式TBM項目也曾因為類似問題而導致TBM施工受阻。

3)圍巖中賦存的地下水會對圍巖穩定性造成較大影響。在軟巖地質條件下,地下水是造成圍巖失穩的重要因素[9]。引洮供水7#隧洞TBM在出口段掘進施工過程中,TBM進入粉細砂層后,在含水量<10%的情況下,圍巖發生塌方,由于該TBM設備具備較大的脫困能力,通過調整掘進參數、控制出渣量等措施,仍可保持掘進。但當含水率逐步增大至17%及以上時,粉細砂層飽水后迅速形成突泥涌砂及管涌現象,導致TBM被困無法掘進。

4)圍巖應具備良好的可掘性。完整堅硬且耐磨性強的圍巖對TBM掘進進度影響非常大,且對TBM刀盤及主機關鍵部件(如主軸承)壽命影響較大,刀具消耗增大會導致換刀時間過長,進而嚴重制約TBM施工進度[10]。根據引洮供水7#隧洞TBM開挖揭示,圍巖主要為白堊系和第三系地層的泥質砂巖、細砂巖、粉砂質泥巖,圍巖單軸飽和抗壓強度為3.0~35.0 MPa,圍巖節理裂隙較發育-發育,TBM在該類圍巖中掘進速度達到60~140 mm/min,單循環(1.6 m)純掘進時間最快僅需要13 min,刀具消耗量小。

3.2 TBM配置

在充分掌握地質條件的基礎上,TBM配置應與地質條件有良好的適應性。

1)TBM能力儲備。單護盾TBM主要設計參數包括總推力、扭矩、刀盤轉速、掘進速度、刀具貫入度等。在考慮到不良地質條件的特殊情況下,設計TBM脫困能力應盡可能有較大的富余,TBM設備的潛力可能在大部分正常地質洞段都無法發揮作用,但當局部洞段遇到不良地質后,設備的潛力將發揮重要作用,成為TBM能否順利掘進通過的關鍵。

2)有針對性地進行TBM設計和配置。TBM作為專用設備,必須進行有針對性的設計和配置,只有保證與地質條件具備良好的適應性,才能充分發揮掘進效率。

①引洮供水7#隧洞單護盾TBM原刀盤設計為純硬巖刀盤,刀盤總質量約為80 t,刀盤伸出前盾切口長度為960 mm,開口率為11%,在出口段軟巖施工中,受圍巖塌方影響,且由于刀盤伸出前盾切口的懸臂部分過長,導致施工受阻。主要體現在2方面:一是對周邊圍巖擾動大加劇了圍巖塌方范圍,導致出渣量控制困難;二是刀盤受塌方圍巖作用的面積較大,且本身自身重力較大,易造成TBM刀盤被卡,在圍巖泥化后地基承載力降低的情況下,TBM栽頭嚴重(豎直方向最大栽頭663 mm),掘進施工嚴重受阻。TBM轉場至進口后,重新加工的刀盤充分考慮了應對不良地質情況,對刀盤結構和伸出前盾切口長度進行了優化,將刀盤質量減少20 t,伸出前盾切口長度減少約200 mm。

②單護盾TBM依靠主推油缸作用在管片上提供推進反力從而向前掘進。引洮供水7#隧洞項目TBM原刀盤設計為順時針方向旋轉(正轉)出渣,可以進行逆時針旋轉(反轉)調整滾動值,但不能出渣。底管片采用混凝土承軌臺+中心水溝的設計方式。TBM在出口段掘進過程中,由于刀盤只能沿順時針方向旋轉掘進,造成管片環沿逆時針方向滾動,為保證管片外觀質量與結構安全,被迫降低推進速度從而降低扭矩并配合墊木板等措施進行調整,對施工進度影響較大,且運輸軌線質量較差,嚴重制約了運輸效率。TBM轉場至進口后,將刀盤設計優化為正反轉均可以掘進出渣,管片環旋轉的難題通過刀盤正反轉掘進進行調整,使TBM掘進速度大幅提高,且運輸軌線質量改善后有軌運輸效率大幅提高。

③引洮供水7#隧洞項目TBM在設計中考慮到供料和出渣的重/輕編組車快速轉換的問題,在后配套拖車尾部設計了1座200 m長加利福尼亞會車平臺(隨TBM掘進移動道岔),使后配套內編組接渣完成后輕編組能迅速到位,保證了掘進施工的連續性,在后續TBM快速施工中起到了重要作用。

3.3 配套設施

TBM本身具備快速掘進的能力,相關配套設施必須匹配快速掘進要求。

1)TBM供料及出渣。引洮供水7#隧洞項目TBM供料及出渣采用單線+會車平臺有軌運輸方式,1列編組可滿足2個掘進循環的材料供應和出渣需要。在掘進高峰期單循環(1.6 m)最快作業時間為25 min,其中掘進時間為13 min,管片安裝時間為12 min,有軌運輸距離約11 km。共采用4列編組(其中機頭采用27 t德國小馬機車,車輛制動效果好,運輸效率高),在6 km處設固定會車平臺1處,即高峰期編組50 min必須到達TBM尾部加利福尼亞會車平臺,做好重/輕編組車快速轉換準備。由于底管片采用混凝土承軌臺設計,在解決了管片滾動問題后軌線鋪設質量好,編組列車在該種軌線條件下重車出洞平均速度能夠達到15 km/h,輕車進洞平均速度能夠達到18 km/h,完全可以滿足掘進需要,15~18 km獨頭掘進的隧洞采用該種運輸方案亦能滿足。

2)洞外場地布置。洞外場地軌線布置、供料系統、翻渣系統的布置需充分考慮編組車輛在洞外快速翻渣和裝料的問題。引洮供水7#隧洞項目洞外翻渣系統設置2臺翻渣機,1次可同時翻轉2臺側卸式渣車,一列編組10節渣車翻渣時間基本控制在20 min內,在翻渣的同時進行進洞材料的裝車,翻渣完成后即可進行編組并進洞,滿足了洞內快速施工的需要。

3)其他配套設施。長距離TBM施工通風、供水、供電、排水等均需考慮快速掘進的需要。以施工通風為例:引洮供水7#隧洞項目采用一站式壓入式通風方案,使用瑞士進口GIA 4×75 kW 風機,直徑1.6 m的國產優質風管,通過在洞內11 km處進行的通風檢測表明,洞內回風風速滿足規范要求,各有害氣體含量均在規范要求以下,經實踐證明該方案充分保障了洞內通風效果,為快速施工奠定了基本條件。

3.4 施工組織與管理

引水隧洞TBM施工是一個復雜的系統工程,需進行精心的施工組織與管理。

1)建立完善的項目管理體系,并在施工過程中嚴格執行,通過項目團隊文化的建立與隊伍建設,營造良好的工作氛圍,建立開放的溝通渠道和協調機制。

2)通過優化的施工組織和有效的激勵機制,規范管理過程,充分調動一線職工的工作積極性。

3)嚴格推行TBM及常規設備的按時維修保養工作。應根據TBM設備特性制定詳細的維保制度和每日、周、月維保計劃,剛性進行設備停機維保,及時研究和預判設備故障,提前處置問題。對于關鍵配件應建立預警機制,保證配件儲備的準確性、適用性和充足性,為TBM快速掘進奠定堅實的基礎。

4)高度重視進度與設備、進度與安全、進度與質量關系的協調平衡。

5)通過技能培訓與考核提高施工人員的技術水平。

6)有效建立TBM掘進控制、測量導向、管片安裝、工程地質變化、設備故障、安全與質量等內容的信息反饋與處置機制,確保在現場出現問題后能夠進行快速處理。

4 結論與討論

通過以上分析,認為TBM快速掘進所需具備的條件為:

1)適合TBM快速掘進的地質條件;

2)TBM 設計和配置須與地質條件有良好的適應性;

3)配置與快速掘進匹配的配套設施;

4)精心的施工組織與管理。

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