吳卿
摘 要:我國是煤業大國,而煤炭在開采后存在硫成分,隨著煤炭的燃燒,硫將生成二氧化硫與三氧化硫,排入大氣后會導致環境污染,出現酸雨問題,威脅到人類、動植物和建筑表面。二氧化硫與三氧化硫會導致鍋爐出現問題,是鍋爐高低溫腐蝕與灰塵堵塞的主要因素。自動測硫儀可以快速檢測煤炭中的硫含量,在生產煤炭的過程中應用十分廣泛。
關鍵詞:自動測硫儀;煤質檢測;使用維護
中圖分類號:TQ533 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2014)32-0071-01
硫是一種與煤炭伴生的有害元素,而煤炭中的硫含量則成為了評價煤炭質量的關鍵。隨著我國經濟發展速度的不斷提升,環境惡化現象逐漸加劇,國家對煤炭生產過程中的環境污染進行了控制,而用戶也提出了更多的要求。在煤廠進行選煤工作時,需要使用自動測硫儀,但是在工作的過程中,自動測硫儀往往會出現大量故障,測硫儀管理工作已經成為了決定煤廠生產效率的核心因素。
1 自動測硫儀的原理與故障
1.1 自動測硫儀原理
測硫儀主要通過庫侖滴定法檢測煤炭含硫量,檢驗樣本通過高溫、催化劑在空氣中燃燒,燃燒過程使煤炭中的硫元素氧化生成二氧化硫與三氧化硫,生成的氣體直接帶入電解池,經過反應后生產亞硫酸與硫酸,電解液中的碘化鉀電位平衡將被破壞。電解池發生電解現象,電解出的碘成為滴定亞硫酸含量的滴定劑,儀器電解階段所耗電量,通過電解定律確定煤炭中的硫含量。
1.2 自動測硫儀故障
在接通電源后,儀器指針立刻滿轉,在長時間通電后,爐溫仍然無法達到1 150 ℃。生產階段突然斷電,燃燒爐流入電解液,異徑管破損。電解池磨損嚴重,使用壽命下降。玻璃熔板覆蓋大量黑色沉積物,氣流無法正常通過,測定結果準確率下降。干燥塔硅膠應定期更換,但是硅膠更換難度較大。部分自動測硫儀的攪拌器與電解池無法通用,加大了維護管理難度。
2 操作注意事項
2.1 開啟溫控開關
在儀器升溫階段,初始電流應小于5 A,在溫度升高至250~350 ℃后,將電源調整至10 A以下。在最初的電流調節階段,不能突然大幅調節,否則可能導致硅碳管壽命下降。而且在上次測定后沒有清理管壁水分,在爐溫突然升高的情況下,燃燒管可能破裂。
2.2 注入電解液
在爐溫達到1 150 ℃后,可以開啟電磁泵開關,并且設置空氣流量計轉子為1 100 ml/min。在電解池漏斗內注滿電解液,使用活塞漏斗控制電解液加入量,在漏斗內預留部分電解液。活塞漏斗必須保證存在電解液,避免空氣倒抽電解池,電解液倒入燃燒管發生炸裂事故。
2.3 開啟攪拌器
打開攪拌器電源,從小到大調節轉速,使電解池攪拌棒可以正常工作,避免因為攪拌棒轉速過快出現停轉事故。
2.4 關閉活塞
關閉電解池與燃燒管的連接活塞,在速抽后如果氣壓降至550 ml/min以下,則代表電解池與干燥系統的氣密性較為平均。如果存在漏氣現象,需要檢查乳膠管、干燥管是否存在破裂問題,橡皮塞是否正常塞緊,硅橡膠管密閉性是否正常,在完成檢測后開始下一階段。
2.5 庫侖滴定
在爐溫達到1 150 ℃后,將電解選擇鈕調節至“Ⅰ”。調節后,等待庫倫滴定發生,如果沒有出現庫倫滴定,積分儀將不會出現數據變化,則需要確定電解液放置時間,如果時間較長,碘會出現沉積問題,如果時間正常,可能使碘化鉀質量存在問題。此時,需要將高含量含硫煤礦進行燃燒,使庫倫滴定正常進行。在完成后,可以進行樣品測定。
2.6 后期處理
在完成試驗后,應將電解選擇鈕調回“O”位,關閉連接管的活塞,關閉攪拌器,打開活塞漏斗排除電解液。關閉后需要使用蒸餾水沖洗電解池,在清洗后開啟連接管活塞,抽離熔板上殘留的水珠,之后關閉電磁泵與積分儀開關。在切斷溫控電源前,應將電流調至5 A以下,在硅碳管溫度降至750 ℃后,關閉總電源,避免硅碳管因為溫度下降而出現破損。如果沒有采取標準操作流程,電解選擇鈕停留在“I”位,攪拌器關閉后,電極將被污染,如果在放掉電解液前關閉電磁泵,而且連接管活塞仍然開啟,電解液就會被吸入燃燒管,燃燒管溫度并未下降至正常溫度,遇到電解液就會導致燃燒管炸裂。所以,在完成試驗后,應根據標準流程關閉開關。
3 維護措施
3.1 指針滿轉
該問題是由測量回路導致的,在回路開路后,會導致指針滿轉,通常是受到檢修燃燒爐工作影響。需要檢查是否有熱電偶絲融斷,也需要檢查補償導線連接情況。
3.2 爐溫升高過慢
在長時間送電后,爐溫仍然無法提升至1 150 ℃,其原因為:
①電源電壓低,導致加熱電流不足(正常加熱使用5~7 A電流,不能超過10 A)。
②可控硅出現破損或觸發電路存在故障。
③1 A保險管融斷。
3.3 電解液倒吸
如果電源突然斷電,燃燒爐吸入電解液,將燃燒爐提高25~30 cm,并且通過長乳膠管連接玻璃融貫與燃燒管,異徑管需要使用硅膠管連接玻璃活塞。使用該方法即使突然中斷電源、化驗人員不在現場,也不會發生電解液倒吸問題,從而能夠保護異徑管與硅碳管。
3.4 電解池底部磨損
在長時間的使用過程中,電解池底部將不斷被磨損,應在底部安置4 mm的玻璃片,通過砂紙打磨粗糙,使電解池底部阻力增加,并且使用黏膠將玻璃黏膠粘至底部,通過該方法改造后,將不會出現電解池底部磨損問題,使電解池使用壽命得到有效提升。在使用該方法前,需要取下電解池螺絲,加入玻璃片,之后擰緊螺絲,在黏膠凝固后使用。
3.5 沉積物淤積
在長時間的使用后,玻璃熔板上將覆蓋一層黑色沉積物,嚴重影響測定準確性。根據儀器說明書,需要浸泡2.5~3.5 h,可以有效解決沉積物淤積情況,或者在異徑管與硅膠管中填入硅酸鋁,并且及時更換填充物。
3.6 更換干燥塔硅膠
干燥塔硅膠必須定期更換,但是更換難度十分大。在電解池上部使用玻璃覆蓋,并且在安裝上部抽氣管,使用夾子固定,并且連接150 cm膠皮管,作為添加電解液的設備。在連接膠皮管后,凈化裝置干燥塔前需要添加干燥瓶,并且將其串聯至泵外,使用該方法,可以使吸水效果更加優秀,也可以增加干燥塔的最大使用時間,化驗員可以快速更換硅膠,使自動測硫儀的準確性得到有效提升。
3.7 通用型較差
由于設備型號存在一定差異,所以電解池與攪拌器無法通用。提高電解池通用性,需要將電解池上蓋安裝電解電極與指示電極,并且將其焊接進插座之中,在焊接過程中一定要注意接入電極的線路,如果接線錯誤,很有可能導致自動測硫儀損壞。
4 結 語
目前常用的自動測硫儀測定速度快,結果較為精準,操作方法簡便,具有較高的自動化水平,設備體積小,非常適合選煤廠在生產工作中應用。為了加強自動測硫儀使用效果,應采取通用性較強的自動測硫儀,在設備損壞后可以快速更換,降低自動測硫儀維護難度。操作人員必須了解儀器的使用說明,并且了解在使用過程中可能出現的故障,延長使用壽命。
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