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脫硝自動控制保護系統的探索及應用

2014-11-27 10:50:22單錦宏
新媒體研究 2014年19期
關鍵詞:保護應用

摘 要 本文介紹了某發電有限公司八期(2×150 MW)機組煙氣脫硝系統的基本工藝,并對脫硝自動控制及保護系統的方式、方法、常見故障及解決措施進行了論述。初步實現了脫硝系統從氨氣制備到SCR反應器的主要部位的自動化控制,解決了脫硝控制、保護系統實際運行中出現的一些問題,較好地滿足了脫硝系統運行要求,節約了能源消耗,減輕了運行人員的勞動強度,取得了一定的成效。

關鍵詞 脫硝;SCR;自動控制;保護;應用

中圖分類號:TK323 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)19-0085-04

某發電有限公司八期(2×150 MW)機組的煙氣脫硝采用選擇性催化還原(SCR)法。脫硝系統主要工作流程:液氨通過卸氨壓縮機的作用從液氨槽車中送入液氨儲罐,減壓節流后進入液氨蒸發器,經熱水浴加熱后蒸發為氣氨,再進入氨氣緩沖罐,通過調節閥和輸送管道進入脫硝反應系統,經稀釋空氣稀釋后通過噴氨格柵與煙氣均勻混合,通過導流板和整流裝置后進入SCR反應器催化反應區,在催化劑的作用下氨與NOx反應,轉化為N2和H2O,處理后的煙氣進入空氣預熱器進行熱交換。液氨噴淋完成經化學反應穩定還需一個過程,測量NOx濃度存在延遲,因此脫硝控制為大延遲控制對象。

1 脫硝系統原理

1.1 氨儲存供應系統

SCR脫硝裝置還原劑采用純度為99.6%的液氨。氨儲存和供應系統包括卸氨壓縮機、液氨儲罐、液氨蒸發器、氨氣緩沖罐、氨氣稀釋罐、廢水泵、廢水池、消防雨淋閥等,此套系統提供氨氣供脫硝反應使用。

液氨的供應由液氨槽車運送,利用卸氨壓縮機將液氨由槽車輸入液氨儲罐內,儲罐中的液氨輸送到液氨蒸發器內蒸發為氨氣,經氨氣緩沖罐控制壓力為0.4 MPa左右,然后與稀釋空氣在混合器中混合均勻,再送至脫硝反應系統。氨系統緊急排放的氨氣則排入氨氣稀釋罐中,經水的吸收排入廢水池,再經由廢水泵送至電廠工業廢水處理系統處理。氨的供應量能滿足40%-100%BMCR鍋爐不同負荷的要求,并且系統調節準確、靈活、可靠。

圖1 液氨的儲存和制備系統

1.2 脫硝SCR系統原理

脫硝SCR系統主要包括煙氣系統、SCR反應器、氨噴射系統、稀釋風系統及聲波吹灰系統。煙氣進入SCR煙氣脫硝裝置,在SCR煙氣脫硝裝置煙道中布置有導流板等氣流均布裝置使煙氣與NH3充分混合。然后煙氣進入SCR反應器,在溫度300℃~420℃催化劑作用下,NH3與煙氣中的NOx進行脫硝反應,產物是N2和H2O,煙氣溫度基本不變。脫硝后的干凈煙氣排出SCR煙氣脫硝裝置,進入空預器,回到鍋爐尾部煙道。每臺爐采用雙反應器,反應器布置在高溫省煤器與空預器之間的空間。選用蜂窩式催化劑,催化劑層數按2層運行1層備用設計。按照滿負荷處理100%煙氣量,SCR入口NOx濃度450 mg/Nm3,出口NOx濃度不大于90 mg/Nm3,脫硝效率不小于80%。

主要的化學反應方程式如下:

4NO+4NH3+O2 →4N2+6H2O (1)

6NO2+8NH3 →7N2+12H2O (2)

煙氣中的NOx主要由NO和NO2組成,其中NO約占NOx總量的95%,NO2約占總量的5%,因此,化學反應方程式(1)被認為是脫硝反應的主要反應方程式,它的反應特征如下。

1)NH3和NO的反應摩爾比接近為1。

2)脫硝反應中需要O2參與反應。

3)典型的反應溫度為300~400℃。

圖2 SCR脫硝反應器系統圖

2 氨區、SCR區主要保護系統

2.1 氨區保護系統

2.1.1 氨儲罐保護系統

氨儲罐上安裝有逆止閥、緊急關斷閥和安全閥等,作為儲罐液氨泄漏保護所用。儲罐還裝有溫度計、壓力表、液位計、高液位報警儀和相應的變送器等,將信號送到脫硝控制系統,當儲罐內溫度(每個儲罐均采用三冗余測量控制方式)或壓力高時(每個儲罐均采用三冗余測量控制方式)報警。氨儲罐有防太陽輻射措施,四周安裝有工業水噴淋管線及噴嘴,當儲罐槽體溫度過高時自動噴淋裝置啟動,對槽體自動噴淋減溫;當有微量氨氣泄露時也可啟動自動噴淋裝置,對氨氣進行吸收,控制氨氣污染。噴淋系統噴霧強度為9 L/min·m2,水霧噴頭的工作壓力定為0.35 MPa。水噴霧總保護面積120 m2,噴霧用水量為18 L/s。液氨屬有毒物質,且液氨的熔點為-77.7℃,常壓下沸點為-33.4℃,液氨儲存罐采用了溫度保護,當儲存罐溫度高于40℃(三取二)時啟動噴淋系統雨淋閥來降低儲罐內的溫度。氨氣和空氣混合物的比例在15%~28%時,遇明火就會燃燒爆炸,在液氨制備區裝有氨氣泄漏檢測儀,當氨氣泄漏濃度達到40ppm時,啟動雨淋閥稀釋氨氣。

液氨儲罐區雨淋閥聯鎖開:

1)A液氨儲罐溫度大于40℃(3選2)。

2)B液氨儲罐溫度大于40℃(3選2)。

3)氨檢漏儀B/C大于50ppm(2選1)。

4)氨檢漏儀D/E大于50ppm(2選1)。

邏輯關系:1+2+3+4。

2.1.2 液氨儲罐液位保護

液氨儲罐A至液氨蒸發器A/B氣動門聯鎖開:

1)B液氨儲罐液位低于150 mm。

2)液氨儲罐出口液氨閥投切開關投入。

邏輯關系:1+2

液氨儲罐B至液氨蒸發器A/B氣動門聯鎖開:

1)A液氨儲罐液位低于150 mm。

2)液氨儲罐出口液氨閥投切開關投入。

邏輯關系:1+2。

2.2 SCR保護系統

1)為了防止當運行情況改變或SCR反應器無法正常投運時大量氨氣噴入煙道,造成空預器或煙道堵塞,安裝了氨氣/熱空氣混合器氣氨進口調節閥和氨氣/熱空氣混合器氣氨進口閥保護關聯鎖,聯鎖條件采用“或”條件:endprint

①鍋爐MFT。

②SCR入口煙溫低于300℃,延時15min(三選二)。

③SCR入口煙溫高于420℃(三選二)。

④A和B稀釋風機均停。

2)為了防止當SCR反應器不具備投入條件時運行人員誤將SCR反應器投入運行,安裝了噴氨氣動門允許開保護,采用“與”條件,將SCR反應器投運需要達到的參數列入其中:

①對應側SCR入口煙溫高于300℃,低于420℃(三選二)。

②A或B稀釋風機已運行。

③對應側稀釋風流量大于7500 Nm3/h。

④稀釋風機出口母管壓力大于3 kPa。

3 氨區、SCR區自動調節系統

3.1 熱控系統介紹

脫硝DCS分散控制系統硬件采用南京科遠公司的產品,與現有的主機DCS兼容滿足脫硝DCS控制系統的要求。脫硝DCS與機組分散控制系統之間用于重要保護、聯鎖的信號采用硬接線方式,分界點分別在機組DCS設備端子排上。脫硝系統采用集中控制方式,脫硝反應區控制系統納入主機DCS,分散控制系統主要由數據采集系統(DAS)、模擬量控制系統(MCS)以及輔機順序控制系統(SCS)三大分系統組成。MCS共有6套模擬量調節控制系統,分別為SCR噴氨自動控制系統、蒸發器溫度自動控制系統、氨氣緩沖罐壓力自動控制系統各2套。

3.2 氨區自動調節系統

液氨制備區主要設有氨氣緩沖罐壓力自動調節、液氨蒸發器溫度自動調節各2套自動調節系統。

3.2.1 氨氣緩沖罐壓力自動調節系統

氨氣緩沖罐壓力自動控制為單回路控制,跟蹤模擬量為緩沖罐氨氣壓力,壓力測量值與調門開度輸出量之間為反作用關系,即壓力越高,調門開度越小。熱態初調時壓力設定值為

0.4 MPa,滿足SCR反應所需氨氣要求。氨氣緩沖罐壓力自動控制PID參數設置如下:比例系數:100,積分時間:150 s,微分時間:60 s。當氨氣緩沖罐壓力高于0.4 MPa時關閉液氨緩沖罐進口氨氣調節閥。

圖3 液氨蒸發器壓力調節

3.2.2 液氨蒸發器溫度調節系統

蒸發器溫度自動控制為單回路控制,跟蹤模擬量為蒸發器水溫,水溫測量值與調門開度輸出量之間為反作用關系,即水溫越高,調門開度越小。熱態初調時水溫設定值為45℃,滿足液氨氣化所需的能量要求。液氨蒸發器溫度自動控制PID參數設置如下:比例系數:100,積分時間:150 s,微分時間:60 s。當蒸發器水溫高于45℃時關閉液氨蒸發器蒸汽流量調節閥。

圖4 液氨蒸發器溫度調節

3.2.3 調節系統運行中發生的問題與對策

運行中發現B側蒸發器蒸汽流量調節閥和B側緩沖罐進口氨氣調節閥的開度很低,甚至降低至1%左右,而蒸發器的水溫仍然繼續升高,氨氣緩沖罐的壓力繼續增大,影響到氨區的穩定運行和氨氣供應。經現場分析判斷:兩只調節閥可能存在零位限位不準確,閥門關不到位以致內漏的情況。維護人員拆卸后發現確實存在限位不準的情況,重新調整限位后保證關閉嚴密,開啟充分后,恢復正常使用。

3.3 氨區自動調節系統

3.3.1 噴氨自動控制系統的基本原理

SCR噴氨自動控制為雙回路串級PID調節控制。主回路以SCR出口NOx濃度折算值作為測量值PV,NOx濃度設定值作為設定值SP,進行PID調節,輸出量OP為0.7-1.3的系數,測量值與輸出量為正作用關系;副回路中,以SCR進口NOx濃度減去設定的出口NOx濃度,得到的差值乘以煙氣流量信號計算出需要脫除的NOx總量,氣氨與NOx化學反應的摩爾比為1比1,據此計算出理論噴氨量,理論噴氨量與主回路的OP值乘積作為副回路的設定值SP,將氨氣流量信號作為副回路的測量值PV,進行PI調節,利用SCR出口NOx濃度作為反饋,采用PI控制器對噴氨調節閥開度進行控制。噴氨自動控制PID參數設置如下:比例系數:100,積分時間:60 s,微分時間:60 s。

對于出口NOx濃度控制,在脫硝效率計算中的入口NOx濃度測量值均使用經氧量修正后的值,其修正表達式為:

修正的NOx值= NOx實際值×15/(21-氧量實際值)

出口NOx濃度控制投入自動后,其PID輸出值是比例修正氨氣設定值,滿足控制出口NOx濃度的控制要求。

脫硝效率=[入口NOx-出口NOx設定值]/入口NOx×100%

圖5 SCR反應器自動調節系統框圖

在啟動噴氨系統時,先手動逐漸開大噴氨調節閥,以提高脫硝效率,同時觀察出口氨逃逸率,當脫硝效率達到控制值后,將噴氨調節閥投入自動。

3.3.2 運行中發生的問題與對策

1)脫硝出入口NOx分析儀易發生故障。

脫硝煙氣測量裝置采用北京航天益來電子科技有限公司生產的CYA-863N煙氣連續監測系統,氣體分析儀為ABB EL3020,能同時測量NOx和O2。此種分析儀是將煙氣抽出后經取樣管路進行分析顯示,以隔離的4~20mADC信號送到主機的DCS系統,分析設備的狀態接點開關量信號也送入到DCS系統。

①裝置PLC故障。

由于脫硝CEMS小室頂部漏水,進入機柜后導致PLC 模塊燒壞,造成分析儀指示失靈的缺陷。

解決措施:更換PLC模塊,增強通風,干燥機柜。

②加熱管線溫度設定偏低。

原加熱管線溫度設定在120℃,煙氣在取樣管路中易因內外溫差凝結反水,水進入主機后會造成主機失靈,嚴重時會損壞光分析元件。

解決措施:修改加熱管線溫度設定為150℃,增加表計前濾芯;定期排除取樣管路中凝結的水汽。endprint

③裝置定期自動反吹導致噴氨自動失靈。

CYA-863N煙氣連續監測系統具有4小時定期自動反吹功能,自動反吹時,表計出口NOx濃度瞬時值過大,與設定值相差太大,噴氨自動退出。

解決措施:表計反吹時表計反吹時調門開度保持150秒,使反吹時不正常數據不能參與自動調節,保持噴氨自動正常

投入。

2)氨氣流量測量信號波動較大。

氨氣流量測量因表計(橫河渦街流量計)本身特性,一是易受干擾引起頻繁小幅波動,二是最小測量流量(約1.9 m3/h),以致當自動控制使調門開度較小時晃動幅度較大。

解決措施:一是對氨氣流量信號進行過濾,消減頻繁小幅波動;二是設置自動輸出最小值為33%,其時對應流量為2 m3/h,經試驗,滿足出口NOx控制要求。

3)自動調節系統波動較大。

噴氨自動調節系統運行中,發現調節閥波動較大,SCR出口NOx濃度波動較大(40-120 mg/m3)。

解決措施:

①在滿足AGC響應速率的前提下,降低AGC負荷變化速率設定值,以減少負荷變化引起的干擾。

②設置煙氣負荷變化前饋,所用信號為送風量(代煙氣量)*反應器入口NOx值,當煙氣負荷變化時,相應變化氨空比,即變化對氨的需求量。可提高對該部分干擾的快速響應性。

③對系統進行優化整定,增加比例作用,減小積分作用。

4 結論

某發電有限公司八期(2×150 MW)機組的煙氣脫硝系統投運后,通過幾個月的摸索實踐,實現了脫硝系統從氨氣制備到SCR反應器的主要部位的自動化控制,節約了能源消耗,減輕了運行人員的勞動強度,取得了一定的成效。

參考文獻

[1]鹽城發電有限公司2×135MW發電供熱機組煙氣脫硝改造脫硫改造工程EPC總承包技術協議.

[2]蔡小峰.煙氣脫硝技術及其應用[J].電力環境保護 2008,24(3):26-29.

[3]火力發電廠大氣污染物排放標準[S].

[4]羅子湛,孟立新.燃煤鍋爐SCR煙氣脫硝噴氨自動控制方式優化[J].

作者簡介

單錦宏(1958-),男,江蘇鹽城人,高級工程師,大型火電企業總經理,研究方向:電力工程管理。endprint

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