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淺析機械液壓傳動系統故障和處理診斷技術

2014-12-01 15:00:17孫浩雷
科技創新導報 2014年27期
關鍵詞:故障

孫浩雷

摘 要:機械液壓傳動系統故障對其系統運行安全具有重要影響,該文則在對機械液壓傳動系統故障分析的基礎上,對其診斷和處理技術一一進行分析探討。

關鍵詞:機械液壓傳動系統 故障 診斷處理

中圖分類號:TP27 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)09(c)-0041-01

若能快速準確地診斷出機械液壓傳動系統的故障,對施工單位具有積極的意義。診斷故障并能很快地進行處理,能使機械液壓傳動系統盡快地投入生產中,減少對施工單位效率的影響,提高經濟效益。

1 機械液壓傳動系統的常見故障

變矩器,液壓泵,變速器、控制閥,動力換擋變速閥是機械液壓傳動系統的核心元件,行走無力或液壓離合器接合不良是其最常出現的故障。一般情況下,機械液壓傳動系統故障有以下3類組成。

1.1 壓力異常

利用壓力表,機械液壓傳動系統壓力異常一般都很容易檢測出來,這是因為其設計時預留了很多的壓力測試點。通過壓力表測出讀數與正常值的比對,即可找引起壓力異常的液壓元件。

1.2 速度異常

速度異常一般是由于工程機械上的調速閥、節流閥、變量泵變量機構出現了問題,通過測試、比對、調節執行元件的速度可恢復。

1.3 動作異常

動作異常一般是換向閥出現異常導致的,通過逐個切換換向閥,觀察、比對相關執行元件的動作來實現。還可以測試行程控制、動作順序,繼而找出異常部位。

2 機械液壓傳動系統常見故障的診斷處理

2.1 診斷方法

2.1.1 觀察診斷法

操縱手感異常、外部泄漏、儀表指示異常、執行元件動作不正常、發熱異常、系統有噪音是液壓傳動系統最容易出現的問題。故障發生后,首先是對其進行觀察,然后找出可能發生故障的部位并進行試操縱、輔以短路、斷路等一列的檢查,記錄各項檢查結果,然后經過綜合的分析比對,最終找出故障發生的部位和原因。

2.1.2 儀器診斷法

PFM型萬能液壓檢測儀是一種可以同時監測液壓系統的轉速、溫度、流量的檢測儀器。只要能保證液流從進口“進入”并從出口“泄出”,該檢測儀器可以安裝在機械液壓傳動系統的任何部位。我們可以利用PFM 型萬能液壓檢測儀,實現對故障的部位及性質的診斷。

2.1.3 診斷步驟

診斷之前,要確定檢測的步驟。對可能出現問題的各個元件按步驟,有計劃、有組織地進行檢查、診斷。

2.1.4 診斷的一般要求

溫度為50°C左右且符合相關規定的液壓油是診斷最起碼的要求。這是因為溫度可以影響測試時液壓油的粘度,不同的規格的液壓油其粘度也不盡相同,而粘度對流量的測定具有巨大的影響。

2.1.5 元件對換法

元件對換法比較適合平衡閥、溢流閥、單向閥等體積較小,相對比較容易拆卸的元件。在進行元件對換之前,要確定備用元件是正常的,然后再進行對換,通過觀察液壓系統是否恢復正常,繼而找出異常的元件。

2.1.6 定期檢查法

對機械的技術狀況的定期檢查是由專業檢查人員的直感來完成的。這樣可以及時消除隱患,減少液壓系統的故障發生造成的損失。

2.2 處理方法

2.2.1 液壓泵的處理技術

作為液壓系統的動力元件,液壓泵主要故障是泄漏,繼而達不到額定的流量和壓力,一般我們采用齒輪油泵。引起泄露的原因是多方面的,比如密封件的老化、損壞以及齒輪端面、齒輪嚙合面、軸承與泵蓋問的磨損。并且,由于嚙合擠壓作用,齒輪泵在使用了一段時間后,端面和齒頂會產生使泵體和端蓋磨損更加嚴重的毛刺,根據實際的工作經驗來看,這種情況在鋁合金泵殼上更加嚴重。為了延長油泵的使用壽命,要及時用油石清除毛刺。而磨損嚴重的定子,可以嚴重影響葉片泵恢復的性能。通常情況下,定子和兩側配流盤的磨損是導致葉片泵故障最主要的原因。對于定子而言,其內表面在過渡曲線與圓弧連接部位最易受到磨損。所以說,定子使用壽命較短,和葉片泵的葉片、轉子能的使用壽命相比,只有其使用壽命的一半。

2.2.2 液壓馬達的處理技術

只要注意避免油液污染,液壓馬達很少發生故障。對液壓馬達進行日常維護是最有效的處理方式。比如,由于液壓油的雜質會加劇磨損,所以在日常的工作中注意對進入馬達的液壓油的過濾提純;而空氣進入馬達內部會引起振動和噪聲,降低液壓馬達的使用壽命,所以在更換油管時盡量避免馬達內油液流出。為了排除馬達和系統內的空氣,減少振動和噪聲,修理后的馬達要注滿干凈的液壓油。

2.2.3 液壓油缸的處理技術

液壓油缸是液壓傳動系統的執行元件,在實際的生產中,漏油和運動爬行常常影響著液壓油缸功能的實現。更換密封件能解決由于缸頭密封件損壞產生的外漏;而產生液壓缸運動爬行原因相對比較復雜,活塞桿與活塞不同心、油缸內漏、液壓油有雜質、油路空氣侵入、平衡閥發生故障、活塞密封件裝得過緊都能造成液壓缸運動爬行。在油缸工作時,我們通過觀察拆開的油缸回油管接頭處是否漏油來判斷故障,漏油說明平衡閥異常,不漏油且油缸慢慢縮回說明油缸內漏。

2.2.4 控制閥的處理技術

作為能控制和調節液壓系統的液壓元件,控制閥相對比較精密,這也對處理技術提出了一定的挑戰。為了減少對閥芯體配合密封件的影響,在處理已損壞漏油的密封裝置時,盡量不要抽動閥芯。通過研磨修正接觸線,同樣可以解決由錐形閥芯接觸線磨損造成的故障。

2.2.5 管接頭的處理技術

由于振動頻率較高,液壓傳動系統中的管接頭和焊接處,在經過一段時間后,往往會發生損壞。采用多平行、少交叉的管路布置的原則能有效地減少接觸和振動磨損,10 mm是油管應保持的最窄間隙。并且盡量選用無氧化皮、無銹蝕、無砂的管子對管路重新安裝。在安裝前,要用20%的鹽酸或硫酸對管子進行清洗,然后用溫水和10%的蘇打水洗凈,最后進行干燥、涂油處理。同時,注意如果沒有直接接入系統中,要用壓縮空氣把管路吹干后,再把兩端密封保存。

3 結語

機械液壓傳動系統故障及診斷處理是一個相對比較復雜的課題,由于篇幅和作者學識所限,該文確定會有很多不足之處。只希望能起到拋磚引玉的作用,以期對大家的相關工作有所幫助。

參考文獻

[1] 朱成.機械液壓傳動系統中的智能故障診斷技術研究[J].科技致富向導,2011(18):207.

[2] 李崇.如何處理機械液壓傳動系統泄漏問題[J].中國新技術新產品,2011(11):161.

[3] 崔書儉.工程機械液壓傳動系統常見故障分析與處理[J].科技視界,2012(34):79.endprint

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