向文平, 劉 利
(國電大渡河瀑布溝水力發(fā)電總廠,四川漢源 625304)
瀑布溝水電站位于大渡河中游,地處四川省雅安市漢源縣和涼山州甘洛縣交界處。電站裝設(shè)6臺額定容量為600MW的混流式水輪發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量3600MW。水輪機(jī)調(diào)速器系統(tǒng)由武漢能事達(dá)電氣股份公司供貨,其測頻回路采用殘壓測頻與齒盤測頻兩種方式,兩種方式互為冗余,其中原齒盤測頻與殘壓測頻采用同一測頻模塊,相互干擾大,測量數(shù)值波動大。為提高測量精度,我廠于2012年對齒盤測頻回路進(jìn)行了改造。
瀑布溝水電站調(diào)速器機(jī)組頻率測量采用以下兩種方式:殘壓測頻與齒盤測頻。
(1)殘壓測頻信號取自于發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓互感器(PT)信號,電壓采集范圍為0.3~150V,經(jīng)變壓器隔離、濾波后送入殘壓測頻模塊,經(jīng)殘壓測頻模塊轉(zhuǎn)變成一系列脈沖序列組,再將這些脈沖序列組送入PLC,PLC通過計數(shù)和數(shù)字運(yùn)算后得出機(jī)組頻率,其測頻精度高。
殘壓測頻的優(yōu)點(diǎn)是測頻信號取自機(jī)端電壓互感器,其安裝簡單、方便且成本較低,但也存在一些問題,主要體現(xiàn)在三個方面:①信號容易失真。在低轉(zhuǎn)速階段,殘壓信號較弱,信號容易失真,有時甚至采集不到殘壓信號,進(jìn)而無法準(zhǔn)確測量機(jī)組頻率。此外,由于殘壓信號間接反映機(jī)組轉(zhuǎn)速,若機(jī)組發(fā)生失磁失步等現(xiàn)象,也可能導(dǎo)致殘壓測頻數(shù)值不準(zhǔn)確。②測頻信號易受干擾。各裝置接入機(jī)端電壓互感器回路相互交錯,既有到殘壓測頻的回路,也有到勵磁調(diào)節(jié)器、測量表計、保護(hù)裝置的回路,彼此間存在一定的干擾且無法消除。當(dāng)殘壓信號較弱時,干擾尤其嚴(yán)重,進(jìn)而影響殘壓測頻數(shù)值測量的準(zhǔn)確性。③若電壓互感器保險接觸不良或發(fā)生斷線,調(diào)速器測頻裝置將收到一個很大的干擾信號,若干擾信號持續(xù)時間較長、超過濾波時間,調(diào)速器將產(chǎn)生誤判,繼而進(jìn)行開關(guān)導(dǎo)葉動作,將直接影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。鑒于上述原因,為了使機(jī)組能更加可靠、安全的運(yùn)行,在采用殘壓測頻的同時也設(shè)置了齒盤測頻回路,其主要作用是在低轉(zhuǎn)速階段及殘壓測頻發(fā)生故障時發(fā)揮作用。
(2)齒盤測頻主要是將接近開關(guān)與大軸齒盤產(chǎn)生的頻率信號通過一系列濾波計算得出機(jī)組頻率的方法,具體測量方法介紹于后。
安裝在水輪發(fā)電機(jī)組大軸上的齒盤與一對電磁式接近開關(guān)共同組成了頻率信號產(chǎn)生單元。當(dāng)機(jī)組大軸轉(zhuǎn)動時帶著齒盤一起旋轉(zhuǎn),此時,固定在支架上的一對電磁式接近開關(guān)就產(chǎn)生了兩個信號,當(dāng)這兩個信號送入頻率隔離模塊后,通過組合、濾波和計算后得到一組脈沖序列,再將脈沖序列送入PLC的高速計數(shù)模塊,PLC通過計數(shù)和數(shù)字運(yùn)算后得到機(jī)組的齒盤頻率。改造前齒盤測頻工作情況見圖1。
其特點(diǎn)是齒盤測頻信號采用固定的接近開關(guān)和裝置在機(jī)組大軸上的齒盤測量機(jī)組頻率,其頻率信號的電壓幅值穩(wěn)定且為獨(dú)立的系統(tǒng),不易受現(xiàn)場干擾;特別是在機(jī)組低轉(zhuǎn)速段,頻率信號可靠,測頻精度較殘壓測頻更高。

圖1 改造前齒盤測頻工作示意圖
由于原齒盤測頻與殘壓測頻共用一個測頻模塊,相互之間存在干擾,常常出現(xiàn)齒盤測頻測值不準(zhǔn)、波動較大、正常運(yùn)行時出現(xiàn)過波動到49Hz的情況,導(dǎo)致調(diào)速器運(yùn)行過程中報齒盤測頻故障。自機(jī)組投運(yùn)以來,多次出現(xiàn)上述問題,嚴(yán)重影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。為了解決這一問題,我廠于2012年啟動了齒盤測頻回路改造工作。
改造后的齒盤測頻主要是將齒盤測頻回路完全獨(dú)立出來,不再與殘壓測頻共用一個測頻模塊,不與殘壓測頻回路形成任何電氣聯(lián)系。新的測頻回路加裝了一個齒盤測頻專用的單片機(jī)測頻模塊與PLC開關(guān)量輸入模塊,并將原來的兩個接近開關(guān)取消了一個,改用單探頭測量形式。此時,安裝在水輪機(jī)大軸上的齒盤與電磁式接近開關(guān)組成頻率信號產(chǎn)生單元,頻率信號經(jīng)單片機(jī)測頻模塊、PLC模塊后計算輸出頻率數(shù)值。改造后的齒盤測頻工作情況如圖2所示。

圖2 改造后的齒盤測頻工作示意圖
單片機(jī)測頻模塊內(nèi)有芯片,實(shí)際測頻工作由芯片內(nèi)的程序采集單測速探頭信號完成。經(jīng)過測頻模塊內(nèi)部轉(zhuǎn)換將測值變成雙字節(jié)的二進(jìn)制碼,二進(jìn)制碼分別由16根芯線以開關(guān)量的形式送入PLC新增的開關(guān)量輸入DI模塊,再由PLC重新整合為雙整形數(shù)據(jù),通過PLC內(nèi)置程序計算出頻率數(shù)值。當(dāng)DI模塊16個點(diǎn)同時點(diǎn)亮表示測頻模塊輸出故障;當(dāng)頻率測值為0時,DI模塊的DI2~DI16全部點(diǎn)亮。
因改造后測頻硬件回路及測頻原理發(fā)生了相應(yīng)改變,故對齒盤測頻相關(guān)PLC程序進(jìn)行了修改。程序如下:
Bool16ToDInt(
BoolStruct:=freq_gear_data_read,
Int:=freq_gear_word,
Status:=freq_gear_status);
注釋:將齒盤測頻模塊換算輸出的16位Bool量整合變換為Dint數(shù)據(jù),用以計算頻率值。
freq_gear_now:=(
dint_to_real(freq_gear_word)/500.0);
注釋:實(shí)時采集的齒盤頻率計算值。
ifplc_start then
freq_gear_previous:=freq_gear_now;
freq_gear_filter_number:=0;
end_if;
注釋:當(dāng)PLC開始運(yùn)行,將齒盤頻率“實(shí)時計算值”賦給“上一次計算值(中間變量)”,且“齒盤測頻濾波計數(shù)”置0。
freq_gear_filter:=freq_gear_previous-freq_gear_now;
if freq_gear_filter>0.5then
freq_gear_filter_number:=freq_gear_filter_number+1;
else if freq_gear_filter< -0.5then
freq_gear_filter_number:=freq_gear_filter_number-1;
end_if;
注釋:如果“上一次計算值”減去“實(shí)時計算值”的差值大于0.5,則“齒盤測頻濾波計數(shù)”+1;若小于-0.5,則“齒盤測頻濾波計數(shù)”-1。
if(freq_gear_filter<0.5and freq_gear_filter>-0.5) or (freq_gear_filter_number>5)or(freq_gear_filter_number<-5)then
freq_gear_previous:=freq_gear_now;
freq_gear_filter_number:=0;
freq_gear_self:=freq_gear_now;
end_if;
注釋:如果“上一次計算值”減去“實(shí)時計算值”的差值在-0.5與0.5之間,或者累計“齒盤測頻濾波計數(shù)”大于5次或小于-5次,則將“實(shí)時計算值”賦給“上一次計算值”。同時,“齒盤測頻濾波計數(shù)”清零,將“實(shí)時計算值”賦給“齒盤顯示值”。
自2012年10月對齒盤測頻進(jìn)行改造后,至今為止運(yùn)行時間大約為一年,齒盤測頻數(shù)值十分穩(wěn)定,未發(fā)生過測量數(shù)值波動、測值不準(zhǔn)等現(xiàn)象。開機(jī)過程中,齒盤測速精準(zhǔn),性能良好。
齒盤測頻作為水輪機(jī)測頻的主要方法之一,其可靠性對機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行具有重要意義。在實(shí)際運(yùn)行中,只有不斷改進(jìn)、完善,才能保持調(diào)速器性能處于最佳狀態(tài)。
[1] 向家安.PLC微機(jī)調(diào)速器頻率測量方法綜述[J].水電站機(jī)電技術(shù),2005,27(4):20-23..
[2] 魏守平.現(xiàn)代水輪機(jī)調(diào)節(jié)[M].北京:華中科技大學(xué)出版社,2009.