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鐵碳微電解-Fenton氧化-絮凝沉淀深度處理焦化廢水

2014-12-11 08:35王月鋒田在峰
綠色科技 2014年11期
關鍵詞:工段色度焦化

王月鋒,田在峰,邊 蔚

(河北省環境科學研究院,河北 石家莊050037)

1 引言

焦化廢水主要來自煉焦及煤氣生產過程,是一種典型的難處理的有毒有機工業廢水[1]。目前焦化廢水經預處理后通常采用A/O、A2/O、A/O2、O-A/O、SBR等生物處理方法,但經生物處理后出水中的COD 和色度仍達不到國家排放標準,需進行深度處理[2]。鐵碳微電解技術是以顆粒炭、石墨或其他導電惰性物質為陰極,以鐵屑為陽極,以電解質起導電作用構成原電池處理廢水的電化學工藝。Fenton氧化技術的原理是H2O2在Fe2+的催化作用下分解產生強氧化性的·OH,能無選擇地將有機物氧化分解[3]。鐵碳電解、Fenton氧化、絮凝沉淀的聯用技術在工業廢水的處理上已有了一些應用,但在焦化廢水的深度處理上還鮮有報道。

本研究采用鐵碳微電解-Fenton氧化-絮凝沉淀集成技術深度處理焦化廢水,優化實驗運行參數,實現COD、色度達標的可行性,以尋求一種焦化廢水深度處理的有效工藝,實現焦化廢水處理后達標排放的目的。

2 實驗部分

2.1 實驗用水

實驗用水為某鋼鐵公司焦化廠實際焦化廢水經常規A2/O 生化工藝二級沉淀池出水,該水呈深黃褐色,有刺鼻氣味,pH 值為6.51~8.80,色度為200~350倍,COD為139~265mg/L,BOD5為10.14~25.16mg/L,出水可生化性很低(B/C=0.06~0.14)。

2.2 實驗裝置

實驗裝置如圖1所示。實驗裝置主要分為4個部分:調節池、鐵碳微電解柱、Fenton試劑催化氧化池以及中和絮凝沉淀池。有機玻璃調節池(φ450mm×400mm),有機玻璃微電解柱(φ150mm×1450mm)中間設有1000mm 的填料層、下面設有100mm 的布水布氣層,矩形催化氧化池體(300mm×300mm×400mm)、豎流式沉淀池(反應區,長×寬×高=200mm×20mm×30mm;沉淀區,長×寬×高=20mm×20mm×40mm)。兩臺保定蘭格精密蠕動泵(型號:BT100-2J),自動加藥裝置和攪拌器各3臺。

圖1 實驗裝置流程圖

2.3 檢測指標及方法

實驗檢測指標為:COD、BOD5、色度、pH 值。其分析方法[4]:COD 采用重鉻酸鉀法測定;BOD5采用稀釋與接種法測定;pH 值采用pH 計直接測定;色度采用目視比色法。

2.4 實驗方法

2.4.1 調節池實驗

原水通過蠕動泵泵入調節池,同時通過加藥裝置分別投加不同濃度硫酸來控制調節池內水樣pH 值。

2.4.2 鐵碳微電解實驗

微電解填料采用山東濰坊某公司生產一體式復合鐵炭填料,固體呈3~5cm 橢球狀,微電解反應效果較好,易于清洗,避免了鐵屑和炭組合填料的板結問題[5]。調節池出水經過蠕動泵泵入微電解柱后進行曝氣微電解反應,通過蠕動泵和轉子流量計分別控制進水量和曝氣量。

2.4.3 Fenton試劑催化實驗

經鐵碳微電解出水投加不同量的10%H2O2,在攪拌器作用下進行Fenton氧化反應。

2.4.4 絮凝沉淀實驗

往Fenton氧化出水中投加1mol/LNaOH 攪拌均勻,調節pH 值到10.0左右,在豎流式沉淀池中停留2h后取上清液為最后出水。

3 實驗結果與討論

3.1 調節池工段參數優化

在原水COD 進水為234mg/L,微電解柱HRT 水力停留時間1h條件下,調節進水pH 值,對鐵碳微電解出水COD的影響見圖2。從圖2中可以看到,COD 的去除率隨pH 值升高而降低,其中進水pH 值在2.5以后,COD去除效果明顯下降。但pH 值并不是越低越好,pH 值過低會破壞鐵鹽絮體的形成影響處理效果,Fe2+和Fe3+的濃度增大造成出水色度的增加等問題[4],強酸環境還會導致鐵的消耗量增大,產生的鐵泥增多,其對設備、池體亦有較強的腐蝕作用。根據實驗結果兼顧微電解出水后續的處理效果,確定調節池工段應控制pH 值在2.5 左右微電解出水COD 去除率在36%。

圖2 調節池出水pH 值對微電解出水COD的影響

3.2 鐵碳微電解工段參數優化

在原水COD 進水為234mg/L,調節池出水pH 值控制在2.5條件下,微電解HRT 對出水COD 的影響見圖3。如圖3所示,當微電解水力停留時間HRT 從0.5h延長至1.0h時,鐵碳微電解柱出水COD 濃度下降明顯,去除效果較好,但HRT 大于1.0h 后,出水COD濃度下降緩慢,去除效果不明顯。在實際工程應用中HRT 的延長會增加運營成本,因此確定本工段的最佳運行參數HRT 為1.0h。

3.3 Fenton氧化工段參數優化

在Fenton氧化進水COD 為147mg/L,10%H2O2投加量對Fenton出水COD的影響見圖4。

由圖4 可見,隨著10%H2O2加入量增加,Fenton氧化出水COD 呈下降趨勢,但當10%H2O2加入量超過2.0(mL/L)時出水COD值不降反升,去除率開始下降,因為過高的H2O2不但不能通過分解產生更多的羥基自由基·OH,反而在反應一開始就把Fe2+迅速氧化成Fe3+,而使反應在Fe3+催化作用下進行,這樣就抑制了羥基自由基·OH 的產生,并且過高的H2O2其還原性從一定程度上增加了出水的COD值[6]。根據實驗結果確定本工段10%H2O2投加量為2.0mL/L。

圖3 微電解HRT 對微電解出水COD的影響

3.4 動態連續實驗

確定最佳工藝運行條件進行動態連續實驗8月1日至8月31日,每天早、中、晚取進出水各一次,以混合樣作為當天的進出水樣品,實驗結果見圖5、圖6。由圖5、6所示焦化廢水經鐵碳微電解、Fenton氧化、絮凝沉淀后出水COD去除率均值為53%,色度去除率均值為90%,原污水可生化性(B/C)由0.11提高到0.35。

圖4 H2O2 加入量對Fenton氧化出水COD的影響

圖5 裝置動態連續運行一個月COD去除率的變化

4 結語

(1)鐵碳微電解工段采用微電解效果更好的一體式復合鐵炭填料,最佳運行條件微電解進水pH=2.5,HRT=1.0h對COD去除率為36%。

(2)Fenton氧化工段的最佳運行參數10%H2O2投加量 為2.0mL/L,Fenton 氧 化 出 水COD 去 除 率 為22%。

(3)鐵碳微電解-Fenton氧化-絮凝沉淀集成技術深度處理焦化廢水連續運轉一個月,實驗結果所示,該集成技術對COD的總去除率可達52%,色度去除率可達90%,可生化性(B/C)由0.11提高到0.35,反應出水COD和色度均滿足國家污水綜合排放標準(GB8978-1996)的二級排放標準,由此表明該技術深度處理焦化廢水是可行有效的。

圖6 裝置動態連續運行一個月色度去除率的變化

[1]王業耀,袁彥肖,田仁生.焦化廢水處理技術研究進展[J].工業水處理,2002,22(7):1~4.

[2]李飛飛,李小明,曾光明.鐵炭微電解深度處理焦化廢水的研究[J].工業用水與廢水處理,2010,41(1):46~49.

[3]胡紹偉,王 飛,陳 鵬,等.內電解-Fenton氧化-絮凝沉淀預處理焦化廢水[J].化工環保,2014,34(4).

[4]國家環保總局.水和廢水監測分析方法(第4 版)[M].北京:中國環境科學出版社,2002.

[5]時永輝,蘇建文,陳建華,等.微電解-Fenton 深度處理制藥廢水影響因素與參數控制[J].環境工程學報,2014,3,8(3):1106~1112.

[6]張乃東,鄭 威,彭永臻.鐵屑-Fenton法處理焦化含酚廢水研究[J].哈爾濱建筑大學學報,2002,35(2):57~60.

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