劉陽(大慶油田有限責任公司測試技術服務分公司 163000)
采油八廠位于長垣油田東部,經(jīng)過多年開發(fā),已進入到一次加密開采期。為提高油田采收率,截至目前已對油、水井采取了各樣措施,以達到合理開發(fā)的目的。但在開發(fā)過程中,存在一種特殊的現(xiàn)象,即超低壓注水,在油壓低于平均注入壓力(或接近零壓)的情況下仍可以維持較大的注水量。針對此現(xiàn)象,就需要測試大隊進行找漏測試,以驗證是否管柱有漏或是其它因素造成超低壓注水,影響水井的正常配注。
本文將以已進行過同位素找漏測試的超低壓注水井為例,通過對井況、測試流程和測試資料進行分析、總結,得到一套適合采油八廠井況的找漏施工工藝及方法,同時也對超低壓注水的原因進行了分析。
目前,已進行過同位素找漏測試的超低壓注水井共7井次,以芳葡96-44為例,具體油壓變化情況如圖1:

圖1 芳葡96-44油壓變化情況
從上圖中可以看到芳葡96-44在正常生產(chǎn)時油壓較高,達到14M Pa,但關井一段時間后再開井生產(chǎn),油壓降低,在配注量不變的情況下,油壓降到3.3 M Pa,由此需進行找漏測試,以了解油壓降低的原因。
進行同為素找漏測試時,考慮到射孔層段所在深度、工具位置,一般投源點在最上一級配水器上方50 m處。通過跟蹤同位素載體的走向,結合井溫曲線的異常變化,確定具體的泄壓點方位,從而判斷是否管柱有漏或是地層因素造成壓力過低。下面將舉例進行分析說明。
1.同位素載體無上返現(xiàn)象,以芳124-52為例進行說明:

圖2 芳124-52井油壓變化情況
芳124-52井隸屬于宋方屯區(qū)塊,于1986年5月1日投產(chǎn),2010年11月該井轉為提撈井,含水率達到99.8%。2011年9月2日該井轉為注水井,轉注后初期(即2011.11.28-2012.4.19)油壓升至16 M Pa,2013年4月19日注入壓力在2 M Pa以下,日注入量為15m3/d,具體油壓變化情況如圖2所示。
從圖2中可以看到該井關井一段時間后再次開井,油壓降低幅度較大,為了解低壓注水原因,2013年7月18日測試班組對該井進行了同位素找漏測試。P18層厚度達到2.6 m,滲透率192.44mD,觀察井溫曲線在此處出現(xiàn)明顯異常,說明該層為主力吸液層,懷疑壓力低是此處單層突進所致,同時也是造成強吸弱顯現(xiàn)象的原因。
2.同位素載體粒徑有上返現(xiàn)象,以芳葡96-44為例進行說明:
芳葡96-44井隸屬于宋芳屯區(qū)塊,2011年1月投產(chǎn)后一直正常生產(chǎn),注入壓力13.5M Pa,日注入量15m3/d,2011年6月11日由于周期注水關6個月,2011年10月10日掃線關井,2012年5月11日開井后壓力降至3.5M Pa,但日注入量仍為15m3/d,期間無措施施工。為了解該井超低壓注水原因,2013年7月25日測試班組對該井進行了同位素找漏測試。從井溫曲線可以看到:在675m處出現(xiàn)明顯負異常,井溫從30.35℃下降至28.04℃,下降了1.08℃。溫度的改變意味著存在流體交換,故懷疑此處有漏,也是造成芳葡96-44低壓注水原因。
由上可知,投源點在工具上方50 m處時,可以較好的判斷出同位素載體的走向,且節(jié)省了測試時間,但由于注入量太低,存在源無法上返到井溫曲線所顯示的漏點處這一現(xiàn)象,造成測試結果的單一性。這時,就可以更改投源點位置,在井口投源,以便明確的判斷出泄壓點方位及造成油壓低的原因。以升28-14為例進行說明。
升28-14井隸屬于升平油田,1989年3月6日投產(chǎn)后,累計生產(chǎn)19956噸油后于2011年9月24日轉為注水井,注入壓力2.6 M Pa,日注入量15m3/d。正常生產(chǎn)20后壓力突降至0 M Pa,即零壓注水。2013年5月2日測試班組對該井進行了同位素找漏測試。該井射開層段較少,且為零壓注水,因此決定在井口投源,于地質(zhì)大隊協(xié)商后,進行無管柱井口投源。
從測試結果中可以看到注入剖面吸水線全井未見異常。井溫曲線顯示,在20 m-1484m,井溫按正常梯度井溫趨勢變化;1484m至1500 m,溫度由36℃上升至61.6℃;1500 m以下,趨于穩(wěn)定,由此說明注入水在1484m以上注入地層。壓力曲線顯示在1481m至1490 m,壓力由18 M Pa降至17.6 M Pa,說明注入水在這里大量注入地層造成一個泄壓過程。由此判斷注入水全部進入第二個射孔層,造成油壓偏低。同時懷疑P13為高滲透層,造成了強吸弱顯現(xiàn)象,使得注入剖面吸水線無異常顯示。通過在井口投源,可以更好地判斷泄壓點的位置,防止造成漏失點離井口近,無法準確測試的現(xiàn)象發(fā)生。
1.針對采油八廠油壓低,注入量低的井況,對超低壓注水井進行同位素找漏測試時,應根據(jù)全井基線及井況,首先確定投源點位置,分井口投源和工具上方50 m處投源。其中工具上方50 m處投源可以判斷出是否為測量井段以上漏失或是地層因素造成油壓低,若漏失點過高,源無法上返到準確位置,則改為井口投源,
2.針對無管柱井,只能選在井口投源,若井內(nèi)沾污嚴重,建議測試前先洗井。
3.造成超低壓注水原因具有多樣性,非是單一的管柱漏失,地層因素也是造成超低壓的原因之一,同時會造成強吸弱顯現(xiàn)象,此時在分析資料時應結合井溫、壓力等多方面因素綜合考慮。