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熱管空預(yù)器延壽技術(shù)開發(fā)及工業(yè)應(yīng)用

2014-12-25 01:48:46周麗純汪李勝
設(shè)備管理與維修 2014年3期
關(guān)鍵詞:煙氣

侯 杰 周麗純 汪李勝

(岳陽長嶺設(shè)備研究所有限公司 湖南岳陽)

熱管空預(yù)器作為一種高效節(jié)能設(shè)備在工業(yè)上得到了廣泛的應(yīng)用。但(鋼、水)不相容性使熱管使用壽命受到限制,使用在線氧化除氫技術(shù)后,熱管正常使用壽命提高兩倍以上,較好的滿足了生產(chǎn)周期要求。然而在生產(chǎn)過程中,因設(shè)計(jì)不合理或生產(chǎn)異常致使熱管超溫或在低溫露點(diǎn)下使用的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,導(dǎo)致熱管有效使用壽命大幅降低,爐子熱效率下降,嚴(yán)重影響余熱回收系統(tǒng)的長周期高效運(yùn)行。

一、問題

(1)對(duì)在線除氫熱管跟蹤考察過程中發(fā)現(xiàn),熱管空預(yù)器使用溫度在280℃以下時(shí),預(yù)熱器運(yùn)行良好,當(dāng)溫度超過300℃時(shí),熱管不凝氣增長速度成倍增加,氧化除氫劑大量消耗,直至除氫作用完全消失。隨后產(chǎn)生的不凝氣體不斷積聚在熱管中,引起熱管失效。對(duì)超溫失效熱管檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)除氫劑已全部耗盡,僅剩下白色粘結(jié)劑,切管檢查時(shí)產(chǎn)生爆燃情況,個(gè)別管子燃燒時(shí)間可持續(xù)1min,說明管內(nèi)存在有大量的不凝氣體。

(2)對(duì)熱管在超溫狀態(tài)下使用情況進(jìn)行的調(diào)查中還發(fā)現(xiàn),管內(nèi)均產(chǎn)生大量的黑色污垢,污垢中鐵含量高達(dá)59.82%,且管子在腐蝕和高速氣流沖刷的雙重作用下,出現(xiàn)了明顯的管壁減薄甚至穿孔(圖 1、圖 2)。

(3)除了超溫引起的高溫腐蝕,低溫露點(diǎn)腐蝕引起的失效也是一個(gè)不可忽視的問題。由于節(jié)能減排工作的不斷深入,排煙溫度不斷降低已形成趨勢。新型預(yù)熱器設(shè)計(jì)排煙溫度已在 120℃以下,在燃料含硫的情況下,煙氣出口處熱管的壁溫很容易低于露點(diǎn)溫度,因此腐蝕往往不可避免。生產(chǎn)中因此引起的翅片、基管壁腐蝕減薄直至穿孔時(shí)有發(fā)生(圖3)。

圖1 石化蒸餾裝置超溫后熱管內(nèi)的結(jié)垢

二、解決方法

1.高溫段采用擾流子空氣預(yù)熱器

圖2 超溫?zé)峁芄鼙跍p薄及穿孔

在線除氫(鋼、水)熱管空氣預(yù)熱器的安全使用溫度上限為250℃(管內(nèi)工質(zhì)溫度),而石化加熱爐煙氣從對(duì)流室出來的溫度大部分≥300℃,此時(shí)熱管管內(nèi)工質(zhì)溫度將>250℃,單獨(dú)使用(鋼、水)熱管空氣預(yù)熱器常出現(xiàn)熱管爆管或快速失效現(xiàn)象。常用的解決方法是將煙氣溫度>300℃的部位采用有機(jī)熱管,熱管管內(nèi)的傳熱工質(zhì)改為飽和蒸汽壓較低的有機(jī)工質(zhì)(石化工業(yè)中常用的有:N-甲基和荼),這樣基本上可以解決熱管爆管的問題。但這樣做仍存在以下不足:①生產(chǎn)過程中有機(jī)工質(zhì)的揮發(fā),污染環(huán)境損害健康;②有機(jī)物的傳熱效率不如水,即熱管的傳熱效率不可避免的下降;③有機(jī)工質(zhì)長期在高溫下工作容易碳化失效,不便于修復(fù)(圖 4)。

圖3 低溫露點(diǎn)腐蝕

圖4 有機(jī)熱管工質(zhì)碳化

克服高溫部位使用有機(jī)熱管的弊端,采用擾流子高效空氣預(yù)熱器替代高溫有機(jī)熱管。擾流子空氣預(yù)熱器就是在普通管式空氣預(yù)熱器列管內(nèi)增設(shè)了擾流片,管外纏繞高頻翅片,增加管內(nèi)、外流體的擾動(dòng),提高管內(nèi)、外換熱系數(shù),其傳熱系數(shù)K值比一般的列管式空氣預(yù)熱器增加50%左右。擾流子預(yù)熱器在較高煙氣溫度下使用,不存在露點(diǎn)腐蝕及大量結(jié)垢問題,因此不會(huì)發(fā)生堵塞或泄漏問題。其不適合在低溫?zé)煔鈼l件下使用的原因是:①擾流子預(yù)熱器的傳熱效率不如熱管預(yù)熱器;②擾流子預(yù)熱器抗低溫腐蝕性不如熱管預(yù)熱器;③擾流子預(yù)熱器的煙氣側(cè)與空氣側(cè)沒有中間管板隔開,一旦有換熱管腐蝕穿孔即產(chǎn)生泄漏;④擾流子管與管板焊為一體組成管束,不方便單管進(jìn)行更換,一旦產(chǎn)生泄漏,一般要更換整個(gè)管束。因此,擾流子空預(yù)器適用于高溫?zé)煔獠课弧3R姷臄_流子翅片管(圖5)。

2.提高熱管內(nèi)表面鈍化質(zhì)量,延長熱管使用壽命

在線除氫熱管只能消除掉已產(chǎn)生的不凝氣,并不能阻止不凝氣的產(chǎn)生。要減少不凝氣的產(chǎn)生,需從管內(nèi)表面的鈍化質(zhì)量著手。原有的熱管鈍化工藝采用的配方是在氧化性酸濃度下進(jìn)行的,鈍化膜形成后,必須對(duì)殘留酸和反應(yīng)物進(jìn)行清洗,在清洗的過程中,清洗工具易對(duì)表面鈍化膜造成損傷。再有殘余酸及反應(yīng)物不清洗干凈帶入熱管內(nèi)又將加劇熱管不凝氣產(chǎn)生引起失效。另外,含有重金屬及殘酸的鈍化廢液后續(xù)處理成本非常高,隨意排放將嚴(yán)重污染環(huán)境。因此,對(duì)現(xiàn)有的鈍化工藝改進(jìn)既是提高熱管使用壽命的需要,也是環(huán)境保護(hù)的需要。改進(jìn)后的工藝,除在配方上進(jìn)行了優(yōu)化,去除了氧化性酸,還采用了塔式自循環(huán)系統(tǒng)鈍化,將雙管流動(dòng)鈍化改為32管流動(dòng)鈍化,不僅提高了鈍化質(zhì)量也提高了鈍化效率,并實(shí)現(xiàn)了零排放。鈍化后的鈍化膜采用酸性CuSO4溶液點(diǎn)滴法進(jìn)行檢驗(yàn),根據(jù)鈍化膜變色時(shí)間的長短,判斷鈍化質(zhì)量的好壞及何時(shí)需要補(bǔ)充鈍化劑,改進(jìn)后鈍化效果對(duì)比見表1。

通過試驗(yàn)室性能評(píng)價(jià)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),當(dāng)鈍化膜變色時(shí)間>30s時(shí),鈍化效果可以滿足熱管正常使用要求。因此,在過程檢驗(yàn)中只要保證每根管子的鈍化膜點(diǎn)滴變色時(shí)間>30s,就可保證熱管鈍化質(zhì)量,確保熱管長周期高效運(yùn)行。

圖5 擾流子翅片管

3.低肋大螺距搪瓷熱管的使用

現(xiàn)有的搪瓷熱管因制作工藝的原因,翅片與基管的連接處由于焊接不實(shí)或不平整很容易形成針孔,針孔的存在給搪瓷熱管的使用帶來很大的危害。在煙氣出口端,由于腐蝕介質(zhì)的存在及潮濕狀態(tài)下,每一個(gè)針孔就相當(dāng)于一個(gè)原電池,產(chǎn)生電化學(xué)腐蝕。電化學(xué)腐蝕相對(duì)于均勻腐蝕,它的危害性要嚴(yán)重的多,可能數(shù)月就可導(dǎo)致局部腐蝕穿孔,而使熱管失效。因此將常用的翅片管進(jìn)行搪瓷處理是無法滿足搪瓷工藝要求的。

表1 鈍化工藝改進(jìn)前后鈍化效果對(duì)比表

目前翅片管涂搪有兩種工藝,一是澆注法,二是浸泡法。無論哪種方法,都需將搪瓷均勻涂到翅片管上。普通的翅片管翅高約為管徑的一半,螺距8mm、翅片厚度1~1.2mm。由于翅片間距較小,涂搪過程很不容易將翅片與基管連接處涂勻涂滿,燒制時(shí)非常容易產(chǎn)生針孔。另外,翅片較薄,搪瓷也不容易掛住,翅片頂部也容易出現(xiàn)缺瓷現(xiàn)象。通過試驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn),采用低肋大螺距翅片搪瓷熱管,即翅高為管徑四分之一以下,螺距12mm以上,翅片厚度1.5mm以上,搪瓷熱管時(shí)出現(xiàn)針孔的概率大幅降低。

4.提供準(zhǔn)確的設(shè)計(jì)參數(shù)

目前熱管空預(yù)器失效模式有兩種,一是設(shè)計(jì)參數(shù)提供不準(zhǔn)確而導(dǎo)致的入預(yù)熱器溫度過高,超過(鋼-水)熱管的正常使用溫度,導(dǎo)致熱管內(nèi)產(chǎn)生大量不凝氣體引起的失效;二是排煙溫度設(shè)計(jì)過低,產(chǎn)生低溫露點(diǎn)腐蝕,管子腐蝕穿孔引起的失效。目前較好的解決辦法是:①燃料脫硫;②定期進(jìn)行露點(diǎn)檢測,根據(jù)露點(diǎn)溫度,確定適宜的排煙溫度;③增設(shè)空氣旁路,在不同的環(huán)境溫度下(冬夏季節(jié)溫差較大),通過調(diào)節(jié)空氣旁通量,有效控制排煙溫度。

三、應(yīng)用實(shí)例

某公司對(duì)焦化裝置余熱回收系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),改進(jìn)原有熱管預(yù)熱器設(shè)計(jì),新增一臺(tái)擾流子空氣預(yù)熱器,改進(jìn)后余熱系統(tǒng)為擾流子+熱管組合式預(yù)熱器,煙氣出口熱管采用低肋搪瓷翅片管,改進(jìn)前后測試數(shù)據(jù)見表2。

從測試數(shù)據(jù)可得出,在煙氣入口溫度不變的情況下,排煙溫度較改進(jìn)前降低 67℃,熱效率提高3.06%。

表2 改進(jìn)前后預(yù)熱器標(biāo)定測試數(shù)據(jù)對(duì)比

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