劉一清
【摘 要】 以成蘭鐵路金瓶巖不良地質隧道施工技術難題為研究對象,分析了該隧道工程地質情況,有針對性地采取了施工技術方案和措施。在施工過程中,對圍巖穩定情況進行了信息化監測,合理指導了施工,同時證明本施工技術方案的合理性和可行性。
【摘 要】 活動斷裂 ?破碎圍巖 ?管棚技術 ?圍巖監測
1 引言
為適應西部大開發需要,我國西部鐵路、公路行業呈現出蓬勃發展景象,有川藏鐵路、成蘭鐵路等大型工程。這些工程都涉及到諸多深埋高應力不良地質隧道(比如二郎山、烏鞘嶺、秦嶺終南山等)問題[1-2]。這些重大工程技術難題解決促使我國隧道工程在試驗技術、工程監測技術等方面實現科學、合理、信息化施工過程控制上取得了長足進展。然而西部山嶺隧道地質條件復雜,需要針對性地對各種不良地質條件采取特殊隧道施工技術,為工程安全施工提供可靠保障。為此,本文結合成蘭鐵路工程金瓶巖隧道情況,介紹一些特殊施工技術,以期為類似西部鐵路隧道工程提供借鑒。
2 工程概況
成蘭鐵路金瓶巖隧道全長12773m,最大埋深791m。隧道斷面凈空尺寸12.5m(寬)×8.2m(高)。該隧道地處岷江活動斷裂帶與鎮坪倒轉復向斜復合部位。隧道穿越順層偏壓、高地應力、多條斷裂帶等不良地質段,工程具有顯著的“四極三高”地質特點:地形切割極為強烈、構造條件極為復雜活躍、巖性條件極為軟弱破碎、汶川地震效應極為顯著;高地應力、高地震烈度、高地質災害風險。隧道穿越圍巖多為Ⅳ、Ⅴ級圍巖,飽和單軸抗壓強度都低于15MPa,極易發生軟巖大變形、坍塌等事故,施工風險較大。
3 施工方案及技術參數
3.1 超前支護
針對以上不良地質情況,在超前支護時,采用管棚+小導管形式對開挖前方圍巖體進行預加固,以保證在開挖過程中的施工安全[3-4]。
在管棚施工時,首先設置導向墻縱向長1m,厚1m,采用C20砼現場澆注。導向墻內設2榀熱軋(I16)工字鋼架,間距0.6m,工字鋼的中心距離導向墻邊緣為0.2m,鋼架由3個單元組成,并由連接板連接,單元間由M20螺栓連接,接頭處焊縫厚度為10 mm,邊墻角墊槽鋼并焊接牢固。用全站儀將長為1.0m的φ114×5mm導向管按照2°的外插角精確定位,并用Φ22mm連接鋼筋與I16型鋼拱架牢固焊接為一整體。
導向管安裝完畢后,安裝內模拱架。洞口安裝2榀I20導向墻型鋼拱架,間距0.6 m,焊接牢固,用L=4.0m的鎖腳錨管鎖定錨固。用全站儀將長為1.0m的φ133×5mm導向管按照2°的外插腳精確定位,并用Φ22連接鋼筋與I20型鋼拱架牢固焊接為一整體。,支撐穩固后,于模架外側安設模板,然后澆注100cm厚的C20砼包裹鋼支撐和導向管。導向墻澆筑完成,噴射15cm厚C25砼封閉周圍仰坡面,作為注漿時的止漿墻。
利用導向墻,沿著開挖輪廓線,以1°~3°外插角,向開挖面前方打入鋼管,形成對開挖面前方圍巖的預支護。鋼管設孔徑16mm的注漿孔,孔間距20cm,呈梅花型布置。管頭焊成圓錐形。管棚的長度,一般長度控制在3m或6m,鋼管接頭采用外套管法:即管子不直接車絲,只在兩根管子的接頭外邊套一節φ133*5的外套管,長40cm,然后用電弧焊將焊縫焊滿、焊牢。鋼管上每隔15cm交錯鉆直徑為10mm的注漿孔。先下奇數管孔,第一節用3米長的鋼管,偶數孔時第一節采用6米長的鋼管,以后每節均采用6米長鋼管。每孔第一節端頭加工成錐型,長為10cm,最后一節尾部焊φ10mm加強箍。在距孔口 ? 1.0米內不得加工注漿孔。鋼管中增設鋼筋籠以提高鋼管的抗彎能力,鋼筋籠由四根Φ18鋼筋和固定環組成。
超前小導管采用Φ42mm熱軋無縫鋼管,單根長4.5m。導管前端加工成尖端,管體鉆設透漿孔,孔徑6-8mm,孔間距15cm,梅花形布置,外插角度10°~15°導管尾端1.0m范圍不鉆孔,管尾焊接φ8加勁箍。導管采用風槍鉆孔后插入、人工或機械外力擊入或正頂入均可。
超前小導管構造,安裝好有孔鋼花管、放入鋼筋籠后即對孔內注漿。注漿時先灌注“單”號孔,再灌注“雙”號孔,注漿材料為水泥砂漿,水泥砂漿的標號為M10。注漿采用初壓0.5~1.0MPa,終壓2MPa,注漿量應滿足設計要求,一般為鉆孔圓柱體的1.5倍;若注漿量超限,未達到壓力要求,應調整漿液濃度繼續注漿,確保鉆孔周圍巖體與鋼管周圍孔隙充填飽滿。
單孔注漿結束標準:(1)注漿壓力逐步升高,當達到設計終壓并穩定10min;(2)注漿量不小于設計注漿量的80%;(3)進漿速度為開始進漿速度的1/4。
3.2 初期支護
由于隧道圍巖多為Ⅳ級、V級圍巖,比例占整個隧道的80%左右,初期支護采用錨網噴+鋼支架形式。
金瓶巖隧道進口襯砌類型為V級復合抗震,施工工法采用臺階加臨時仰拱法。
隧道開挖后,初噴4cm厚的C30耐腐蝕性混凝土。拱部采用Φ22組合中空錨桿,邊墻采用Φ22全長粘結砂漿錨桿,錨桿的主要作用是穩固圍巖。鋼筋網格采用Φ8鋼筋網,網格尺寸20×20cm。初期支護參數,初期支護錨網噴后,采用鋼支架作內支撐。鋼架安裝,如圖1所示。
3.3 二次支護
襯砌采用C35耐腐蝕鋼筋混凝土,襯砌厚度55cm,鋼筋采用Φ25、Φ22、Φ14、Φ8。二次復合式襯砌后形成的支護結構。
4 隧道施工效果觀測
監控量測是隧道施工過程中,對圍巖支護體系的穩定狀態進行監測,為初期支護參數的調整和二次襯砌施作的時機提出依據,是確保施工安全和結構安全可靠、指導施工過程和施工安全監控的重要手段。
4.1 地表沉降分析
隧道開挖后,周邊點的位移是圍巖和支護力學形態變化的最直接、最明顯的反映,凈空的變化(收縮和擴張)是圍巖變形最明顯的體現。采用全站儀進行隧道周邊收斂監測。測點布置圖,對該隧道17個觀測點進行了觀測,隧洞地表位移基本趨于穩定。最終沉降值最小值約為5.14mm,最大值約為8.96mm,可見沉降值和沉降速度符合規范要求。
4.2 水平收斂分析
水平收斂數據最大值約為19.55mm,最小值4.61mm,平均值12.08mm,如圖2所示。總體來說,水平收斂值和收斂速度符合規范要求,位移管理等級Ⅲ級,上述段圍巖基本穩定。
4.3 拱頂沉降分析
拱頂下沉數據最大值約為17.29mm,最小值4.18mm,平均值10.74mm,如圖3所示。總體來說,拱頂下沉值數據和收斂速度符合規范要求,位移管理等級Ⅲ級,上述段圍巖達到穩定要求。
5 結語
金瓶巖隧道地處岷江活動斷裂帶與鎮坪倒轉復向斜復合部位。隧道處于不良地質段,工程具有顯著的“四極三高”地質特點。采用管棚+小導管形式進行超前支護,采用錨網噴+鋼支架形式進行初期支護,二次支護采用復合式襯砌結構。通過隧道圍巖施工監測,合理指導了施工,證明了本施工技術方案的合理性和可行性。
參考文獻:
[1]何成.隧道特殊不良地質鉆探法超前地質預報[J].現代隧道技術,2010,46(5):20-25.
[2]彭道富.西康鐵路秦嶺特長隧道I線出口段TBM施工[J].現代隧道技術,2001,38(6):33-37.
[3]王凱,康海貴,王海濤.管棚預支護條件下隧道開挖面三維穩定性分析[J].公路交通科技,2012,29(8):87-93.
[4]高健,張義同.實施超前注漿管棚支護的隧道開挖面穩定分析[J].天津大學學報,2009,42(8):666-672.endprint
【摘 要】 以成蘭鐵路金瓶巖不良地質隧道施工技術難題為研究對象,分析了該隧道工程地質情況,有針對性地采取了施工技術方案和措施。在施工過程中,對圍巖穩定情況進行了信息化監測,合理指導了施工,同時證明本施工技術方案的合理性和可行性。
【摘 要】 活動斷裂 ?破碎圍巖 ?管棚技術 ?圍巖監測
1 引言
為適應西部大開發需要,我國西部鐵路、公路行業呈現出蓬勃發展景象,有川藏鐵路、成蘭鐵路等大型工程。這些工程都涉及到諸多深埋高應力不良地質隧道(比如二郎山、烏鞘嶺、秦嶺終南山等)問題[1-2]。這些重大工程技術難題解決促使我國隧道工程在試驗技術、工程監測技術等方面實現科學、合理、信息化施工過程控制上取得了長足進展。然而西部山嶺隧道地質條件復雜,需要針對性地對各種不良地質條件采取特殊隧道施工技術,為工程安全施工提供可靠保障。為此,本文結合成蘭鐵路工程金瓶巖隧道情況,介紹一些特殊施工技術,以期為類似西部鐵路隧道工程提供借鑒。
2 工程概況
成蘭鐵路金瓶巖隧道全長12773m,最大埋深791m。隧道斷面凈空尺寸12.5m(寬)×8.2m(高)。該隧道地處岷江活動斷裂帶與鎮坪倒轉復向斜復合部位。隧道穿越順層偏壓、高地應力、多條斷裂帶等不良地質段,工程具有顯著的“四極三高”地質特點:地形切割極為強烈、構造條件極為復雜活躍、巖性條件極為軟弱破碎、汶川地震效應極為顯著;高地應力、高地震烈度、高地質災害風險。隧道穿越圍巖多為Ⅳ、Ⅴ級圍巖,飽和單軸抗壓強度都低于15MPa,極易發生軟巖大變形、坍塌等事故,施工風險較大。
3 施工方案及技術參數
3.1 超前支護
針對以上不良地質情況,在超前支護時,采用管棚+小導管形式對開挖前方圍巖體進行預加固,以保證在開挖過程中的施工安全[3-4]。
在管棚施工時,首先設置導向墻縱向長1m,厚1m,采用C20砼現場澆注。導向墻內設2榀熱軋(I16)工字鋼架,間距0.6m,工字鋼的中心距離導向墻邊緣為0.2m,鋼架由3個單元組成,并由連接板連接,單元間由M20螺栓連接,接頭處焊縫厚度為10 mm,邊墻角墊槽鋼并焊接牢固。用全站儀將長為1.0m的φ114×5mm導向管按照2°的外插角精確定位,并用Φ22mm連接鋼筋與I16型鋼拱架牢固焊接為一整體。
導向管安裝完畢后,安裝內模拱架。洞口安裝2榀I20導向墻型鋼拱架,間距0.6 m,焊接牢固,用L=4.0m的鎖腳錨管鎖定錨固。用全站儀將長為1.0m的φ133×5mm導向管按照2°的外插腳精確定位,并用Φ22連接鋼筋與I20型鋼拱架牢固焊接為一整體。,支撐穩固后,于模架外側安設模板,然后澆注100cm厚的C20砼包裹鋼支撐和導向管。導向墻澆筑完成,噴射15cm厚C25砼封閉周圍仰坡面,作為注漿時的止漿墻。
利用導向墻,沿著開挖輪廓線,以1°~3°外插角,向開挖面前方打入鋼管,形成對開挖面前方圍巖的預支護。鋼管設孔徑16mm的注漿孔,孔間距20cm,呈梅花型布置。管頭焊成圓錐形。管棚的長度,一般長度控制在3m或6m,鋼管接頭采用外套管法:即管子不直接車絲,只在兩根管子的接頭外邊套一節φ133*5的外套管,長40cm,然后用電弧焊將焊縫焊滿、焊牢。鋼管上每隔15cm交錯鉆直徑為10mm的注漿孔。先下奇數管孔,第一節用3米長的鋼管,偶數孔時第一節采用6米長的鋼管,以后每節均采用6米長鋼管。每孔第一節端頭加工成錐型,長為10cm,最后一節尾部焊φ10mm加強箍。在距孔口 ? 1.0米內不得加工注漿孔。鋼管中增設鋼筋籠以提高鋼管的抗彎能力,鋼筋籠由四根Φ18鋼筋和固定環組成。
超前小導管采用Φ42mm熱軋無縫鋼管,單根長4.5m。導管前端加工成尖端,管體鉆設透漿孔,孔徑6-8mm,孔間距15cm,梅花形布置,外插角度10°~15°導管尾端1.0m范圍不鉆孔,管尾焊接φ8加勁箍。導管采用風槍鉆孔后插入、人工或機械外力擊入或正頂入均可。
超前小導管構造,安裝好有孔鋼花管、放入鋼筋籠后即對孔內注漿。注漿時先灌注“單”號孔,再灌注“雙”號孔,注漿材料為水泥砂漿,水泥砂漿的標號為M10。注漿采用初壓0.5~1.0MPa,終壓2MPa,注漿量應滿足設計要求,一般為鉆孔圓柱體的1.5倍;若注漿量超限,未達到壓力要求,應調整漿液濃度繼續注漿,確保鉆孔周圍巖體與鋼管周圍孔隙充填飽滿。
單孔注漿結束標準:(1)注漿壓力逐步升高,當達到設計終壓并穩定10min;(2)注漿量不小于設計注漿量的80%;(3)進漿速度為開始進漿速度的1/4。
3.2 初期支護
由于隧道圍巖多為Ⅳ級、V級圍巖,比例占整個隧道的80%左右,初期支護采用錨網噴+鋼支架形式。
金瓶巖隧道進口襯砌類型為V級復合抗震,施工工法采用臺階加臨時仰拱法。
隧道開挖后,初噴4cm厚的C30耐腐蝕性混凝土。拱部采用Φ22組合中空錨桿,邊墻采用Φ22全長粘結砂漿錨桿,錨桿的主要作用是穩固圍巖。鋼筋網格采用Φ8鋼筋網,網格尺寸20×20cm。初期支護參數,初期支護錨網噴后,采用鋼支架作內支撐。鋼架安裝,如圖1所示。
3.3 二次支護
襯砌采用C35耐腐蝕鋼筋混凝土,襯砌厚度55cm,鋼筋采用Φ25、Φ22、Φ14、Φ8。二次復合式襯砌后形成的支護結構。
4 隧道施工效果觀測
監控量測是隧道施工過程中,對圍巖支護體系的穩定狀態進行監測,為初期支護參數的調整和二次襯砌施作的時機提出依據,是確保施工安全和結構安全可靠、指導施工過程和施工安全監控的重要手段。
4.1 地表沉降分析
隧道開挖后,周邊點的位移是圍巖和支護力學形態變化的最直接、最明顯的反映,凈空的變化(收縮和擴張)是圍巖變形最明顯的體現。采用全站儀進行隧道周邊收斂監測。測點布置圖,對該隧道17個觀測點進行了觀測,隧洞地表位移基本趨于穩定。最終沉降值最小值約為5.14mm,最大值約為8.96mm,可見沉降值和沉降速度符合規范要求。
4.2 水平收斂分析
水平收斂數據最大值約為19.55mm,最小值4.61mm,平均值12.08mm,如圖2所示。總體來說,水平收斂值和收斂速度符合規范要求,位移管理等級Ⅲ級,上述段圍巖基本穩定。
4.3 拱頂沉降分析
拱頂下沉數據最大值約為17.29mm,最小值4.18mm,平均值10.74mm,如圖3所示。總體來說,拱頂下沉值數據和收斂速度符合規范要求,位移管理等級Ⅲ級,上述段圍巖達到穩定要求。
5 結語
金瓶巖隧道地處岷江活動斷裂帶與鎮坪倒轉復向斜復合部位。隧道處于不良地質段,工程具有顯著的“四極三高”地質特點。采用管棚+小導管形式進行超前支護,采用錨網噴+鋼支架形式進行初期支護,二次支護采用復合式襯砌結構。通過隧道圍巖施工監測,合理指導了施工,證明了本施工技術方案的合理性和可行性。
參考文獻:
[1]何成.隧道特殊不良地質鉆探法超前地質預報[J].現代隧道技術,2010,46(5):20-25.
[2]彭道富.西康鐵路秦嶺特長隧道I線出口段TBM施工[J].現代隧道技術,2001,38(6):33-37.
[3]王凱,康海貴,王海濤.管棚預支護條件下隧道開挖面三維穩定性分析[J].公路交通科技,2012,29(8):87-93.
[4]高健,張義同.實施超前注漿管棚支護的隧道開挖面穩定分析[J].天津大學學報,2009,42(8):666-672.endprint
【摘 要】 以成蘭鐵路金瓶巖不良地質隧道施工技術難題為研究對象,分析了該隧道工程地質情況,有針對性地采取了施工技術方案和措施。在施工過程中,對圍巖穩定情況進行了信息化監測,合理指導了施工,同時證明本施工技術方案的合理性和可行性。
【摘 要】 活動斷裂 ?破碎圍巖 ?管棚技術 ?圍巖監測
1 引言
為適應西部大開發需要,我國西部鐵路、公路行業呈現出蓬勃發展景象,有川藏鐵路、成蘭鐵路等大型工程。這些工程都涉及到諸多深埋高應力不良地質隧道(比如二郎山、烏鞘嶺、秦嶺終南山等)問題[1-2]。這些重大工程技術難題解決促使我國隧道工程在試驗技術、工程監測技術等方面實現科學、合理、信息化施工過程控制上取得了長足進展。然而西部山嶺隧道地質條件復雜,需要針對性地對各種不良地質條件采取特殊隧道施工技術,為工程安全施工提供可靠保障。為此,本文結合成蘭鐵路工程金瓶巖隧道情況,介紹一些特殊施工技術,以期為類似西部鐵路隧道工程提供借鑒。
2 工程概況
成蘭鐵路金瓶巖隧道全長12773m,最大埋深791m。隧道斷面凈空尺寸12.5m(寬)×8.2m(高)。該隧道地處岷江活動斷裂帶與鎮坪倒轉復向斜復合部位。隧道穿越順層偏壓、高地應力、多條斷裂帶等不良地質段,工程具有顯著的“四極三高”地質特點:地形切割極為強烈、構造條件極為復雜活躍、巖性條件極為軟弱破碎、汶川地震效應極為顯著;高地應力、高地震烈度、高地質災害風險。隧道穿越圍巖多為Ⅳ、Ⅴ級圍巖,飽和單軸抗壓強度都低于15MPa,極易發生軟巖大變形、坍塌等事故,施工風險較大。
3 施工方案及技術參數
3.1 超前支護
針對以上不良地質情況,在超前支護時,采用管棚+小導管形式對開挖前方圍巖體進行預加固,以保證在開挖過程中的施工安全[3-4]。
在管棚施工時,首先設置導向墻縱向長1m,厚1m,采用C20砼現場澆注。導向墻內設2榀熱軋(I16)工字鋼架,間距0.6m,工字鋼的中心距離導向墻邊緣為0.2m,鋼架由3個單元組成,并由連接板連接,單元間由M20螺栓連接,接頭處焊縫厚度為10 mm,邊墻角墊槽鋼并焊接牢固。用全站儀將長為1.0m的φ114×5mm導向管按照2°的外插角精確定位,并用Φ22mm連接鋼筋與I16型鋼拱架牢固焊接為一整體。
導向管安裝完畢后,安裝內模拱架。洞口安裝2榀I20導向墻型鋼拱架,間距0.6 m,焊接牢固,用L=4.0m的鎖腳錨管鎖定錨固。用全站儀將長為1.0m的φ133×5mm導向管按照2°的外插腳精確定位,并用Φ22連接鋼筋與I20型鋼拱架牢固焊接為一整體。,支撐穩固后,于模架外側安設模板,然后澆注100cm厚的C20砼包裹鋼支撐和導向管。導向墻澆筑完成,噴射15cm厚C25砼封閉周圍仰坡面,作為注漿時的止漿墻。
利用導向墻,沿著開挖輪廓線,以1°~3°外插角,向開挖面前方打入鋼管,形成對開挖面前方圍巖的預支護。鋼管設孔徑16mm的注漿孔,孔間距20cm,呈梅花型布置。管頭焊成圓錐形。管棚的長度,一般長度控制在3m或6m,鋼管接頭采用外套管法:即管子不直接車絲,只在兩根管子的接頭外邊套一節φ133*5的外套管,長40cm,然后用電弧焊將焊縫焊滿、焊牢。鋼管上每隔15cm交錯鉆直徑為10mm的注漿孔。先下奇數管孔,第一節用3米長的鋼管,偶數孔時第一節采用6米長的鋼管,以后每節均采用6米長鋼管。每孔第一節端頭加工成錐型,長為10cm,最后一節尾部焊φ10mm加強箍。在距孔口 ? 1.0米內不得加工注漿孔。鋼管中增設鋼筋籠以提高鋼管的抗彎能力,鋼筋籠由四根Φ18鋼筋和固定環組成。
超前小導管采用Φ42mm熱軋無縫鋼管,單根長4.5m。導管前端加工成尖端,管體鉆設透漿孔,孔徑6-8mm,孔間距15cm,梅花形布置,外插角度10°~15°導管尾端1.0m范圍不鉆孔,管尾焊接φ8加勁箍。導管采用風槍鉆孔后插入、人工或機械外力擊入或正頂入均可。
超前小導管構造,安裝好有孔鋼花管、放入鋼筋籠后即對孔內注漿。注漿時先灌注“單”號孔,再灌注“雙”號孔,注漿材料為水泥砂漿,水泥砂漿的標號為M10。注漿采用初壓0.5~1.0MPa,終壓2MPa,注漿量應滿足設計要求,一般為鉆孔圓柱體的1.5倍;若注漿量超限,未達到壓力要求,應調整漿液濃度繼續注漿,確保鉆孔周圍巖體與鋼管周圍孔隙充填飽滿。
單孔注漿結束標準:(1)注漿壓力逐步升高,當達到設計終壓并穩定10min;(2)注漿量不小于設計注漿量的80%;(3)進漿速度為開始進漿速度的1/4。
3.2 初期支護
由于隧道圍巖多為Ⅳ級、V級圍巖,比例占整個隧道的80%左右,初期支護采用錨網噴+鋼支架形式。
金瓶巖隧道進口襯砌類型為V級復合抗震,施工工法采用臺階加臨時仰拱法。
隧道開挖后,初噴4cm厚的C30耐腐蝕性混凝土。拱部采用Φ22組合中空錨桿,邊墻采用Φ22全長粘結砂漿錨桿,錨桿的主要作用是穩固圍巖。鋼筋網格采用Φ8鋼筋網,網格尺寸20×20cm。初期支護參數,初期支護錨網噴后,采用鋼支架作內支撐。鋼架安裝,如圖1所示。
3.3 二次支護
襯砌采用C35耐腐蝕鋼筋混凝土,襯砌厚度55cm,鋼筋采用Φ25、Φ22、Φ14、Φ8。二次復合式襯砌后形成的支護結構。
4 隧道施工效果觀測
監控量測是隧道施工過程中,對圍巖支護體系的穩定狀態進行監測,為初期支護參數的調整和二次襯砌施作的時機提出依據,是確保施工安全和結構安全可靠、指導施工過程和施工安全監控的重要手段。
4.1 地表沉降分析
隧道開挖后,周邊點的位移是圍巖和支護力學形態變化的最直接、最明顯的反映,凈空的變化(收縮和擴張)是圍巖變形最明顯的體現。采用全站儀進行隧道周邊收斂監測。測點布置圖,對該隧道17個觀測點進行了觀測,隧洞地表位移基本趨于穩定。最終沉降值最小值約為5.14mm,最大值約為8.96mm,可見沉降值和沉降速度符合規范要求。
4.2 水平收斂分析
水平收斂數據最大值約為19.55mm,最小值4.61mm,平均值12.08mm,如圖2所示。總體來說,水平收斂值和收斂速度符合規范要求,位移管理等級Ⅲ級,上述段圍巖基本穩定。
4.3 拱頂沉降分析
拱頂下沉數據最大值約為17.29mm,最小值4.18mm,平均值10.74mm,如圖3所示。總體來說,拱頂下沉值數據和收斂速度符合規范要求,位移管理等級Ⅲ級,上述段圍巖達到穩定要求。
5 結語
金瓶巖隧道地處岷江活動斷裂帶與鎮坪倒轉復向斜復合部位。隧道處于不良地質段,工程具有顯著的“四極三高”地質特點。采用管棚+小導管形式進行超前支護,采用錨網噴+鋼支架形式進行初期支護,二次支護采用復合式襯砌結構。通過隧道圍巖施工監測,合理指導了施工,證明了本施工技術方案的合理性和可行性。
參考文獻:
[1]何成.隧道特殊不良地質鉆探法超前地質預報[J].現代隧道技術,2010,46(5):20-25.
[2]彭道富.西康鐵路秦嶺特長隧道I線出口段TBM施工[J].現代隧道技術,2001,38(6):33-37.
[3]王凱,康海貴,王海濤.管棚預支護條件下隧道開挖面三維穩定性分析[J].公路交通科技,2012,29(8):87-93.
[4]高健,張義同.實施超前注漿管棚支護的隧道開挖面穩定分析[J].天津大學學報,2009,42(8):666-672.endprint