許 魁,過年生
(安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司,安徽 合肥230018)
根據規范[1-2]及相關資料,液限大于50%、塑性指數大于26的細粒土為高液限黏土,其不能直接用于路基填料[3]。高液限黏土區的路堤填筑,通常是通過遠距離調運符合要求的填料,或對高液限黏土進行摻石灰改良。遠距離調運填料,不僅增加工程造價,而且影響工期;就地摻石灰改良雖然經濟合理,但施工過程中易出現拌合不均,碾壓成型后路基表面易失水開裂等現象,增加了施工難度。如何有效降低高液限黏土的含水量,是施工中亟待解決的重要問題之一,其對保證路基填筑質量,降低工程造價,節省工期,具有重要的現實意義。
安徽某長江公路橋北岸接線的石澗樞紐互通工程位于丘崗地區,上部土層主要為第四系上更新統(Q3al)高液限黏土,厚度一般5.0~6.0m,承載力為一般至較高,具有弱膨脹性,作為路基填料時應摻石灰改性處理,路基填料試驗成果詳見表1。
涉鐵一標在Qu-B-1-9取土場取土進行路基填筑時,發現高液限黏土按設計5%進行摻灰后,CBR、膨脹性也均能滿足路基填筑要求,但摻石灰后采用拌合機翻打時不易破碎,大顆粒粒徑在3~5cm,且路基碾壓成型后,失水快,表面易收縮開裂,施工質量難以滿足工程要求。
現場發現不易破碎的大顆粒粒徑所占比例約30%~40%。取大顆粒進行碾碎,發現半干固態狀態下的高液限黏土強度較高,土塊表面雖干硬但內部較為濕軟,含水量偏大,導致摻改良劑拌合不均,不能徹底消除土體膨脹性,導致路基碾壓成型后,失水開裂。
為解決北岸取土場普遍存在的高液限黏土路堤填料施工困難的問題,有限降低高液限黏土含水量,開展現場燜料試驗。
試驗取典型高液限黏土3堆,每堆取土40方,分別按照摻灰1%、2%、3%比例進行燜料試驗。其中摻灰1%的高液限黏土提前1d開挖并晾曬,摻2%、3%的土方均為現場挖取的高液限黏土。同時,現場挖取素土堆放,攤鋪厚度約30cm,晾曬時間2周。
根據取定的土方量和摻石灰比例計算出摻1%、2%、3%時的摻灰量,現場挖取高液限黏土,并采用挖掘機對大塊黏土進行破碎,最大粒徑不大于20cm,將開挖好的土方進行攤鋪,松土攤鋪厚度按照30cm控制。按照“一層土+一層灰”程序依次進行,均勻撒灰其表面,采用挖土機進行不斷攪拌,確保均勻,再用塑料布對土方進行覆蓋,并設置標牌,標識各試驗土方石灰量比例。試驗計劃燜料1周、2周分別觀察試驗效果,并取樣試驗。

表1 勘察實驗成果一覽表

圖1 現場開挖的高液限黏土

圖2 摻灰1%燜料

圖3 摻灰2%燜料

圖4 摻灰3%燜料
4.2.1 1周效果
摻1%灰燜料:現場觀察砂化程度較好,顆粒粒徑主要集中在1~2cm之間。
摻2%灰燜料:現場觀察砂化程度差,顆粒粒徑主要集中在4~5cm間,且顆粒不易破碎。
摻3%灰燜料:現場觀察砂化程度一般,顆粒粒徑主要集中在3~4cm間,約50%顆粒不易破碎。
4.2.2 2周效果
① 摻灰1%

圖5 現場工作照片
現場觀察砂化程度較好,顆粒粒徑較小,粒徑較大的土塊用手碾壓易碎,基本能滿足施工要求。
②摻灰2%
現場觀察砂化程度較差,顆粒粒徑較大,主要集中在4~5cm,土塊周圍包裹石灰,但未能浸入土體內部,土體顆粒硬度較大,用手碾壓不易破碎。
③摻灰3%
現場觀察砂化程度一般,顆粒粒徑較大,主要集中在2~3cm,土塊周圍包裹石灰,但未能浸入土體內部,部分土體顆粒硬度較大,用手碾壓不易破碎。

圖6 摻灰1%燜料1周

圖7 摻灰2%燜料1周

圖9 摻灰1%燜料2周

圖10 摻灰2%燜料2周

圖11 摻灰3%燜料2周

圖12 素土晾曬2周后狀況
④素土
晾曬時間2周后,大土塊基本收縮開裂,自然崩解,用腳輕踏,基本分解成1cm左右顆粒,小顆粒用手碾壓不易破碎。自然晾曬效果較好,但含水量較低,需摻石灰灑水碾壓。
通過觀察,發現摻1%灰燜料料堆砂化效果較摻2%、3%灰好,主要原因是該部分土樣在燜灰前已經進行晾曬了1d,含水量略有降低,其他土樣均為現場挖取直接摻灰燜料。
本次試驗采取模擬施工現場的場拌摻灰,摻石灰均勻性略差,可能造成現場對不同石灰計量砂化效果的判斷存在偏差。
為了節省工期,節約施工成本,本項目在路基填筑大面積施工過程中,選擇在旱季施工,對位于崗地的高液限黏土取土場,沿取土邊界開挖了大量臨時排水溝,有效降低了崗地土源的天然含水量,并將高液限黏土用于路堤93區填筑[4],嚴格控制攤鋪分層厚度,松鋪厚度宜控制在25cm,注意粉碎粒徑大于1.5 cm的土塊。采用“半干半濕”法測定最佳含水量[5],控制壓實標準(“半干半濕”法及取樣直接摻灰燜料,將水分在室內風干,使含水量降低較大,碾壓式再加水至最佳含水量附近,確定最大干密度,即摻灰時機屬“濕法”,含水量配置屬“干法”)。
施工時挖取高液限黏土漓水晾曬2d,摻3%灰燜料3d,用挖掘機散開灰土堆,撒布剩余設計灰劑量2%,采用大噸位推土機倒堆,邊推邊堆,同時利用履帶碾壓較大土塊。2次摻灰后燜灰1d,運至施工現場,采用鏵犁結合圓盤耙及旋耕機進行翻拌5遍,使灰土拌合均勻,整體層位一致,顆粒大小基本在5cm以下,再采用拌合機拌合進一步粉碎,使土顆粒大小基本降至1.5cm以下,壓實效果較好,路基碾壓成型后,基本不再出現表面開裂現象。
本文結合施工現場的試驗探索,提出將高液限黏土離水晾曬,2次摻灰燜料,有限地降低了填料的含水量,合理選用填料拌合遍數,控制壓實標準及攤鋪厚度,有限度地解決了高液限黏土路基施工過程中出現的不易破碎壓實、碾壓成型后表面易失水開裂等問題,既達到了經濟省時效果,又保證了工程質量,可為同類地區路基填筑提供工程經驗參考。
[1]中華人民共和國交通運輸部.公路路基設計規范(JTG D30-2015)[S].北京:人民交通出版社,2015.
[2]中華人民共和國交通運輸部.公路路基施工技術規范(JTG F10-2006)[S].北京:人民交通出版社,2006.
[3]交通部第二公路勘察設計院.公路設計手冊——路基[M].北京:人民交通出版社,1996.
[4]陳偉.高液限黏土路基處治關鍵技術[J].交通標準化,2009,10(206):38-40.
[5]沈康鑒,喻自祥.高液限土改性劑施工含水量、施工工藝的研究[J].公路,2009,2(2):149-153.