張巍毛勇
(山東石大科技集團 山東東營)
現場拆下導軌發現,在導軌中間處堆積催化劑達60 mm。催化煙氣滑閥卡阻原因一般是催化劑在高溫下結塊進入軌道,造成閥板與軌道擠住不能動作。一般用液壓手動不能解決,必須切換到機械手動進行大幅度開關閥門,將結塊擊碎,但該方法不能徹底解決問題。閥位在28%~34%的開度范圍內卡阻頻繁,嚴重影響裝置安全正常運行。
該特閥為雙動液壓結構,工作時,閥板是在液壓系統帶動閥桿,兩閥桿帶動閥板在導軌的凹槽內做直線運動(圖1),閥板與導軌之間有一定的間隙。工作中催化劑會在導軌凹槽內逐漸沉積,兩閥板的直線運動把催化劑推到中間位置,致使閥板與閥板之間的催化劑越來越多,并使之間的堆積物逐漸增大,造成閥卡阻頻繁。分析主要原因,可以歸結為導軌結構不合理、蒸汽反吹,易與催化劑結焦。
加強維修人員的培訓,提高維修人員的責任心;將反吹蒸汽改為反吹風,減少催化劑結碳機會;分析導軌結構及材料,進行結構改造,導軌改造結構設計見圖2。導軌材料 0Cr19Ni9;重量13.15 kg(參考蘭煉化工機械廠所提供的圖紙)。將導軌下表面第四個V形開口加工成開口50 mm,深度12 mm的矩形開口。
改進活動歷經1年多,雖然改進本身用時比較短,但改進前的調研以及改進后效果的驗證經歷了較長的時間。經過4個月時間的驗證,改進措施取得理想效果,改進以后,從2009年至今,閥板導軌未再出現卡阻現象。

圖1 導軌工作圖

圖2 導軌改造結構