孫仁龍 張侃毅 賴德貴 董占元 新疆石油勘察設計研究院有限公司
輪南作業區加熱爐提效技術改造
孫仁龍 張侃毅 賴德貴 董占元 新疆石油勘察設計研究院有限公司
加熱爐是油氣田生產中廣泛使用的加熱設備,目前塔里木油田加熱爐耗氣量占總耗氣量的35.2%,加熱爐使用過程中存在耗能高、負荷率和熱效率偏低等問題,未達到中油股份公司加熱爐(鍋爐)熱效率的要求。結合塔里木油田輪南作業區加熱爐存在的實際情況,開展了加熱爐提效技術研究,通過應用煙氣余熱回收技術、空氣預熱技術及采用全自動電子比例調節式燃燒器,提高加熱爐運行水平,實現了節能降耗。
塔里木油田;加熱爐;煙氣余熱回收;空氣預熱;全比例調節燃燒器
(1)天然氣處理站400×104m3原穩裝置的8 MW導熱油爐排煙溫度為258℃,熱效率為82.5%,負荷率40%,耗氣量323.1×104m3/a(標況)。
(2)天然氣處理站40×104m3天然氣處理裝置的1 500 kW導熱油爐排煙溫度為250℃,熱效率為85%,負荷率113.3%,耗氣量170.9×104m3/a(標況)。
(3)輪南作業區井口加熱爐共計13臺,平均熱效率70.6%,單井加熱爐負荷率14.5%,耗氣量16.5×104m3/a(標況)。
天然氣處理站8 MW導熱油爐和1 500 kW導熱油爐熱效率測試結果見表1。
按照《石油工業用加熱爐能效限定值及能效等級(GB24848—2010)》中加熱爐節能評價值的要求,輪南作業區加熱爐能效測試具體分析見表2。

表1 輪南作業區天然氣處理站加熱爐熱效率測試結果
一般加熱爐提效主要從以下方面考慮[1]:
(1)更新低效高耗加熱爐。
(2)配套節能型高效燃燒器。
夾逼定理常用于求數列極限中的無窮和的極限問題。若和的各項為分式,且各分母不同(但為等價無窮大),則可以通過各項分母的放縮(保持等價性)以形成公分母,達到通分化簡的效果,再用夾逼原理求極限。
(3)配套輻射定向吸熱節能技術。
(4)加熱盤管清垢防垢技術。
(5)加熱爐余熱回收技術。
本次改造將從3個方面進行:
(1)對于8 MW導熱油爐,在真空加熱爐尾部安裝煙氣余熱冷凝器裝置。

表2 輪南作業區加熱爐能效測試分析
(2)1 500 kW導熱油爐采用高溫熱風型燃燒器替換原有燃燒器,安裝空氣預熱器。
(3)單井加熱爐燃燒器更換為全自動電子比例調節式燃燒器,并進行相應控制系統改造。
3.1 8MW導熱油爐余熱回收改造
天然氣處理站內的清水換熱器E-701熱源為8 MW導熱油爐導熱油,此次在真空加熱爐尾部安裝煙氣余熱冷凝器裝置,使清水進入煙氣余熱冷凝器裝置與高溫煙氣進行換熱,不再需要8 MW導熱油爐提供熱源,從而減少了燃氣用量。
煙氣冷凝器裝置材料采用翅片高效換熱技術制作,設備內部與煙氣接觸的碳鋼部分采用航天部高級陶瓷防腐漆處理,下部設置有冷凝水收集器,可以有效收集煙氣冷凝水,杜絕冷凝水倒灌加熱爐。煙氣冷凝器主要技術參數見表3。改造后煙氣冷凝器節能率見表4。

表3 煙氣冷凝器主要技術參數

表4 煙氣冷凝器節能率測試
3.2 1500 kW加熱爐余熱回收改造
采用高溫熱風型燃燒器替換原有燃燒器,安裝空氣預熱器加熱進爐的空氣,再回爐助燃。利用煙氣熱源進行熱交換,以提高加熱爐進風溫度,強化和促進燃燒。改造完成后,加熱爐排煙溫度由250℃降至150℃,可使助燃空氣溫度由20℃提升至125℃。空氣預熱器節能率測試數據見表5。

表5 空氣預熱器節能率測試
3.3 井口加熱爐燃燒器更換
單井加熱爐燃燒器更換為全自動電子比例調節式燃燒器,并進行相應控制系統改造,改造完成后13臺井口加熱爐熱效率將從目前的70.6%提高至86%,額定節氣量達到2.7×104m3/a(標況)。
(1)安裝煙氣余熱冷凝器裝置后,8 MW導熱油爐節氣率8.6%,額定節氣量31.5×104m3/a。
(2)采用高溫熱風型燃燒器替換原有燃燒器,安裝空氣預熱器后,1 500 kW導熱油爐額定節氣量9.2×104m3/a。
(3)13口單井加熱爐燃燒器更換為全自動電子比例調節式燃燒器,并進行相應控制系統改造,改造完成后額定節氣量能夠達到2.7×104m3/a。
[1]王錄軍,周學軍,雷鈞,等.長慶油田加熱爐提效途徑探討[J].石油工業技術監督,2014(8):4-6.
(欄目主持 李艷秋)
10.3969/j.issn.1006-6896.2015.9.003
孫仁龍:助理工程師,2012年畢業于西南石油大學化學工程與工藝專業,主要從事煉油化工、油氣田地面工程設計。
2015-04-19
(0990)6846920、243432159@qq.com