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支承輥液壓系統(tǒng)改造

2015-01-06 07:47:50馬醇三李宏磊
設(shè)備管理與維修 2015年10期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

方 濤 馬醇三 李宏磊

(武鋼股份設(shè)備維修總廠 武漢)

一、概述

軋機(jī)支承輥提升缸安裝在支承輥換輥裝置的兩側(cè),主要用于更換工作輥或調(diào)整下階梯墊,實(shí)際安裝位置如圖1所示,支承輥提升缸部分液壓系統(tǒng)原理圖如圖2所示。支承輥提升缸液壓系統(tǒng)一共由8個(gè)液壓缸組成,21 MPa的液壓油經(jīng)P管,電磁閥581.1,液壓鎖507.1,在節(jié)點(diǎn)A處液壓油分成2路,一路經(jīng)單向調(diào)速閥736.1到節(jié)點(diǎn)B,液壓油分別進(jìn)入1#~4#提升缸的無桿腔;另一路經(jīng)單向調(diào)速閥736.2到節(jié)點(diǎn)C,液壓油分別進(jìn)入5#~8#提升缸的無桿腔,8個(gè)油缸同時(shí)動作。由于現(xiàn)場提升缸液壓系統(tǒng)的液壓管路較多,液壓管路頻繁發(fā)生系統(tǒng)大漏油造成無法換輥,導(dǎo)致降拉速或斷澆故障。同時(shí)由于提升缸在支承輥下方,出現(xiàn)漏油也無法立即處理,必須利用工藝停機(jī)吊出支承輥才能處理,在這期間提升缸的漏油故障處于失控狀態(tài),嚴(yán)重的影響了現(xiàn)場生產(chǎn)和作業(yè)人員的安全,急需對液壓系統(tǒng)進(jìn)行改造。

圖1 支承輥提升缸實(shí)際安裝位置示意圖

二、系統(tǒng)改造

通過對提升缸液壓系統(tǒng)原理圖的分析可知,8個(gè)液壓缸同時(shí)動作頂起支承輥和工作輥,能否將8個(gè)液壓缸分成互相獨(dú)立的2組,只用4個(gè)提升缸頂起支承輥和工作輥,如果其中一個(gè)液壓回路出現(xiàn)漏油故障,可以切換到另一個(gè)液壓回路以確保正常更換工作輥,減少系統(tǒng)漏油同時(shí)也可避免拖延更換工作輥的時(shí)間。

1.理論計(jì)算

對提升缸的壓力進(jìn)行驗(yàn)算,驗(yàn)算過程如下。提升缸頂起后,支承輥的受力分析如圖3所示。

圖2 改造前支承輥提升缸部分液壓系統(tǒng)原理圖

圖3 支承輥受力分析示意圖

4個(gè)提升缸能頂起支承輥的條件是4個(gè)液壓缸產(chǎn)生的力必須大于或等于支承輥及組件和工作輥及組件的重力和,即4F≥G1+G2。式中F是單個(gè)提升缸產(chǎn)生的力;G1是支承輥及組件產(chǎn)生的重力;G2是工作輥及組件產(chǎn)生的重力。根據(jù)設(shè)備圖紙查得,低壓系統(tǒng)的壓力P=210 bar,提升缸的規(guī)格為 125/80~210 mm,支承輥的質(zhì)量M支=38452.8 kg,支承輥軸承座的質(zhì)量M支座=9200 kg,工作輥的質(zhì)量M工=16698 kg,工作輥軸承座的質(zhì)量M工座=2550 kg。單個(gè)提升缸產(chǎn)生的力F=PA≈257.6 kN。支承輥及組件和工作輥及組件產(chǎn)生的總重力G=G1+G2=(M支+2M支座+M工+2M工座)g≈771 kN。所以 4F=1030.4 kN>G=771 kN,因此4個(gè)提升缸產(chǎn)生的力,完全能滿足頂起支承輥及組件和工作輥及組件的要求。

2.液壓系統(tǒng)改造

為了確保液壓系統(tǒng)改造后,支承輥能被平穩(wěn)的頂起,不出現(xiàn)單邊頂起傾斜的現(xiàn)象,4個(gè)提升缸應(yīng)該均布支承輥軸承座下方,即傳動側(cè)入口和出口側(cè)兩邊各布置一個(gè)提升缸,操作側(cè)入口和出口側(cè)兩邊各布置一個(gè)提升缸,因此將提升缸1#、4#、5#、8#組成一個(gè)液壓回路 1,提升缸 2#、3#、6#、7#組成一個(gè)液壓回路 2。另外為了方便2個(gè)回路之間的相互切換,在閥臺管路出口側(cè),為2個(gè)回路的進(jìn)油管和出油管各增設(shè)球閥,其中一個(gè)回路工作時(shí),關(guān)閉另外一個(gè)回路的球閥,改造后的液壓原理圖如圖4所示,下部與改造前一樣,圖4中B,F(xiàn),C接圖2中B,F(xiàn),C。

三、改造效果及效益

通過對原液壓系統(tǒng)的改造,由4個(gè)液壓缸完全實(shí)現(xiàn)之前8個(gè)液壓缸的功能。同時(shí),出現(xiàn)大漏油時(shí),可啟動備用回路實(shí)現(xiàn)應(yīng)急需要,很好地解決了漏油問題。

1.減少液壓油損失

改造前平均每月出現(xiàn)2次提升缸液壓管路漏油故障,每班漏油3桶,每次利用工藝停機(jī)才能安排人員處理提升缸漏油故障,平均每次漏油約間隔5個(gè)班才能得到處理,每桶油平均價(jià)格在3000元,因此提升缸液壓系統(tǒng)改造后,每年可減少液壓油損失約108萬元。

圖4 改造后支承輥提升缸液壓系統(tǒng)原理圖

2.降低生產(chǎn)損失

如果提升缸漏油嚴(yán)重?zé)o法正常換輥,軋線必須停產(chǎn)才能處理,處理時(shí)間需要2 h,軋線平均每小時(shí)生產(chǎn)卷鋼290 t,按噸鋼利潤150元計(jì)算,每年可減少生產(chǎn)損失208.8萬元,總效益316.8萬元。

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