戴宏偉 王延敏
(河南格瑞特科技有限公司 鄭州)
2臺90 kW螺桿空壓機,一備一用,為井下氣動設備供氣使用,系統(tǒng)工作壓力0.6~0.78 MPa。空壓機額定供風量遠大于井下用風量,空壓機帶載運行和空載運行之間有一定時間間隔,具有節(jié)能降耗的潛力。通過空壓機控制柜面板設置空壓機加載、空載壓力,根據(jù)實際需要設置系統(tǒng)壓力。空壓機啟動后,帶載運行一段時間后,當系統(tǒng)壓力升至>0.78 MPa時,空壓機自動關閉進氣口閥門,電機進入自動空載運行狀態(tài),此時電機實際運行電流為72 A。當井下用風一段時間后,系統(tǒng)壓力降低到<0.6 MPa時,進氣口閥門打開,電機自動投入帶載運行,此時實際運行電流162 A。空壓機以上工作流程循環(huán)往復,直至手動停機。為了節(jié)能,決定改裝變頻調(diào)速器控制空壓機電機的運行。
將變頻器串入空壓機電機主回路,啟停信號取自空壓機進氣閥門,即進氣閥門打開時變頻器啟動,進氣閥門關閉時變頻器斷掉,電機停止運行。
理論節(jié)能效果,改造前,空載功率37.8 kW,加載功率85.2 kW。改造后空載功率=0,加載功率85.2 kW。改造后,節(jié)能效率30.8%。電機功率計算系數(shù)取1.732,電機功率因數(shù)理論取值0.8。
根據(jù)上述方案實施改造后,發(fā)現(xiàn)變頻器由停機狀態(tài)到最大載狀態(tài),即頻率升至45 Hz的運行狀態(tài)時間需要11 s(因為變頻器是帶載啟動,啟動電流比較大,啟動時間不能太短)。變頻器在啟動及初運行時十幾秒內(nèi),儲氣罐內(nèi)壓力更是下降到0.6 MPa以下,此種壓力不能滿足供氣需求,說明以上方案不可行。
進一步改進方案,空壓機轉(zhuǎn)為空載狀時,不妨把變頻器設定在允許的低頻狀態(tài)下運行,經(jīng)過現(xiàn)場不斷調(diào)試摸索,發(fā)現(xiàn)空載狀態(tài)下電機以30 Hz頻率運行狀態(tài)最佳,也避免了頻率過低狀態(tài)下運行,對電機的不利影響。當系統(tǒng)壓力下降到下限時,空壓機加載運行,變頻器運行頻率設定為42 Hz,可滿足生產(chǎn)需要,而加載時間在3 s內(nèi)即可完成,而此時運行電壓、電流分別為319 V、153 A;當空壓機空載時,電機在30 Hz頻率狀態(tài)下運行,其電壓電流值分別為228 V和55 A。與改造前比較,不論是帶載還是空載狀態(tài)下,運行的電壓、電流值都有不同程度降低,節(jié)能效果明顯。以上高低頻控制信號,取自空壓機進氣閥門的關開量。
改造后,空壓機空載功率16.9 kW,加載功率68 kW,設空壓機加載與空載時間相等,則改造后空壓機理論節(jié)能效率31%。因?qū)嶋H生產(chǎn)中,空壓機加載時間要比空載時間長,加上變頻本身也要消耗一定的能量,實際節(jié)能效果低于理論值。改造后應用3個月,根據(jù)實際用電度量對抄表數(shù)進行前后對比,實際節(jié)能效率為21%。
改造后,空壓機理論小時節(jié)能功率38.5 kW,實際小時節(jié)能功率26.1 kW,空壓機實際日運行15 h,年運行330 d,每臺空壓機每年節(jié)省電量131 175 kW。每度電按0.75元計,空壓機每年實際節(jié)省用電費用98 381元。可知,凡空壓機不滿負荷運行且?guī)лd和空載運行之間有一定時間間隔,皆可進行上述改造,以實現(xiàn)節(jié)能降耗的目的。