肖永兵 饒玉師 王旭彪 劉寶華
(江西中煙工業有限責任公司廣豐卷煙廠 江西上饒)
化學工業、電廠除塵脫硫、冶煉、電鍍、酸洗等排放的廢水,pH值基本上顯酸性。處理此類工業廢水,通常選用石灰制成乳液后進行投加。石灰乳制備罐使用的機械攪拌機,存在故障率高、噪聲大、攪拌強度低等缺陷,容易造成罐底石灰料堆積,堵塞出漿口管道。利用壓縮空氣射流原理,使壓縮空氣從不同角度噴出,攪拌罐內溶液形成渦流,起到液層上下翻騰效果,解決機械攪拌方式存在的不足。
爆氣裝置使用4根Φ15爆氣管,每根爆氣管安裝不同角度噴嘴,壓縮空氣被導入溶液中,在攪拌器附近形成高湍動的充分混合溫和區,并產生一股高速射流,使液體具有較高的壓頭,推動液體在攪拌罐內循環流動。爆氣頭結構見圖1。
根據生產現場攪拌罐尺寸及污水處理工藝要求,使用黃金分割法和正交試驗,確認爆氣頭安裝位置、噴嘴孔徑、噴嘴數、噴射角度、噴吹壓力等相應參數。
圖1 爆氣頭結構示意圖
(1)爆氣頭安裝位置試驗。選擇條件:向攪拌罐內投入19 kg生石灰粉,通過測量罐內有效溶液高度為1.6 m,要在這1.6 m中選取某一點安裝爆氣裝置,選取罐底記為始端0 m,罐頂為1.6 m。
選擇方法:采用符合工業設計的黃金分割法進行試驗。
試驗范圍:0~1.6 m。
試驗目標:石灰乳濃度達到標準,噴吹壓力P<0.4 MPa
試驗結果:第一次試驗爆氣裝置安裝好點范圍0.61~1.6 m,在此區段內第二次試驗得爆氣裝置安裝好點范圍0.61~1.23 m,在此區段內第三次試驗得爆氣裝置安裝好點極值在距罐底0.86 m處。實際所需壓縮空氣壓力為0.37 MPa,接近罐內液體能充分攪拌所需壓縮空氣0.32 MPa。
(2)工藝參數試驗。選擇要求:孔徑選擇范圍,根據數學模擬,不銹鋼方形噴頭噴射角度125°~165°,為了使爆氣裝置噴面達到180°,噴嘴與噴管垂直線角度應在15°~55°。孔數選擇范圍,設計噴吹管長度為罐體直徑的4/5,每根噴吹管長度為400 mm,噴頭間距≥100 mm,孔數布置最多可達到4個,根據數學模擬,每根管最少布置2個噴頭,才能保證無噴吹死角,4根噴吹管可布置孔數8~16。噴頭孔徑選擇范圍,根據噴吹效果選擇及市場噴頭型號,噴頭孔徑選擇5~8 mm。壓力選擇范圍,根據液體充分攪拌所需理論值為0.32 MPa,考慮到管路壓損,試驗選擇0.35 MPa,爆氣裝置安裝在0.86 m時,能保證液體充分攪拌的壓力為0.37 MPa。因此選擇試驗壓力為0.35~0.37 MPa。
試驗目的:通過正交試驗尋求孔數、孔徑及噴吹角度、噴吹壓力的最佳參數。
試驗環境:爆氣裝置布置在罐體從底部往上0.86 m處。
確定考察指標:從投料后石灰乳初始濃度攪拌到180 g/L,所需壓縮氣最少耗氣量。
挑因素選位表:制定因素位表法 L9(34)(表1),正交試驗(表2)。
實驗結果分析:第7號試驗結果較好,較好的試驗號為A1B3C1D3。比較各列Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ大小,試驗好的條件為A1B3C2D3。比較極差的大小:第二列“孔數”因素的極差R=5.6,比其他各列的極差都大,對濃度是最重要因素,第二列“孔徑”是較重要因素。第一列“孔數”是次要因素。按照R大小,把因素主次排序,以及選用位級排列,見表3。
表1 因素位表法L9(34)
表2 L9(34)正交試驗表
表3 因素主次順序表
D因素屬于最次要因素,對濃度影響最小,因此從節能角度考慮,選擇噴吹壓力為0.35 MPa,從極差分析得出較好試驗條件A1B3C2D1,從試驗結果看A1B3C2 D1的方案未出現在試驗中,因此再進一步驗證比較較好的試驗號(A1B3C1D3)和較好試驗條件(A1B3C2D1)5次試驗得平均所用氣量分別為3 m3和2.8 m3。 最終選擇方案A1B3C2D1,生產驗證這是一個較優的方案,可以達到優質低耗效果。
根據生產需要,控制系統主要由石灰乳出漿口濃度采集、氣控部件調節及新料投入三部份組成,間隙式攪拌模式,自動配料方式。石灰乳制備工藝控制流程見圖2,設備工藝配置見圖3。
圖2 石灰乳制備工藝控制流程圖
圖3 石灰乳制備設備工藝示意圖
(1)控制原理。石灰乳溶液為懸浮物,在線測量懸浮物濃度計比照現場設定參數,可檢測出漿口石灰濃度。通過變送器將信號輸送到氣控電磁閥,當攪拌罐內濃度低于工藝參數時電磁根據電信號打開閥芯,向爆氣頭供氣及旋風氣動抽風機供氣,爆氣頭外噴壓縮空氣攪拌料液,旋風氣動抽風機吸入新料補充料液濃度。
(2)控制流程。采用模糊控制理論的控制方案。在全自動控制模式下,根據檢測到出漿口的濃度值,參考以往熟練工藝操作人員的經驗,分階段地實時調節不同控制算法和控制策略。控制原則是根據不同的工況條件實現不同的壓力調節。調試中,從壓縮氣低壓力開始往攪拌桶內石灰乳噴吹,如攪拌濃度達不到工藝指標,通過增加氣壓加強攪拌強度,通過實驗得出最佳壓縮壓力。探頭自動跟蹤出漿口在線濃度值控制石灰乳制備到出漿過程中,投料、攪拌。
(1)故障率低。相對于機械攪拌器,氣力攪拌器無傳動部件,設備故障率低,配件更換容易,減少維修人員勞動強度。
(2)適用性廣。可以根據料液粘度不同,通過調整壓縮空氣壓力改變攪拌強度,而傳統的機械攪拌器是根據所需攪拌料液粘度選擇相應規格攪拌器。
(3)能耗降低。將7.5 kW漿葉式攪拌器,改為8個噴頭氣動攪拌器后能耗對比:漿葉式攪拌器24 h運行成本144元,采用壓縮風量能耗:將電磁閥開啟時間設置為0.5 s,脈沖頻率每小時20次,24 h運行成本26.88元。
(4)投資減少。一臺行星輪減速攪拌器費用一般在幾千元左右,且不耐用。氣力攪拌器所需材料無須外購,可在生產現場、車間直接加工,制作要求不高,只要焊接處不漏氣就能滿足使用要求。
(5)推廣性強。可廣泛應用于礦山及工廠等不會發生氧化反應料液攪拌領域。