耿宏霞
(黑龍江昊華化工有限公司,黑龍江 齊齊哈爾市 161033)
小技改帶來的大收益
耿宏霞
(黑龍江昊華化工有限公司,黑龍江 齊齊哈爾市 161033)
通過重視生產過程的細節(jié)問題,從節(jié)能降耗、便于操作及技術先進性等方面進行技術革新,提出了技術改造方案,為企業(yè)帶來效益。
節(jié)能降耗;改造原因;技術措施
(1)改造原因。一次鹽水工序蒸汽用量大,直接影響燒堿生產成本,為實現(xiàn)降低燒堿生產成本的目標,必須降低蒸汽消耗。
(2)技術措施。將精制劑氫氧化鈉高位槽移至化鹽崗,縮短與電解工序距離,取消伴熱管線,送完堿后,吹掃管線即可。
(3)實施后效果。項目實施后,完全取消氫氧化鈉伴熱管線,這一部分蒸汽零消耗。
氫氧化鈉伴熱管線有2條:一條由電解工序至一次鹽水工序;一條由一次鹽水工序精制崗至化鹽崗。據核算蒸汽用量為0.12 t/h(根據G=(DN/594.5)2× S/V核算,DN—管徑,20;V—170℃飽和蒸汽比容,0.243 1;S—蒸汽流速,25 m/s,一般20~40 m/s)。伴熱期150天,則冬季伴熱需消耗蒸汽總量為2× 0.12×24×150=864(t),每噸蒸汽約121.2元,故取消此管線伴熱后,一年可節(jié)約864×121.2≈10.472(萬元)。
(1)改造原因。原鹽水加熱器產生的蒸汽冷凝水用泵送至化鹽水貯槽V-402A,現(xiàn)將此部分水靠位差送至鹽泥槽用作稀釋水,既節(jié)省電耗又節(jié)省生產水。
(2)技術措施。將鹽水加熱器產生的蒸汽冷凝水靠位差通過管線送至鹽泥槽用作稀釋水。
(3)實施后效果。項目實施后,靠位差用管線將冷凝水送至鹽泥槽,取消蒸汽冷凝液泵,則每小時節(jié)約電耗3 kW,每度電平均0.56元,則一年節(jié)約資金3×8 000×0.9×0.56=1.210(萬元)。則每小時節(jié)約生產水2 t,每噸水平均0.97元,則一年節(jié)約資金2×8 000×0.97=1.552(萬元),總計節(jié)約2.762萬元。
(1)改造原因。原工藝中板式交換器中用于交換降溫的冷媒由冷水循環(huán)泵不斷通過冷水機組的蒸發(fā)器來降溫,然后循環(huán)回流至儲水槽,由冷凍循環(huán)泵輸送至板式交換器與濃硝鹽水進行熱交換。工段對此循環(huán)管線改造,取消冷水循環(huán)泵,節(jié)約電耗。
(2)技術措施。改造后,取消冷水循環(huán)泵,板式交換器中用于交換降溫的冷媒首先進入冷水機組,再
進入儲水槽,然后由冷凍液循環(huán)泵輸送至板式交換器與濃硝鹽水進行熱交換。
(3)實施后效果。項目實施后,每小時節(jié)約電耗18.5 kW,每度電0.56元,一年節(jié)約資金18.5×0.9× 8 000×0.56≈7.459(萬元)。
(1)改造原因。倒換化鹽桶后,下部錐體內原鹽在運行過程中幾乎不溶化,再次清理時,隨鹽泥廢棄,浪費原鹽
(2)技術措施。在化鹽桶現(xiàn)有分布器下加設3根分布管,把在倒換化鹽桶時浪費掉的下部椎體內約16.2 m3的原鹽充分溶解然后進行回收。
(3)實施后效果。項目實施后,錐部體積約16.2m3,一年清理化鹽桶約5次,每噸原鹽約398.01元,則一年節(jié)約資金16.2×5×2.165×90%×398.01≈6.28(萬元)。
(1)改造原因
原設計中精餾脫水裝置有水分離器及聚結器,在開車后發(fā)現(xiàn)聚結器脫水效果沒有起到應有的作用,精餾系統(tǒng)一直脫水不好,被引發(fā)的低聚物困擾;轉化工序熱水槽需注入純水補充高度和降低溫度,多則溢流排入地溝。
為避免離心機帶料情況發(fā)生和離心機中間腔物料堆積。對精餾系統(tǒng),熱水槽溢流水及離心機下水進行改造。
(2)技術措施
a.把低塔進料罐改造成水分離器。水分離器進料管線加探管,至水分離器內距離罐底部200~ 300 mm處。
b.將加水管氣動閥處做跨界,安裝小閥門控制加水量。將溢流管接到采暖水槽,讓溢流水給采暖補水。
c.一線、二線離心機下水到干燥母液水槽的管由原來一、二線合并在一起再到母液水槽改為一、二線管線單獨分開分別送至母液水槽。
(3)實施效果
精餾系統(tǒng)脫水不好造成低聚物的生成,使水分離去低塔進料罐管線堵塞,導致精餾系統(tǒng)停車,把低塔進料罐改造成水分離器增加了1套備用設備及管線。杜絕了精餾系統(tǒng)因低聚物停車的事情。在原設計中水分離器物料進水分離器沒有探管,對水分離器脫水效果有一定的影響,在水分離器進料管線加探管,至水分離器內距離罐底部200~300 mm處更好地脫水。
溢流水給采暖補水,減少采暖補水所花的費用。生產水單價為1.46元/t。溢流水從熱水槽出來溫度很高,也給采暖水帶來了熱量。溢流水約為給熱水槽加水的10%;熱水槽加水量6.98 m3/h;溢流水量(6個月)為3 015.36 t,經濟效益為0.440 2萬元。
(1)改造原因
由于發(fā)生器中的乙炔氣含有雜質,使得發(fā)生器儀表遠傳取壓處經常堵塞,這樣就要將這臺發(fā)生器停下來,用氮氣置換其中的乙炔氣及相關管道和設備中的乙炔氣,這不僅浪費了人力和物力,而且浪費了乙炔氣及氮氣,不能確保生產平穩(wěn)運行,為避免這種現(xiàn)象的發(fā)生,當儀表遠傳取壓處發(fā)生堵塞時可以不必停下發(fā)生器,而通過增設的球閥進行通透,節(jié)約乙炔氣,不致降量,可以確保正常生產。
日常生產中,發(fā)生器的排渣閥經常被發(fā)生器排下的干渣所堵塞,為處理被堵塞的排渣閥,就要將發(fā)生器停下來,用氮氣置換其中的乙炔氣及相關管道和設備中的乙炔氣,這不僅浪費了人力和物力,而且浪費了乙炔氣及氮氣,不能確保生產平穩(wěn)運行,為避免這種現(xiàn)象的發(fā)生,當排渣閥發(fā)生堵塞時可以不必停下發(fā)生器,而通過在排渣閥下部增設的清污閥(相當于手孔)進行通透處理,既節(jié)約乙炔氣又不致降量,確保了正常生產。
由于發(fā)生器中的乙炔氣含有雜質,使得發(fā)生器溢流平衡管處經常堵塞,這樣就要將發(fā)生器停下來,用氮氣置換其中的乙炔氣及相關管道和設備中的乙炔氣。為避免這種現(xiàn)象的發(fā)生,當發(fā)生器溢流平衡管處發(fā)生堵塞時可以不必停下發(fā)生器,而通過增設的球閥進行通透,節(jié)約乙炔氣,不致降量,可以確保正常生產。
(2)技術措施
將未投入生產的發(fā)生器進行單臺置換。即用氮氣進行吹掃,置換其中的乙炔氣。經檢測發(fā)生器內氣體含量合格后,在該臺發(fā)生器的頂部壓力遠傳處安裝球閥。將發(fā)生器進行單臺置換。即用氮氣進行吹掃,置換其中的乙炔氣。經檢測發(fā)生器內氣體含量合格后,在發(fā)生器下部的排渣閥處加設清污閥。將未投入生產的發(fā)生器進行單臺置換。即用氮氣進行吹掃,置換其中的乙炔氣。經測發(fā)生器內氣體含量合格后,在該臺發(fā)生器溢流平衡管處安裝球閥。
(3)實施后效果
項目實施后,可將發(fā)生器的置換次數由每月一般6次最少降至3次,年預計節(jié)約乙炔氣2 235.6 m3;折電石費用21 855.46元;節(jié)約生產水1 094.4元;年節(jié)約資金2.29萬元。
(1)改造原因
目前,清凈系統(tǒng)與發(fā)生系統(tǒng)在停車置換時沒有隔離,即在用氮氣置換時用的是一條管線,這樣,當清凈系統(tǒng)發(fā)生異常需要用氮氣置換時,發(fā)生系統(tǒng)也要停下來用氮氣置換掉其中的乙炔氣,這樣不僅浪費了乙炔氣和氮氣,而且更不利于安全生產。
(2)技術措施
對清凈系統(tǒng)和發(fā)生系統(tǒng)都要用氮氣進行置換;當系統(tǒng)做樣檢測合格后,在壓縮機出口的乙炔總管上接一條走氮氣的管線。
(3)實施后效果
當清凈系統(tǒng)的水洗塔、清凈塔或中和塔有異常事故發(fā)生需用氮氣進行置換時,可以用新加在壓縮機出口的這條氮氣管線進行吹掃,而不必能將發(fā)生系統(tǒng)中的乙炔氣排掉,不影響發(fā)生系統(tǒng)。可見這項技改是緊急停車時的一項安全措施,可有效確保安全生產。
該公司通過獎勵政策鼓勵員工提出技改方案,并對切實可行的進行研究探討并實施,共計節(jié)約資金七十余萬元。希望技術人員及操作人員樹立一個意識—技改無大小、創(chuàng)效是關鍵,通過革新挖潛、技術改造等方式為企業(yè)創(chuàng)造效益。
Small technological innovation bring big benefits
GENG Hong-xia
(Heilongjiang Haohua Chemical Co.,Ltd.,Qiqihar 161033,China)
Through paying attention to the details of the production process,and fully mobilize the enthusiasm of the technical personnel and the staff,from the energy saving,easy to operation and advanced technology etc.aspects of technological innovation,technology reform proposals,and bring more benefits to enterprises.
energy saving and reducing consumption;transformation reason;technical measures
TQ114.26
B
1009-1785(2015)06-0044-02
2015-01-21