田 穎,韓 琳,郭立蘇
(四平昊華化工有限公司,吉林 四平136001)
晶閘管整流裝置以其穩流精度好、整流效率高、操作簡便等優點得到廣泛應用。整流裝置在整個離子膜燒堿生產工藝中起著舉足輕重的作用。為了保證高效、安全、可靠的供電,必須采用成熟可靠的控制技術,整流裝置給電解槽平穩可靠供電是實現安全經濟生產的關鍵之一。
四平昊華化工有限公司20 萬t/a 離子膜燒堿項目2008 年10 月投產以來,整流設備方面出了許多問題,都已得到及時有效的解決,現將整流裝置安全運行及故障原因進行分析,并提出了解決措施與大家共同探討。
公司20 萬t/a 離子膜燒堿項目可控硅整流裝置采用的是九江整流器廠生產的8 套KHS-2×7.5 kA/565 V 整流機組,其接線方式為三相橋式同相逆并聯,單柜12 脈波,兩套機組組成等效48 脈波,晶閘管的冷卻方式為純水冷卻。
整流機組的技術參數保護選擇為整流柜二次保護設有換向過電壓、操作過電壓、橋臂過熱、水壓低、水溫高等保護功能。
整流控制柜的技術特點:整流控制柜主要功能由機組穩流控制系統JM810 數控器和機組PLC 觸摸屏控制系統兩部組成。每套整流機組配置1 臺就地控制柜與整流柜一起安裝在變壓器室。每臺控制柜上安裝1 臺PLC 觸摸屏實施就地監控,采集整流裝置輔機系統的數據,通過PLC 觸摸屏上傳至后臺計算機,從而實現遠方控制。
JM810 數控器是一種具有全數字晶閘管穩流調節控制的系統化功能模塊[1]。 內設脈沖觸發功能、LCD 顯示、能實現可編程輯功能、自動化參數測量、故障智能分析及網絡通訊等功能,集數字化、智能化、系統化、網絡化于一身。由它完成晶閘管整流控制的全部調節和控制保護功能,并允許構建完全的數化雙通道熱備用系統,發生故障0 秒鐘自動切換。
整流變壓器機組: 廣西柳州特種變壓器ZHSFPT-16000∕66,額定容量16 000 kVA。
直流傳感器: 武漢市新華儀表電器廠生產的HLZ-B,10 kA。
直流大電流刀開關:西安恒力電器設備制造有限公司生產的HD16Ⅱ型-25 kA。
該公司20 萬t/a離子膜整流裝置高壓部分采用66 kV 兩路進線,分別為整流甲線和整流乙線,整流甲線帶1#、2#整流變壓器,整流乙線帶3#、4#整流變壓器,中間設有聯絡,當整流甲線出現故障需要檢修,聯系昊華變電站合7250 斷路器,再將整流所聯絡開關合上整流乙線可以帶全部負荷,同樣整流乙線也可以帶全部負荷。
整流裝置采用“一拖二”方式運行(1 臺變壓器帶2 臺整流柜)2 臺整流柜共用一套純水冷卻器。裝置投入運行至今總體運行狀況良好,各項指標均達到了工藝要求,性能穩定。特別是穩流方面,可控硅整流通過有載調壓開關粗調的同時, 還可以進行可控硅的細調,穩流效果非常好,達到了穩流精度的要求。操作員精心控制導通角,使功率因數達到0.92 以上,變流效率高于97%,所有數據均滿足裝置設計要求。
2011 年該公司開展節能降耗壓費活動,各工段根據自己的實際情況制定出有效的節能措施和方案,考慮整流設備的特點只能從輔助設備上節能降耗[2],主要的輔助設備就是油風冷卻器,4 臺整流變各用1 套油風冷卻器,每套冷卻器分別由3 組風機和油泵組成,單機組冷卻功率6 kW。公司執行的電價為平值0.480 1 元/kW·h、峰值0.720 2 元/kW·h、谷值0.240 1 元/kW·h,為了有效地節約電能,整流工段制定了冷卻器節能具體實施方法,并規定了峰、平谷值電價時間,即7:30—11:30、17:00—21:00 為峰值電價時間;5:00—7:30、11:30—17:00、21:00—22:00 為平值電價時間;22:00—5:00 為谷值電價時間。
例如:1#整流變壓器帶A 槽、B 槽的運行電流均為12 kA,電壓500 V 左右,1#整流變壓器溫度控制在55 ℃以內。
22:00—5:00 谷值將1#整流變壓器3 組風機全開,整變溫度降到最低大約35 ℃左右。
5:00—7:30 平值變壓開2 組風機,整變溫度大約上升到40 ℃左右。
7:30—11:30 峰值變壓開1 組風機到11:30 整變溫度會上升到55 ℃左右。
11:30—17:00 平值根據整變溫度可以開2 組風機,也可以開3 組將整變溫度降到40 ℃左右。
17:00—21:00 峰值開1 組分機就可以。
21:00—22:00 平值開2 組分機就能滿足運行要求。
通過不斷的摸索合理開啟油風冷卻器風機,同時配合峰、平、谷電價時間,每臺整流變壓器每天可以少運行1 組風機約10 h,每天節電60 kW·h,每年節電約21 900 kW·h,4 套裝置共節電約87 600 kW·h,按平值電價計算,此項措施每年可節約大概42 056.76 元電費。
在2012 年入夏天氣炎熱時,4 臺整流變壓器溫度持續較高,中午時,每臺變壓器油風冷卻器3 組冷卻風機全開也不能使變壓器的溫度降低,如果以這種狀況渡夏,變壓器安全運行無法保證。通過現場詳細查看油風冷卻器運行電流、油路系統、風機風量各相關參數,未發現異常,最后注意到油風冷卻器散熱片的片與片縫隙中有很多灰塵和污垢,起初組織員工用刷子清理散熱片,清理結束后變壓器的溫度有所改善但是不明顯。通過觀察發現,散熱片里的灰塵一部分不能完全清理干凈,反而進入到縫隙里面了。
經過反復研究,決定用高壓水槍清洗試試,首先關閉風機、油泵電源,接線盒做好防水措施,員工佩戴好勞動保護(絕緣靴、絕緣手套、安全帽),在保證安全距離的條件下沖洗散熱片,沖洗的過程中能看到灰塵和污垢從散熱片的底部不斷流出, 沖洗到污水變成清水后污垢基本清洗干凈, 此時散熱片煥然一新, 通過這種方法清洗變壓器的溫度明顯降低, 中午的時候每臺變壓器開2 組風機就能滿足運行要求, 這樣每臺變壓器就能減少一組冷卻風機,一組冷卻風機的功率8.5 kW,共4 組34 kW,此項措施可年節電約297 840 kW·h。
以上2 項節能降耗措施的執行已取得了一定的經濟效益。
2009 年6 月16 日由于工藝原因造成A、B 槽跳閘,這2 臺電解槽都是由1#變壓器供電,跳閘前A、B 槽的電流均為11.0 kA,電壓491 V 左右。工藝恢復正常后報警信號解除要求送電,按照操作順序:
(1)將變壓器有載調壓調到26 檔;(2)送極化電流100 A;(3)A 槽合A 柜脈沖、和B 柜脈沖;(4)電流調節細調一次50 A。
A 槽電流平穩送到6.0 kA,此時有載調壓開關檔位在22 檔。工藝要求B 槽送電,當極化電流送完,將B 槽脈沖合上后,電流直接沖到4.0 kA,導通角上限120 ℃。B 槽的電流不能調節,為避免電解槽造成損傷,要求將電流降到零,但此時B 槽電流不能操作。針對這一問題選了2 個方案,(1)在B 槽操作界面上調節有載調壓開關,如果導通角變化就可以調節電流;(2)如果第一方案不行按下跳閘按鈕跳高壓A、B 槽同時跳閘,這樣也可能對A 槽有損傷。經研究選用第一個方案,將B 槽的電流降到零,工藝處理后正常送電。通過分析得出的結論是如遇突然跳閘,必須將數控器的電源關閉重啟,避免記憶存儲的事件再次發生。
2012 年7 月6 日晚18:50 左右雷雨交加,接到值班長電話說F 槽跳閘,極化電流未能投入工作。現場通過查詢跳閘記錄和電流曲線獲得以下數據。
(1)跳閘前電流為10 kA 跳閘時整流電腦顯示電流為6 kA,電壓206 V,工藝顯示電流電壓為零,極化未能投入工作;
(2)查看綜保電腦,3#變壓器3 分支,3 分支交流電流為零;
(3)檢查F 槽數控器,數控器顯示A(5、89 kA),B(5、89 kA)導通角118.9;
(4)檢查F 槽極化柜仍是熱備狀態,未能正常投入工作。
(5)初步判斷是由于打雷造成F 槽數控器和PLC 死機,F 直流電流過流。
處理方法:將F 槽數控器電源關閉重啟,極化自動投入工作。如果不能投入,打到近投、手動投極化電流。檢查設備一切正常后,把數控器主備調好重啟后準備送電,雷雨天氣導通角控制到下限100°左右盡可能減少類似事件發生。
2012 年8 月16 日上午9:30 左右,控制室的照明燈突然閃斷一下,接著整流裝置發出報警,經檢查8 臺電解槽全部跳閘。極化電流自動投入工作,在整流后臺電腦上顯示4 臺純水水泵停止工作,整流器自動封鎖脈沖,工藝故障封鎖脈沖同一時間報警。調度通知是動力電波動造成跳閘。處理方法:將水泵啟動,數控器重啟,有載調壓開關調到26 檔準備送電。但是由于這次跳閘發現了一個問題,如果動力電是瞬間波動,其他設備沒有停止工作,只有水泵停止工作了,值班員到現場啟動水泵需要20 min 以上,這樣就會造成系統跳閘,技術人員將純水水泵加裝了延時自啟功能,避免了以后類似情況的發生,大大提高了整流系統的運行可靠性。
氯堿整流自動化控制是一個不斷完善和不斷發展的系統,關系到生產的各個環節,希望設備廠家針對不同的客戶需求,不斷研發出安全可靠的控制系統。
[1]劉海斌,唐洪發.大功率晶閘管整流裝置在電解行業的優勢.2011全國電解整流技術應用研討會論文集,2011.4-7.
[2]池 寧.整流所節能降耗措施.2011全國電解整流技術應用研討會論文集.2011.100-101.
[3]單海山.淺談我公司電解槽整流的運行情況及總結.2011全國電解整流技術應用研討會論文集.2011.135-136.