楊俊華

摘??要:以某燃煤電廠電除塵器節能改造為例,通過分析燃煤電廠電除塵器耗電量高、除塵效率不穩定的原因,提出了具體的改造方案,對同行業除塵器節能改造具有示范意義。
關鍵詞:電除塵器;耗電量;節能改造;高壓控制
中圖分類號:X701.2??????????????文獻標識碼:A???????????????DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.01.098
目前,隨著自然環境的不斷惡化,人們的環保理念正在逐步提高,世界各國都在倡導并積極采取有效的方法保護環境,以減少污染。電除塵器是燃煤發電廠煙氣處理的重要環保設施,也是火電廠用電量較大的設備之一,其運行狀況直接影響著周邊環境。因此,應對電除塵器進行節能減排改造,在保證除塵效率的前提下,降低廠用電率,減少發電成本,提高運行經濟性,從而提高燃煤電廠的經濟效益和社會效益。
以某燃煤電廠9#機組為例,其容量為300?MW,配備了雙室五電場靜電除塵器,日常耗電量非常大,而通過對除塵器進行節能改造后,全面提高了經濟效益和社會效益。
1??電除塵器運行現狀和原因分析
1.1??電除塵器的運行現狀
該廠電除塵器建于2001年,設計除塵效率在99.5%以上,屬于雙室五電場靜電除塵器,配有福建龍凈GGAJ-02型高低壓控制柜,日??刂颇J綖榛鸹ǜ櫩刂?,具體設計參數如表1所示。
表1??電除塵器參數表
序號
名稱
參數
1
處理煙氣量
1?018?998?m3/h
2
煙氣含塵量
63.97?g/nm3
3
電場內煙氣流速
0.95?m/s
4
陽極板
C480
5
陰極線
RS管狀芒刺線
6
本體漏風率
≤2.5%
7
除塵效率
≥99.5%
8
高壓控制的運行方式
連續
9
火花率設定范圍
1~50次
10
輸出電壓調節范圍
0%~100%
11
輸出電流調節范圍
0%~100%
12
交流輸入電壓
380?V
13
交流輸入電流
339?A
14
直流輸出電壓
72?kV
15
直流輸出電流
1.2?A
16
振打方式
同周期連續
一般情況下,電除塵器的耗電量約占機組容量的0.3%~0.6%,該廠300?MW機組配套的電除塵器的用電量高達1?300?kW·h左右。除塵器自建成以來,經歷了數次大修,然而,每次大修都只更換了電場內部的極板和芒刺線、清掃了高低壓控制柜內部的接線、更換了已損壞的原件,而未徹底改造設備,導致除塵器的工況較差,主要表現為除塵效率不高、除塵器的耗電量逐年上升。
1.2??除塵效率低、耗電量大的原因分析
該廠與有關科研單位協作,對電除塵器的運行狀況進行了分析,發現除存在運行方式不合理、設備老化等缺陷外,還存在高低壓控制系統的控制模式設置不合理等問題,主要體現在以下幾個方面:①高壓控制方式。為了保證除塵效率,采用常規的火花跟蹤控制方式,而運行人員對火化率的調整設置不當,各電場的工作一直處于高火花狀況下,高壓供電裝置耗電量大,但實際的除塵效率并未提高,甚至出現了下降。②低壓設備系
統。低壓振打系統采用同周期連續振打裝置,雖然清灰效果較好,但耗電量大,設備損耗嚴重。③高低壓系統各自獨立運行,未形成有效的整體控制,導致設備的運行效率下降。④高壓供電方式。采用常規的陰極懸掛、雙相硅整流的供電方式,整流變耗電量大,維護煩瑣。⑤電除塵器經過長期運行后,內部的陰極線因受到粉塵沖刷、高溫灼燒,出現了磨損、氧化的現象,且比較嚴重,進而導致收塵效率下降、耗電量增加。
該廠的電除塵器已運行多年,多數設備已老化,且檢修管理不到位,維修技術也相對滯后。因此,需要改造或改進的地方很多,這是國內很多電廠電除塵器中存在的共性問題。
2??改造方案
應重點找出制約或影響除塵器的運行效率、運行能耗的關鍵點,并制訂相應的改進措施,具體包括以下5個方面。
2.1??采用高低壓一體控制
高壓控制電場與低壓控制配套設備是電除塵器一直采用的運行模式,在此次改造中,以單個電場為單位,將高、低壓改為一體控制,使高壓供電與低壓設備控制功能集成在1臺控制裝置內,這樣可有效降低電除塵器的功耗。該系統具有的特點為:控制部分采用目前最先進的SOC片上系統單片機的8051F040芯片,并配備高可靠性外圍芯片組成的數字化自動穩壓、穩流控制器,可在全時域內實現檢測和控制;采用低阻抗信號傳輸和波形整形電路設計,提高了設備在惡劣工況、煙氣變化復雜或電網諧波分量多時的抗干擾能力;采用高阻抗變壓器(阻抗電壓為35%~42%),改善了對電場供電的伏安特性;配有反電暈振打聯動接口,在對高比電阻粉塵清灰時,可自動轉換成間歇供電,既提高了振打清灰效果,又抑制了二次揚塵;可配接濁度儀,并能根椐濁度儀監測的數據實時調整輸出的電流、電壓,既保證了除塵率,又節約了大量的能源;采用CAN總線結構,可方便地與上位機聯網;設計了友好的人機界面,操作控制簡單、靈活。
2.2??采用新型高頻電源代替老式整流變
整流變相當于組合了1臺普通升變與1組全波整流橋,老式整流變的耗電量大且維護煩瑣,而新型高頻電源的結構簡單、制造技術成熟,可有效提高節能效果。
2.3??調整高壓供電模式
將電場工作模式整定為間歇脈沖供電。一般情況下,電除塵器電場供電采用持續直流供電的方式,為了保證較高的除塵效率,各室內5個電場的一次電流、一次電壓均調至最大值,導致用電量極高。尤其三、四電場的有效利用電量不多。改進后,5個電場都采用了間歇脈沖高壓供電的方式,即輸入電場內部的電能是動態的,煙氣、粉塵逐步通過各電場,間歇脈沖電壓會使電場內部電荷發生動態變化,增大了粉塵被荷電捕集的概率,從而提高了收塵效果,減少了電能浪費。
2.4??采用周期自動調整式電振打
在改進前,電除塵器一直沿用同周期振打的方式,雖然清灰效果較好,但耗電量較高。因此,改進了電除塵器與高壓控制柜的同步控制,將陽極振打的運行信號通過無源觸點引入了同電場的高壓控制柜,實現在電場收塵率較高時振打周期短、振打次數多;在電場收塵率較低時振打周期長、振打次數少。這樣既提高了清灰效果,又減少了振打設備的耗電量和設備損耗。
2.5??改進本體內的陰極線
原有的RS管狀芒刺線的磨損、氧化、電蝕現象已比較嚴重。因此,檢修人員改進、更換了陰極線,將老式芒刺線替換為新型BS線。改進后,陰極線的結構更好地適應于電廠工況和粉塵特性,收塵效果良好,且耗電量較低。
3??改造后的整體效果
該電除塵器在改造完成并穩定運行半年后,進行了除塵效率和能耗測試。從測試結果中發現,除塵效率穩定在99.5%以上,用電量由1?300?kW·h降至180?kW·h,每小時可節約的電量約1?100?kW,耗電量僅占機組容量的0.005%~0.015%,節電效率為86.15%,節電效果良好。
4??結束語
電除塵器是燃煤電廠降低污染、清潔發展中必不可少的設備之一。隨著國家節能減排政策的大力實施,燃煤電廠電除塵器的節能改造勢在必行。本文以某電廠電除塵器的節能改造為例,為其他相關企業在確保電除塵器除塵效率達到國家要求的前提下,大幅度降低電除塵器的用電量、減少發電成本提供了參考,具有重要的推廣意義。
參考文獻
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〔編輯:張思楠〕
Energy-saving?and?Application?of?Coal-fired?Power?Plant?Electrostatic?Precipitator
Yang?Junhua
Abstract:?The?energy-saving?electric?precipitator?in?a?coal-fired?power?plant,?for?example,?through?the?analysis?of?coal-fired?power?plant?electrostatic?precipitator?power?consumption?is?high,?unstable?collection?efficiency?reasons?put?forward?specific?rehabilitation?programs?for?energy?saving?in?the?same?industry?have?electrostatic?precipitator?exemplary.
Key?words:?electrostatic?precipitator;?power?consumption;?energy?saving;?high-pressure?control