曹 瑋 大慶油田工程有限公司
介質(zhì)內(nèi)循環(huán)噴射火筒除垢技術(shù)及應(yīng)用
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三元復(fù)合驅(qū)、高濃度聚驅(qū)區(qū)塊使用的火筒式加熱爐采用介質(zhì)內(nèi)循環(huán)噴射火筒除垢技術(shù),用管道泵對(duì)加熱爐內(nèi)介質(zhì)進(jìn)行內(nèi)部循環(huán),通過在加熱爐火管部位設(shè)置的沖洗裝置噴射到火管的表面,提高了火管外表面被加熱介質(zhì)的擾動(dòng)程度,減少雜質(zhì)的沉積,達(dá)到了防除垢的目的,同時(shí)又防止了火管鼓包變形情況的發(fā)生。綜合比較,采用介質(zhì)內(nèi)循環(huán)噴射火筒除垢技術(shù)的加熱爐具有節(jié)約能源、熱效率高、事故率低、安全性高等特點(diǎn)。
加熱爐;介質(zhì)內(nèi)循環(huán);噴射;火筒;除垢
目前,大慶油田使用的加熱爐有數(shù)千臺(tái),是油氣生產(chǎn)和輸送中的主要耗能設(shè)備。在三元復(fù)合驅(qū)和高濃度聚合物驅(qū)區(qū)塊油井產(chǎn)出液中等成垢性離子含量高,另外,原油中瀝青等雜質(zhì)含量也比較多,介質(zhì)被加熱后,介質(zhì)中所含的聚合物因溫度升高而轉(zhuǎn)變?yōu)轲こ頎畹囊后w,與過飽和的CaCO3、MgCO3、CaSO4等鹽類和原油中所含的雜質(zhì)等共同沉積于煙火管的外表面,形成一種質(zhì)地黏彈松軟、熱阻大的結(jié)垢層。垢層的累積使得火管的導(dǎo)熱性變差,造成局部過熱,從而出現(xiàn)火管鼓包變形的問題,需對(duì)加熱爐進(jìn)行清垢和更換火管損壞部分,維修費(fèi)用高,周期頻繁,并且造成長(zhǎng)時(shí)間停產(chǎn),影響正常的生產(chǎn)運(yùn)行。為了解決以上問題,開發(fā)了介質(zhì)內(nèi)循環(huán)噴射火筒除垢技術(shù)。
(1)介質(zhì)內(nèi)循環(huán)噴射火筒除垢技術(shù)根據(jù)加熱爐結(jié)構(gòu)、被加熱介質(zhì)特性及流動(dòng)狀態(tài)等特點(diǎn),用管道泵對(duì)加熱爐內(nèi)介質(zhì)進(jìn)行循環(huán),循環(huán)介質(zhì)通過在加熱爐火管部位設(shè)沖洗裝置噴射到火管表面,提高了火管外表面被加熱介質(zhì)的擾動(dòng)程度,減少雜質(zhì)的沉積,防止了火管鼓包變形情況的發(fā)生。
(2)介質(zhì)內(nèi)循環(huán)噴射火筒除垢技術(shù)不但有防除垢的效果,同時(shí)介質(zhì)內(nèi)循環(huán)的噴射作用,增加了煙火管外表面介質(zhì)的流速,提高了加熱爐的傳熱效率。
(3)采用內(nèi)循環(huán)噴射火筒除垢技術(shù)的加熱爐,減少了因火管鼓包變形而產(chǎn)生的維修費(fèi)和頻繁停產(chǎn)清淤產(chǎn)生的費(fèi)用,只需在每年加熱爐檢修期間對(duì)煙火管進(jìn)行清垢,不會(huì)對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行造成影響,安全性能也得到了提高。
2009年在大慶油田采油三廠薩北22#轉(zhuǎn)油站開展了對(duì)比試驗(yàn),轉(zhuǎn)油站內(nèi)3#、4#加熱爐同為1.0 MW加熱爐,并配有爐管高溫檢測(cè)裝置,在4#加熱爐采用介質(zhì)內(nèi)循環(huán)噴射火筒除垢技術(shù)。加熱爐應(yīng)用該技術(shù)運(yùn)行監(jiān)測(cè)如下:
(1)爐管高溫檢測(cè)裝置設(shè)置475℃時(shí)高溫報(bào)警,485℃時(shí)自動(dòng)減負(fù)荷運(yùn)行,監(jiān)測(cè)加熱爐運(yùn)行狀態(tài)可知,采用介質(zhì)內(nèi)循環(huán)噴射火筒除垢技術(shù)的4#加熱爐運(yùn)行狀態(tài)良好,3#加熱爐在運(yùn)行3個(gè)月后頻繁出現(xiàn)高溫報(bào)警及自動(dòng)減負(fù)荷運(yùn)行情況,影響了正常生產(chǎn),在運(yùn)行5個(gè)月后,火管鼓包情況發(fā)生。測(cè)量火管表面結(jié)垢層,3#加熱爐火管表面結(jié)垢層約5 cm厚,4#加熱爐火管表面結(jié)垢層約0.5 cm厚。
(2)在不同使用時(shí)期設(shè)定兩個(gè)加熱爐的燃?xì)庀牧俊硪簻囟燃傲髁浚涗浖訜釥t出液溫度并換算加熱爐的熱效率。比較發(fā)現(xiàn):未使用除垢技術(shù)的加熱爐運(yùn)行3個(gè)月后熱效率明顯降低,并隨著時(shí)間的延長(zhǎng),與采用除垢技術(shù)的加熱爐的熱效率差距也越來越大。對(duì)于油田運(yùn)行的上千臺(tái)加熱爐,采用新技術(shù)減少了燃料的消耗,提高了加熱爐的熱效率。
通過幾年的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)在三元復(fù)合驅(qū)、高濃度聚驅(qū)區(qū)塊使用的普通火筒式加熱爐,使用大約5個(gè)月后,嚴(yán)重的積垢使火管的導(dǎo)熱性變差,造成火管局部過熱,相繼出現(xiàn)火管鼓包變形的問題,為保證加熱爐的熱效率及安全運(yùn)行,普通火筒式加熱爐每運(yùn)行3個(gè)月就需要進(jìn)行停產(chǎn)清垢,每次清垢需要停爐,嚴(yán)重影響正常的生產(chǎn)運(yùn)行。
綜合比較,采用介質(zhì)內(nèi)循環(huán)噴射火筒除垢技術(shù)的加熱爐具有節(jié)約能源、熱效率高、事故率低、安全性高等特點(diǎn),可以適當(dāng)擴(kuò)大在三元復(fù)合驅(qū)、高濃度聚驅(qū)區(qū)塊使用的數(shù)量,并進(jìn)一步跟蹤和完善。
(欄目主持 李艷秋)
10.3969/j.issn.1006-6896.2015.9.005
2015-04-07