念吉紅
(云南云天化股份有限公司,云峰分公司,云南宣威 655413)
三廢混燃爐給煤除渣系統技改措施
念吉紅
(云南云天化股份有限公司,云峰分公司,云南宣威 655413)
介紹了三廢混燃爐給煤除渣系統的技改情況。
三廢混燃爐;技改;煤渣
云峰分公司50 t/h三廢混燃爐于2011年11月建成投入運行,用于把10萬t/a合成氨裝置煤氣發生爐生產過程中產生的吹風氣、造氣爐渣、除塵器細灰、沉降池煤灰回收作為燃料,從而實現了資源的綜合利用,并產生了良好的經濟效益和社會效益。但是,系統存在著混燃爐風室壓力不穩定,鍋爐運行穩定性差等問題,已影響生產運行。因此,需要對三廢混燃爐給煤除渣系統進行改造。
三廢混燃爐以造氣爐渣、造氣旋風灰和造氣吹風氣、合成馳放氣為主要原料,摻燒30%褐煤和無煙煤、焦粉,在鍋爐本體內進行熱交換后,將給水泵供入的高壓水加熱蒸發成蒸汽,經過熱器加熱使之成為450℃的合格過熱蒸汽外供使用單位。
2.1 給煤螺旋系統
給煤螺旋系統位置過低(1 000 mm),使得爐內燃燒的沸騰床處于低床運行,影響生產負荷。
鍋爐運行中風室運行壓力低(5.0~60 kPa)、灰渣殘炭高(2.73%),鍋爐運行穩定性差,必須使用高熱值燃料,降低了裝置的運行效率。
2.2 除渣系統
混燃爐風室壓力不穩定,從而導致爐溫也不穩定。
3.1 給煤螺旋系統
割除現有落煤管、鎖氣封、鎖氣器、播煤風管。拆除爐墻中現有落煤管。在現有位置高度(1 300 mm)開一水平直孔,直徑525mm。水平安裝澆筑預埋鋼管,爐膛里口和磚墻平齊。給煤螺旋位置提高后,使混燃爐內燃燒的沸騰床處于正常床層運行,達到設計負荷。
采用單懸臂雙軸承螺旋給煤方式,降低堵煤風險,減少螺旋葉片的磨損。增加過渡皮帶,縮短給煤機螺旋長度。
螺旋輸送機出口采用耐熱不銹鋼,墻體開水平孔,預先澆筑預埋鑄鋼鋼管,預埋鋼管和爐墻之間澆筑100 mm澆筑層,預埋鋼管外口澆筑法蘭接口,螺旋輸送機在和法蘭連接后,保證預埋鋼管和螺旋輸送機間隙為10~15 mm,夾層間通冷風進行冷卻。
在外筒和磚縫間以耐熱澆注料澆筑。
3.2 除渣系統
采用變頻調速調節冷渣機轉速,實現連續排渣,穩定風室壓力,達到爐溫穩定。
無吊架單懸臂雙軸承螺旋的成功應用,使得螺旋給煤更可靠,使用壽命更長。采用變頻調速調節冷渣機轉速,實現了連續排渣,穩定了風室壓力,達到爐溫穩定的目的。
灰渣殘炭經抽查測定降到0.416%。除塵器灰殘炭:造后前15.46%,改造后:4.826%。混燃爐實現了連續排渣,鍋爐適應低熱值燃料(9~11 MJ/kg)。
2012年8月至2013年5月,三廢混燃爐共使用燃料54184 t,燃料含灰量平均值55.74%,產生爐渣5 119 t,細灰25 326.76 t。爐渣含碳量降低2.29%,節約純炭133.66 t,細灰殘炭量降低10.632%,節約純炭3 192.66 t,兩項合計節約純炭3 326.32 t,折合低位熱值(20 MJ/kg)燃煤5 638.11 t,價值338.29萬元。(燃煤價格以600元/t計)。
技改前,普通螺旋需每年更換3次共6只,技改后,采用單懸臂雙軸承螺旋,每年只更換2只。每只價格5000元,每年可以節約備件費用(6-2)×5 000=20 000元=2萬元。
技改實施后,中小修費用能得到進一步的降低,同時減少了一次能源的消耗量,周圍環境得到改善。
Technical Measures of Coal Waste Slag System of Three wastes Mixed Burning Furnace
NIAN Ji-hong
(Yunnan Yuntianhua Limited by Share Ltd Yunfeng Branch,Xuanwei655413,China)
Abstract:Technicalmeasures of coal waste slag system of three wastesmixed burning furnacewere introduced.
threewastesmixed burning furnace;technologicalmeasures;coalwaste
TQ054
A
1004-275X(2015)06-0072-02
收稿:2015-08-27
念吉紅(1970-),男,云南陸良人,工程師,從事生產現場管理工作。E-mail:1197047969@qq.com
10.3969/j.issn.1004-275X.2015.06.019