譚建春
提高輥壓機系統產能的措施
Measures fo r Im p roving the Prod uc tivity o f Ro lle r Press System
譚建春
我公司兩條5 000t/d熟料生產線配套5臺水泥粉磨系統。其中一線3臺磨配置為:1 400×1 000輥壓機+V型選粉機(JVX2500)+?4.2m×13m球磨機開路系統,二線2臺磨配置為:1 600×1 400輥壓機+V型選粉機(JVX3000)+ ?4.2m×13m球磨機開路系統。自2009年1月投產后,輥壓機運行功耗發揮一直不理想,影響預粉磨系統運行效果。
2014年10月冬季大修時對輥壓機系統進行了一系列技術改造及調整,改造后輥壓機運行效果良好。
水泥磨工藝流程見圖1,預粉磨系統主機設備參數見表1(以二線輥壓機系統為例)。

圖1 工藝流程圖

表1 設備參數表
(1)對入輥壓機物料粒度、水分等特性重視程度不夠。
(2)輥壓機磨損嚴重輥子未及時更換或在線堆焊。
(3)輥壓機喂料裝置側擋板、饋入板調節不當。
(4)緩沖倉內分料不均,物料存在“離析”現象。
(5)V型選粉機效率低,預粉磨系統成品量少,比表面積低。
(6)液壓系統運行不穩定,經常出現不保壓現象。
(7)工藝檢查不到位。
(1)調整入輥壓機各物料性質(見表2)。
(2)輥子磨損在8mm以上時即進行在線堆焊,保持輥面完整(見圖2)。淡季或有備用輥子時最好采取離線堆焊方式以保障堆焊工藝質量,并保證皮帶除鐵器、循環管道除鐵器正常運行(見圖3)。

表2 入輥壓機物料性能表

圖2 輥子在線堆焊

圖3 循環管道除鐵器

圖4 輥壓機喂料裝置

圖5 緩沖倉內分料裝置

圖6 入V型選粉機下料溜子

圖7 輥壓機液壓站
(3)按工藝要求調整輥壓機側擋板及饋入板位置,減小“邊緣效應”(見圖4)。
(4)將緩沖倉內原“八字形”分料板改為“圓形”分料板,保證V型選粉機回料與喂料斗式提升機新鮮物料混合均勻,盡最大限度減小“離析”現象(見圖5)。
(5)將入V型選粉機溜子由“單通道”改為“四通道”,提高物料分散度,保證物料在V型選粉機內形成均勻料幕,提高選粉效率(見圖6)。
(6)調整氮氣囊壓力在實際運行壓力的60%,定期檢查、清洗加壓閥、卸壓閥,維護現場環境衛生,減少揚塵等對液壓系統的影響(見圖7)。
(7)規范日常停機檢查,將檢查、改進情況記錄存檔。
a氣動閘板活動靈活,手動棒閥在無特殊情況下保持全開。
b重點維護饋入板及側擋板,調節絲杠活動靈活,便于在系統工況發生變化的情況下主動調節。
c緩沖倉內盡量實現中心喂料,不能出現嚴重掛壁現象。
d通過V型選粉機內部磨損、外部溫差等,判斷偏風、偏料情況。
e喂料斗式提升機下料溜子、循環斗式提升機溜子定期維護,防止堵塞、磨漏等情況發生。
f旋風筒進風口積灰定期清理,下料口翻板閥密封完好,嚴禁竄風出現“二次揚塵”,影響分離效果。■
TQ172.639
A
1001-6171(2015)06-0056-02
冀東(海德堡)涇陽水泥有限公司,陜西咸陽713701;
2015-03-23;編輯:趙蓮