葛偉,李鑫,辛欣
(玉門油田煉油化工總廠,甘肅 玉門 735200)
煉廠制氫裝置系統優化研究
葛偉,李鑫,辛欣
(玉門油田煉油化工總廠,甘肅 玉門 735200)
在實際生產中,煉廠制氫裝置的冷凝系統和轉化系統會出現問題,本文從煉廠制氫裝置的結構特點入手分析,進行了生產上的優化。
制氫裝置;生產優化;冷凝系統
氫氣是發展前景非常廣闊的一種新能源。目前,工業上用氫氣主要包括兩種,分別為合成氨用氫和煉油用氫。根據統計,我國每年工業用氫的總量己經達到1 000萬t,其中合成氨用氫量雖然高于煉油用氫量,但后者的增長速度己經超過前者。
為了進一步增強企業競爭力,某煉廠引進制氫裝置,然而實際中,最優的生產操作條件與理想最優生產操作條件發生了偏離,使得生產波動,同時能耗增加,產品質量也出現波動,而且當繼續增大生產負荷時,產品的質量出現了下降,盡管廠家對操作條件進行了摸索,并進行了調整,但還依賴技術人員以及操作人員的經驗進行,所以整套生產裝置的操作工況極有可能沒有達到最優,進而出現了一系列問題,比如物耗高、生產波動、產品質量不夠穩定等。所以,目前操作條件無法支持再繼續增加負荷運行。
主要的工藝設備結構:
(1)反應器采用熱壁的結構。
(2)轉化氣蒸汽發生器采用臥式煙道式的結構,可以使設備造價降低,使得安裝及檢修更加方便。將調節機構設置在管程中心管的出口處,使得轉化氣的出口的溫度可以得到調節,冷壁結構被用于管程入口處,內襯使用的襯里是耐高溫的。
(3)使用了高效離心分水器,使得分水效率得以提高,設備投資得以降低。
(4)U 型管雙殼程換熱器被用于熱回收部分,使得氣體換熱終溫降低和熱利用率得以提高。
本文所涉及的制氫裝備,由于使用時間較短,操作人員缺乏經驗,所以能耗以及物耗都比較高,主要表現為:
(1)冷凝系統。裝置系統節能方面的相關設計還有待改進,因為增加進料量后,反應熱不能得到完全回收、利用,說明冷凝器數量不足以達到要求。
(2)酸性水汽提塔。設計時,塔本身有10塊塔板,因酸性水的溫度較高,當產量得到增加時,使得塔頂的酸濃度偏高。當前條件下,通過采取措施來使得酸性水汽提塔的性能得以提高,比如使進塔的氣體量減少,使塔頂溫度降低等。
本文采用系統工程的方法,分析和優化了現有的制氫裝置,對目標裝置進行瓶頸分析,提出改進與優化的方案。
2.1 冷凝系統的改造方案
原有的設計裝置配有3個中變氣冷凝器,一旦進料量增大,冷凝能力會出現不足的現象。現在原有設計的基礎上增加1個冷凝器,不僅換熱能力增大了,而且反應熱回收率也提升了。此外,針對蒸汽進一步又增加了氣液分離技術,將酸性水汽 提塔的酸濃度降低,使得脫水負荷得以減輕。所以,3級冷凝改為4級冷凝,而且將負荷和溫度進行調整,這樣可以提高反應熱回收率,建議增加第四冷凝器。
2.2 酸性水回收系統改造方案
最大限度使得烴類混合物得到冷凝是回收系統主要的作用,物流是烴類液體,主要來自于分水罐的罐底出口。因此建議再增加一個分水罐。原有設計裝置用三個冷凝器,改變后為四冷凝器,這不僅使得氣液分離的級數得以增加,而且使得酸性水汽提塔降低了酸濃度,也使得脫水負荷變輕。
2.3 中變反應器的降溫方案
反應溫度降到 335 ℃時,消耗將大大減少。降低溫度,增大催化劑濃度,從而使得反應深度得以保證。
模擬計算后得出,各個水冷器、反應器等的物流溫度、壓力等參數基本沒變。因物系不變,故熱力學的計算模型也不變,用模型(校正后)來模擬系統,得出所有的約束條件都能滿足。根據初始分配,低壓分液罐流量和滿足要求,優化后得到的模擬結果也合理。 優化后,可以得出塔底和頂存在較大的溫差,熱負荷(酸性水)的分布也發生了變化,由于增加了分水罐和冷凝器,從而使得酸性水汽提塔改變了分離效果。
通過對煉廠制氫裝置結構特點的分析,從制氫裝置的冷凝系統、轉化系統等實際生產中的問題進行了生產優化,并運用軟件進行了分析對比,達到了預期效果。鑒于本人理論水平的不足和實驗的條件限制,希望本文能為后續研究者能夠提供些許幫助。
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Research on refi nery hydrogen unit system optimization
TE624
1009-797X (2015) 20-0128-02
A DOI:10.13520/j.cnki.rpte.2015.20.039
葛偉(1992-),男,助理工程師,大學本科,研究方向為煉廠干氣制氫工藝的研究。
2015-09-07