李民萬
(云南電網有限責任公司臨滄供電局,云南 臨滄 677000)
近日發生變壓器高壓側開關拒動,未能及時切除其他兩側電源,造成事故的擴大。規程要求:220 kV 及以上電壓等級變壓器斷路器失靈時,除應跳開與失靈斷路器相連的全部斷路器外,還應跳開變壓器連接其他側電源的斷路器。以下分析了CZX-12R 操作箱失靈回路存在的問題。
某主變5032 開關CT 發生C 相死區故障,斷路器失靈保護動作,因高開關5032 失靈未設計聯跳主變各側的回路,經851 ms 延時后發展為主變區內故障才由主變差動保護跳開主變各側開關。

圖1 500 kV 變主接線圖
母線故障主變斷路器失靈時,母差保護跳開了主變所在母線上其他有源支路,但主變其他側電源會繼續向故障母線提供短路電流,若還依靠主變后備保護帶一定延時來跳三側開關切除故障,則可能會燒毀變壓器,必須采取失靈聯跳的方式跳開主變其他側電源斷路器以切除故障。
如圖2 所示,改造前只有1TJ、2TJ (主變保護第一、二套保護)動作后才啟動失靈,要求改造后1TJ (第一套保護跳閘接點)、2TJ (第二套保護跳閘接點)、TJR (保護永跳繼電器,母線保護通過其跳閘)動作后均能啟動失靈保護。

圖2 RCS-974 開入回路原理圖
在220 kV 及以上電壓等級的保護中,存在著多個保護跳同一個斷路器的情況,并且絕大多數保護需要啟動斷路器的失靈,有的保護還要啟動重合閘,如沒有操作繼電器箱,比如線路保護一個單相瞬時性故障,保護裝置至少要提供3 付接點,一付并在跳閘回路,一付接點啟動失靈保護,另外一付則啟動重合閘,勢必保護會很復雜,極大的降低了可靠性,由此操作繼電器箱運用而生。例如母線保護動作、安穩裝置動作、主變高抗電氣量保護動作統統接于TJR 中間繼電器,在由TJR 啟動失靈和跳閘,不啟動失靈的接于TJF 中間繼電器,這就是操作繼電器箱的工作原理。

圖3 2 號主變高壓側操作箱CZX-12S 原理圖
如圖3 所示,第一套主變電量保護及母線保護跳閘接點接于4D62,第二套主變電量保護及母線保護跳閘接點接于4D65,而非電量保護接于4D64 和4D67,TJR 接點則為純電量保護接點,可以用于圖二的啟動失靈開入。1 號主變高壓側操作箱CZX-12R,根據當時電網要求并未設計非電量保護獨立跳閘出口繼電器TJF,現場電量和非電量保護均并接到不啟動重合閘的跳閘出口TJR。
按照二次設備設計要求,操作箱須設計非電量保護獨立跳閘出口繼電器TJF,而電量保護跳閘繼電器TJR 同時用于啟動失靈保護,只有電量保護才能啟動失靈保護,非電量保護不啟動失靈保護(因為電量保護將斷路器成功跳開后,跳閘接點就會迅速返回,非電量保護在斷路器跳開后,并不會迅速返回,可能造成失靈保護的誤動),因此需將1 號主變高壓側操作箱跳閘出口予以區分。
CZX-12R 受硬件限制已無法在內部增加TJF,使用現有的TJR 接點將導致非電量保護動作后啟動失靈保護,提出以下三個改進方案。
改造方案見表1.

表1 三種改造方案對比
確定方案三增加重動繼電器為最佳方案。
分別模擬220 kV1 號主變主一、主二保護動作,23 ms 后主變中、低壓側斷路器跳閘,1 號主變高壓側201 斷路器在合位,且RCS-974 裝置檢測到電流依然存在,判該201 斷路器失靈,起動220 kV 母線失靈保護,延時500 ms 母線失靈保護動作,并聯跳接于該母線上的所有斷路器。
模擬220 kV 母線保護動作,26 ms 聯跳接于該母線上的所有斷路器,但此時201 斷路器失靈,RCS-974 裝置201 斷路器失靈保護動作,延時500 ms 母線保護失靈動作聯跳主變三側。通過五次模擬1 號主變201 開關失靈動作邏輯,母差失靈保護均可靠動作,主變三側跳閘,順利實現反措要求。
結合現場的實際情況,針對CZX-12R 操作繼電器箱,提出了反措的解決方案,實現了母線保護動作主變高壓側開關失靈聯切主變三側,經過運行實踐,證明這個改進是正確有效的。
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