摘要:振動是汽輪機組故障中較為棘手的難題,這套汽輪發電機組應用于某國外發電船上,在試車過程中,齒輪箱中的大齒輪振動一直超標,已經影響到機組交付運行。采用狀態監測技術對某船用汽輪發電機組進行頻譜分析和故障辨別,判斷出齒輪箱中大齒輪振動的主要原因。之后采取加固公共底盤,更換饒性聯軸器等措施后,解決了機組振動異常的問題。
關鍵詞:發電機組;發電船用汽輪;大齒輪;動剛度;饒性聯軸器;公共底盤 文獻標識碼:A
中圖分類號:TM311 文章編號:1009-2374(2015)04-0139-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.0350
1 設備概況
該設備為汽輪發電機組,中間用齒輪箱驅動發電機。汽輪機與齒輪箱采用撓性聯軸器,齒輪箱和發電機采用剛性聯軸器連接。齒輪箱中的大齒輪為扭力軸。汽輪機工作轉速在5818rpm,工作轉速以下有一個臨界轉速。發電機工作轉速在1500rpm,遠低于一階臨界轉速,因此屬于剛性轉子。
汽輪機和齒輪箱也是安裝一個小的公共底盤,然后和發電機直接固定在大的公共底盤。大的公共地盤底部是彈簧支撐,架設在發電船上。所有公共地盤材料都是鋼。其結構圖如圖1所示:
圖1 汽輪機-齒輪箱-發電機結構圖 圖2 汽輪發電機測點
示意圖
該機組在每個軸承上安裝了2個電渦流傳感器,用于測量轉子相對于軸承的軸振動。2個電渦流傳感器在其軸承測量面內的安裝角度相互垂直。總體分布如圖2所示。
2 振動的特征
2.1 振動總體概述
其各振動測點幅值歷史趨勢如圖3所示:
圖3 汽輪發電機組各振動測點幅值歷史趨勢圖
圖中縱坐標是振幅(um),橫坐標是時間(s),747A/B和745A/B對應于大齒輪上的軸振傳感器,對應于示意圖中6和5位置,5號位置是靠近汽輪機端,6號位置是靠近發電機端。
從上圖可以看出:當汽輪機轉速在2000rpm之前,機組各個位置軸的振動值合理并保持穩定,當低速暖機結束并且上升途中,齒輪箱大齒輪的振動突然急速上升。尤其是接近3000rpm的時候,靠近發電機端的軸承迅速接近停機值(100um)。其他振動還是處于20um以下,尤其發電機的前后振動值有變小的趨勢。當機組停機保護后,5和6號位置振動值還是處于一個高位。現場設備只有測量相對振動的位移傳感器,為此先增加測量軸承座絕對振動的加速度傳感器。下圖是機組各個位置水平和垂直方向的數據,測量單位是mm/sec rms:
圖4 機組各個位置軸承座水平、垂直振動值
從圖4中我們看出,在汽輪機2000rpm之前,機組各個軸承座振動相對小,到接近3000rpm的時候,整個機組各個軸承座振動迅速增大,出現共振現象。
2.2 大齒輪軸心位置異常
考慮到6的位置相對振動很大,為此特別關注了大齒輪軸軸心位置的變化。如圖5所示:
圖5 6號位置軸心位置趨勢圖
汽輪機啟動后,大齒輪軸心位置緩慢靠近傳感器747A,但只是移動了一點。隨后迅速的遠離。當轉速升到3000rpm時,還是沒有改變軌跡,直至跳機。支撐大齒輪的軸承類型是普通二油葉,正常是隨著轉速增加,微微向上抬起并保持穩定。這樣的左右移動軌跡明顯被發電機轉子拖動。
2.3 發電機前軸承座啟停機異常
為了更好地識別振動的來源,增加了速度傳感器來監測軸承座的絕對振動。圖6是發電機前軸承座的開車停圖:
圖6 發電機前軸承座開停機圖
圖6上半部分是幅值和時間的關系,下半部分是相位與時間的關系。從開機整個過程中,整個前軸承座出現了好幾個振動幅值波峰,同時相位也是大幅度改變。在發電機停機過程中,振動不是穩定下降,而是突然再次出現增加,來回幾次。與此同時,大齒輪的振動也是隨之振幅上升。最關鍵的是觀察到發電機轉子軸振同步的不斷變小,剛好與軸承座的絕對振動幅值相反。
3 振動原因分析
大齒輪振動頻譜主要是一倍頻成分,發電機轉子相對振動隨著轉速上升減少,軸承座絕對振動剛好相反,而且可重復性強。因此從以下三個方面考慮:
3.1 齒輪箱問題
斷開了齒輪箱和發電機的剛性聯軸器,打開齒輪箱,檢查大齒輪軸和軸瓦之間的間隙、緊力、接觸等數值,結果滿足合格證要求。對汽輪機和齒輪箱單獨開機,運行到額定轉速發現各個位置相對振動和絕對振動都是相當小,這樣可以排除振動是由齒輪箱產生。
3.2 大齒輪與發電機轉子不對中
對齒輪箱和發電機中心進行復測,發現左右中心偏差在0.07mm左右。對于剛性聯軸器,根據國家標準,左右偏差要求在0.03mm之內。轉子對中偏差的不平衡產生普通強迫振動激振力,導致大齒輪振幅變大。但是之前的機組啟動前,中心數據的復測是合格,這讓我們懷疑振動來自發電機部分。
3.3 發電機與公共地盤的剛度不夠
眾所周知,機組的振動增大除了激振力的增加外,還和機組的動剛度減少有關系。
A=P/K
式中:A為振幅;P為激振力;K為動剛度。
3.3.1 發電機連接剛度不夠。發電機支撐系統是由定子和公共地盤構成。定子和公共地盤的連接緊密度對發電機的動剛度影響很大。先用速度傳感器測量公共地盤和發電機底板的差別振動,左右振動發現非常高。然后把一塊百分表座架在公共地盤上,把表頭架在與公共地盤相連接的發電機底板上。測量出發電機出現了0.05mm的移動,這是導致大齒輪軸心位置異常的根本原因。仔細檢查發電機與基礎連接部分發現了以下問題,這些都導致了定子與公共地盤緊力不夠:現場外方工程師對螺絲的規格進行了更換;發電機上的2個對角定位銷沒有安裝,外方提供的公共底盤沒有對應的銷孔;定子與底盤之間墊塊沒有采用材料是鋼的墊塊,并且墊塊上下表面很光滑。
3.3.2 公共地盤結構剛度不夠。當上述問題解決后,再進行了開機測試。振動特征轉變如下:機組能夠到達額定轉速,但是運行較少一段時間后(比如10分鐘),齒輪箱振動還是變大,并且汽輪機振動也是迅速上升,機組存在共振現象。
其振動原因整個發電機重量是在45t左右,之前的這種汽輪發電機機組是安裝在水泥基礎上。而現在這個公共地盤采用了鋼結構,鋼結構的阻尼遠小于水泥基礎,并且同樣的激振力下,鋼結構的振幅比較大,其振動的自由度比較多。
4 采取的措施及效果
為改善機組共振和盡可能減少大齒輪振動,根據現場狀況,我們采用的措施從下面兩點入手:
4.1 增強公共底盤結構剛度
主要是焊接支撐筋改變原來的結構,另外增加地盤鋼板厚度等,目標是盡大可能地提高地盤的靜剛度,但是這個方法在現場有一定局限性。
4.2 齒輪箱與發電機更換為饒性聯軸器
發電機端是產生振動主要原因,通過饒性聯軸器來吸收部分振動能量。
機組各軸承的振動值符合國家表中的良好水平。
2014年8月份對改造后的汽輪機發電機組再次進行了試車,到額定轉速后停留了大概1小時,其大齒輪靠近汽輪機的振動值是16.3um、13.6um,靠近發電機端的振動是63.0um、39.2um,試車獲得圓滿成功。
參考文獻
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作者簡介:黃勇(1981-),男,浙江嵊州人,杭州汽輪機股份有限公司工程師,碩士,研究方向:汽輪機組安裝調試及振動處理。
(責任編輯:蔣建華)