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PCS7過程控制系統在重質碳酸鈣泡漿線中的應用

2015-03-14 01:10:02王曉勇
機電信息 2015年12期
關鍵詞:碳酸鈣液位

王曉勇 向 平

(金東紙業(江蘇)股份有限公司,江蘇 鎮江212132)

0 引言

重質碳酸鈣是文化紙中僅次于植物纖維的第二大造紙原料,在造紙過程中可用作填料、涂料等,能顯著提高紙張松厚度、白度及印刷適性。因此,重質碳酸鈣的使用不但提高了紙張的物理性能,而且降低了纖維用量,有利于環境保護。DCS控制系統是整個重質碳酸鈣生產過程的核心,它能對整個干磨、泡漿配料、濕磨、發料、球洗等生產過程實現邏輯控制。其中,泡漿配料工藝具有控制難度大、控制系統復雜的特點。目前,重質碳酸鈣生產過程DCS控制系統均由國外公司壟斷,金東紙業先后上了2條重質碳酸鈣生產線,它們的DCS控制系統均由奧地利GAW公司設計,該系統利用AutomationX Batch系統完成配料控制,實現了干粉、分散劑和白水的不同比例混合。

為了滿足生產要求,我們自主開發了一套當前最流行的SIMATIC PCS7過程控制系統,實現對Make down泡漿的順序控制及異常處理控制。

1 重質碳酸鈣泡漿工藝

控制流程:根據工藝流程及配方,自動計算出碳酸鈣干粉、清水、白水及分散劑的配比,按順序控制程序,分步投料、攪拌,生產出不同固含的半成品。

第一步加水、分散劑。根據稱重器反饋的數值(0~20mA對應0~15t)計算水的添加量,當達到需要的量時停止加水。根據分散劑流量計的積分計算分散劑的添加量,當達到需要的量時停止添加。完成水和分散劑的添加后,開啟攪拌機,同時啟動干粉下料絞龍,由AS實時監控泡漿桶槽的重量,當達到需要的量時停止加干粉。第一步投配完成后,繼續攪拌50s,AS進行計時,時間到進行第二步投配,直至整個主順序程序完成。配好的物料將通過卸料閥卸入預儲罐,根據預儲罐的液位(<80%)自動判斷是否繼續進行泡漿。

2 系統硬件設計

2.1 控制硬件組成

采用最簡潔、最常用的結構組成系統控制架構(圖1),即操作站與控制器之間使用以太網通訊,控制器與現場設備之間使用Profibus通訊。

SIMATIC PCS7過程控制系統由 OS(操作站)、AS(控制器)、遠程I/O站ET200M(包含數字量輸入模塊、數字量輸出模塊、模擬量模塊)、變頻器等組成。

2.2 控制元件功能

在控制方柜(圖2)中,OS、AS、執行機構、檢測機構分別有如下功能:(1)OS:主要負責配方輸入。配方的主要參數:產品固含40.0%~70.0%;產品體積5~10m3;分散劑投配量2.5~5.3kg/t;干粉投項次、比例。(2)AS:根據配方生成控制方案,根據檢測機構回饋的信號、數據完成順序控制及異常處理控制。(3)檢測機構:通過AI(模擬量模塊)實時檢測泡漿桶槽重量、分散劑流量、ST(存儲罐)液位。(4)泡漿桶槽稱重器:4~20mA信號送入模擬量模塊,對應的工程量為0~15t。(5)分散劑流量計:4~20mA信號送入模擬量模塊,對應的工程量為0~60L/min。(6)ST液位:4~20mA信號送入模擬量模塊,對應的工程量為0~100%。(7)執行機構:包括碳酸鈣干粉下料絞龍變頻器及馬達、分散劑變頻器及馬達、水閥、卸料閥。

圖1 控制架構

圖2 控制方柜

2.3 控制硬件選型

根據泡漿工藝控制要求,一組泡漿線需要模擬量輸入信號(AI)3個,數字量輸入信號(DI)4個,數字量輸出信號(DO)3個;攪拌馬達、干粉進料絞龍馬達及分散劑進料馬達皆采用Profibus-DP通訊(PZD)控制;AI、DI、DO信號選用SIEMENS ET200M模塊。如表1所示。

表1 控制功能描述

3 系統軟件設計

3.1 操作站可視化操作畫面設計

利用西門子PCS7的 WinCC組件,研究Make down的配方,編寫 Make down的系統程序、過程控制程序,編寫相應的異常處理程序、人機界面程序。人機畫面可視化,系統完全開放,自動化程度高,操作與維護人員熟練程度高,故障處理速度快。

3.2 控制程序設計

利用圖形控制語言(CFC)、順序控制語言(SFC)及人機界面軟件(WinCC)分別編寫 AS及OS程序,實現Make down泡漿的批次控制,即對干粉下料絞龍、水閥、攪拌器、卸料閥、泡漿(Make down)桶槽稱重、分散劑流量、ST液位的控制(圖3)。由PCS7過程控制系統檢測泡漿桶槽的實時重量、分散劑流量、ST液位,自動實現干粉下料絞龍、水閥、攪拌器、卸料閥的控制。

圖3 控制過程

3.3 泡漿系統主控制程序

依照工藝要求,設計出重質碳酸鈣主控制流程(圖4),參照主控制流程,結合西門子PCS7控制技術,編寫相應的邏輯控制程序及順序控制程序。

3.4 異常處理程序設計

異常處理子程序控制(圖5),主要是在異常狀況下為確保產品質量而執行的安全處理程序。當設備異常時,會自動調用子程序,保存各閥門、電動機的當前狀態,后關閉所有閥門及絞龍電動機,防止罐內物料沉積,啟動攪拌馬達;當異常處理完畢后,恢復各設備的狀態,并跳轉到主程序的中斷點,繼續按順序執行。

圖4 主控制流程

圖5 異常處理子程序控制

4 結語

該系統自投入使用以來,運行穩定,控制準確,自動配制重質碳酸鈣溶液,濃度誤差±0.5%。生產的產品品質達到了預期要求,異常處理程序的設置大大方便了維護工作的進行,同時減少了原料的浪費。

[1]SIEMENS.PCS7深入淺出(版本1.0),2007

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