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煙氣廢熱/太陽能預干化污泥新工藝*

2015-03-18 02:48:20劉漢橋原宏梅王兵帥耿貴強
環境衛生工程 2015年5期
關鍵詞:煙氣利用工藝

劉漢橋,原宏梅,王兵帥,耿貴強,徐 仙,楊 偉

(1.天津城建大學能源與安全工程學院,天津 300384;2.天津新生態發展有限公司,天津 300467)

傳統的降低污泥含水率的工藝是在200~700℃高溫下采用干燥設備(如轉鼓式、空心槳葉式、盤式干燥器等)對污泥進行熱干化處理,需要消耗煤、油、天然氣等一次能源,運行成本較高。另外,由于脫水時污泥中加入了絮凝劑通常呈黏稠膠質狀,導致污泥在干燥過程中存在一個特殊的膠粘相階段(含水率為60%左右),在這一過渡段內污泥極易結塊,表面堅硬、里面卻仍是稀泥,如果濕污泥直接進入傳統干燥器,往往導致干燥熱效率低、干燥時間長、能耗大。污泥干化的主要成本在于熱能,熱能的支出占干化運行成本的80%以上,降低成本的關鍵在于是否能選擇和利用恰當的熱源。為降低污泥干燥能耗,威立雅和得利滿等水處理公司圍繞太陽能干燥污泥技術相繼開發了自身的專利技術Solia工藝和Helantis工藝[1],這些太陽能干燥工藝具有干化溫度低、運行費用低廉、操作簡單、對環境無污染等優點[2-4],但其運行受限于外界氣候及晝夜變化,難以維持運行的穩定性。翁煥新提出了利用電廠煙氣直接干燥污泥工藝,該工藝能將煙氣廢熱有效利用[5],但煙氣與污泥直接接觸容易使煙氣和污泥交叉污染,干化后產生含有大量臭氣的煙氣需要再治理。筆者將改進后的太陽能溫室干燥技術和電廠煙氣廢熱干燥技術相結合,提出煙氣廢熱/太陽能預干化新工藝。該工藝能將污泥含水率從80%降低到60%以下,再送入傳統污泥干燥器進行深度干燥,可實現污泥高效低耗減量化,以降低污泥處理成本,在環境保護、二次資源利用和經濟效益方面都有一定意義。

1 整體工藝方案

本工藝熱源主要來自電廠煙氣余熱和太陽能,整個預干化系統如圖1所示。由圖1可見:①電廠煙氣余熱通過熱管換熱器傳遞給導熱油之后再經電廠原有的尾氣處理裝置由煙囪排除,該過程使煙氣在一定程度上降溫,減少了空氣的熱污染。同時導熱油在輸油泵的作用下循環流動,在換熱器中吸熱升溫后流經太陽能溫室的地熱管道放出熱量加熱污泥,冷卻后又回到換熱器中吸收煙氣余熱。圖1中電廠熱源為垃圾發電廠煙氣余熱,現可利用的電廠類型包括火電廠、熱電廠及垃圾焚燒發電廠,而垃圾焚燒發電廠大多都采用了先進的技術,配有完善的尾氣處理裝置,將污泥送入其中進行干化產生的廢氣相對而言較易處理。②太陽能溫室具有較好的吸光能力,在太陽的輻射下室內溫度提高較快,加快了污泥表面的干化速度。為了避免溫室中空氣含濕量達到飽和以及低溫干化下污泥散出惡臭氣體,本工藝還在溫室中加入通風和除濕除臭裝置。可見,溫室中的污泥傳熱途徑包括太陽的輻射熱、地熱的導熱、空氣的自然對流。溫室中污泥的進出料系統則采用半自動化控制,通過輸泥泵、移動泥斗、滾動轉筒等裝置的組合使用達到一個便于控制又便于實現進出料的效果。在太陽能溫室中將污泥含水率從80%降低到60%以下,干燥后污泥己經成型為塊狀或顆粒狀,然后輸送至傳統污泥干燥器進行干燥。

圖1 電廠煙氣廢熱/太陽能預干化系統

2 單元工藝說明

2.1 太陽能溫室

被動式太陽能溫室具有以下優點:能耗小,符合低碳社會的要求;操作維護簡單、使用壽命長;系統透明度高,環境協調性好,能部分解決污泥存儲的需要[1]。根據氣象局資料,京津冀地區一般日照時數約為2 500 h,每平方米年接受的太陽輻射總量在5 000 MJ以上。為此,在利用太陽能低耗高效干化污泥的目標下本工藝將太陽能溫室做了改進,圖2為改進后的太陽能溫室結構。由圖2可見,溫室的東南西3面都為透明玻璃房墻、1個單坡形式傾角為45°~60°的透明玻璃屋頂以及北面的混凝土集熱墻,并把東墻前下角和西墻后上角2個位置作為通風進出口。同時考慮到太陽能本身的間歇性和稀薄性,本工藝在太陽能溫室地下鋪上地熱管道,以導熱油作為熱載體[6],導熱油的熱量來源于電廠大量廢熱煙氣。溫室北墻建成一定厚度的混凝土目的在于:①北墻作為本溫室玻璃房結構中最高墻體,起到主要承重作用;②混凝土的導熱系數小于玻璃的導熱系數,當溫室內溫度升到一定程度之后,北墻起到了減少溫室氣體對外的熱散失的作用;③混凝土的蓄熱系數也遠大于玻璃的需熱系數,可以吸收一定的太陽能并積蓄在墻體內,給溫室以保溫的作用,而且混凝土墻建在北面,不影響其它幾面玻璃陽光的透過。

圖2 改進后的太陽能溫室結構

2.2 進出泥設備

圖3 為本工藝溫室自動進出料系統剖面。由圖3可見,本工藝通過輸泥泵進泥到移動泥斗,移動泥斗鋪泥完畢之后轉動滾筒定期進行翻泥,最后泥經出泥口送出。整套進出料系統屬于半自動化控制,人員在室外操作,人體不會受到室內有害氣體的污染,操作簡單,投入的人力資源少,而且整個進出泥設備具有較大的處理量。

圖3 溫室自動進出料系統剖面

利用翻泥系統對污泥進行通風,使其在好氧條件下實現穩定化處理,避免厭氧條件下不良氣味的產生,同時保證加熱面上的物料更新。半自動化甚至全自動化的翻泥系統,使污泥得到經常性的翻動并混合均一,從而不斷翻新蒸發面積,同時也起到供氧作用,避免污泥堆內部出現局部厭氧而釋放惡臭氣體。翻泥機還可采用如下4種方式[1]:①廊道式翻泥機,自動化程度較高,無需現場操作人員;②機器人裝置,可實現全自動化操作控制,典型的有Thermosystems工藝中的Electric Mole和Solia工藝中Solimax裝置,集污泥運輸和翻動功能為一體;③跨越式翻泥機是自動化程度較高的移動設備,適用于大面積操作;④由農用拖拉機和翻泥機組成,需現場操作人員,適用大面積操作。

2.3 除濕除臭裝置

經試驗發現,污泥在干化過程中產生大量的水蒸氣,如果不采取主動通風裝置,溫室中空氣的含濕量將很快達到飽和,嚴重阻礙了濕污泥中水分的蒸發,從而影響干化速度和程度。為此,保持溫室內一定的通風量是必須的,本工藝中被排風機排出的濕空氣通過除濕除臭裝置后又經排風機通入溫室內,形成一個封閉的空氣循環,而且利用了循環溫室中熱空氣的熱量,使溫室有較好的保溫效果。溫室的除臭裝置采用離子凈化系統來處理干化過程中產生的尾氣,高能離子凈化技術能有效地清除空氣中的細菌、可吸入顆粒物、硫化物等有害物質。圖4為離子凈化系統結構示意[6]。

圖4 離子凈化系統結構示意

3 干化試驗結果及能量衡算

3.1 污泥干化試驗研究

建立了1座2t/d的煙氣余熱/太陽能干化試驗裝置,圖5中試試驗裝置的主要技術參數及試驗結果如下:①污泥處理量2 t/d;②太陽能房面積30 m2;③翻泥頻率30 min/次;④換氣風量4 m/s;⑤污泥初始含水率79.5%;⑥干化后污泥含水率46.7%。

圖5 中試試驗裝置

3.2 能量衡算

以處理含水率80%污泥100 t/d的規模,按此規模進行放大,以每天工作12 h計,則處理量為8.33 t/h,若假設污泥的密度為1.0×103kg/m3,太陽能房內泥層厚度為2~2.5 cm,則需建1座約420 m2(6m×70m)的太陽能房。整套裝置運轉操作時所消耗的能源主要是驅動電機和油泵的電耗,約為30 kWh/t。與普通熱干化工藝相比,能耗極低。這是因為所需全部熱能來自太陽能和煙氣廢熱。運轉過程中只需少量電耗,因此是操作費用最低的污泥干化處理工藝。

3.2.1 系統的物量平衡

設定每天處理含水率為80%的污泥100 t,進入太陽能房的污泥經過干燥后含水率降至50%,太陽能房出口的污泥的質量是W1,則:

按每天工作12 h計算,每小時處理污泥量為3.33 t,干燥過程中蒸發水分的量為Wa,Wa=100×80%-40×50%=60()t。

單位時間內蒸發水分Wa1=60/12=5(t/h)。

3.2.2 熱量平衡計算

污泥中水分在常壓下蒸發的平均吸熱量h為2 675.9 kJ/kg,則每小時耗能的熱量QA=2 675.9×3.33×1 000=8 910.75(MJ)。

導熱油在干化污泥裝置中的傳熱能耗Q,主要有以下幾個方面組成:①加熱和蒸發污泥中的水分消耗能量QA占Q的80%左右。②加熱污泥和剩余水分消耗的能量QB占Q的2%左右。③設備散熱的能耗QC占Q的15%左右。④污泥中有機物分解和打開分子水結合鍵的能耗QD占Q的3%左右。

則污泥干燥需要的能量為每小時Q總=11138.44(MJ)。

一般在夏季陽光比較好的時候,地面上接受太陽輻照度僅為500~1 000 W/m2,若按600 W/m2計算,則太陽能房頂面積約630 m2,太陽能輻射可提供的熱量:

則需要導熱油提供的熱量為:

煙氣的密度為0.796 3 kg/m3,煙氣從150℃降低到130℃左右時平均比熱Cp=1.043 6 kJ/(kg·K),以400 t/h的垃圾焚燒爐150℃煙氣的排放量540 000 m3/h計算,則:

即150℃煙氣經熱管換熱器放出熱量后,以140.6℃的溫度排出,對后續煙氣的凈化及煙囪腐蝕不會產生影響。能量衡算見圖6。

圖6 能量衡算

4 工藝特點及應用

4.1 投資和運行成本低

本工藝只是在現有電廠廢煙氣的排放流程中增加污泥干化過程,不需對原有工藝的設備進行改造,添加的設備造價相較于傳統的干化設備要低很多。運行時利用廢煙氣和太陽能作為干化熱源熱能成本為零,不需再多消耗化石能源等一些日益稀缺的能源,整個運行過程中只需承擔一些自動化設備的運行耗電和耗材。

4.2 環保性能好

廢煙氣熱量的利用形式包括直接利用和間接利用,直接加熱形式中熱源煙氣直接成為介質,其熱效率接近燃燒效率本身,但會產生同等流量的、與物料有過直接接觸的廢氣,必須經特殊處理后排放;間接利用是將高溫煙道氣的熱量通過熱交換器,傳給某種介質(可能是導熱油、蒸汽或者空氣),熱量被部分利用后的煙道氣則正常排放。本工藝中煙氣余熱的利用形式為間接利用,煙氣與污泥不直接接觸,避免了煙氣和污泥交叉污染。這種以廢治廢、變廢為寶的工藝方式,環保效益好。

本工藝溫室中污泥的干化方式也屬于間接干化。其中地熱干化污泥,直接通過管道與污泥的導熱干化污泥,熱載體導熱油與污泥分隔開,導熱油不受污染,可以循環使用,降低了熱載體的消耗。同時間接干化只有少量的廢氣排出,對廢氣的控制、凈化及臭味的處理,不僅簡單而且費用低。間接式干化優異的環保性能、節能特性適應了當代社會對環境和能源的要求。本溫室屬于密閉操作系統,對外界環境無污染,操作的自動化程度較高,人員室外工作,對人體無污染。

4.3 干燥效率高

污泥在溫室中表面干化通過污泥的翻動來不停更新污泥的表面,使污泥表層水分蒸發,同時利用通風系統將含濕氣體排出。本工藝中半自動化甚至全自動化的翻泥系統,使污泥得到經常性的翻動并混合均勻,從而不斷翻新蒸發面積。這些設備的組合使用在相同的熱流量下能大大提高污泥的干燥效率。

間接加熱干化的熱效率主要體現在尾氣上,與直接加熱干化相比,它減少了熱氣體帶走的熱損失,其能量利用率高,而且本工藝溫室氣體是個循環體系,將空氣帶走的熱損失降到最低,使溫室溫度維持在一個較高的水平,進一步提高污泥的干化效率。

溫室結構中加入一堵混凝土北墻,既不影響太陽能的吸收而且起到了良好的保溫和蓄熱的作用,通風系統的加入使溫室中的對流換熱持續快速進行,提高了污泥表面的干化效率。

5 結束語

隨著社會能源消耗低碳化主題的提出和發展,太陽能清潔能源的收集和利用將備受關注,同時廢熱回收、廢物處理也將逐漸成為社會可持續發展的共識。本污泥干化新工藝聯合利用太陽能和電廠煙氣廢熱,經預干化后,污泥的含水率己經降60%以下,體積顯著減小,此時如在低溫干燥或用自然風干燥,可以節省熱量,從而大大降低污泥干燥成本。并且合理設計各個系統使其能夠實現低耗高效干化污泥,節能減排的同時將污泥資源化利用。該種以廢治廢,化腐朽為神奇的工藝具有一定的可行性,將得到應用。

[1]顧忠民,楊殿海.太陽能污泥干化在歐洲的應用[J].四川環境,2008,27(6):93-96.

[2]宋國華,張振濤,楊魯偉,等.溫室太陽能污泥干化系統的設計及試驗研究[J].中國農業大學學報,2013,18(5):141-145.

[3]高穎,黃志強.德國太陽能污泥干化處理系統[J].太陽能,2012(7):21-26.

[4]陳曦,馬文杰.太陽能污泥干化技術應用及其進展[J].科技信息,2012(27):435-436.

[5]翁煥新.污泥無害化、減量化、資源化處理新技術[M].北京:科技出版社,2009:189-190.

[6]張紅,楊峻,莊駿,等.熱管節能技術[M].北京:化學工業出版社,2009:80-100.

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