問晉芳
(中國重汽大同齒輪有限公司,山西 大同 037305)
變速器在車輛行駛過程中使用頻率很高,主要在發動、行駛、倒車時使用[1]。操縱機構的主要作用是控制傳動機構,實現變速器傳動比的變換,即實現換擋,以達到變速變矩[2]。變速器操縱部分的可靠性是保證其正常使用性能的重要衡量指標。在使用過程中一旦發生問題,將直接影響車輛的行駛。
變速箱由2擋向3擋換擋時,駕駛員在操縱時通常會進行急速斜向換擋操作[3](如圖1中動作①~⑦)。

圖1 撥頭脫出故障動作演示圖
通過圖1可看出,撥頭在斜向操縱的過程中快速移動到了3、4擋列上(如圖1中動作①~⑤所示)。
同時,1、2擋導塊、1、2擋撥叉、1、2擋齒套,在慣性力的作用下沒有停在空擋位置,繼續前進到了1擋位置上(如圖1中動作④~⑥)。在此狀態下,變速箱1、2擋導塊、1、2擋撥叉、1、2擋齒套,在1擋位置上被互鎖住。
此時變速箱換擋撥頭可以在3、4擋與5、6擋之間的選擋,實際變速箱已誤掛入1擋,導致無法換擋。這就是撥頭脫出故障的發生原理。
改進設計要在確保以下所列要素的前提下完成。
一般情況,在同類變速器上沒有發生故障的情況,要避免大幅度追加零件的變更,要最小限度地確定零件變更數,盡量保留已考慮的、能提高操作性的設計,避免操作性的下降。最重要的,改進設計要確保故障不再發生。
首先,通過分析1、2擋接合齒嚙合規格,可發現變速箱在最初設計時充分考慮了換擋時的易掛入性。故障為2擋向3擋斜向換擋時誤掛入1擋,所以1擋側的易掛入性與撥頭脫出故障相關,2擋齒側間隙的大小與撥頭脫出故障基本沒有關系。
其次,分析撥頭結構對故障發生的影響。通過圖1可以看出,1、2擋導塊、3、4擋導塊、撥頭的角部倒角均較大。由此可以看出最初設計時充分考慮了實際操作時的易掛入性。通過圖1可發現撥頭的倒角,在與2擋向3擋斜向操作方向的異側。從圖1中動作④可發現,撥頭的倒角,會在斜向換擋的過程中促進1、2擋導塊、1、2擋撥叉、1、2擋齒套在慣性的作用下誤投入1擋,促進了撥頭脫出故障的發生。因此,要考慮取掉撥頭上的倒角。同時,可以考慮減小3、4擋導塊上的倒角,即減小圖1所示的a尺寸。在故障發生時由于導塊倒角減小,增加了選擋難度,強化了停止因素,撥頭停留在1、2擋導塊處時間會更長,對1、2擋導塊、1、2擋撥叉、1、2擋齒套的慣性力起到一定的阻止作用。
再次,1、2擋與3、4擋導塊間間隙,相對于名義間隙1.95mm(如圖2所示)離散較大。最大值為3.428mm(如表1所示),發生故障時實測值最大為5mm。這是換擋撥頭脫出故障發生的直接原因,在換擋動作不發生干涉的情況下要盡量考慮縮小1、2擋與3、4擋導塊間間隙[4]。

圖2 1、2擋與3、4擋導塊間隙(mm)

表1 1/2~3/4導塊間間隙 mm
最后,變速箱換擋自鎖力與同級別變速器具有同等的自鎖力。擋位排列的不同,會使同步器擋位與嚙合套擋位的換擋力不同,但是在此處討論中的影響可忽略不計。其他間隙尺寸各數值都與同級別變速器數值相當。導塊槽寬與換擋搖臂頭直徑間隙對本次的故障有影響,應盡量縮小間隙。
綜合以上分析,采取以下措施:降低向1擋沖入的容易程度;強化停止因素;增加2擋向3擋的斜向換擋困難程度。改進方案,如表2所示。

表2 相關零件改進前后對比表
通過本次設計改進,1、2擋與3、4擋導塊間間隙明顯減小,2擋向3擋換擋時,撥頭脫出故障現象已解決。通過解決撥頭脫出故障,保證了變速箱操縱系統在使用過程中的可靠性。
[1] 劉惟新.汽車設計[M].北京:清華大學出版社,2001.
[2] 楊岐華.現代汽車手換擋變速器新工藝新技術匯編(第一集)[G].中國汽車工程學會齒輪加工委員會.北京:中國齒輪專業協會,2001:7.
[3] 王望予.汽車設計[M].第3版.北京:化學工業出版社,2008.
[4] 成大先.機械設計手冊[M].第5版.北京:化學工業出版社,2008.