李 勇
(天津市市政工程設計研究院 天津 300051)
隨著國民經濟的迅速發展和城市化進程的加快,城市生活垃圾的產生量與日俱增。2013年全國261個大、中城市生活垃圾產生量達1.61×108t,并以每年10%的速度迅速增長,“垃圾圍城”已成為城市發展亟待解決的重大問題。城市生活垃圾焚燒技術起步于19世紀中期,我國從20世紀中后期開始采用焚燒法處理生活垃圾并且發展勢頭迅猛[1~3]。根據《“十二五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》要求,到2015年全國城鎮生活垃圾焚燒處理設施能力達到無害化處理總能力的35%以上,其中東部地區達到48%以上。可以說,我國生活垃圾焚燒處理已進入快速發展的黃金時期。然而,城市生活垃圾成分中含有機氯化物、重金屬等成分,焚燒過程中會產生大量的煙氣污染物,如不采取有效措施,將對環境產生嚴重污染,危害人體健康[4]。
本研究以某大型垃圾焚燒發電廠煙氣凈化工程為例,對垃圾焚燒發電廠煙氣凈化工藝進行多因素比選,確定煙氣凈化典型工藝流程,降低垃圾焚燒發電廠對環境的污染,促進環境友好型社會的發展。
本研究以某大型垃圾焚燒發電廠為研究對象,其生活垃圾占82%,工業垃圾占18%,遠期垃圾熱值7500 kJ/kg。垃圾焚燒發電廠處理規模為2250 t/d,由3條750 t/d焚燒線組成,每條焚燒線配備1條煙氣凈化線。
垃圾焚燒產生的煙氣,主要含有粉塵、酸性氣體(SOx、HCl等)、NOx、重金屬和二惡英等污染成分[4]。
余熱鍋爐出口處煙氣主要參數如下:煙氣出口處溫度190℃~230℃,煙氣流量(濕基)145450 Nm3/h,粉塵濃度2000 mg/Nm3~4000 mg/Nm3,SO2濃 度 215 mg/Nm3,HCl濃 度 1780 mg/Nm3,NOx濃度200 mg/Nm3。
隨著垃圾焚燒發電市場的迅速發展,我國于2014年出臺了新的《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GB18485-2014),對煙氣凈化提出了更高的要求。本研究設計標準在全面滿足國標的基礎上,重金屬指標參照最嚴格的歐盟標準(2000/76/EC)。

表1 煙氣凈化設計標準
針對煙氣成分中的酸性氣體、粉塵、重金屬、二惡英及NOx等污染物,本研究對各類凈化工藝進行分析和比選。
煙氣中酸性氣體的脫除主要有三種工藝:干法、半干法與濕法[5]。
干法脫酸是向除塵器前的煙道內噴入熟石灰干粉,吸收劑在煙道及除塵器內與酸性氣體發生中和反應。從余熱鍋爐出來的煙氣溫度較高,導致反應效率較低,因此需噴水降溫。
半干法脫酸一般以石灰漿液為吸收劑,由噴嘴或旋轉霧化器噴入脫酸塔,形成粒徑極小的液滴。煙氣和石灰漿液采用順流或逆流設計,保證充足的反應時間。塔內未完全反應的石灰,隨煙氣進入除塵器,附著于除塵器濾袋上與酸性氣體再次反應,使脫酸效率進一步提高。
濕法脫酸采用洗滌塔形式,洗滌塔分為吸收部和減濕部。在吸收部噴入氫氧化鈉溶液,煙氣進入吸收部后與氫氧化鈉溶液充分接觸可達到很高的脫酸效果。經吸收部處理后的煙氣進入減濕部,在減濕部噴入大量水,使煙氣驟冷至飽和溫度以下,從而降低煙氣含水量。
國內外運行經驗表明,干法脫酸凈化效率較低;半干法脫酸凈化效率較高,國內應用廣,積累了較多的運行經驗;濕法脫酸凈化效率最高,可滿足最嚴格的排放標準,但流程復雜,投資和運行成本高,目前應用較少。
綜合分析,本研究酸性氣體脫除采用“半干法”,同時在水平煙道噴射熟石灰干粉作為補充。
目前垃圾焚燒發電廠中主要采用靜電除塵和布袋除塵。靜電除塵器對粉塵的脫除效率可達到95%~99.5%;布袋除塵器對粉塵的脫除效率可達到99.9%以上。但在二惡英控制方面,靜電除塵器的效率遠低于布袋除塵器[6]。因此,自20世紀80年代末,我國垃圾焚燒發電廠大多采用布袋除塵器。
我國《生活垃圾焚燒處理工程技術規范》(CJJ90-2009)中明確規定生活垃圾焚燒爐除塵裝置必須采用布袋除塵器。因此,本研究采用布袋除塵器,濾袋除塵效率要求大于99.9%。
垃圾焚燒煙氣中二惡英的來源主要包括:垃圾成分中含有的二惡英;含氯前體物燃燒生成二惡英;垃圾成分中含有的二惡英分解后再合成。本研究通過下列方法控制二惡英的排放[7~8]:
(1)“3T+E”技術,即維持爐內高溫(Temperature),延長氣體在高溫區的停留時間(Time),促進空氣擴散、混合(Turbulence),過量空氣優化燃燒效率(Excess Air)。“3T+E”技術可使二惡英的脫除率達到99.99%;(2)二惡英的生成和一氧化碳濃度呈正相關。根據垃圾低位熱值及垃圾量的大小,調節送風量,同時通過爐排運動對垃圾翻轉、攪拌,使垃圾燃燒更加充分,從而控制煙氣中一氧化碳的含量及二惡英的生成量;(3)當煙氣溫度降到300℃~500℃時,少量已分解的二惡英將重新合成。焚燒爐在設計上考慮盡量減小余熱鍋爐尾部截面積,提高煙氣流速,減少煙氣從高溫到低溫過程的停留時間,以減少二惡英的再合成;(4)結合重金屬脫除,在布袋除塵器入口煙道上布置一個壓縮空氣噴射裝置,將比表面積大于1000 m2/g的活性炭噴入煙氣中,利用活性炭吸附二惡英和重金屬。同時當煙氣通過除塵器濾袋時,殘存的微量二惡英仍能與濾袋上的熟石灰、活性炭反應得到進一步凈化。通過“3T+E”技術和活性炭噴射,可實現二惡英和重金屬穩定達標排放。
目前在垃圾焚燒發電廠中應用最多的NOX脫除技術主要包括[9]:焚燒控制、選擇性非催化還原工藝(SNCR)和選擇性催化還原工藝(SCR)。
焚燒控制是通過控制焚燒過程的工藝參數降低NOx的排放濃度。主要包括:降低焚燒區域溫度,控制NOx生成;調節助燃空氣分布,減少N2和O2高溫反應;創造反應條件使NOx還原為N2。SNCR工藝是在焚燒爐內噴射氨或尿素,在焚燒溫度為750℃~900℃區域,NOx與還原劑反應被還原為N2[10]。SCR工藝是在TiO2-V2O5等催化劑作用下,通過噴射氨或尿素,將NOx還原為N2。催化反應的溫度一般控制在300℃~400℃。從脫硝效果方面看,SCR可達到90%以上,焚燒控制技術可達到60%~70%,SNCR可達到50%以上。從成本方面看,SCR和先進的焚燒控制系統相當,明顯高于SNCR。從節能環保方面看,SNCR和SCR均存在少量NH3泄漏污染問題;SCR系統要求對排放的煙氣再次升溫,增加CO2的排放量;當SCR催化劑失活后,成為需要特殊處理的危險廢物。考慮各類NOX脫除技術的效率、成本等因素,本研究采用SNCR脫硝工藝。
綜上所述,本研究垃圾焚燒后產生的煙氣,經“SNCR脫硝+半干法+(活性炭+熟石灰干粉)噴射系統+布袋除塵”組合工藝加以處理后,穩定達標排放。
本研究遵循可持續發展原則,以某大型垃圾焚燒發電廠煙氣成分為設計依據,經過綜合分析比選,煙氣經“SNCR脫硝+半干法+(活性炭+熟石灰)噴射系統+布袋除塵”組合工藝凈化后可達標排放。本研究對各類煙氣凈化工藝的分析比選,或可為相關工程建設提供參考和借鑒。
值得注意的是,煙氣排放達標與否除與工程設計有關外,還與運營管理密不可分。因此,煙氣凈化工程建設中,科學合理的工藝設計,輔以良好的運營管理,方可保證煙氣穩定達標排放。
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