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關(guān)于YS-688-2提高生產(chǎn)收率的研究

2015-03-24 21:06:07孟凡立中石化催化劑北京公司北京102400
化工管理 2015年12期

孟凡立(中石化催化劑(北京)公司,北京102400)

關(guān)于YS-688-2提高生產(chǎn)收率的研究

孟凡立(中石化催化劑(北京)公司,北京102400)

研究了影響YS-688-2生產(chǎn)的各種情況,通過對原料的摻混,提高了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定度,對原料運(yùn)輸和備料過程進(jìn)行調(diào)整,減少了投料時原料的損失,對半成品過程的控制,減少了成品的損失,對產(chǎn)品精制的改進(jìn),提高了生產(chǎn)效率,結(jié)果表明采這一系列措施,產(chǎn)品收率可提高1.41%以上。

YS-688-2;工藝;收率

1 前言及相關(guān)背景

YS-688-2是山梨醇縮醛類成核劑的第三代產(chǎn)品,對聚丙烯(PP)具有良好的改性效果,與二代產(chǎn)品相比有著氣味小、熔點(diǎn)高和增透性能突出的優(yōu)點(diǎn)。是市場上售價較高的增透成核劑產(chǎn)品,YS-688-2的產(chǎn)量與效益有著正相關(guān)的關(guān)系,但目前產(chǎn)品的收率與理論收率的差距較大,嚴(yán)重的影響了該產(chǎn)品的利潤。通過提高反應(yīng)過程穩(wěn)定性促進(jìn)釜產(chǎn)量提高,減少中間產(chǎn)品轉(zhuǎn)移過程中的浪費(fèi),降低不必要的損失,從而有效的提高YS-688-2的收率。

2 攻關(guān)方向

通過對生產(chǎn)過程中操作人員的習(xí)慣、離心機(jī)的使用情況以及轉(zhuǎn)移過程中的實(shí)際情況進(jìn)行分析,做出以下幾個攻關(guān)方向:

2.1制定嚴(yán)格詳盡的關(guān)鍵指標(biāo)控制;

2.2對物料轉(zhuǎn)移過程進(jìn)行規(guī)范控制;

2.3回收泄漏物料。:

3 基本原因分析及確定主要原因

因素一:原料質(zhì)量波動大

生產(chǎn)YS-688-2的主要原料有山梨醇及3、4二甲基苯甲醛,山梨醇市場由多家供應(yīng)商提供,產(chǎn)品工藝非常成熟,并在類似反應(yīng)—YS-688生產(chǎn)中長期應(yīng)用,質(zhì)量非常穩(wěn)定,不存在質(zhì)量波動因素,3、4二甲基苯甲醛則供應(yīng)商較少,產(chǎn)品純度參差不齊,純度始終在質(zhì)量指標(biāo)附近波動,桶與桶之間差異較大。

結(jié)論:要因

因素二:來料過程損失

在接收3、4二甲基苯甲醛來料時,均為桶裝原料,每次使用時均難免留有桶底,來料規(guī)格為200Kg/桶,以每個桶底殘留1Kg計(jì)算,即損失0.5%,比重較大,從而會在一定程度上影響YS-688-2的收率。

結(jié)論:要因

因素三:離心料過干

在產(chǎn)品脫水過程中采用離心機(jī)進(jìn)行,在離心料過干的情況下,下料過程中比濕度恰當(dāng)?shù)碾x心料過程粉塵揚(yáng)起更大,嚴(yán)重影響空間環(huán)境且造成產(chǎn)品損失。

結(jié)論:要因

因素四:離心機(jī)跑料

由于脫水形式的限制,采用濾布為濾材的離心機(jī)跑料難以避免,濾布密則離心效率低下,濾布疏則跑料,經(jīng)調(diào)查,離心過程中,離心水?dāng)y帶大量物料,嚴(yán)重影響了YS-688-2的收率。

結(jié)論:要因

因素五:離心料刮料過程中粉塵損失

在離心機(jī)刮料過程中,我們發(fā)現(xiàn)大量物料粉塵揚(yáng)起,且無法回收利用,造成了產(chǎn)品的浪費(fèi)。

結(jié)論:要因

因素六:投料過程粉塵損失

在干燥反應(yīng)料投入精制釜的過程中,我們觀察到物料粉塵揚(yáng)起,且無法回收利用,造成了產(chǎn)品的浪費(fèi)。

結(jié)論:要因

經(jīng)過所有因素的逐條確認(rèn),確定影響YS-688-2收率的主要原因是:原料質(zhì)量波動大、來料過程損失、離心料過干、離心機(jī)跑料、離心料刮料過程中粉塵損失、投料過程粉塵損失。

4 制定對策

4.1原料質(zhì)量波動大:采用統(tǒng)一原料質(zhì)量,對3、4二甲基苯甲醛進(jìn)行摻混后方進(jìn)入投料環(huán)節(jié)從而使原料間純度接近,消除原料間差異;

4.2來料過程損失:對桶底回收做出規(guī)定并執(zhí)行,極大降低桶底殘留料的量,減少入罐物料損失;

4.3離心料過干:制定離心料濕度標(biāo)準(zhǔn),使離心料濕度適合;

4.4離心機(jī)跑料:通過轉(zhuǎn)鼓過濾機(jī)對產(chǎn)品進(jìn)行回收。降低離心水中物料含量;

4.5離心料刮料過程中粉塵損失:增加離心機(jī)集塵器對下料時的粉塵進(jìn)行回收;

4.6投料過程粉塵損失:增加粉料輸送器進(jìn)行投料;

5 對策實(shí)施

5.1原料質(zhì)量波動大

我們將檢驗(yàn)后的3、4二甲基苯甲醛打入V-105內(nèi)摻混后使用,各釜次產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定

結(jié)論:3、4二甲基苯甲醛摻混后,可達(dá)到原料質(zhì)量穩(wěn)定,從而使產(chǎn)品質(zhì)量和收率穩(wěn)定。2011年產(chǎn)品白度在91-96間波動,而進(jìn)行此項(xiàng)控制后白度區(qū)間為92-96.8,產(chǎn)品質(zhì)量更趨于穩(wěn)定,單釜收率由2011年的85%提高到2012年的86.5%。

5.2來料過程損失

要求操作人員在對3、4二甲基苯甲醛出桶后,將桶底兌入一個空桶再進(jìn)行倒料處理,從而使每個空桶有殘留變?yōu)橹挥幸粋€空桶有殘留,確保原料不浪費(fèi)。

結(jié)論:大大的減少了桶底殘留量

5.3離心料過干

規(guī)定在離心結(jié)束后,離心料不能有超過30%粉末的狀態(tài)。

結(jié)論:離心機(jī)刮料過程中,揚(yáng)起的物料減少

5.4離心機(jī)跑料

通過將離心水在轉(zhuǎn)鼓過濾機(jī)中進(jìn)行過濾后,離心水中物料減少99%以上,且可對物料進(jìn)行回收。

結(jié)論:有效的對離心機(jī)的跑料進(jìn)行回收。

5.5離心料刮料過程中粉塵損失

在離心機(jī)下料斗處引出吸塵口,增加離心機(jī)集塵器,將下料時的粉塵收集。

結(jié)論:對離心機(jī)下料粉塵有收集作用,可大大減少粉塵的擴(kuò)散。

5.6投料過程粉塵損失

在精制釜處安裝了粉料輸送器,直接減少了投料中的物料損失。

6 效果比較

我們對2011年和2012年YS-688-2的單釜產(chǎn)量進(jìn)行了比較:

2011年,YS-688-2單釜產(chǎn)量196Kg

2012年,YS-688-2單釜產(chǎn)量198.8Kg

單釜產(chǎn)量上升2.8Kg,上升幅度1.41%

結(jié)論:采取措施后,YS-688-2產(chǎn)量上升,單釜收率增加。

7 效果調(diào)查及結(jié)論

對策實(shí)施完畢后,根據(jù)現(xiàn)場考核,抽樣檢測,提取不同時間段數(shù)據(jù),均取得了顯著成果。

7.1目標(biāo)完成情況

我們經(jīng)過較為完善的對策,對影響YS-688-2的因素進(jìn)行了分析及采取了相關(guān)的措施,有效的提高了YS-688-2的收率,并在此基礎(chǔ)上,對環(huán)境的治理、物耗的降低起到了一定的效果。

7.2經(jīng)濟(jì)效益

YS-688-2收率的上升,產(chǎn)量達(dá)到的直接經(jīng)濟(jì)效益141000元(按年產(chǎn)50噸YS-688-2計(jì)算),節(jié)約二次精制柴油費(fèi)用16000元。

7.3技術(shù)效益

通過制定改善措施,對于操作中的不良習(xí)慣有一定的改正作用,對干燥機(jī)的控制指標(biāo)有著進(jìn)一步的細(xì)化作用。

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