向明波 何忠 朱嘉
摘 要:我車間4臺ABB機器人承擔著全年95%以上的成品卷煙轉運工作,每臺機器人每天的任務量相當繁重。在最初的設計中,機器人手爪部分的線纜(包括電路和氣路)為直接相連,在機器人端部六軸旋轉時,線纜會隨六軸旋轉1周。在旋轉過程中,線纜不僅被扭曲,還要被拖緊、放松,進而導致氣路和電路受損。4臺機器人的使用時間已超過8年,其間,由于氣管破裂、電路故障造成的煙包損壞不計其數。氣管更換、電路恢復對生產的連續性、車間現場管理的影響巨大。因此,為了解決上述問題,將六軸線纜中的部分安裝結構由固定結構變為了可活動結構。
關鍵詞:ABB機器人;工作原理;卷煙;運動限制
中圖分類號:TP242.2 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.04.019
目前,國內各煙廠均使用直接連接的方式安裝線纜。在使用過程中,存在保養費用高、維修量大和煙包損耗大的情況。而當今機器人的發展趨勢為:使用越來越靈活、不斷突破運動限制和功能限制;運行穩定性不斷提高;作業成功率逐步攀升。
2012-11-06,中國國際工業博覽會上推出了新型開門機器人IRB 5350和多個領先的機器人解決方案,展示了ABB在工業自動化生產和機器人應用領域的領導地位。
顧純元博士(ABB離散自動化和運動控制業務部北亞區及中國負責人)說:“中國目前正處于經濟結構調整的重要階段,增效節能是中國產業轉型和升級的重要策略之一。作為全球自動化技術領域的領導者,ABB通過提供領先的機器人產品、解決方案和幫助客戶大幅提高產品質量和工業生產率,積極推廣了符合中國新能標準的高效節能電機產品,助力客戶提高能源效率和實現節能減排的目標?!?/p>
1 工程背景
ABB機器人是一種通用的自動機械,能夠重復、高效地完成一些機械動作,也可以編入不同的程序完成不同的機械動作,從而節省人力、物力。ABB機器人的核心技術是其控制系統。機器人控制是一項跨越多個學科的綜合性技術,它幾乎包含了自動控制、計算機、傳感器、人工智能、電子技術和機械工程等多種學科的內容。機器人技術對我國的傳統工業,對工業生產的現代化和科學技術的發展起到了越來越多的推進作用。同時,它對提高勞動生產率、提高產品質量、改善勞動條件、促進企業產品的柔性化等發揮了重要作用。
1.1 設備概況
ABB機器人多作用于機械化生產線,不同的ABB機器人有著不同的作用,也有著不同的型號。比如ABB IRB 6640機器人,它具有以下4方面的特點:①有效載荷高。有效載荷為235 kg,適合眾多重型工件的搬運。IRB 6640 ID (internal Dressing)的有效載荷為200 kg。IRB 6640配備第二代TrueMove和QuickMove技術,機器人的動作更加精確,編程時間較短且工藝效果好。②安裝、維修簡便。此種機器人簡化了鏟車叉槽,機器人的底部空間較大,使維修變得方便。為了方便吊裝,質量減輕了約400 kg。③具有多種防護等級,可在不同的環境中使用,比如鑄造專家型、鑄造加強型和潔凈室型等。④ABB潔凈室型機器人經過特殊工藝制造而成,可全面檢測包裝,最大程度地減少操作中產生的微粒。IRB 6640經權威潔凈室研究機構IPA認證。
1.2 機器人的生產狀況
機器人的生產狀況可概括為以下6點:①ABB機器人性能總體穩定,但有時也會出現一些故障。②當ABB機器人試教盒顯示器、計算機和伺服驅動板的指示燈亮時,系統可能無法進入初始化狀態。③ABB機器人會與障礙物碰撞或摩擦。④ABB機器人的零點數據丟失,調零后的工作對接位置不準確。⑤ABB機器人試教方向失去控制、不能正常通電等。⑥現階段,ABB機器人技術基本根據自帶的技術實現,根據產品出廠說明書指示工作。其中,雖然有些弊端不利于某些企業生產線上的工作,但已經給企業帶來了經濟效益。ABB機器人的工作效率直接影響著生產線的產出率,可決定產品的一致性和優良性,并能大大降低生產成本。每臺ABB機器人相當于幾倍人的工作效率,其可靠性也是比人工高。
機器人碼垛的過程為:箱體通過2條輸入傳送帶運送至整形區域,通過整形機構完成整形操作;完成整形的1層箱體運送至機器人抓取工位,并通知堆垛機器人;空托盤通過對應的傳送帶運送至機器人工作區域中的指定位置;機器人接收到信號后,抓取完成整形的箱體,并將其放置于堆垛工位的托盤上。由于機器人執行機構為獨立系統,需要將氣路和電路信號傳輸到執行機構上?,F有設備的氣路、電路由普通氣管和電纜組成,在機體外走線至執行機構,這會導致線纜在機體上頻繁摩擦、扭轉,容易出現損傷或斷裂。特別是連接執行機構的6軸部分尤為明顯,經常要隨執行機構旋轉360°。
2 主要研究內容
主要研究內容為提高機器人六軸氣路、電路傳輸的穩定性,并在設備走線和傳輸方式方面進行思考,使機器人執行機構在執行過程中減少線路的摩擦和物理扭轉。
3 技術要點
3.1 機器人六軸氣路中轉機構的密閉性
如果機器人六軸通氣管道漏氣,會導致抓取壓力不足,進而造成煙包在抓取過程中掉落。
3.2 機器人六軸電路中轉信號的準確性
如果機器人六軸電路信號不穩定,會導致中轉信號不準確,進而造成無法正常搬卸貨物、碼垛和拆垛,使工作無法按時完成。
3.3 機器人運行的安全性和穩定性
操縱器運行時,它可能會執行一些意外或不規范的動作,這些動作都會產生很大的力量,進而嚴重傷害工作人員或損壞操縱器工作范圍內的任何設備。
機器人手臂系統的質量非常大,如果因沒有連接制動閘、連接錯誤、制動閘損壞或任何故障而導致制動閘無法使用,則會產生危險。如果即將發生危險,則應緊急關閉設備。
4 項目實施方案
4.1 分析碼、拆垛現場和煙包抓取流程
機器人的標準堆垛工位一般由兩三個輸入線和兩三個堆垛工位組成。作業時,件煙以豎立姿態輸入,對于非頂層件煙,機器人手腕以頂吸(或底托叉)的方式一次吸3件或2件,按“3縱2橫+2橫3縱”的方式組成首層,第二層反之,頂層為2次平抓。在頂層機器人單件作業時,手腕會旋轉90°,并以平躺的方式放置頂層件煙。
機器人的標準拆垛工位由2個拆垛工位和1個輸出線(包括翻轉機構)組成。對于平躺姿態的件煙,在拆垛時,機器人平行吸取件煙,并直接放置于輸出線上;對于豎直姿態的件煙,拆垛時,機器人平行吸取件煙,放置于輸出線上的翻轉機構上,并由翻轉機構依次將件煙翻倒輸出。
4.2 中轉裝置
中轉裝置的具體結構如圖1所示。
從圖1中可以看出,將A點以前的管路埋入機體,并從機體內部穿出,這樣可實現線纜在4軸處隨機體自由旋轉;在J,H,G點處設置線纜旋轉機構,并加上線纜護套K,可實現手抓執行機構在旋轉過程中的線纜隨機轉動,從而使線纜減少扭轉次數。此外,加入線纜旋轉護套K后,可避免線纜在機體上摩擦。
4.3 模擬測試
在拆垛一號機器人上進行了實機測試,可滿足運行和安全條件。
5 周邊系統支持
5.1 系統可行性
本地聚集了大量人才,對各種型號的機器人已完全掌握,同時,還具備創新和更深層次的開發技術。
5.2 技術可行性
已熟悉機器人6個軸承及其相關部件,熟練掌握了機器人的維修和故障排查技巧。
5.3 經濟可行性
本地區具有國內領先的技術水平,且得到了當地政府的大力支持,企業管理人員已到位,不存在經濟方面的問題。此外,產品的性價比遠遠超過人工生產,還能減少人工的需求,1臺機器人設備就能給本地帶來極大的經濟效益。
5.4 法律可行性
本地在購買機器人設備后,已具備對產品的使用和創新的權利,不存在侵權等現象。
5.5 驗證
具體驗證數據如表1所示。
6 結束語
通過上述對ABB機器人六軸承穩定性的探究,我們對機器人的原理和常見故障有了一定的了解,并可有效解決這些問題,但還有許多未知的問題等待我們去發現和研究。只有通過不斷的研究和探討,才能使機器人得到更好的運用和維護。
參考文獻
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〔編輯:張思楠〕