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萊鋼2×265 m2燒結機漏風原因分析及改造

2015-04-07 13:04:17尹彥周
山東冶金 2015年1期

尹彥周

(萊蕪鋼鐵集團有限公司檢修中心,山東萊蕪 271100)

經驗交流

萊鋼2×265 m2燒結機漏風原因分析及改造

尹彥周

(萊蕪鋼鐵集團有限公司檢修中心,山東萊蕪 271100)

燒結機的漏風率達60%,分析原因是由于機頭機尾密封裝置及臺車密封滑道漏風所致。將機頭機尾密封改為新型箱體式密封裝置,滑道彈簧式密封裝置改為板式密封裝置后,潤滑系統由電動雙線集中潤滑改為智能集中潤滑,漏風率降低15.2%左右,燒結機產量提高11.4%。

燒結機;漏風率;密封裝置;布料系統

1 前言

萊鋼型鋼煉鐵廠現有2臺265 m2燒結機,分別于2004年5月和2005年2月建成投產。2臺燒結機投入運行后,燒結機的漏風率達60%。在漏風率組成中,機頭機尾密封裝置及臺車密封滑道漏風率高達55%。燒結漏風不但增加了燒結工序能耗,而且還嚴重影響燒結礦的產質量。潤滑系統不合理造成單輥軸承、單輥減速機、臺車滑板等潤滑不到位,設備故障頻發,臺車滑板損壞頻繁;布料系統布料時,混合料布料粒度偏析小、透氣性差,不利于厚料層燒結。近年來,結合燒結設備技術進步,萊鋼型鋼煉鐵廠圍繞機頭機尾密封、密封滑道、潤滑系統、布料系統等燒結機關鍵技術進行分析和研究。通過應用、試用的方式,先后完成了2臺265 m2燒結機的綜合性提效改造。

2 漏風原因分析

2.1 燒結機機頭、機尾密封裝置漏風

原機頭、機尾密封為重力支撐式密封,該密封沿臺車寬度分為4塊,密封板之間的間隙影響密封效果。該密封裝置由于頻繁受沖擊力作用及長期在高溫廢氣的熱沖擊下,彈性下降、密封效果變差。小顆粒物料進入密封板間隙,積累后卡住密封板,導致密封板浮動性變差,臺車與密封板間隙過小,臺車橫梁磨損嚴重,造成漏風加劇。

2.2 臺車密封滑道漏風

燒結機臺車滑道密封裝置既要運行又要阻隔冷熱空氣,原臺車滑道密封采用彈簧式密封裝置,臺車上安裝有彈簧、盒子組成的活動密封,滑道上安裝固定滑板,滑道密封裝置本身縫隙較大漏風嚴重,游板槽和游板易變形磨損,彈簧失效引起漏風,滑道易磨損,維護費用較高。以1 m的滑道為例,計算得出每根滑道的漏風面積為0.001 m2,100部臺車漏風面積0.2 m2,占整個燒結機漏風面積的50%~60%。

2.3 潤滑系統可靠性差

燒結機設計選用電動雙線集中潤滑系統,所有潤滑點只能給出一個給油時間和間隔時間,無法選擇潤滑點單獨供油。給油周期間隔時間短,機頭機尾高溫潤滑點潤滑不充分;給油周期間隔長,用油量消耗大。判斷給油點出油的依據是檢測壓力信號,有的給油器堵塞無法及時發現,有壓力但不出油;有的給油器直通后,潤滑點流失大量潤滑油,但滑板整體潤滑狀況仍然較差,潤滑情況無法隨時檢查,整個滑板潤滑狀況只有停機吊開臺車才能檢查。

2.4 混合料布料粒度偏析小

布料系統布料器選用六輥布料器,不同粒度的混合料在料層中的分布層次不明顯,臺車上混合料的粒度偏析很小,尤其下層混合料的容積密度較大,透氣性差,造成機尾經常出現生料現象,嚴重制約燒結礦產質量。六輥布料器傳動方式為單輥單電機傳動,在生產中經常發生因物料卡堵等燒電機故障,如不及時更換電機,燒結拉鉤、邊緣效應會更加嚴重,而更換電機及清理物料會造成燒結機頻繁停機。

3 改造方案

3.1 機頭、機尾密封裝置改造

選用新型箱體式密封裝置替代原來的重力支撐式密封。利用燒結機定修機會,在燒結機機頭、機尾各安裝一組。該密封裝置結構簡單、易于安裝;密封面采用合金材料,強度高、耐磨損、使用壽命長;可自動調節臺面高度,使臺車體橫梁與密封板保持一定的間隙,避免臺車體橫粱及密封板嚴重磨損,延長設備使用周期,保證密封效果;冷卻效果良好,使用工業用水冷卻密封板及彈簧,保證彈簧彈性,抵御一般熱故障造成的部件損壞;該密封裝置本身密封良好,無需清理,密封面為一整體,與重力支撐式密封板相比,密封性更好。

3.2 臺車密封滑道改造

針對原有固定滑道的缺點,借鑒國內有關廠家板簧密封裝置技術,把原鋼絲螺旋彈簧改為雙板金屬彈簧,材質選用60Si2Mn,彈簧在環境溫度500℃時仍保持彈性不變,延長了密封裝置的使用壽命。把滑動游板加工成高10 mm的凸型槽,在滑道上蓋與滑動游板之間安裝兩條板彈簧,兩條板彈簧與滑動游板、滑道上蓋用鉚釘鉚接。游板槽、密封滑板、銷軸構成密閉空腔,消除了滑動游板與滑道上蓋之間的漏風。在工作狀態時,由于兩根板簧同時向下壓滑板,滑板受力均勻,滑動游板的凸型槽跟門型框體緊密結合,從而與固定滑道貼合嚴密,提高了燒結機臺車滑道與固定滑道之間的密封效果,消除了滑道游板與滑道蓋之間的漏風。板簧密封裝置游板槽內能存儲大量的潤滑油脂,不但對密封裝置進行有效的潤滑,而且對板簧密封裝置本身的結構間隙形成有效的油封,增加了密封的可靠性。

3.3 燒結機潤滑系統改造

將現有電動干油泵拆除,安裝QJRBl—40型高壓電動潤滑泵兩臺(1備1用)。將原有潤滑管路拆除,在燒結機一側鋪設Φ32 mm無縫管作為主管路,各潤滑點支管路用Φ10 mm無縫管。在各個潤滑點安裝電磁給油器和流量傳感器各1個。采用可編程控制器(PLC)作為主要控制系統,用計算機作為顯示并操作整個潤滑系統。系統采用定時自動循環供油,逐點單點供油方式。每次供油通過流量傳感器檢測每個潤滑點的供油狀態,自動調控,集中一點加油,達到加油量后自動進入下一點加油。所有點供油完成后,系統進入等待狀態,待自動循環間隔時間一到,油泵自動啟動,同時潤滑點打開,下一輪供油循環開始。電磁給油器的供油啟動、供油量大小、供油時間長短都由主控系統來完成。根據設備各潤滑點不同要求,通過計算機調整供油參數。系統具有超壓保護、低壓報警、故障顯示、查詢的功能,能夠和燒結機聯鎖。另外,該系統還設置了現場手動功能,便于對故障進行處理。

3.4 布料系統改造

將六輥布料器改為九輥布料器。計算圓輥給料機的拋物線落料點,保證圓輥給料機落料點在九輥的第一、二輥之間;為了保證足夠空間,將圓輥給料機電機、減速機及圓輥本體同時抬高400 mm,九輥布料器的安裝角度為42°。增加圓輥可調壓料器,使料面平整,配加松料器。為了防止撒料,用薄鋼板制作了九輥布料器攔板,從九輥布料器后面(機尾方向)順著九輥布料器延伸至臺車上沿,九輥布料器輥長(5 150 mm)長于六輥布料器輥長(3 600 mm),臺車兩側布料充足,有效避免了邊緣效應的發生。布料器傳動形式由單輥單電機傳動改為多輥同步器傳動,電機數量從9個減少到2個,輥子連接方式改為每個輥子兩端都采用法蘭用螺絲連接,更換輥子時只需把輥子兩端法蘭螺栓拆除即可,減少了更換時間。

4 改造效果

改造后,燒結機漏風率降低15.2%,主風機負荷下降,負壓提高,風量不足的矛盾得以解決,燒結機產量提高約11.4%,噸礦節約固體燃耗2.65 kg,燒結機主抽風機電耗降低13.2%。

TF321.1

B

1004-4620(2015)01-0070-02

2014-08-22

尹彥周,男,1980年生,2005年畢業于安徽工業大學機械設計制造及自動化專業。現為萊鋼集團檢修中心型鋼煉鐵檢修部工程師,從事煉鐵設備日修及大中修工作。

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