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萊鋼105 m2燒結機三次混合機襯板改造

2015-04-07 13:04:17孫其奎
山東冶金 2015年1期
關鍵詞:筒體設備

孫其奎

(萊蕪鋼鐵集團有限公司設備檢修中心,山東萊蕪 271104)

經驗交流

萊鋼105 m2燒結機三次混合機襯板改造

孫其奎

(萊蕪鋼鐵集團有限公司設備檢修中心,山東萊蕪 271104)

為解決燒結混合機筒體粘料問題,萊鋼分公司煉鐵廠利用1#燒結機年修機會,對三次混合機圓筒襯板進行改造。采用耐磨稀土含油尼龍襯板替代原來的普通尼龍襯板,增加了導料板及逆流斜筋。改造后,防粘效果較好,設備故障率明顯降低。

燒結機;混合機;襯板;粘料

1 前言

燒結混合機筒體粘料是一個普遍存在的問題,筒體內壁粘料在設備運行中不易清理,因此帶來了生產工藝和設備上的諸多問題。為此,2014年4月萊蕪分公司煉鐵廠決定利用1#燒結機年修機會,對1#三次混合機(Φ3 m×12 m)圓筒襯板進行改造,采用耐磨稀土含油尼龍襯板替代原來的普通尼龍襯板。通過幾個月的生產實踐證明,稀土含油尼龍襯板具有耐磨性較好、摩擦系數小等優點,解決了混合料在圓筒內壁上粘料問題[1]。

2 改造方案

改造前,混合機內襯采用普通尼龍襯板,襯板與襯板之間由壓條固定。在使用過程中,襯板表面粘料較為嚴重,粘料厚度平均在100 mm以上,而且沿圓周方向厚度嚴重不均,從而影響了混合料的運動軌跡,降低了其混勻和造球性能。產生的具體問題如下:

1)由于粘料層厚而不均,對圓筒的填充率和造球帶來了較大影響。2)設備運轉中發生故障較多,起動負荷較大,造成減速機齒輪磨損嚴重、電機燒毀、筒體開裂、輪胎磨損嚴重、擋輪損壞、筒體磨損嚴重等問題[2]。3)增加了維修和生產的工作量,而且清料時由于環境惡劣,易出現崩料現象。4)增大了混合機的載荷,浪費了電能,給設備維護造成了困難,降低了設備的作業率。

改造方案:1)采用含油尼龍襯板替代普通尼龍襯板,以減少粘料,提高混合機的造球性能。2)增加導料板,防止漏料現象使物料快速均勻流入筒體內,徹底解決混合機根部積料問題,實現混合過程死料再循環,提高混勻效果和混合機有用功率。3)平弧板上增加逆流斜筋形成逆流斜筋襯板,逆流斜筋高于平弧板55 mm。由于凸起筋的阻擋作用,物料延著鋸齒形的運動軌跡運轉,有效延長物料在筒體內的混勻路程及時間。凸起筋的根部會積存一部分物料形成料襯,料襯的形成不但能阻止物料與尼龍襯板的直接磨擦,而且能夠使物料在筒體內勻速滾動,既能提高襯板的使用壽命,又能提高物料的混勻度。4)逆流斜筋相互連接形成9條螺旋線,其結構是在襯板板體上設置有對角主逆流揚料筋,所有襯板拼接安裝后,在筒內形成螺旋線,其旋轉方向與筒體的旋轉方向相反,利用逆螺旋將粉礦反向送回入料端,使未成顆粒的粉狀物料再次返回筒體,實現二次制粒,有效延長物料在筒體內的造球路程及時間,從而提高造球效率及造球質量。

3 改造效果

改造后運行8個月,對設備運轉狀況進行檢查,粘料狀況完全符合原設計要求。有效防止了漏料,徹底解決混合機根部積料問題,襯板不黏料,安全系數增加,為筒體作業創造了較好條件。筒體運行平穩,降低了筒體負荷大引起的設備故障和備件損耗。筒體內形成波浪形狀,利于物料在滾動運轉中成球,增加了造球量。此次改進混合機襯板,提升了混合料混勻制粒效果9%,延長了襯板使用壽命,減少了設備故障率,同時還降低了維修費用和維護工作量,為穩定生產、提高燒結機作業率和燒結礦質量創造了條件。

[1]呂和平.重鋼2×105 m2燒結混合機使用新型襯板的效果淺析[J].燒結球團,2000,25(1):58-59.

[2]孟步祥,李國喜,馮二蓮.混合機襯板的改造與效果[J].燒結球團,2002,27(2):42-43.

TF321.1

B

1004-4620(2015)01-0079-01

2014-12-22

孫其奎,男,1969年生,2001年畢業于山東大學工業工程專業。現為萊鋼設備檢修中心煉鐵部設備主任,工程師,從事設備管理工作。

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