李曉慧
(山東萊蕪萊鋼集團有限公司設備檢修中心 山東萊蕪)
空壓機已連續運行數年,核心控制器件PLC模塊長期在高溫下運行損壞頻繁,且PLC生產廠家已停產,加之空壓機廠家對控制程序進行技術保密,維護困難。14臺空壓機安裝比較分散,生產工無法及時了解空壓機運行狀況,操作不集中,崗位人員勞動強度大。一旦空壓機出現異常沒有及時發現,就有可能將空壓機故障擴大,造成高爐減風甚至被迫休風等重大損失。
(1)開關量信號的采集??諌簷C高速運行時,必須具備良好的冷卻系統和潤滑系統,避免運行過程中產生的熱量損壞機器。因此首先要考慮,采用壓力開關采集水壓和油壓信號,并連接到數字量輸入模塊。
(2)模擬量的采集。采集用于測試儲氣罐的壓力,以控制空壓機運行。使用壓力傳感器將0~1.3 MPa壓力轉換成4~20 mA電流信號送到模擬量輸入模塊AIW0。溫度變送器將兩個用于測量主機A、主機B排氣溫度的溫度傳感器0~200℃信號轉換成4~20 mA電流信號送到模擬量輸入模塊AIW2、AIW4。
(1)PLC程序設計。為改變空壓機PLC程序被動的現狀,自主開發控制程序。程序包括模擬量處理子程序、空壓機停機保護連鎖程序、手自動加載卸荷程序、排污閥控制程序和保養記錄程序,在保證實現控制邏輯功能的前提下完善空壓機安全停機保護功能。包括單機程序設計和多機聯調程序設計。單機程序設計包括工藝動作(啟動,排氣閥動作和冷卻系統動作判斷等)、報警及警報處理、模擬量采樣(溫度和壓力)、畫面更換、通信等幾部分設計;聯調程序設計主要根據目標壓力需求通過RS-485通信口處理多臺設備的邏輯增減。
(2)人機界面設計。對于空壓機自身控制,除對氣量調節要能自動控制,更主要的是對其運行狀態要能控制,運行的參數要能顯示和設置,運行的安全(即故障、超載等)要有可靠控制。使用 TD400C,可以查看、監視和更改應用程序固有的過程變量,實現與應用程序的交互。其文本消息的顯示以及與其他數據的組態使用“Keypad Designer”和“文本顯示向導”完成。
在各空壓機從站加裝西門子Profibus DP通信模塊EM277,使得各空壓機西門子S7-200 PLC與主站S7-300 PLC進行數據交換。在上位機安裝西門子組態軟件Wincc,進行相關調試,實現主站S7-300 PLC與上位機的通信。這樣就實現了整個流程系統的自動控制、數據通信及上位機管理,整個空壓機系統生產情況得以完整監控。
經改造,所有空壓機均采用S7-200 PLC。為實現整個空壓機系統自動控制,決定增加1臺S7-300 PLC作為空壓機控制系統主站,將14臺空壓機S7-200 PLC作為從站,實現對所有空壓機數據的采集與處理。通信實現方法:硬件方面,除了需要EM277通信模塊外,還需要敷設DP通信電纜。同時要選擇帶DP通信端口的S7-300 PLC,本次PLC選型為315-2DP,既能實現MPI通信,又能實現DP通信。軟件方面,需要分別對S7-200 PLC與S7-300 PLC進行編程。
硬件方面,需要將DP通信電纜連接至上位機CP5611通信卡,并將總線連接器開關撥到ON位。
軟件方面,安裝SIMETIC NET通信設置軟件和西門子監控軟件Wincc。通過SIMETIC NET軟件設置網絡通信端口,利用Wincc軟件對14臺空壓機進行畫面組態與變量通信,實現對14臺空壓機的運行工況、設備狀況、故障狀態等的實時監控(圖1)。
采用自主開發的空壓機自動控制程序,突破了空壓機廠家的技術保密,結束了長期向廠家高價購買PLC備件的歷史,提高了空壓機在運行過程中的安全性和穩定性,采用WINCC上位機監控畫面直接觀察空壓機的工作狀況,減少了空壓機運行過程中操作人員到現場的巡回次數,并對現場出現的異常情況發出的報警信號,可做出快速反應,大大降低了操作人員的工作量,人員配置減少。