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循環流化床鍋爐設備管理問題探討

2015-04-08 15:37:23王立年
設備管理與維修 2015年10期
關鍵詞:煙氣

王立年

(江西星火有機硅廠 江西九江)

一、引言

江西星火有機硅廠的鍋爐UG35/39-M8是無錫鍋爐廠1990年生產的產品,1991年投入運行。原設計參數是:額定蒸發量為35 t/h,過熱蒸汽壓力39 kgf/cm2,過熱蒸汽溫度為450℃,鍋筒內蒸汽工作壓力為43 kgf/cm2,給水溫度104℃,給水壓力47 kgf/cm2,熱空氣溫度140℃,連續排污率5%;燃煤要求:CP57.61% ,HP3.16% ,OP4.189% ,NP0.63% ,SP0.79% ,WP5.53% ,AP28.086%,干燥無基揮發分Vr14.12%,QHP=5243 kcal/kg,軟化溫度t2=1500℃。因鏈條鍋爐對煤種的要求比較苛刻,在能源形式比較緊張,煙煤價格較高的情況下,經過考察和論證,決定對其進行改造,改造為循環流化床鍋爐。實踐證明,改造后的鍋爐運行效果良好,對燃料的適應性較廣,燃燒效率高。不但能燃燒揮發分較低的煤種,極大改善了燃燒狀況,也減少了燃煤消耗。主要優點如下:

(1)流化床鍋爐爐膛出口增加分離器后,可收集部分飛灰返回爐膛燃燒,有效提高了燃煤的燃燒效率,降低灰渣的含碳量,也使燃煤的煤種范圍增大。

(2)拆除了前后拱、布風板設置在-3 m層,增大了爐膛的有效容積,總有效容積可以達到240 m3,噸氣有效容積是6.5 m3。

(3)下部增加50 m2埋管,埋管的吸熱量是整個蒸發吸熱量的40%以上,所以在燃用低熱值燃料時,也可使鍋爐的出力達到滿負荷的效果,并有一定的超負荷能力。

(4)燃燒效率高。例如,對無煙煤可達到97%,對其他煤種也可達到98%~99.5%,燃燒效率可與煤粉燃燒時相比。

二、改造前存在問題

(1)鍋爐由鏈條鍋爐改造為低溫分離,低倍率循環流化床鍋爐,循環燃料系統未能正常運行,飛灰回燃系統壽命周期較短,主要體現在飛灰分離器的使用周期較短。例如,鍋爐運行約半年,飛灰循環回燃系統就逐步喪失了循環床鍋爐的基本功能。

(2)飛灰回料口設置在埋管上面,埋管上部爐膛的熱量因被埋管大量吸收,故該部位溫度一直較低,低于固定碳最低著火溫度。造成了回燃效果差,起不到循環燃燒的目的。

(3)鍋爐給煤口設計在埋管上面,造成了進入燃燒室的細煤進爐后落在料層上面,在快速烘干后,被1~3 m/s速度的煙氣大量帶走,造成煤耗高,鍋爐熱效率低,對煤質適應性差等。同時給煤口因未設計播煤風,造成燃燒時的不均勻。

(4)埋管受熱面過多,埋管位置過低,造成燃料區降溫快,對煤炭燃盡影響大。料面上層處于進管中間,吸熱過大極不利于煤炭的燃燒,煤炭飛灰也很快被煙氣帶走。

(5)由于改造時增加了大量埋管,使受熱面積驟增,試運行時產汽量超過45 t/h;因煙氣含塵量高,改造方采取了割掉后水冷壁18根水冷管的方法,造成有效受熱面積減少,在降低蒸發量的同時,對汽溫控制極為不利。

(6)爐門位置設計不合理。爐門被設置在給煤口下方,極易被高溫爐料燒毀,造成停爐和維修次數增多等情況,嚴重影響了正常生產。

(7)下部爐膛問題。主要是混凝土及布風板的結合部設計得不合理,預留間隙未能充分考慮到熱膨脹等問題。不但把風室周圍的4根混凝土梁脹裂,也已危及到了安全生產。

(8)風室出渣口位置設計得太低,造成出渣空間不夠,嚴重影響了出渣操作。尤其是使用煤質較差的燃煤時,不但會發生渣打量增加,出渣時渣打難度加大,工人的勞動強度也大大增加。

(9)原設計下部燃燒室是用耐火磚砌筑,在啟停爐時造成的熱脹冷縮,使砌塊極易傾斜和倒塌,造成使用壽命較短及維修材料增多等。該爐自2003年投入運行后,2004年至2006年連續3年都發生了后墻或側墻倒塌的情況。因布風板面積較大,風帽多達2000余個,試運行時就造成了風機的超負荷運轉等問題,隨后改造方使用耐火磚及澆筑材料封堵布風板及風帽,剛投入運行時雖然風量風壓正常,但隨后的幾年里又出現了風帽與耐火磚間的澆筑材料被磨損,間隙增大。造成停爐后每次靜態測試的風壓值,均不相同。由于左右2風室風壓值的不同,使點爐時難于控制風壓而使其不能平衡。

三、實施措施

根據近年來的運行情況與循環流化床發展狀況,以及針對運行中出現的問題等,提出改進措施。

(1)飛灰循環回燃系統采用中科院的技術方案,即飛灰回燃系統。采用的是中溫分離方式,即分離器安裝在低過后面,選用多管高效,高耐磨旋風分離器。多管分離器為平行四邊形結構,即每根管的長度相等,阻力一樣,煙氣流場相同。改變了梯型結構的分離器形式,如每根管的長度與阻力不等,流場不均勻,分離效率低,分離筒與導向葉片連成一體,無間隙,無煙氣短路現象等。為提高分離效率,分離筒、導向葉片和出煙管都由高溫陶瓷材料做成,不僅耐熱耐磨,而且使用壽命長,一般使用時間>5年。支撐板采用耐熱合金鋼,可耐600℃以上的高溫,強度高,抗氧化,使用壽命>10年。分離筒的分離半徑>125 mm,煙氣流速為30 m/s左右,切割半徑小,分離效率高。分離效率>99%,不僅直徑為0.02 mm的顆粒可以分離下來,而且阻力小,只有約500 Pa。

(2)原分離器是安裝在一、二段省煤器之間,現將分離器安裝在低過后,使分離溫度>550℃,旋風分離使旋轉煙氣的擾動打破了灰包碳結構,又是高溫返料,所以非常有利于飛灰的燃盡。分離效率高,可達98%,循環倍率為7-8倍,熱效率>87%,飛灰含碳量<7%。

循環系統回料口改在了后床埋管下部,離風帽100~120 mm處,使回料飛灰可直接進入高溫爐料區(>900℃)重新燃燒。

(3)將埋管上部進煤改為料層中下部進煤。煤炭直接進入高溫爐料中部后,可與>900℃的爐料混合燃燒。大大增加了細煤在爐料中的停留時間,提高了燃燒效率,同時也適應了3000 Kcal的劣質煤的使用。進煤口高度以床面上部300 mm處進煤較為合適,并在進煤口上下各設一個播煤風口,將煤炭均勻推入整個爐料中,使燃燒更加充分和均勻。利用現有給煤系統,將進煤口改在下部進煤。

(4)由于埋管設置太多,原設計埋管受熱面積>50 m2。由于埋管會在爐料中傳熱,而降溫較大,造成燃燒穩定性差,上層爐料較輕的細煤在埋管空隙中沸騰,因吸熱快不易燃盡,而被煙氣大量帶走,造成煤耗高,煙氣顏色變黑(不符合環保要求)。特別是增大風量或提高負荷時,則更為嚴重。為此,將下層埋管割掉,增大料層燃燒空間,減少埋管受熱面積。使實際埋管受熱面積得到有效控制,一般控制在40±2 m2時較為合適。

(5)恢復后水冷壁被割掉的18根水冷壁管,以提高爐膛受熱面和蒸發量。由于爐膛燃燒空間大,又是在中心帶燃燒,所以水冷壁對燃燒空間影響較小,能夠吸收大量輻射熱。

(6)重新設計和改造爐膛下部混凝土上梁柱,將風室和布風板放在工字鋼梁上,并留有膨脹空間,以及各部位的膨脹空隙,以確保高溫運行時設備的安全與穩定。

(7)由于磚砌爐膛用于循環流化床上時壽命較短,主要是易倒塌和磨損。為此,采用了循環流化床專用,且是耐高溫、高耐磨和高強度澆注材料來澆注爐墻,極大提高了爐膛壽命。

(8)將省煤器改為螺旋翅片管省煤器,其優點是:

①傳熱面積大,是相同光管省煤器的4~6倍。

②體積小,重量輕。例如,35 t/h鍋爐上管排數量由原來的35排減少到26排,由原來的3層省煤器減為2層省煤器,而且比原3層省煤器還增大了2倍多的傳熱面積。既節省大量空間,為飛灰循環系統留下足夠大的鍋爐尾部的上部空間,又便于旋風分離器的安裝。

③大大減少了飛灰對省煤器的磨損。由于安裝排數的大幅減少,省煤器內的風速由6~9 m/s降到4~5 m/s,使省煤器的壽命成倍上升。

④成本低。由于數量上減少了40%以上,整體重量大幅減輕,更新該省煤器比換光管省煤器成本略低。

(9)用耐火磚及澆筑材料封堵布風板及風帽時,因澆筑材料常被磨損而使間隙增大,而漏風又造成2風室風壓值的不平衡。為此,采用鋼板從風室內將布風板焊接密封。同時增加爐內的自動噴鈣脫硫裝置,即利用生石灰作為脫硫劑,并配備1套四級電除塵器及氣力輸灰系統,既達到了設備防腐的目的,又凈化了空氣。

四、改造達到的效果

(1)能正常使用3000 kcal熱值的劣質煤炭。

(2)蒸發量>35 t/h。

(3)鍋爐熱效率>85%。

(4)運行可靠,維修量小。連續安全運行周期多在3個月以上。

(5)除塵、脫硫指標可觀。例如,煙塵排放濃度<50 mg/m3;煙塵去除率>99.8%;脫硫效率、SO2排放濃度達到預期目標,如鈣脫硫在Ca/S比為1.8~2.5時,脫硫效率一般可達90%。煙氣排放的SO2濃度符合《火電廠大氣污染物排放標準》(GB 13223-2003)Ⅲ時段城鎮標準的要求。已達到改造后的預期效果。

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