徐力 楚永萍 鐘敏
摘要:某公司2011年生產的25G型客車209P轉向架用軸承保持架在客車運行近60萬km時出現裂損現象。文章統計了故障軸承所屬輪對車輪滾動圓直徑差,分析了車輪失圓對輪軌間接觸力的影響。調查了現在用保持架的兩種澆注結構,分別取樣進行疲勞試驗測試,通過疲勞試驗發現工況2下兩者疲勞壽命有顯著區別。通過對故障產生的原因進行分析,提出對應的改善方法。
關鍵詞:鐵路客車 軸承 保持架 疲勞試驗 故障分析
1 概述
目前,25G型客車是鐵路客車運輸的重要組成部分,某公司2011年生產的25G型客車采用209P轉向架,該轉向架輪對軸箱裝置采用雙列短圓柱滾子軸承,型號為NJ(P)3226X1。本文就軸承保持架裂損的內外部因素及對應的改善方法進行探討。
2 軸承保持架斷裂故障現象
該公司2011年生產的25G型客車在運營近60萬km時,出現多起軸承保持架斷裂故障(見表1)。
3 故障原因分析
據調查,故障保持架型號均為LCT,該保持架有兩種結構(如圖1,箭頭為澆注口位置)。上述斷裂的保持架均為7個澆注口M2,斷裂位置多為窗孔端面油槽處;裝車考核采用的是14個澆注口M4,運行120萬km未出現保持架斷裂現象。從澆注及熔接位置比較,兩者生產工藝有較大區別。
針對上述兩種結構保持架,對窗孔進行拉伸疲勞試驗,疲勞試驗分兩個工況(見表2),試驗方法如圖2所示。從疲勞試驗結果(見表3)可以看出,14澆口保持架疲勞強度明顯優于7澆口。通過測量發現故障軸承對應的車輪均存在不同程度的碾寬、剝離以及凹陷等缺陷,從而造成車輪失圓。研究表明[1]車輛在運行時,若車輪出現失圓,輪軌間不斷有周期性激擾輸入,導致輪軌之間的沖擊加大,輪軌接觸力明顯增大,隨著列車速度的不斷提高,振動沖擊使轉向架其它部件所承受沖擊力急劇增加,疲勞壽命明顯縮短。表4給出了動態響應最大值仿真結果[2],可以發現,車輪失圓引起的輪軌相互動力作用,隨行車速度和失圓幅值的增大而增大,且幅值比速度影響更為明顯。
以上分析表明,故障軸承所配屬輪對車輪踏面均存在不同程度的失圓傷損現象,直徑差幅值大于2.6mm,軸承保持架裂損與車輪失圓有直接關系。
綜上所述,本批25G型客車軸承保持架裂損故障的主要原因為:
①LCT保持架7個澆口的澆注方式,對保持架整體疲勞強度有一定影響。
②車輪存在較大幅值的失圓現象,導致輪軌之間的接觸力增加,造成保持架疲勞裂損。
4 對策及建議
本文針對該公司2011年25G型客車軸承保持架裂損故障現象進行了分析,根據仿真計算當車輪失圓幅值大于2mm時,輪軌接觸力增加1倍以上,對軸承保持架疲勞壽命有很大影響。因此,該公司采取對策主要如下:
①將本批25G型客車所有軸承的保持架更換為14個澆口M4結構,同時根據研究結果[3],優化保持架窗孔注油槽結構。更換時若發現保持架有裂損,則整套軸承進行更換。
②嚴格執行運規對車輪踏面擦傷及局部凹陷深度的規定:本屬出庫不大于0.5mm,外屬出庫不大于1mm,運行途中不大于1.5mm。
③當車輪滾動圓直徑差幅值大于1.5mm時,及時對輪對進行旋修處理,同時檢查保持架是否存在裂損。
5 結束語
上述措施實施三年多來,該批25G型客車至今未再次發生軸承保持架裂損故障現象,效果良好。該公司后續生產的25G型客車也均按上述措施實施后,同樣效果顯著。
參考文獻:
[1]馬衛華,等.輪軌非對稱接觸及形面損傷問題分析[J].內燃機車,2008(5):10-14.
[2]翟婉明.高速鐵路輪軌沖擊振動的特征及其控制原理[J].鐵道學報,1995(3).
[3]崔雷.客車軸承保持架結構優化設計研究[J].鐵道車輛,2012(12).
作者簡介:徐力(1982-),男,江蘇鎮江人,本科,學士,主要從事客車及地鐵轉向架組裝工藝開發及研究。