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水平井測井儀器牽引器輸送工藝改進及應用

2015-04-13 08:12:16張志華饒海濤石元會
江漢石油職工大學學報 2015年6期

張志華,饒海濤,余 雙,石元會

(1.中國石化江漢石油工程有限公司測錄井公司,湖北 潛江433123;2.長江大學,湖北 武漢430100)

前 言

江漢油田近年來在頁巖氣、致密油氣等非常規(guī)油氣層的勘探開發(fā)規(guī)模逐年擴大,水平井和大斜度井越來越多,而目前,對套管水平井的監(jiān)測還處于空白狀態(tài),這給江漢測錄井公司又提出了一個新的課題。在水平井和大斜度井生產(chǎn)測井過程中,電纜和儀器與井壁之間會產(chǎn)生摩擦阻力(通常在井斜大于70°時,儀器就不能靠自身重力向下自由移動),儀器需要借助外力才能進入水平井段。牽引器就是一種操作方便、安全系數(shù)大、能夠提供動力的輸送設備,它依靠地面控制,帶動下井儀器在水平段移動,使其到達測量層位,進行測井施工。2011年江漢測錄井公司研制的JHYQ-A型牽引器,是目前江漢油田評價水平井固井質量的主要手段之一,應用于江漢、坪北、建南和涪陵等油田近150多井次,效果較好,成為快捷、經(jīng)濟、安全的水平井測井手段。

1 JHYQ-A型牽引器的介紹

1.1 牽引器的工作原理

調節(jié)牽引器供電電壓,喚醒地面系統(tǒng)與牽引器之間的通訊聯(lián)系,嚙合離合器,用軟件控制張開電壓,使與驅動臂相連的支撐彈簧壓縮,這時驅動輪緩慢伸展,并根據(jù)實際負荷的大小來調整驅動臂張開的程度。控制牽引電壓,將牽引器電機產(chǎn)生的動力傳遞給中心軸,通過錐齒輪完成動力換向,由鏈條傳遞給鏈輪,最后將動力傳遞給與套管壁緊貼的兩對互成90°夾角的交叉驅動輪,使驅動輪轉動,從而牽引測井儀器到達目的層段。停止對牽引器供電(牽引器就成為一條連接電纜和儀器的連接線),開動絞車,上提電纜進行測井。

1.2 牽引器主要技術指標

儀器總長:≤7m;

儀器外徑:54mm;

最大牽引力:2700N;

最大牽引速度:9m/min(空載);

最高工作溫度:150℃ ;

最高工作壓力:100MPa;

適用的套管規(guī)格:4.5"~9"。

1.3 JHYQ-A型牽引器優(yōu)點及存在的問題

在江漢多個油田的應用中,JHYQ-A型牽引器體現(xiàn)出的優(yōu)點有:長度短、重量輕、運輸方便、操作簡單、輸送位置較準確;工藝簡單,施工方便,測井施工時不需要井下作業(yè)、鉆井配合;測井施工時間較短;輸送過程不會造成儀器損傷等。但它也有不足之處,主要有以下幾點。

1)牽引器雖然避免了側翻,卻無法阻止牽引器在井內旋轉。

2)驅動輪與套管壁接觸面積小,越障能力較弱,對環(huán)境要求較高。

3)牽引電機功率偏小,牽引距離短。

4)較重儀器在水平段不能有效居中,影響牽引效果和測井質量。

5)施工作業(yè)容易遇阻、遇卡,成功率較低,風險較大。

6)牽引過程無法進行有效實時監(jiān)控。

2 牽引器輸送工藝改進和完善

JHYQ-A型牽引器是專為過油管傳輸Ф38mm生產(chǎn)測井儀器而設計的,目前,江漢油田主要是將它應用在套管井中傳輸Ф70mm較重的RIB儀器以測量固井質量。在使用過程中,容易出現(xiàn)儀器連接部位脫扣,產(chǎn)生滑動摩擦阻力,下井儀器無法居中,牽引電機提供的能量無法轉換為有效動力等不利于測井的因素,因此,使用之初,效果并不理想(爬行距離始終突破不了500m、牽引器容易發(fā)生變形、牽引輪磨損嚴重等)。對應用中出現(xiàn)的問題逐一進行分析和試驗,找出問題的癥結,不斷改進和完善JHYQ-A型牽引器的性能、工藝和操作維修標準,使其在焦頁某井創(chuàng)造了2 105m的爬行距離,滿足了江漢油田各種水平井輸送要求。

2.1 降低牽引器無效功率損耗

2.1.1 消除儀器串與套管間的滑動摩擦阻力

當JHYQ-A型牽引器在套管內移動時,在重儀器的壓力作用下,一方面扶正臂會被擠壓收縮,儀器串會與套管壁接觸,產(chǎn)生較大的滑動摩擦阻力,另一方面還會造成牽引器兩組驅動輪不在同一軸上,牽引電機能量無法轉換為有效動能。如在廣某井(第一口實驗井),在自然遇阻位置儀器串就未能爬行。

改進扶正器,將四臂扶正器改為每臂相隔60°的六臂扶正器。從四臂扶正器與六臂扶正器對比圖(圖1)可以看出:六臂扶正器降低了扶正臂的承受壓力,利用自動調心球軸承,在移動中自動調整受力方向,使各驅動輪受力達到均衡;采用高強度彈簧,使測試儀器與套管有效分離,消除滑動摩擦阻力,提高了牽引器的牽引效果。

圖1 四臂扶正器與六臂扶正器對比圖

2.1.2 降低儀器串滾動摩擦阻力

牽引器在長距離套管中行走的最佳方法是將長距離分成若干段,采用不同牽引力分別進行行走,以減緩機械設備各零件的磨損速度。扶正臂和牽引臂張開過大,對套管的正壓力會變大,儀器串所產(chǎn)生的滾動摩擦阻力增大,牽引器為克服滾動摩擦阻力消耗的能量增加,這樣不僅影響牽引效果,而且也會加快牽引臂內的機械零件的磨損速度,使得牽引器爬行較短距離就會損壞,甚至無法爬行。為了找出問題的癥結,在5?2″套管中做了牽引器機械零件磨損與牽引臂張開位移大小的實驗,并得出相應的數(shù)據(jù)(表1)。

表1 牽引器動能與牽引臂張開位移大小實驗數(shù)據(jù)

從表1中可以看出,儀器串在水平狀態(tài)下運移,牽引器只需要提供340mA左右電流的能量,對應的牽引臂張開的位移就可達到43~44cm,隨著牽引臂張開位移的增加,牽引器消耗的能量快速上升,加快了設備零部件的損耗。為了降低儀器串的滾動摩擦阻力,總結出了以下兩點。

1)根據(jù)下井儀器的質量,調節(jié)扶正器的支撐力,一般大于儀器總質量的20%~30%。

2)牽引器帶動儀器運移時,牽引臂張開位移不得大于其在最小動能時張開位移的2cm。

2.1.3 降低儀器內部動能損耗

牽引器通過電機將動力傳遞給中心軸,利用錐齒輪完成動力換向,由鏈條傳遞給鏈輪,最后將動力傳遞給與套管壁緊貼的兩對互成90°夾角的交叉驅動輪,使驅動輪轉動。整個能量轉換過程需由200多個零件配合完成,這些零件因組裝或磨損都會產(chǎn)生較大誤差,致使牽引器在長距離爬行時,動能內耗猛增,牽引效果受到嚴重影響。為此,要求:測井后必須將所有機械零、部件拆開,分別進行保養(yǎng),使組裝后每個零件的誤差 <0.5mm;當零件損耗造成的誤差 >0.5mm時,必須更換零件;當牽引器連續(xù)運移2 000m或遇阻牽引電流 >1 200mA時,必須更換所有消耗件;組裝后無負載運轉30min,牽引負載應 <1kg。

2.2 各種曲率半徑水平井測井

如果牽引器和下井儀器連接起來長度超過13m,那么在通過較大狗腿度井段時,牽引器就很容易在承受壓力最弱的牽引部位發(fā)生不同程度的局部變形。可以推算出在不同套管內儀器串通過井眼最大曲率需要的剛性長度(圖2)。根據(jù)直角三角形邊長關系可得:

式1中:L-儀器總長度,m;

d-儀器外徑,mm;

D-套管內徑,mm;

R-井眼彎曲半徑,m。

通過計算可以得到彎曲半徑和曲率表達式:

將儀器串總長度、儀器外徑及套管內徑代入式2、3,可得到測井儀器串在套管中移動所需的最小曲率。目前,當牽引器攜帶測井儀器(總長為13m)在5?2″套管中移動時,就容易受到大狗腿度的限制。為解決這一問題,研制了單芯柔性短節(jié),并將其安裝在儀器的不同位置,以增大儀器串的剛性長度。多口大狗腿度水平井的應用表明,施工效果良好,滿足了各種曲率半徑的水平井施工需要。

圖2 井眼最大曲率與儀器剛性長度關系

2.3 水平井測井資料質量的提高

在測井過程中,儀器串由于受到電纜釋放的旋轉力矩的作用會發(fā)生旋轉,造成RIB測量扇區(qū)位置發(fā)生相對變化,致使兩次測量結果的差異較大,給解釋工作帶來一定難度。如SH某井,從其測井成果圖(圖3)可以看出,兩次測量結果差異較大。為使電纜的旋轉力矩不傳遞給測井儀器,消除儀器的旋轉,研制了與JHYQA型牽引器配套的專用單芯旋轉短節(jié)。通過在儀器串頂部添加旋轉短節(jié)的方法,釋放來自電纜上的旋轉力矩,使得井下儀器的姿態(tài)相對穩(wěn)定,從而提高RIB測井資料的質量。

圖3 SH某井RIB兩次測量結果圖

3 牽引器的應用

3.1 長距離水平井的應用

焦頁A井是涪陵頁巖氣示范區(qū)的一口水平井,井深為5 370m,最大井斜為87°,5?2″套管下深為5 364.5m,浮箍深度為5 364.5m。牽引器與4支扶正器、1支柔性短節(jié)、1支旋轉短節(jié)和RIB儀器組成井下儀器串,儀器串依靠重力下放到3 187m,張開推靠臂移動至40.1cm,供電,牽引儀器串,經(jīng)過40.3,40.7,41.1等不同的推靠位移,共采用4種牽引動力,供電電流由400mA逐步加大到760mA。經(jīng)10h后,儀器串牽引至5 292m,牽引長度為2 105m,很好地完成了固井質量評價任務(圖4)。

圖4 焦頁A井部分固井質量成果圖

3.2 復雜井眼環(huán)境水平井的應用

黃B井,完鉆井深為3 035m,造斜點位于2 400m,最大井斜為90.8°,5?2″套管下深為3 005m。于2012年1月28日進行固井質量監(jiān)測,牽引器掛接RIB儀器,依靠重力下放到257 1m,給牽引器供電,推動儀器,當儀器推進到2 663m時,牽引電流突然從650mA迅速達到1 950mA,起出儀器,進行檢查,發(fā)現(xiàn)牽引器牽引電機被燒壞。更換第二支牽引器,從2 579m開始推動儀器,到2 714m牽引電流突然達到1 890mA,隨后電流變?yōu)?40mA,反復牽引,電流始終為140mA,起出儀器,進行檢查,發(fā)現(xiàn)動力傳動軸銷子被切斷。兩次引起供電電流迅速增大、儀器發(fā)生故障的原因是由于套管內壁大量水泥將牽引器機械部位填滿(圖5),牽引輪被卡死,電機能量無法釋放所致。在甲方對該井進行鉆塞、洗井等處理后,進行第三次測井,這次,牽引器一次將儀器順利送至目的層。

圖5 黃某井測后牽引器機械部位

3.3 大斜度水平井的應用

陵C井,完鉆井深為2 908m,最大井斜角為97°,5?2″套管下深為2 890m。2012年6月17日,用牽引器輸送聲波變密度儀器進行固井質量監(jiān)測,儀器靠重力下放到1 950m,給牽引器供電,推動儀器,經(jīng)4h連續(xù)傳輸,順利地完成了該井固井質量的評價工作。軟件計算的儀器串運移中的各項參數(shù)指標驗證了這一結果(圖6)。

圖6 軟件計算的陵某井各項參數(shù)指標

4 認識與建議

1)JHYQ-A型牽引器的研制滿足了水平井施工難度大和輸送距離長的需求。該牽引器已累計使用150多井次,測井成功率超過86%,成為江漢油田水平井固井質量檢測的主要輸送工具。

2)造成牽引器嚴重損壞的實例說明,不良的井筒環(huán)境不僅影響測井成功率,而且容易造成牽引器的損壞,從而增加維修成本。因此,為了保證測井順利,在測井前甲方必須對井筒進行鉆塞、洗井等作業(yè),以確保井筒無雜物和其它工具。

3)牽引器應用廣泛,能完成管具輸送工藝無法進行的水平井測井項目,如水平井注入剖面、產(chǎn)出剖面、儲層參數(shù)評價及套管質量檢查等測井項目。

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