段華林
摘 要:文章對700MW超臨界機組給煤機入口原煤斗改造的方法和改造經驗進行了介紹,對比了改造前后給煤機斷煤變化情況和改造的經濟性,為700MW級機組制粉系統煤粉原煤斗改造提供了經驗支持。
關鍵詞:直吹式;原煤斗;蝦米形;防堵改造
1 概述
江西贛能股份豐城二期發電廠裝機容量2×700MW,兩臺機組均為超臨界燃煤發電機組,每臺爐配六個容積為688立方原煤斗,原煤斗由普通碳鋼制做,內襯6MM厚的1Cr18Ni9Ti不銹鋼板,每個倉最大儲煤量約為700噸。系統采用中速磨直吹式制粉系統,每臺配置六臺CS2024-HP型耐壓式給煤機,是具有微機控制、電子稱量及自動調速裝置的皮帶式給煤機。給煤機上部原煤斗與給煤機間裝有閘板門,閘板門與原煤斗接口尺寸為DN1000,閘板門下方落煤口尺寸為DN600,閘板門上落煤口均裝有震打器,煤斗斷煤時自動投入,保證煤斗連續下煤。
2 存在問題
為提高企業經濟效益及盈利能力,不斷降低電電燃料成本,進煤結構發生較大變化,導致煤質水平有所下降。隨著煤質的變差,原煤斗落煤口堵塞現象更是嚴重,震打都沒有用,導致磨煤機斷煤,光2013年全年就由于給煤機斷煤造成制粉系統停運達一百八十多臺次,嚴重影響了機組的安全經濟運行;落煤口主要堵塞位置為給煤機入口閘板門上下位置,同時閘板門在運行中由于齒輪內積煤導致卡澀現象嚴重;根據現場實際情況,2014年利用#5爐B修的機會對C給煤機入口原煤斗及其閘板門進行了改造。
3 原煤斗蝦米形一體化防堵改造
3.1 改造原理
3.1.1 把原有的煤斗改為蝦米彎防堵清堵小煤斗,其蝦米彎結構設計及截面收縮變化符合煤流顆粒流動規律,由約十節等高圓臺拼接組合而成,每節圓臺的連接處是原煤的壓力分散點,使煤沿壁面流動的重力分散,煤向下流動的阻力減小,動力增大,從而在結構上消除了可能產生棚煤堵煤的因素;同時煤倉材質改為不銹鋼材質(TS/L1/DSNIF),并且所有焊口都經過打磨,保證光滑,把原煤和倉壁之間的摩擦力減到最小。經過多家電廠使用不同煤種驗證,效果很好。是針對原煤的顆料小、灰份多、水份大造成的棚煤、堵煤最好的解決方案。
3.1.2 原來的閘板門在運行中,其軌道、軌道槽、邊槽由于設計上存在缺陷,中間部分有擴容空間,形成死角,極易造成煤粉粘壁、搭橋、棚堵;新改裝的雙向液壓插板門,采用隱形軌道、軌道槽、全通徑及雙向楔合式插板設計,行程短、開閉靈活自如、密封性能良好;門體圓形通徑與落煤管等同,推力較大永遠不會卡阻堵塞。
3.1.3 原來的膨脹節為對接包箍式,在收縮時會在上下結合處拉開一段距離,形成一個圓周型溝槽,容易藏煤棚煤;而改裝后的插入式膨脹節由于使用的是插入式,即使在收縮時也不會形成溝槽,所以不會藏煤,很好的避免了膨脹節處堵煤的問題;同時更好解決了該處漏風、漏粉等密封問題。
3.1.4 斷煤信號采集裝置,結構簡單,靈敏度高、防塵、防潮,安全可靠。
3.1.5 在煤斗外加裝一套KD-3型倉壁振打氣錘,該系統具有如下優點:一套倉壁振打氣錘可以替代十個工人的工作效率;可通過斷煤信號采集實現自動控制;擊打頻率可任意調整,滿足不同煤倉、不同煤質的要求;不占用煤斗內部空間,維修方便,不會造成人為堵煤等。
3.2 改造內容及方案
3.2.1 拆除影響施工的平臺、梯架等,并移至開闊、方便的位置,待新煤斗安裝后,再進行恢復。
3.2.2 將從給煤機入口至上方約8500±500mm高度的原斗拆除,將其改為不銹鋼材質(TS/L1/DSNIF)的蝦米彎原煤斗(ZL201130
403867.9、ZL201120434431.0)。厚度為10±0.5。蝦米形煤斗約十節,上口直徑為2800mm±200mm,下口直徑以皮帶寬度為準(以上數據根據現場實際測量確定)。
3.2.3 將原閘板門更換為新的雙向液壓插板門(專利產品ZL20
0920273412.7),并下移至給煤機上方850毫米處。雙向液壓插板門推力大,永不會出現卡澀現象。配備手動閥,故障時可手動操作。
3.2.4 將原膨脹節更換為不堵煤的插入式不銹鋼密封膨脹節(專利產品ZL200920273413.1),安裝在給煤機上方100毫米處。
3.2.5 在改造后的原煤斗外部加裝6套倉壁振打氣錘(專利產品ZL201130477068.6、ZL201120434417.0)和自動過濾排水裝置(專利產品ZL201120464639.7)。
3.2.6安裝1套斷煤信號采集裝置(專利產品ZL200820176248.3)。
3.2.7 在給煤機附近安裝PLC模塊電控箱并接線調試。
3.2.8 在煤斗適當位置設置人孔門及觀察孔(專利產品ZL2011
20519857.6)。
3.2.9 給煤機入口煤流整形裝置優化改造。
3.3 改造示意圖
3.4 改造后效果對比與效益分析
另外,每年還可節約因堵煤造成的投油助燃及人工疏通費用。同時,可保證機組滿負荷安全運行。
3.5 效果鞏固
為鞏固已經取得的成果,在改造結束后采取了如下鞏固措施:(1)根據來煤及煤質變化情況,及時與燃料溝通,加強煤炭摻配工作,使之接近設計煤質。(2)與運行人員加強聯系,定期試用氣錘及信號采集系統,并及時清理給煤機入口管壁,防止堵塞,確保疏通效果。
4 結束語
通過對#5爐C原煤斗蝦米形一體化防堵改造,增強了#5爐C原煤斗對煤種的適應能力,有利于提高制粉系統摻燒泥煤和劣質煤比例,大幅降低我廠燃料成本,經濟效益顯著,在我廠及同類型設備改造中具有推廣意義。