【摘 要】本文根據技術要求和多年的實踐經驗,詳盡介紹了組成36脈波整流變壓器的實施方案,針對整流變壓器的特點和特殊要求,有效的提出了解決大范圍調壓問題,36脈波所帶來的移相問題和遏制大電流局部過熱的方法。
【關鍵詞】整流變壓器;36脈波;橋式整流;自耦變壓器;自飽和電抗器
0.引言
在國民生產過程中,有許多地方需要用到直流電源,如電解行業,炭素行業等。直流電源是將交流電源經過整流設備整流后得到的。與整流設備配套使用變壓器就是整流變壓器。
1.技術方案
通常整流變壓器的特點是二次電壓低,二次電流大;由于生產工藝的需要,還要進行大范圍的電壓調節;為了減少直流對電網產生的諧波污染,整流變壓器還要盡量增加脈波數,因而整流變壓器通常有多個機組組成12脈波、18脈波、24脈波、36脈波、48脈波、60脈波、72脈波或更高。
ZHSFPTK-15000/10 就是某精鋁工程用的36脈波調壓整流變壓器,其中包括三臺移相整流變壓器和三臺自飽和電抗器,技術要求如下:
型號:ZHSFPTK-15000/10
額定容量:14933kVA
網側電壓:10500V
閥側電壓:310V DC
相數:36脈波(+10°,0°,-10°)
調壓方式:用有載分接開關進行35級粗調,用自飽和電抗器細調
調壓范圍:5%-105%
阻抗電壓:12%-14%
飽和電抗器調壓范圍:0-30V
根據技術要求和我公司多年的生產經驗,本產品每組采用一個移相自耦調壓器和兩個主變壓器3個器身組成的主調合一共箱外附飽和電抗器的結構形式。三臺自耦調壓器分別移相+10°,0°,-10°;兩個主變壓器的低壓線圈分別為一個Y接,一個D接,這樣三臺產品共同組成36脈波的整流變壓器。
自耦調壓器采用35級正反調壓,調壓范圍5%-105%,最高輸出電壓17.663kV,工作電流488.1A。選用有載分接開關的型號為MIII600Y-72.5B/18351W,允許工作電流600A,安全系數裕度>20%。
整流變壓器采用兩個相同的器身,在主變鐵心上從內到外依次為高壓線圈和低壓線圈;在調變鐵心上從內到外依次為移相線圈,公共線圈和調壓線圈。鐵心采用三相三柱五級接縫結構,全斜接縫,鐵心采用高導磁、低損耗優質冷軋硅鋼片疊積。低壓引線全部采用銅排連接,充分考慮大電流引線漏磁在油箱、夾件等部件的分布,并采取有效措施控制由此帶來的損耗和過熱。
由于網側引線需要電壓移相±10°,因此引線結構與以往的引線設計有很大區別。此臺整流變閥側電壓低,電流卻極大達到了40000A,漏磁通較大,采用三相橋式同相逆并聯整流方式,等效12脈波,減少了漏磁通。同時低壓出線采用環氧樹脂澆注的低壓端子,無磁鋼板兩側雙道密封,即滿足了減少大電流所帶來的局部過熱,又保證了低壓端子無滲漏的要求。這臺產品包含了幾乎所有變流變壓器的技術特點和難點,極大地增加了設計難度和工作強度。
與之配套的自飽和電抗器采用西門子引進的橢圓形結構,采用高導磁硅鋼片卷制。經過篩選并配用,使自之特性保持一致。由于飽和電抗器的存在,總體噪聲應在75dB。
飽和電抗器也打破了以往與整流變壓器共箱的傳統設計,主繞組采用橫向貫穿式設計,控制繞組和偏移繞組均采用3匝,自己獨立設箱,雖然增加了技術難度,卻大大節約了制造成本,同時也極大地減少了漏磁所帶來的局部過熱等危害。
針對產品設計難點進行研究分析,對產品結構進行進一步優化、改進。
2.結論
該套產品一次試驗合格,所有技術指標均達到了技術要求和設計指標。目前該產品已順利運行,運行狀況良好,實踐證明此方案所采取的措施完全滿足技術要求的規定,也為以后的類似產品提供了經驗數據。
【參考文獻】
[1]謝毓城.電力變壓器手冊[M].北京:機械工業出版社,2003,1.