【摘 要】 本文分析了導致煙氣輪機振動產(chǎn)生的原因,并采取相應的措施減緩及消除振動影響。
【關鍵詞】 煙氣輪機 振動
【DOI編碼】 10.3969/j.issn.1674-4977.2015.09.005
某廠EAGM主風機-煙機透平機是催化裝置的煙氣能量回收機組。機組包括煙氣透平機、主風機、變速箱、電機/發(fā)電機以及潤滑油系統(tǒng)、動力油系統(tǒng)、調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)等。煙氣透平機由美國英格索蘭公司制造。以下為E-232煙氣透平機工作參數(shù):
煙氣中催化劑濃度:≤0.2g/nm3
入口壓力:3.18kg/cm2
入口溫度:700℃
煙氣流量:1666Nm3/min
出口壓力:1.08kg/cm2
總效率:86.4%
轉(zhuǎn)速:6363RPM
動平衡精度等級:G1.4
殘余不平衡量:18g.cm
該機組是催化裝置的核心部分。該機組長、穩(wěn)、優(yōu)運轉(zhuǎn)能帶來巨大的經(jīng)濟效益。但是,E-232煙氣透平機工作條件非常惡劣,經(jīng)常出現(xiàn)事故,尤其是振動問題造成巨大的損失。這幾次的振動情況各不相同,我們通過幾次檢修解決了各種振動,并總結出幾種振動原因及避免振動的方法和提高工作效率的方法。
1 催化劑結垢造成的振動
筆者在巡檢中發(fā)現(xiàn)E-232煙氣透平機的聯(lián)軸端徑向瓦垂直方向振動,振動值高達90μm(高報63.5μm、高高報88μm)。2月后停機搶修。檢測軸瓦間隙,非聯(lián)軸端軸瓦徑向間隙0.149μm(標準:0.13~0.16μm),聯(lián)軸端軸瓦徑向間隙0.09μm(標準:0.08~0.11μm),止推瓦間隙0.42μm(標準:0.38~0.46μm)動葉葉頂與導流環(huán)間隙如表1。
表1
從各部間隙看,煙氣透平機的振動與裝配間隙無關。另外,在輪轂上有催化劑結垢物而且非常堅硬,并且在一級輪轂上有400mm左右的脫落痕跡。將轉(zhuǎn)子清掃干凈之后,送到沈陽鼓風機廠做動平衡實驗。實驗數(shù)據(jù)如下:動平衡轉(zhuǎn)速420轉(zhuǎn)/s,殘余不平衡值36.8g.cm。由此分析:由于蒸汽冷卻系統(tǒng)的排凝管堵塞,造成冷凝水無法排到室外,蒸汽只能隨著煙氣排走,又由于煙氣中的催化劑濃度超標,蒸汽與催化劑在機殼內(nèi)結合,而且,不斷地在一級輪轂的表面堆積,同時,催化劑又不斷地沖刷著一級、二級動葉,使轉(zhuǎn)子不斷地達到新的動平衡。但是,結垢物脫落之后,動平衡立即被破壞,造成煙氣透平機振動。
本次的解決方法是將排凝管線全部更換,將管徑加粗,并嚴格控制煙氣中的催化劑濃度不超過0.2ɡ/Nm3。
2 熱變形引起振動
半年后煙氣透平機又發(fā)生不正常振動,振值高達100μm。檢測軸瓦間隙正常,但是,煙氣透平機的一級動葉葉頂磨損非常嚴重,一級導流環(huán)的上部嚴重變形(向下凹)并有刮磨痕跡。推斷振動原因是由于一級動葉葉頂與一級導流環(huán)刮磨造成的。一級導流環(huán)上部變形,在上次檢修就已經(jīng)存在。但是,當時沒有新的一級導流環(huán),針對變形的地方進行切削處理,切削后的一級導流環(huán)上部變薄。裝配時保證了一級動葉葉頂與一級導流環(huán)之間的間隙。變形原因分析:切削之后,切削的地方存在應力,而且應力沒有消除,應力的來源于一級進氣機殼的變形,變形如圖1。
殼體的左右尺寸比上下的尺寸大,導流環(huán)與殼體靠螺栓連接,殼體變形也引起一級導流環(huán)的變形。
由于煙氣透平機工作溫度是700℃,導致一級圍帶切削部位變形加劇。本次檢修,更換了一級導流環(huán),但是,由于機殼的變形,一級導流環(huán)固定后也是橢圓。為保證一級動葉葉頂與一級導流環(huán)的最小間隙,將煙機動葉葉頂切削。切削后,轉(zhuǎn)子做動平衡后,安裝。刮磨引起的振動避免了,但是由于動葉葉頂?shù)那邢鳎箘尤~葉頂與導流環(huán)之間的間隙變大,也使煙機的工作效率降低。
3 避免機殼熱變形引起的振動
兩年后該廠決定更換煙氣透平機的轉(zhuǎn)子。由于煙氣透平機的一級進氣機殼已有十幾年沒有更換,煙機在700℃的高溫下工作,機殼已經(jīng)變形(如前所述)。當轉(zhuǎn)子推入機殼內(nèi),開始找正時,一級動葉葉頂與一級圍帶已經(jīng)頂上,無法盤車。為了控制一、二級動葉葉頂與一、二級導流環(huán)的間隙為1.14mm~1.65mm,將一級進氣機殼向后移動。然后,對煙氣透平機和主風機找正,找完正之后,再將一級進氣機殼向前移動。在保證一級動葉葉頂與一級導流環(huán)最小間隙在1.14mm~1.65mm之間后,一級進氣機殼比原來的位置向后移動了10mm。一級進氣機殼的左右和下部各有一個支座,用于固定一級進氣機殼。由于機殼向后移動,支座上的定位銷與銷孔的位置也發(fā)生了變化。為了保證定位作用,在底座上焊兩個頂板并鉆孔、攻絲安裝兩個頂絲(如圖2)。
兩個頂絲頂在一級進氣機殼的支座上。定位時,在一級進氣機殼的上下左右各架一塊百分表,以二級排氣機殼為基準,控制一級進氣機殼與二級排氣機殼的水平度。由于,一級進氣機殼向后移,一、二機殼的距離也增加了10mm。將二級護罩止口相應地切削10mm,以保證一、二級機殼的距離。這樣,即保證了一、二級動葉葉頂與一、二級導流環(huán)的間隙,也避免了導流環(huán)引起的刮磨振動,煙氣透平機的效率也沒有下降。
4 催化劑沖蝕煙氣透平機動葉的振動
煙氣中的催化劑濃度超標,同樣能引起煙氣透平機的振動。英格索蘭公司提供的隨機文件中,明確指出,催化劑濃度應小于0.2g/nm3。上述的透平機振動就是一個典型的催化劑濃度超標引起振動的案例。從1月起,煙氣透平機的聯(lián)軸端振值逐漸升高,到2月份,振值高達90μm。通過頻譜顯示,煙氣透平機轉(zhuǎn)子的動平衡遭到破壞而引起振動。另外,對煙氣中的催化劑濃度進行檢測,濃度高達1.5g/nm3。由于振動過高、催化劑濃度也過高,對煙氣透平機進行停機檢修。拆檢之后。煙氣透平機的一、二級動葉葉頂磨損的非常嚴重,葉頂最大磨損12mm,最小磨損5nm,如圖3。二級靜葉上有大量的催化劑結垢物,如圖4。
由于催化劑把動葉葉頂沖蝕成不規(guī)則的形狀,轉(zhuǎn)子的動平衡遭到破壞,又由于二級靜葉上有大量的催化劑硬塊,使煙氣通過二級靜葉時,氣流不均勻,不均勻的氣流作用在動葉上,使動葉受力不均勻,這也使轉(zhuǎn)子的動平衡破壞的又一種原因。
5 結論
引起煙氣透平機的振動是多方面的,在檢修時,首先要正確裝配各軸瓦,使間隙符合標準,這樣,可以避免因軸瓦間隙超差引起振動。聯(lián)軸器對中也是引起振動的主要原因。另外,還要注意,對中之后,再調(diào)整、定位一級進氣機殼和二級排氣機殼,使一、二級動葉葉頂與一、二級導流環(huán)的間隙符合標準,這樣,可以排除因軸瓦間隙及動葉刮磨引起的振動。
另外,由于催化劑含量超標引起的振動也是不容忽視的,一方面,催化劑沖蝕一、二級動葉,使動葉的葉頂和葉根磨損,引起動平衡破壞。另一方面,催化劑填充到靜葉中,使氣流不能平穩(wěn)地進入靜葉中,氣流不能均勻地作用到動葉上,也能引起振動。
參考文獻
[1]王福利主編.石油化工廠設備檢修手冊——壓縮機組. 中國石化出版社,2014
[2]黃志堅,高立新,廖一凡.機械設備振動故障檢測與診斷.化學工業(yè)出版社,2010
作者簡介
唐西平,高級工程師,現(xiàn)從事質(zhì)量檢驗工作。
(責任編輯:張曉明)