




摘 要:針對黃河鑫業有限公司鋁電解技術情況,文章對高導電性陰極鋼棒在350 kA和400 kA電解槽的生產進行了試驗研究,數據結果表明,高導電性陰極鋼棒(型材)與傳統的普通鋼材陰極(型材)相比,優勢明顯。
關鍵詞:鋁電解;高導電性陰極鋼棒;直流電耗
中圖分類號:TF821 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2015)33-0016-02
我公司電解一分廠與二分廠350 kA和400 kA兩個系列以工業性試驗的標準對高導電陰極鋼棒節能技術進行試驗,所得到的數據都很科學詳實,下面進行詳細介紹。
1 高導電性陰極鋼棒技術特點
①按照大型電解槽的電磁特點,優化鋼棒,最終形成高導電性陰極鋼棒。借助鋼棒導電性能提高,降低鋼棒自身壓降,從而實現降低電解槽爐底壓降的目的;同時,隨著鋼棒導電性能的提高,優化電解槽內水平電流,實現電解槽的平穩高效運行。
②采用高導電鋼棒專用鋼棒糊,降低陰極炭塊與陰極鋼棒之間的接觸壓降,進一步降低電解槽爐底壓降。
③采用低電壓、中效率的操作管理模式,降低鋁電解過程中的噸鋁直流電耗,實現節能降耗的目的。
④其最主要的優點就是,既將陰極碳塊的生產和組裝受到的影響降到了最低,又保證了陰極結構和筑爐工藝的不變。高導電性陰極鋼棒技術指標,見表1。
2 高導電性陰極鋼棒生產試驗
①試驗前準備。對4臺大修電解槽采取新型的陰極鋼棒項目的實驗和對比實驗。高導電槽、雙鋼棒槽、普通槽設定電壓、平均電壓以及兩者差值對比,如圖1所示。
高導電槽、雙鋼棒槽、普通槽噸鋁直流電耗對比如圖2所示。
4臺高導電性陰極鋼棒都使用配套的專用鋼棒糊,同時采用50%石墨含量的陰極炭塊,在陰極組裝施工環節,引進專業檢驗技術,對原材料及施工質量做好質量把控,為電解槽后期的良好運行創造先決條件。
電解二分廠高導電試驗槽與雙鋼棒槽的對比,見表2。
電解二分廠高導電試驗槽與普通鋼棒槽的對比,見表3。
我公司兩電解分廠平均對比,見表4。
②由項目組共同商定試驗槽的焙燒啟動方案、非正常管理期各項工藝參數的保持,以及正常管理期的操作管理模式,采取一系列手段,以達到節能降耗的目的,通過試驗槽的實際生產運行管理,從硬件投入到后期管理摸索一套完整的、可操作的、適合我公司實際情況的綜合節能技術方案。
③高導電性鋼棒電解槽進入電解正常生產狀態后,因為新型陰極鋼棒讓電解槽的水平電流減弱,所以確保了電解槽內的熱場和磁場的均勻,可以讓電壓降得更低,所以,盡管電壓較低,電解槽的生產仍然可以穩定進行。電解槽平均電壓3.795 V,其正常工作平均電壓低于以往任何電解槽正常生產電壓。原鋁直流電耗為12 589.07 kWh/t·Al,比普通槽降低314 kWh/t·Al,比雙鋼棒槽降低190.9 kWh/t·Al。
④在經歷了數月的試驗生產后,可以形成較為理想的新型陰極鋼棒電解爐幫,電解槽爐幫平均厚度在13 cm,A面與B面爐幫相差1 cm左右,這意味著沒有很大的水平電流,可以構造更為規整的爐膛,保證電解槽在未來的很長一個時間段都可以穩定的運行。
3 新型陰極鋼棒電解槽試驗結果
3.1 電解槽爐底壓降
同期啟動的普通陰極鋼棒電解槽爐底壓降平均323 mV,高導電性陰極電解槽爐底壓降平均257.6 mV,比普通槽低 65 mV,淋漓盡致額體現了新型鋼棒的硬件優勢,這也是其最為顯著的優點。爐底壓降對比圖,如圖3所示。
3.2 新型陰極鋼棒電解槽存在的不足
絕大部分的高導電陰極鋼棒的制作都是依賴于對鋼棒進行切割加工,由于在加工過程中有熱力的存在,因此較易出現扭曲變形的情況,進而嚴重影響了陰極鋼棒的組裝施工,所以使用的鋼棒應當成型。在啟動電解槽焙燒后,進行正常生產之前需要經過三個月的調整,但是高導電性陰極鋼棒電解槽因為可以加速電壓的下降,從而可以更快的形成爐膛,所需要的正式生產前的磨合調整期限一個月左右。
4 總 結
高導電性陰極鋼棒應用于350 kA、400 kA電解槽,明顯的提升了陰極和材料接觸的性能。從電阻的角度調整陰極鋼棒,明顯的改善了鋁液中存在的水平電流,因為產生了更大的極距降壓的空間,可以更為理想的對垂直磁場進行分布,讓鋁液中國存在的水平電流也顯著的減弱。普通的鋼棒電解槽其爐底壓要高于新型高導電陰極鋼棒65 mV,普通槽低電壓高于新型高導電陰極鋼棒平均電壓0.127 V,噸鋁節電314 kWh/噸鋁(比普通槽)。在低電壓下,高導電性陰極鋼棒電解槽可以穩定生產,實現明顯的節能降耗,而且存在技術易控制的特點,各種技術指標都較為不錯,未來可以較大范圍進行推廣。
參考文獻:
[1] 谷萬鐸,溫鐵軍,曹國法.高導電性陰極鋼棒在鋁電解槽的應用[J].世 界有色金屬,2013.(8).