摘要:文章通過對(duì)140萬噸/年催化裂化CO煙氣余熱鍋爐效率的實(shí)例計(jì)算分析,評(píng)估計(jì)算的不確定因素和準(zhǔn)確度,提出節(jié)能優(yōu)化措施及長(zhǎng)周期安全運(yùn)行方案。
關(guān)鍵詞:余熱鍋爐;CO煙氣;節(jié)能降耗;熱效率;催化裂化 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類號(hào):TK229 文章編號(hào):1009-2374(2015)13-0031-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.13.016
在煉廠余熱鍋爐日常運(yùn)行管理中,除了確保鍋爐安全長(zhǎng)周期運(yùn)行,節(jié)能降耗尤為重要,而且鍋爐作為耗能大戶,也直接影響著經(jīng)濟(jì)效益,因此,如何有效提高鍋爐熱效率是鍋爐管理的重要職責(zé),同時(shí)余熱鍋爐檢查評(píng)比過程中,效率測(cè)算也是重要考核指標(biāo),但如何正確計(jì)算和評(píng)價(jià)余熱鍋爐效率卻極為不易。本文以兩臺(tái)典型75t/h催化裂化CO煙氣余熱鍋爐為例,通過對(duì)效率的計(jì)算分析,期望提出余熱鍋爐運(yùn)行優(yōu)化方案進(jìn)而實(shí)現(xiàn)鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。本裝置于1999年建成投產(chǎn),額定蒸發(fā)量75t/h,設(shè)計(jì)工況下燃料為催化再生CO煙氣和煉廠干氣,當(dāng)催化裂化裝置停運(yùn)時(shí)燃用燃料油,由于公司內(nèi)沒有其他動(dòng)力鍋爐,此兩臺(tái)鍋爐承擔(dān)著催化裂化CO煙氣的余熱回收功能,同時(shí)也作為動(dòng)力鍋爐保證全公司系統(tǒng)管網(wǎng)用汽。
1 鍋爐熱效率基本概念
1.1 鍋爐熱平衡
在穩(wěn)定工況下,鍋爐輸入熱量與輸出熱量及各項(xiàng)熱損失之間的熱量平衡。以1kg固體或液體燃料或0℃、0.1MPa的1m3氣體燃料為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。熱平衡方程為:
Qr=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6kJ/kg
式中:Qr為鍋爐輸入熱量;Q1為鍋爐有效利用熱量;Q2為排煙熱損失;Q3為氣體不完全燃燒熱損失;Q4為固體不完全燃燒熱損失;Q5為鍋爐散熱損失;Q6為其他熱損失。
1.2 鍋爐熱效率
正平衡法:鍋爐有效利用熱與鍋爐送入熱量之比:
η=(Q1/Q2)×100%。
反平衡法:求出各項(xiàng)熱損失后,用下式求得鍋爐的熱效率:
η=100-(q2+q3+q4+q5+q6)%。
優(yōu)缺點(diǎn):鍋爐正平衡法簡(jiǎn)單易行,用于熱效率較低的工業(yè)鍋爐(η<80%)時(shí)比較準(zhǔn)確;反平衡法較復(fù)雜,但通過各項(xiàng)熱損失的測(cè)定和分析,可以找出提高鍋爐經(jīng)濟(jì)性的途徑。
1.3 鍋爐凈效率
鍋爐熱效率扣除鍋爐機(jī)組自用電耗折算的熱損失和鍋爐本身消耗的熱能之后的效率,即:
ηj=η-△η(%)
式中:△η為自用汽水及電能折算成熱量后占輸入鍋爐熱量的百分?jǐn)?shù);η為鍋爐熱效率;ηj為鍋爐凈效率。
2 實(shí)例裝置設(shè)計(jì)熱力計(jì)算參數(shù)
第一,設(shè)計(jì)燃料:再生CO煙氣、燃料油、煉廠干氣。
第二,設(shè)計(jì)煙氣成分(體積百分比):O2=0.17;N2=69.78;CO=4.26;CO2=11.87;SO2=0.07;H2O=13.86;再生CO煙氣溫度:500℃;壓力:5kPa;流量:144000m3/h。
第三,設(shè)計(jì)熱效率:設(shè)計(jì)工況:(55+20)t/h,98%CO+2%干氣,效率82%。校核工況A:50t/h,燃料油,效率92.98%。校核工況B:75t/h,燃料油,效率92.46%。校核工況C:(49+16)t/h,98%CO+2%干氣,效率81.68%。
3 實(shí)例裝置運(yùn)行參數(shù)熱力計(jì)算
3.1 煉廠干氣熱值計(jì)算
選取煉廠內(nèi)LIMS網(wǎng)上3月11日數(shù)據(jù),干氣成分及其發(fā)熱值如下:
H2:25.19%,10794kJ/m3;CH4:28.2%,35906kJ/m3;C2H4:10.35%,59482kJ/m3;C2H6:12.79%,64397kJ/m3;C3H6:0.37%,87667kJ/m3;C3H8:0.11%,93244kJ/m3;C4H8:0.24%,117695kJ/m3;C4H10:0.1%,123649kJ/m3;C5H12:0.06%,156733kJ/m3;CO:2.66%,12644kJ/m3;CO2:1.66%;N2:18.27%。
據(jù)以上數(shù)據(jù)可計(jì)算出干氣體積熱值為28500.69kJ/m3,質(zhì)量熱值為33722.84kJ/m3。
3.2 鍋爐正平衡熱效率
根據(jù)運(yùn)行記錄,接班干氣累計(jì)5539,交班干氣累計(jì)5616,當(dāng)天干氣消耗77t。
接班蒸汽累計(jì)53599(A)57590(B),交班蒸汽累計(jì)54482(A)58504(B),當(dāng)天總發(fā)汽量1797t。
催化總煙氣量144000m3/h,顯熱493.4kJ/m3,CO放熱302.1kJ/m3,可計(jì)算出煙氣總熱量114552kJ/h。
查表得:420℃、3.5MPa蒸汽焓:3267.5kJ/kg;127℃、5.4MPa給水焓:535kJ/kg;3.6MPa爐水焓:1047.3kJ/kg;據(jù)公式可計(jì)算出正平衡效率92.02%。
3.3 鍋爐反平衡熱效率
根據(jù)干氣和CO煙氣數(shù)據(jù):
第一,可計(jì)算得理論空氣量為7.1869m3/m3;二氧化物容量0.819m3/m3;理論氮?dú)馊萘?.8603m3/m3;理論水蒸氣容量1.5560m3/m3;從而算得理論煙氣量8.2353m3/m3。
第二,取煙氣氧含量為2.5%,則過剩空氣系數(shù)1.13513;則實(shí)際煙氣量9.22220m3/m3。
第三,取排煙溫度168℃,查表:CO2焓值297.16kJ/m3;氮?dú)忪手?18.4kJ/m3;水蒸氣焓值255.04kJ/m3;空氣焓值26.4kJ/m3。從而可計(jì)算出理論煙氣焓1920.120kJ/m3;實(shí)際煙氣焓1945.759kJ/m3。endprint
第四,則計(jì)算可得鍋爐排煙熱損失0.060713m3/m3。
第五,取煙氣中CO含量0.1%,可得出化學(xué)不完全燃燒熱損失0.003632m3/m3。
第六,根據(jù)燃油燃?xì)忮仩t經(jīng)驗(yàn),選取排煙熱損失為0.008m3/m3,機(jī)械損失為零。
第七,綜合以上數(shù)據(jù),可得出反平衡熱效率92.77%。
鍋爐效率只有一個(gè),通常正、反平衡熱效率差值小于4%即符合要求,以上計(jì)算結(jié)果符合規(guī)定;因此我們選取正、反平衡的均值92.4%作為鍋爐熱效率。
為了更好地監(jiān)測(cè)鍋爐運(yùn)行情況,采用便攜式煙氣分析儀定期進(jìn)行測(cè)量,分析儀測(cè)出當(dāng)天鍋爐熱效率為91.7%,與上述計(jì)算結(jié)果一致。
3.4 鍋爐凈效率
選取兩臺(tái)鍋爐主要能耗數(shù)據(jù):當(dāng)天耗電11833.5kWh,當(dāng)天耗汽132.6t,電力(等價(jià))為11826kJ/kWh,從而可算出鍋爐凈效率82.6%。
3.5 引入經(jīng)驗(yàn)公式
由于CO鍋爐有其特性,其效率計(jì)算沒有非常準(zhǔn)確的方法,資料顯示,石家莊煉化曾做過CO鍋爐效率分析,提出經(jīng)驗(yàn)公式:
η=95.7-0.091D-0.26O2-0.048T+0.00042G
式中:D為鍋爐蒸發(fā)量;O2為煙氣含氧量;T為排煙溫度;G為干氣流量。
根據(jù)實(shí)例煉廠數(shù)據(jù),D=68,O2=2.5,T=166,G=3796.8,則η=83.5%。
4 計(jì)算過程中不確定因素
(1)75t/h鍋爐原設(shè)計(jì)為催化裂化余熱鍋爐,因此其熱效率計(jì)算按照電站鍋爐反平衡算法,會(huì)存在效率偏高現(xiàn)象;(2)利用正平衡算法過程中,由于對(duì)CO煙氣沒有完全的成分分析,而煙氣量也為估計(jì)值,因此煙氣熱值計(jì)算會(huì)有一定的誤差;(3)鍋爐凈效率計(jì)算中,對(duì)于整個(gè)鍋爐系統(tǒng),仍有其他消耗未精確計(jì)算在內(nèi),實(shí)際凈效率應(yīng)該比這個(gè)結(jié)果偏小;(4)該計(jì)算中所用部分?jǐn)?shù)據(jù)為兩臺(tái)鍋爐共用數(shù)據(jù),由于鍋爐負(fù)荷較低,其效率也會(huì)比以上計(jì)算結(jié)果偏低;(5)熱效率計(jì)算過程本身存在不確定因素較多,以上計(jì)算中選取的數(shù)據(jù)波動(dòng)對(duì)計(jì)算結(jié)果有一定影響。
5 建議優(yōu)化運(yùn)行方案
通過以上計(jì)算分析,可知實(shí)例鍋爐熱效率為92.4%,與便攜式分析儀測(cè)量結(jié)果存在很小偏差,能夠反映鍋爐運(yùn)行實(shí)際情況,而鍋爐實(shí)際凈效率為82.6%,與同類經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算結(jié)果相差較小,也進(jìn)一步印證了以上計(jì)算的準(zhǔn)確性,但是上述結(jié)果與同類企業(yè)的運(yùn)行數(shù)據(jù)相比仍有一定差距,說明該余熱鍋爐存在挖潛增效點(diǎn),建議實(shí)施以下運(yùn)行優(yōu)化方案:(1)充分利用CO煙氣,提高給水預(yù)熱器出水溫度,在確保不發(fā)生露點(diǎn)腐蝕的情況,適當(dāng)降低排煙溫度;(2)充分利用現(xiàn)有設(shè)備,加大余熱資源的利用,減少鍋爐自耗蒸汽量;(3)根據(jù)氣溫變化和汽量增減,及時(shí)切換大小風(fēng)機(jī)和水泵等設(shè)備,減少電能消耗;(4)合理配風(fēng),加強(qiáng)低負(fù)荷下的燃燒調(diào)整,減少不完全燃燒熱損失;(5)加強(qiáng)鍋爐和蒸汽系統(tǒng)的保溫管理,減少不必要的散熱損失;(6)合理控制排污,加強(qiáng)泄漏檢查和處理,減少各種泄漏損失。
6 結(jié)語
節(jié)能降耗、綠色低碳是當(dāng)今社會(huì)的主題,更是鍋爐運(yùn)行的核心,如何充分利用有效的熱能,是值得深思的課題。最后也希望所有用汽人員使用蒸汽的過程中力求做到“合理使用、用有所值”,真正實(shí)現(xiàn)碧水藍(lán)天、和諧生活。
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作者簡(jiǎn)介:張賀強(qiáng)(1978-),男,河南遂平人,青島石油化工有限責(zé)任公司工程師,在職研究生,研究方向:熱能工程與煙氣脫硫脫硝、鍋爐及汽輪機(jī)運(yùn)行管理。
(責(zé)任編輯:周 瓊)endprint