
摘要:文章介紹了大唐南京電廠2#機組脫硫提效改造工程,首先通過調研及結合電廠的實際情況確定了改造方案,然后通過一系列的小試、中試及模擬試驗研究確定了主要的改造參數,最后試運行的結果表明,該次脫硫提效改造超過了預期的改造目標,技術上可行、經濟上合理、環境和社會效益巨大。
關鍵詞:強化傳質脫硫增效技術;火電廠;超低排放;篩板;脫硫效益 文獻標識碼:A
中圖分類號:X701 文章編號:1009-2374(2015)15-0085-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.15.044
1 概述
當前,中國大氣問題突出,為切實改善空氣質量,實現環境效益、經濟效益與社會效益多贏,國家對主要污染物減排工作的要求不斷升級,燃煤發電機組大氣污染物排放濃度基本達到燃氣輪機組排放限值,實現超低排放,為此,需要對脫硫系統進行升級改造。
2 脫硫系統概況
現有2×660MW燃煤汽輪發電機組。脫硫采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,一爐一塔布置,設置一套共用系統,不設煙氣旁路,脫硫效率≥95%(設計值含硫量0.8%),設計入口SO2濃度1629mg/Nm3,實際運行出口SO2濃度可達到50mg/Nm3左右。
3 脫硫系統提效改造目標及改造方案
本次脫硫提效改造按燃氣排放標準設計,入口SO2濃度2317(6%氧)mg/Nm3,投運4臺循環泵,達到出口SO2濃度≤35mg/Nm3的要求(高于燃氣標準)。
經過反復研討,最終確定本次改造的方案為:吸收塔內增加篩板+更換噴淋層噴嘴+內部強化構件+塔外漿罐組合方案,外部各子系統進行相應增容改造。
4 針對工程改造的試驗研究
針對大唐南京電廠脫硫系統的實際改造,浙江大學與大唐科技分別開展了對篩板的試驗研究、漿液分區試驗研究和CFD流場模擬實驗研究。
4.1 塔內增加篩板的試驗研究
篩板上氣液接觸情況研究:當煙氣流速繼續增大至一定值以上時,將會出現無液體流下現象。
篩板孔徑對阻力的影響分析:在同一開孔率(36%)、不同篩板孔徑(6~30mm)條件下,篩板阻力特性,當煙氣流速大于1.0m/s時,大孔徑篩板上液層比小孔徑的厚,其壓降也大,這是因為氣流穿過大孔徑后,其動量較大,可以吹起很高的泡沫層,而小孔徑由于氣流被分散,動量較小,泡沫層高度較小,因此其塔內壓降較小。篩板開孔率對阻力的影響:孔徑d=15mm、不同開孔率(16%~48%)條件下煙氣流速對阻力特性,開孔率在32%~36%的篩板,其壓降變化不大;當開孔率小于32%時,壓降隨開孔率減小明顯增大,泛點出現得越來越早,開孔率為16%和20%的2塊篩板幾乎無法正常工作,分別在煙氣流速為0.5m/s和1.0m/s時就出現無液體下降的嚴重惡化工況。
噴淋量對阻力的影響:同一煙氣流速條件下,隨著漿液噴淋量的升高,篩板阻力逐漸增大;這是由于篩板在漿液量低的情況下托不住液體,液體都沿著開孔的外側流出,空氣從孔中間穿過,阻力較小。
不同煙氣流速及噴淋條件下篩板阻力:同一開孔率的篩板,其阻力隨煙氣流速及噴淋量的增大而增大。中試試驗條件完全按照實際工程中的運行條件,當滿負荷運行時,塔內煙氣流速為3.5m/s,四層噴淋全開時,所開發的篩板的阻力約為700Pa;開三層噴淋,所開發的提效均流構件的阻力約為500pa;開兩層噴淋時,所開發的篩板的阻力約為300Pa。通過上述篩板試驗研究,對實際工程中所用篩板的選型、孔徑及開孔率提供了重要的依據。
4.2 漿液分區試驗研究
漿液分區pH性能試驗研究:在典型的實驗工況下,基于pH分區控制的噴淋系統主副回路均可以形成穩定的pH差值,煙氣量由10m3/h到25m3/h變化,噴淋量由146L/h到292L/h變化,入口SO2濃度在1500mg/Nm3到4600mg/Nm3變化時,可以形成0.5~0.97左右的穩定pH差值。隨著煙氣量、入口SO2濃度的增加,噴淋量的降低,主副漿液池形成的pH差值增大,主要是由于隨著煙氣量、入口SO2濃度增加,漿液在單位時間內吸收了更多的SO2,致使pH差值增大。
4.3 CFD流場模擬試驗研究
研究模型范圍、計算結果及分析,根據BMCR工況煙氣參數及噴淋參數情況下進行計算,主要分析了系統各個截面的速度、壓力和溫度分布情況,塔內增加篩板后,速度分布、壓力分布及溫度分布更加均勻,篩板對速度、壓力及溫度在塔內的均布具有明顯的作用。
通過流場模擬的試驗研究,對實際工程中噴淋層的選擇、噴嘴的布置及噴嘴選型進行了優化;確定了實際工程中篩板的安裝位置。
5 改造后運行效果
通過對塔內篩板的研究、漿液分區研究和CFD流場模擬實驗,最后確定了2#機組脫硫提效改造的各主要設計參數。南京電廠2#機組2014年9月18日停機改造,2014年11月25日改造完成開始試運行,經過近3個月的運行,調取運行時的DCS歷史趨勢如圖1所示:
圖1 改造后脫硫各參數趨勢
由圖1可以看出,在負荷為487MW時,脫硫效率為96.5%,脫硫塔入口SO2濃度為961mg/Nm3,脫硫塔出口SO2濃度為22mg/Nm3,主漿液池漿液pH為5.4。滿足改造要求出口SO2濃度≤35mg/Nm3的要求。
當機組滿負荷661.5MW運行時,脫硫塔入口SO2濃度1666.8mg/Nm3,主漿液池漿液pH為5.54,三臺循環泵(A、B和D泵)運行時,脫硫效率為99.6%,脫硫塔出口SO2濃度為5.3mg/Nm3,運行效果超出了預期的改造目標。
5.1 不同漿液pH時的運行效果
滿負荷條件下,開三臺循環泵(A、B和D),SO2入口濃度為1500~1700mg/m3時,脫硫效果隨主漿液池pH變化,隨著主漿液池pH的逐漸升高脫硫效率逐漸增大,脫硫效率由98.8%(漿液pH為4.99)升高到99.6%(漿液pH5.54),隨著主漿液池pH的逐漸升高,出口SO2濃度逐漸降低,出口SO2濃度由20.04mg/m3(漿液pH為4.99)下降到4.7mg/m3(漿液pH5.54)。endprint
5.2 開啟不同循環泵時的運行效果
滿負荷條件下,SO2入口濃度約為1620mg/m3,主漿液池pH為5.2時,開啟不同循環泵組合(開啟A、B、C泵及開啟A、B、D)時,開啟三臺循環泵A、B、D的脫硫效率為99.03%高于開啟三臺循環泵A、B、C時的98.5%,原因為,循環泵D與塔外漿池相連,當開啟循環泵D時,有效地擴大了漿池的容積,漿液停留時間延長,漿液與氧氣的接觸時間也延長,氧化更充分。
5.3 低負荷條件下的脫硫效果
低負荷(約500MW),SO2入口濃度約為1435mg/Nm3,漿液pH在5.65左右,只開啟兩臺循環泵(A、D)時,1#吸收塔(未改造)與2#吸收塔(改造后)運行時的脫硫效果對比時發現,經改造后,2#吸收塔的出口SO2濃度為23.4mg/Nm3,低于1#吸收塔的42.9mg/Nm3,2#吸收塔的脫硫效果明顯優于1#吸收塔,說明,2#吸收塔內的篩板不僅可在機組滿負荷時提高系統的脫硫效果,在低負荷,只開兩臺循環泵時同樣具有明顯的作用。
6 脫硫提效改造后效益分析
經濟效益方面,如果不采用篩板,而是開啟四臺泵進行脫硫達到同樣脫硫效率,第四層噴淋的阻力大約為350Pa,即篩板路線阻力大于150Pa,按照引風機290萬風量、機械效率82%考慮,采用篩板增加風機電耗接近150kW,而減少第四層循環泵則節省了1100kW以上,改造后降低了運行電耗,節約了運行成本;另外,由于提效改造后,系統的穩定性大大提高,減少了因脫硫系統出現的問題對主機的影響,間接地減少了檢修、主機額外啟停爐以及停爐所造成的經濟損失;同時,政府申請環保補貼,每臺機組的脫硫超低補貼約為1400萬元/年。環境社會效益方面,對改善地區環境空氣質量起到了良好的作用,同時借著此次提效改造,大唐南京發電廠在集團內部也走在了前頭。
7 結語
大唐南京電廠2#機組脫硫提效改造工程采用塔內增加篩板+塔外漿池的方案,經過脫硫試運行,只開三臺循環泵就達到了出口SO2濃度≤35mg/Nm3的改造要求,改造后SO2排放濃度、排放量均明顯降低。本次2#機組脫硫系統的提效改造技術上可行、經濟上合理,環境效益和社會效益巨大,為南京發電廠2015年即將開展的1號機組超低排放技術改造積累了寶貴的經驗,開創了集團公司煤電機組中應用此項先進技術的先河,實現了煤電清潔化生產質的飛躍。
參考文獻
[1] 環境保護部,國家質量監督檢驗檢疫總局.火電廠大氣污染物排放標準(GB13223-2011)[S].2011.
[2] 國家環境保護部.關于執行大氣污染物特別排放限值的公告[S].2013.
[3] 國務院.大氣污染防治行動計劃[S].2013.
[4] 國家發展和改革委員會,環境保護部,國家能源局.煤電節能減排升級與改造計劃(2014~2020年)[S].2014.
[5] 葉春珍,高翔,駱仲泱,孔華,倪明江,岑可法.無溢流篩板塔煙氣脫硫的實驗研究[J].動力工程,1999,19(6).
[6] 王惠挺,鐘毅,高翔,陳湘文,駱仲泱,倪明江,岑可法.濕法煙氣脫硫篩板式噴淋阻力特性的試驗研究[J].動力工程,2009,29(11).
作者簡介:張巍(1978-),男,安徽淮北人,大唐科技產業集團有限公司南京項目分公司項目經理。
(責任編輯:黃銀芳)endprint