廣州市輕工高級技工學校 (廣東 510220) 任志華
一般電動刀架采用的是蝸輪蝸桿傳動,齒盤嚙合螺桿鎖緊的工作原理。轉位時采用無觸點霍爾元件發信,具體工作過程為:系統發出轉位信號后,刀架電動機電源接通,開始動作,電動機帶動蝸桿轉動,并由蝸桿帶動蝸輪,蝸輪與螺桿用鍵聯接,當螺桿的轉動把上刀體抬起來,使其與下刀體的齒盤脫開,這時離合銷進入離合盤的槽內,同時反靠銷離開反靠盤的槽子,然后帶動上刀體旋轉,當轉到所需的刀位后,發詢盤上的霍爾元件與磁鋼對準,發出到位信號給系統,然后系統發出電動機反轉延時信號,讓電動機反轉,上刀體稍有反轉,反靠銷進入反靠盤的槽子,離合銷退出離合盤的槽子,上刀體隨之下落與下刀體嚙合并鎖緊,電動機反轉延時結束。這樣,刀架完成了換刀過程,主機便可以執行下一道工序。
某技術學院一臺數控車床電動刀架出現不能轉動的現象。
(1)故障分析。從故障現象分析,引起故障的可能性如下。
機械方面:①刀架部件機械卡死。②刀架預緊力過大。
電氣方面:①供電給刀架電動機的380V電壓不正常。②380V電壓正常,但是電動機相序接反。③電動機自身故障。
根據老師的描述和現場的觀察,換刀那一刻,刀架電動機能正常帶動刀架轉動,只是一轉動就造成機械卡死,由此可見,可以排除電氣故障的可能性。接著從刀架的機械部分(見圖1)進行分析,當用六角扳手插入蝸桿端部旋轉時,還是不能讓刀架轉動起來,基本可確定故障原因是機械卡死造成的。經過檢查,并沒有發現刀架的零部件損壞或變形,為了更深入了解情況,重新安裝了刀架,發現情況與老師所描述一樣,只要一運行刀架就機械卡死。后來通過進一步排查,終于發現問題在于離合銷反靠銷之間的兩根彈簧(見圖2),長度不一致。

圖1 刀架內部結構

圖2 彈簧
(2)故障處理。故障原因是該學院老師對刀架進行常規保養時,在拆下刀架的零部件后,沒作好區分,擺放在同一個地方,就造成了原本不屬于同一個刀架的彈簧,混裝在一起。不同刀架的彈簧長度略有差別,即使以正確的方法安裝刀架,每當系統收到刀架到位信號,發出反轉延時信號時,刀架電動機就執行反轉,在反鎖那一刻,彈簧長度不同,它們產生彈力也不一樣,造成離合銷作用于離合盤的力度不同,最后導致離合盤發生輕微傾斜,刀架內部空間不大,微小的傾斜就讓刀架很難再轉動,從而造成刀架卡死。后來經過對彈簧進行調整,重新安裝刀架,試運行恢復正常。
某加工廠一臺數控車在換刀時,漏電保護開關出現跳閘現象,有時候半小時內跳閘幾次,有時候可以正常工作一整天,故障出現頻率十分不穩定,已經嚴重影響到正常生產。
(1)故障分析。從故障現象分析,引起這故障的可能性有以下兩種:①刀架電動機電源線的絕緣外皮損壞,在換刀過程中損壞部分可能會接觸到金屬部件而造成漏電,導致保護開關跳閘。②電動機電源線的接線端子防護做得不好,有切屑或者切削液飛濺進去,造成漏電保護開關跳閘。
為了找出故障原因,在現場觀察機床運行的10min內,多次換刀也沒出現跳閘,基本可以把第二種可能性排除,這類故障現象應該是連續性出現的。后來更換成外形和尺寸差別較大的零件,沒多久,漏電開關果然動作,在當前位置用萬用表對電源線進行檢測,便找出引起漏電的那根電源線。
(2)故障處理。從故障現象和排查情況來看,可以確定是電源線的絕緣外皮出現損壞而造成的。在加工個別零件的時候,X軸和Z軸移動距離很短,電源線的移動未讓破損部分接觸到其他金屬部件,也就未造成漏電。當換成尺寸較大的零件時,電源線隨刀架的移動距離增大,破損部分接觸到金屬部件的可能性也隨之提高,繼而引起漏電跳閘。這樣也解釋了故障出現的頻率為什么如此不穩定。
很多人認為,既然找出引起故障的電源線,只要更換即可。其實刀架電源線與刀架電動機是相連的,在加工過程中,電源線隨著刀架的移動,很容易與其他機床部件發生碰撞而出現危險。所以機床廠家在裝配機床時,為了讓電源線得到更好的保護,往往安裝得比較隱蔽,這樣也給維修增加一定難度,在處理這一過程的時候,很多維修人員會有兩個誤區:①在刀架控制器和電動機之間增加一條電源線,取代損壞那根,并且為了方便,不作任何保護處理,讓新增加的電源線外露。這樣的做法表面看起來可行,其實沒有考慮到在加工過程中電源線是不斷移動的,不對電源線進行適當的保護處理,很快就會再次損壞,在嚴重的時候會對操作人員造成危險。②用地線取代已損壞的電源線,即把相線和地線互換。這種做法是不少維修人員習慣采用的方法,看似能解決問題,其實已經是違反安全規程。當刀架再出現故障的時候,技術人員在維修過程中不了解情況,有可能會造成誤操作和危險。
正確的處理方法是,除了更換新的電源線外,必須按照機床廠家出廠時的標準對電源線做好防護處理,如電源線一定要放在蛇皮管內,另外蛇皮管也要安裝隱蔽且固定好,不能對加工造成任何影響等等。這樣操作起來比較復雜,為了更好地解決問題和保證以后加工的安全是不能忽視的。
某機械廠一臺在保修期內的數控車換刀正常,當所選刀具到位之后,刀架總是不能完全鎖緊,存在微小的松動,這故障很容易造成車刀損壞或者加工尺寸不準。
(1)故障分析。從故障現象分析,引起這故障的可能性有以下幾種:①刀架內部零件的損壞或者磨損等。②刀架反鎖時間不夠長。③發訊盤的霍爾元件位置沒對正磁鋼。
根據操作人員的描述,該刀架出現同樣故障已經不止一次,上次維修人員在檢修時,沒有拆開刀架內部檢查,只是調整了刀架反鎖時間的參數,還教操作人員,再出現這種情況,只需把該參數繼續調大就可以。在調整后沒幾天,同樣的問題又出現了,再調整該參數,已不能解決問題。
(2)故障處理。當刀架出現反鎖后不能完全鎖緊的現象時,通過延長反鎖時間來解決這故障,在這里未必適用,原因有兩個:①刀架反鎖時間參數在出廠時,廠家根據刀架型號已經設定好,通常是不用修改的,更不應該隨意修改。②機床還在保修期內,刀架內部的零件不可能磨損到那種程度,需要增加反鎖時間來讓刀架鎖得更緊。
從以上兩點可知,故障的原因并非參數問題造成,之前延長反鎖時間,能暫時解決問題,也可以排除霍爾元件沒對正磁鋼的因素,由此可見,問題應該出在刀架內部零件的損壞或者磨損。
為了深入了解故障的原因,對刀架內部進行仔細檢查,發現離合盤與螺桿間的定位銷(見圖3)已經出現變形,讓刀架在換刀后不能完全鎖緊。之前把反鎖時間延長,只會暫時解決問題,當定位銷變形更加嚴重甚至斷裂的時候,即使調整反鎖時間,也不能解決問題。在出現類似故障的時候,不能盲目延長反鎖時間,應該根據具體故障原因,找出適當的處理方法。解決這個問題的方法很簡單,更換定位銷,并重新安裝刀架即可。

圖3 定位銷
數控車床電動刀架在數控加工中的重要性是不可置疑的,對于電動刀架的故障檢測與維修看似簡單,在很多情況下,不對整個刀架的工作原理作充分的理解與分析,照搬以往的一些處理方式,未必能真正排除故障。因此在維修過程中,應該多注意分析與總結,每次維修之后做好相關記錄,這樣才能在遇到故障的時候,做出準確的判斷,以最快、最有效的方法把故障排除。
[1] 劉利劍. 數控機床調試診斷與維修[M]. 北京:機械工業出版社,2011.
[2] 胡旭蘭. 數控機床電氣裝調[M]. 北京:中國勞動社會保障出版社,2010.
[3] 余仲裕. 數控機床維修[M]. 北京:機械工業出版社,2011.