張少明
(1.廣東交通職業技術學院,廣東廣州 510800;2.廣東高校船舶自動化集成技術開發中心,廣東廣州 510800)
某廠銀鏈加車花工機原控制系統部分出現多次故障,問題分析:原自動控制采用單片機控制驅動,在使用過程中小問題不斷,無法修改程序,很多加工程序無法實現,而且原控制線計輸出模塊的設計匹配有問題,芯片長時間工作后端口過載燒毀,備用芯片已經用完,原設備廠家已經不存在。故需重新設計自動控制線路:
(1)用單片機驅動,重新設計控制電路,沒有批量所以意義不大;
(2)采用小型PLC工控板則免去控制電路設計和制作,由于PLC性能穩定,程序修改方便,控制要求容易實現[1],故為首選方案。
如圖1所示,系統由加工機械臺、送料及轉角控制機械爪、沖孔切斷電機、高速旋轉車刀、二臺步進電機和報警系統等組成。

圖1 加工機械臺
步進電機1控制送料機械手的轉動角度,有正反轉90°/180°控制要求;步進電機2通過傳動機構完成沖孔并切斷銀條的動作;電機3帶動車刀高速旋轉;送料機械手由4個氣閥控制松緊夾頭和前后移動[2-3]。
控制器選:工控PLC,型號FX2N-40MT,含二個高速輸出端口,可控制二臺步進電機或伺服電機,系統擴展強,易組態或組網[1,4]。步進電機使用YK57HB56-03A/YK86HB80-04A,故選回該型號控制器YKA2404/YKA2608。
按表1分配工控PLC板輸入輸出端口。

表1 I/O分配表
根據I/O分配繪制接線圖2與圖3。
(1)沖刀(切料):步進電機YK86完成,由凸輪前進半圈,后退半圈完成二次下刀。

圖2 控制接線圖
(2)送料機械手工作流程:夾料—夾料,送夾—夾料,送夾,送料—送夾,送料—送料—全關—沖刀(切料)。

圖3 步進電機接線圖
(3)工作模式分析
平批:送一次料,切料一次,{夾料,沖1(正刀)}→{正轉180°}→{夾料,沖2(反刀)+切料}→{送料}→{夾料—沖3(正刀)}→{反轉180 °}→{夾料—沖4(反刀)+切料}→{送料}→完成一個工作循環;如圖4所示:
二批:{夾料—沖1(下刀)+切料}→{正轉1800}→{夾料—沖2(下刀)+切料}→{正轉900}→{送料}→{夾料—沖3(下刀)+切料}→{反轉1800}→{夾料—沖4(下刀)+切料}→{反90}→{送料}→完成一個工作循環,如圖5所示。

圖4 平批(未切斷及沖孔)

圖5 二批

圖6 編寫程序流程圖
其余工作模式略。
根據工作模式,調速方式,以及包含手動測試(單步運行)等要求[1],編寫出程序流程圖6,通過程序圖編寫梯形圖,并完成設備接線與現場調試。
系統投入運行后,連續運行超半年,運行穩定,達到預期目標,減少了大量的人力成本。已將工廠多臺加工機械PLC組網及組態,充分發揮人機界面優勢,提高生產效率,加強了設備管理。另國產工控PLC版工業級的質量,必將越來越廣泛得到應用。
[1]三菱微型可編程控制器.FX系列編程手冊[Z].2006.
[2]殷慶縱,李洪群.可編程控制器原理與實踐(三菱FX2N系列):第1版[M].北京:清華大學出版社,2010.
[3]鄭輯光.過程控制系統[M].北京:清華大學出版社,2012.
[4]程樹康.步進電動機及其驅動控制系統:第1版[M].哈爾濱:哈爾濱工業大學出版社,2006.